宗緒東
(華電國際電力股份有限公司 技術(shù)服務(wù)分公司,濟南 250014)
節(jié)能減排是我國經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基本國策,對于發(fā)電企業(yè),熱電聯(lián)產(chǎn)是實現(xiàn)節(jié)能減排的一項重要措施。在熱電聯(lián)產(chǎn)機組中,熱網(wǎng)首站是重要構(gòu)成元素,包括熱網(wǎng)加熱器、循環(huán)水泵、疏水泵等設(shè)備。熱網(wǎng)循環(huán)水泵的作用是輸送熱水,其工作狀況直接影響供熱的安全性和經(jīng)濟性?,F(xiàn)有熱網(wǎng)循環(huán)水泵的驅(qū)動方式主要由電機帶動或小汽輪機帶動[1-2]:電機驅(qū)動需要消耗大量電功,增加了用電成本,引起供電煤耗上升;采用小汽輪機驅(qū)動,利用了中低壓蒸汽具有一定做功能力的特點,小汽輪機的排汽熱用于回收供熱,不僅減少了用電成本,還降低了機組供電煤耗,大大增強了供熱的經(jīng)濟性[3]。
本文對中國華電集團山東分公司9個供熱電廠開展調(diào)研和診斷,針對熱網(wǎng)循環(huán)水泵組運行中存在的諸多問題,進行系統(tǒng)的原因分析,制定優(yōu)化改造方案。
1.1.1 案例分析
部分電廠在供熱期間,熱網(wǎng)循環(huán)水泵出力逐漸下降。供熱季結(jié)束后,解體檢查發(fā)現(xiàn),循環(huán)水泵葉輪汽蝕嚴(yán)重。修復(fù)后,在下一個供熱季重復(fù)發(fā)生此類問題。
1.1.2 原因分析
循環(huán)水泵葉輪汽蝕損壞,主要原因是熱網(wǎng)補水泵運行方式不合理?,F(xiàn)場查閱歷史趨勢發(fā)現(xiàn),補水泵只在初期熱網(wǎng)注水時運行,供熱期間始終處于停止?fàn)顟B(tài)。補水泵具有補水和恒壓兩個作用,正常運行中因熱網(wǎng)的原因,熱網(wǎng)回水壓力經(jīng)常發(fā)生波動。當(dāng)熱網(wǎng)循環(huán)水泵入口壓力低于汽蝕壓力時,葉輪發(fā)生汽蝕。對于單級雙吸泵,吸入側(cè)壓力會瞬間急劇降低,導(dǎo)致循環(huán)水泵出力下降,長期運行必然導(dǎo)致葉輪汽蝕、損壞。
1.1.3 優(yōu)化方案
熱網(wǎng)循環(huán)水泵啟動后,熱網(wǎng)補水泵應(yīng)保持連續(xù)運行。為節(jié)約廠用電,補水泵電機應(yīng)選擇變頻控制。調(diào)節(jié)沖量為熱網(wǎng)循環(huán)水泵入口壓力,根據(jù)壓力調(diào)節(jié)補水泵轉(zhuǎn)速,保持熱網(wǎng)循環(huán)水泵入口壓力恒定。按上述方案整改后,熱網(wǎng)循環(huán)水泵未再發(fā)生汽蝕損壞。
1.2.1 案例分析
部分電廠經(jīng)常發(fā)生熱網(wǎng)循環(huán)水泵電機或軸承過熱損壞現(xiàn)象,以某電廠#2熱網(wǎng)循環(huán)水泵為例,運行中當(dāng)出口閥開至1/4時,電機電流超過額定值,運行中只能作為備用。2016年12月15日,#1循環(huán)水泵跳閘,#2循環(huán)水泵聯(lián)啟運行5 min后跳閘,現(xiàn)場檢查電機線圈燒損。
1.2.2 原因分析
循環(huán)水泵、電機容量不匹配,揚程設(shè)計過大,導(dǎo)致很大一部分消耗在了水泵出口閥的節(jié)流損失上。
1.2.3 優(yōu)化方案
循環(huán)水泵、電機在選型配置時,兩者容量應(yīng)匹配。該電廠對循環(huán)水泵葉輪進行了切削,降低了揚程,更換了1臺電機,啟動后運行正常。
2.1.1 案例分析
部分電廠熱網(wǎng)循環(huán)水泵運行效率低,泵組系統(tǒng)效率降低,導(dǎo)致電機耗電率升高或小汽輪機耗汽量增加,機組經(jīng)濟性降低。
2.1.2 原因分析
熱網(wǎng)循環(huán)水泵選型配置不當(dāng),揚程與系統(tǒng)阻力不匹配,揚程過大,導(dǎo)致循環(huán)水泵運行效率降低。對于采用節(jié)流出口閥方式進行調(diào)節(jié)的電動循環(huán)水泵,循環(huán)水泵效率進一步降低。
2.1.3 優(yōu)化方案
對循環(huán)水泵葉輪進行切削或更換高效葉輪,使其揚程與系統(tǒng)阻力匹配,達到最佳工況點。
2.2.1 案例分析
電機驅(qū)動熱網(wǎng)循環(huán)水泵主要有定速、液力偶合器、變頻調(diào)節(jié)3種方式,不管哪種調(diào)節(jié)方式,供熱季的廠用電率均會上升0.3百分點以上,其中變頻調(diào)節(jié)耗電率<液力耦合器調(diào)節(jié)耗電率<定速調(diào)節(jié)耗電率。
2.2.2 原因分析
(1)循環(huán)水泵驅(qū)動動力為電機,導(dǎo)致廠用電率升高。在目前機組運行負荷率偏低的情況下,采用電機驅(qū)動是不經(jīng)濟的。
(2)液力偶合器存在滑差損失,在70%~80%變工況時滑差損失最大;定速調(diào)節(jié)需要節(jié)流循環(huán)水泵出口閥,節(jié)流損失增大、效率降低,導(dǎo)致這兩種調(diào)節(jié)方式耗電率高于變頻調(diào)節(jié)。
2.2.3 優(yōu)化方案
熱網(wǎng)首站均配置電動控制的循環(huán)水泵,應(yīng)進行小汽輪機驅(qū)動改造。供熱期間應(yīng)保持汽動循環(huán)水泵運行,電動循環(huán)水泵備用。電動循環(huán)水泵運行時,應(yīng)按照變頻調(diào)節(jié)、液力偶合器調(diào)節(jié)、定速調(diào)節(jié)的順序控制運行方式。
2.3.1 存在的問題
(1)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),各單位熱網(wǎng)循環(huán)水泵驅(qū)動小汽輪機設(shè)計為單級,進汽壓力要求0.400~0.500 MPa(a),排汽壓力0.150 MPa(a)。80%電廠采用中壓缸排汽(以下簡稱中排)作為小汽輪機驅(qū)動汽源,對于設(shè)計中排壓力高的機組,機組任意負荷段能夠滿足小汽輪機進汽壓力要求;對于設(shè)計中排壓力低的機組,機組低負荷段不能滿足要求。以某公司300 MW機組為例,在85%負荷率下為保證小汽輪機進汽壓力,低壓缸進汽調(diào)節(jié)閥、熱網(wǎng)加熱器進汽閥開度分別為20%和18%,具體如圖1所示。每臺熱網(wǎng)循環(huán)泵小汽輪機進汽量約為30 t/h,遠低于低壓缸進汽量、熱網(wǎng)加熱器進汽量,導(dǎo)致蒸汽節(jié)流損失增加。
圖1 某300 MW機組供熱實時數(shù)據(jù)
(2)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),20%電廠采用再熱器冷段(以下簡稱冷再)抽汽作為小汽輪機驅(qū)動汽源,冷再抽汽壓力低負荷時在2.300 MPa(a)以上,因此能夠滿足小汽輪機進汽壓力要求,但受限于其進汽壓力,進汽調(diào)節(jié)閥處于嚴(yán)重節(jié)流狀態(tài)(開度<8%),導(dǎo)致進汽節(jié)流損失。
2.3.2 原因分析
(1)單級汽輪機效率低(40%左右),做功能力差,進汽壓力過低,無法保證循環(huán)水泵正常工作。
(2)蒸汽節(jié)流為等焓熵增過程,節(jié)流后蒸汽壓力和溫度均降低,如圖2所示。圖中:p1為節(jié)流前蒸汽壓力;t1為節(jié)流前蒸汽溫度;p1′為節(jié)流后蒸汽壓力;t1′為節(jié)流后蒸汽溫度;Δht為未節(jié)流理想比焓降;Δht′為節(jié)流后理想比焓降,因蒸汽節(jié)流造成的理想比焓降損失δhmac=Δht-Δht′[4]。
圖2 蒸汽節(jié)流h-s圖
2.3.3 優(yōu)化方案
為減少蒸汽節(jié)流損失,小汽輪機應(yīng)選擇多級汽輪機(4級),排汽壓力設(shè)計為負壓,排汽進入預(yù)加熱器。熱網(wǎng)回水先經(jīng)過預(yù)加熱器,再進入主加熱器;由于排汽參數(shù)為負壓,設(shè)置2臺真空泵抽取預(yù)加熱空氣;由于疏水壓力低,設(shè)置2臺疏水泵將預(yù)加熱器疏水打至主熱網(wǎng)疏水管道,具體如圖3所示。
多級小汽輪機效率高、焓降大,做功能力強。進汽壓力0.150 MPa(a)即能滿足小汽輪機工作要求。按進汽壓力0.190 MPa(a),溫度245 ℃,排汽壓力設(shè)計為0.034 MPa(a),溫度為118 ℃,功率達1 600 kW時,每小時耗汽量約為24 t。
圖3 多級小汽輪機優(yōu)化系統(tǒng)圖
2.4.1 存在的問題
20%電廠小汽輪機驅(qū)動循環(huán)水泵出力低,被迫保持多臺汽動循環(huán)水泵運行,甚至啟動電動循環(huán)水泵才能滿足供水需要,導(dǎo)致機組能耗升高。
2.4.2 原因分析
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),存在問題的電廠均未設(shè)置小汽輪機排汽預(yù)加熱器,小汽輪機排汽至熱網(wǎng)主加熱器。由于主加熱器管束結(jié)垢、堵管率高等原因,導(dǎo)致加熱器上端差增大。為保證對外供水溫度,被迫提高熱網(wǎng)加熱器進汽壓力,導(dǎo)致小汽輪機排汽受排擠,做功能力降低。
2.4.3 優(yōu)化方案
供熱季結(jié)束后,增加小汽輪機排汽預(yù)加熱器,可以徹底解決這一問題。
本文針對中國華電集團山東公司熱網(wǎng)循環(huán)水泵組運行中存在的典型問題進行剖析,分析了原因,探討了提高運行安全性、經(jīng)濟性的有效方法,主要結(jié)論如下。
(1)影響熱網(wǎng)循環(huán)水泵組安全性的主要問題是葉輪汽蝕、電機超流及軸承損壞等,與熱網(wǎng)補水泵運行方式、循環(huán)水泵及電機選型配置等有關(guān)。
(2)熱網(wǎng)循環(huán)水泵效率低的主要原因是揚程與系統(tǒng)阻力不匹配,造成泵組系統(tǒng)效率降低,影響小汽輪機耗汽量增加或電泵耗電率升高,應(yīng)進行提效改造。
(3)為降低供熱廠用電率,提高經(jīng)濟性,應(yīng)將全部采用電機驅(qū)動的熱網(wǎng)循環(huán)水泵進行部分小汽輪機驅(qū)動改造,正常運行中電動循環(huán)水泵只作為備用。
(4)單級小汽輪機效率低,受限于進汽壓力,導(dǎo)致低壓缸進汽、冷再抽汽等節(jié)流損失增加。建議設(shè)計中壓缸排汽壓力低的機組將小汽輪機更換為多級,并配置預(yù)加熱器。