朱麗莉,劉紅民,景濤濤
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南 平頂山467000)
河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司(氯堿公司)是一個擁有30萬t/a燒堿、30萬t/a PVC生產(chǎn)能力的化工企業(yè),該企業(yè)在PVC生產(chǎn)過程中副產(chǎn)鹽酸約10萬t/a,副產(chǎn)固體廢物(含水30%)電石渣50萬t/a;固體光氣副產(chǎn)鹽酸約3萬t/a。企業(yè)副產(chǎn)廢酸采用補貼運費的方式維持生產(chǎn)平衡。每年鹽酸補貼費用至少在1 000萬元以上。
2012年,某公司租用該公司場地,投資約3 000萬元建設(shè)了一套3萬t/a的聚合氯化鋁(PAC)裝置,利用該公司蒸汽和副產(chǎn)鹽酸生產(chǎn)聚合氯化鋁(PAC),由于受蒸汽壓力、技術(shù)、管理等條件限制,于2017年4月將該裝置租賃給河南神馬氯堿公司經(jīng)營,該裝置主要設(shè)備見表1。
聚合氯化鋁是一種凈水材料,無機高分子混凝劑,又被簡稱為聚鋁,化學(xué)分子式:Al2Cln(OH)6-n,易溶于水。其主要用途:(1)主要用于凈化飲用水和給水的特殊水質(zhì)處理,如除鐵、除氟、除鎘、除放射性污染、除漂浮油等。也用于工業(yè)廢水處理,如印染廢水等;(2)聚合氯化鋁在表面處理中用作水處理劑;(3)化妝品主要原料;(4)部分絮凝劑可用于食品添加劑。
表1 聚合氯化鋁裝置一覽表
在反應(yīng)池中加入鹽酸、水、鋁礬土,經(jīng)攪拌、蒸汽加熱一定時間后,加入鋁酸鈣粉進行反應(yīng)達到指標(biāo)要求,反應(yīng)完成,進入干燥、包裝工序。生產(chǎn)1 t凈水,耗鹽酸量約為0.8 t,聚合氯化鋁生產(chǎn)工藝基本流程示意見圖1。
圖1 聚合氯化鋁生產(chǎn)工藝基本流程示意圖
該裝置由神馬氯堿承租后,首先對其設(shè)備進行更新、維護、更換等。在運行過程中發(fā)現(xiàn):(1)1 t PAC消耗蒸汽約3 t,滿負荷生產(chǎn)需耗蒸汽27 t/a左右,公司蒸汽不能滿足需要;(2)原料采購不能正常供應(yīng),(3)滿負荷生產(chǎn)每天僅能消耗鹽酸72 t,1個反應(yīng)池90 m3,每池每天消耗鹽酸僅25 t左右,而公司每天副產(chǎn)鹽酸210 t左右。
公司專門成立了用鹽酸、電石渣生產(chǎn)氯化鈣生產(chǎn)研發(fā)小組,著手研究生產(chǎn)方案,(1)考慮反應(yīng)設(shè)備的防腐選擇;(2)及時將反應(yīng)熱帶走;(3)要將反應(yīng)解析出的酸霧處置合格,滿足GB16297標(biāo)準(zhǔn)后達標(biāo)排放;(4)在不生產(chǎn)固體氯化鈣之前,利用液體氯化鈣與硫酸根反應(yīng)去除淡鹽水中硫酸根。
新舊方案對比,生產(chǎn)工藝、所需設(shè)備、酸霧吸收等情況大部分一樣,而且不需消耗蒸汽,在不生產(chǎn)固體氯化鈣的情況下,生產(chǎn)工藝比PAC還簡單。而且鹽酸消耗量比PAC大。經(jīng)計算,1 t含水30%電石渣能消耗31%的鹽酸2 t。1個反應(yīng)池每池能消耗鹽酸至少60 t,且可根據(jù)生產(chǎn)需要增加反應(yīng)次數(shù)。
打開反應(yīng)池上的廢氣吸收裝置,根據(jù)液位計粗控鹽酸加入量,利用酸泵把60 t鹽酸從鹽酸貯槽里加入到反應(yīng)池中。開啟攪拌機,根據(jù)放酸量確定電石渣的用量(鹽酸∶電石渣=2∶1)。將電石渣勻速加入反應(yīng)池,期間嚴(yán)格控制反應(yīng)溫度,根據(jù)溫度確定電石渣的加入量。反應(yīng)1.0~2.0 h后用pH值試紙檢測反應(yīng)液pH值,當(dāng)pH值達到7.0~8.0時穩(wěn)定不變?yōu)榉磻?yīng)完成。停攪拌機,利用桿泵將反應(yīng)池中的液態(tài)產(chǎn)品輸送至壓濾機進行壓濾,濾餅進入1#沉淀池然后運至磚廠做磚,濾液進入5號跑道池,用車運至鹽礦去除淡鹽水中的硫酸根。液體氯化鈣工藝流程示意圖見圖2。
圖2 液體氯化鈣工藝流程圖
在利用PAC裝置生產(chǎn)氯化鈣過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題,項目組成員經(jīng)過實驗、研究,已全部解決。
(1)將尾氣吸收塔由一級改為二級,確保了尾氣排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。(2)更改聚合氯化鋁生產(chǎn)工藝由先加酸后加電石渣的方式為先加電石渣后加鹽酸。(3)利用三氯化鋁裝置副產(chǎn)的次氯酸鈉先與電石渣漿反應(yīng)消除硫、磷,保證尾氣排放合格。(4)利用三氯化鋁產(chǎn)生的含鋁廢液生產(chǎn)PAC,有效降低PAC生產(chǎn)成本。(5)將氯化鈣產(chǎn)生的廢渣與PAC產(chǎn)生廢渣按比例混合后做磚,減少產(chǎn)生的廢渣對環(huán)境的污染。(6)改單一生產(chǎn)PAC變?yōu)橐粋€反應(yīng)池生產(chǎn)PAC,2個反應(yīng)池生產(chǎn)氯化鈣。
利用3萬t/a的聚合氯化鋁裝置,優(yōu)化配置,合理使用該裝置設(shè)備,一個反應(yīng)池生產(chǎn)PAC,兩個反應(yīng)池生產(chǎn)氯化鈣,保證每天消耗鹽酸150 t,年操作時間按330天(8 000 h)計算,液體氯化鈣送往神馬鹽業(yè)除淡鹽水中硫酸根,鹽酸按200元/t計,則每年鹽酸減少補貼:150×330×200=9 900 000(元);硫酸根降低使電解槽電耗的減少也能產(chǎn)生一定的效益。
利用現(xiàn)有3萬t/a聚合氯化鋁生產(chǎn)裝置,合理利用公司原料、公用工程,副產(chǎn)鹽酸、電石渣生產(chǎn)液體氯化鈣,利用氯化鈣與硫酸根反應(yīng)生成硫酸鈣沉淀去除硫酸根降低電耗。每年能為公司減少鹽酸補貼費用一千萬元以上,消耗電石渣3萬t。能夠保證公司大生產(chǎn)、大平衡,同時降低了電石灰堆積壓力,增加安置崗位,為公司帶來很好的經(jīng)濟效益、社會及環(huán)保效益。