供稿|黨輝 / DANG Hui
作者單位:1. 國核寶鈦鋯業(yè)股份公司,寶雞 721013;2. 國家能源核級鋯材研發(fā)中心,寶雞 721013;3. 陜西省核級鋯材重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,寶雞 721013
內(nèi)容導(dǎo)讀為獲得適宜的塑性和加工性能,核級鋯管每道次軋制除油后均進(jìn)行退火處理,但是生產(chǎn)過程中退火后的核級管材表面出現(xiàn)黑點(diǎn)現(xiàn)象。文章采用故障樹分析法對鋯管生產(chǎn)過程的設(shè)備、人員、原料和生產(chǎn)環(huán)境等過程進(jìn)行分析,認(rèn)為引起故障的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及原因是乳液箱敞口可能引入雜質(zhì)以及擦拭布存在污染,提出更換乳液、清理乳液箱、增加防塵濾網(wǎng)、隔離軋制區(qū)和更換除油擦拭布等處理措施及建議,為核級鋯管生產(chǎn)質(zhì)量管理提供了參考。
鋯合金因具有優(yōu)良的核性能、加工性能,且在高溫高壓下具有優(yōu)異的抗腐蝕性,常用于水冷反應(yīng)堆的核級鋯包殼管材料[1]。核級鋯管每道次軋制除油后均進(jìn)行退火處理可獲得適宜的塑性和加工性能。某公司發(fā)現(xiàn)退火后的核級管材表面存在黑點(diǎn)現(xiàn)象。由于鋯管表面質(zhì)量與成品腐蝕性能影響很大:粗糙、有劃傷和化學(xué)污染的表面會加速鋯合金腐蝕速率[2]。為了確保核級鋯管產(chǎn)品質(zhì)量,本文采用故障樹分析方法,從系統(tǒng)的角度對核級鋯管退火后黑點(diǎn)進(jìn)行分析,并尋找出導(dǎo)致缺陷發(fā)生的重要因素,針對這些因素建議采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,確保核級鋯管生產(chǎn)的質(zhì)量。
某公司核級鋯管生產(chǎn)期間,首批次生產(chǎn)的核級鋯管個別管材退火后出現(xiàn)了黑點(diǎn)現(xiàn)象,隨后在大批量的管材生產(chǎn)過程中,每批次的管材退火后均發(fā)現(xiàn)了黑點(diǎn)現(xiàn)象。黑點(diǎn)形貌見圖1,黑點(diǎn)直徑約1 mm。采用能譜分析電鏡對黑點(diǎn)邊緣和中心部位進(jìn)行能譜分析。圖2和圖3結(jié)果表明:黑點(diǎn)中心為坑狀形貌,邊緣區(qū)域較為平坦;黑點(diǎn)處的碳元素、氧元素呈現(xiàn)中心區(qū)域高,邊緣區(qū)域低的分布。
圖1 核級鋯管退火后黑點(diǎn)形貌
圖2 黑點(diǎn)中心區(qū)域電鏡形貌及能譜分析結(jié)果
圖3 黑點(diǎn)邊緣區(qū)域電鏡形貌及能譜分析結(jié)果
故障樹分析法是系統(tǒng)分析質(zhì)量事件的一種常用方法,具有直觀、邏輯性強(qiáng)和可操作性強(qiáng)的特點(diǎn),目前廣泛應(yīng)用于核工業(yè)、化工、航天、電子、機(jī)械等領(lǐng)域[3]。根據(jù)核級鋯管退火表面黑點(diǎn)的電鏡觀察和能譜分析的結(jié)果,繪制核級鋯管退火表面黑點(diǎn)現(xiàn)象故障樹分析圖,如圖4。
圖4 核級鋯管退火后黑點(diǎn)現(xiàn)象故障樹分析圖
分析故障樹中的各基本事件發(fā)生時導(dǎo)致的結(jié)果:
X1(工模具粗糙):管材軋制時,如果管坯接觸的軋制工模具表面粗糙,那么將會導(dǎo)致軋制后的管材產(chǎn)生點(diǎn)坑、黏接等缺陷,在后續(xù)除油工序中不能有效去除點(diǎn)坑、黏接處的油污,最終造成管材退火后出現(xiàn)黑點(diǎn)。
X2(電極漏電):除油設(shè)備中如果電極漏電,那么管材在除油槽中進(jìn)行除油作業(yè)時在漏電電弧的作用下出現(xiàn)黑點(diǎn)。
X3(退火漏油):如果退火設(shè)備密封圈處漏油在升溫過程中污染管材表面,那么油污在退火過程中蒸發(fā),從而造成管材退火后出現(xiàn)黑點(diǎn)。
X4(退火真空度偏低):由于退火設(shè)備真空度偏低,因此管材在退火過程中與空氣中的氧、氫氣體反應(yīng),從而表面出現(xiàn)黑點(diǎn)。
X5(人員操作失誤):工作人員經(jīng)驗(yàn)不足,沒有擦拭干凈管材局部油污,從而造成管材退火后出現(xiàn)黑點(diǎn)。
X6(材料成分偏差):核級鋯材局部區(qū)域化學(xué)元素出現(xiàn)超標(biāo),導(dǎo)致這些管材超標(biāo)元素區(qū)域在退火后出現(xiàn)黑點(diǎn)。
X7(軋制乳液有雜質(zhì)):由于軋制乳液中含有雜質(zhì),管材在軋制過程中,這些雜質(zhì)會造成管材表面出現(xiàn)壓坑,這些壓坑中的油污不能在后續(xù)除油過程中有效去除,因此管材在退火后壓坑區(qū)域出現(xiàn)黑點(diǎn)。
X8(除油劑過期):由于除油劑過期,管材在除油過程中不能有效去除表面油污,因而致使這些油污在退火后變?yōu)楹邳c(diǎn)。
X9(擦拭布污染):如果除油或者退火過程中的擦拭布有污染,那么會造成管材除油后擦拭過程中被污染,管材在退火后出現(xiàn)黑點(diǎn)。
對各基本事件進(jìn)行調(diào)查并開展相應(yīng)的實(shí)驗(yàn),調(diào)查情況如表1所示。
表1 各基本事件調(diào)查情況
通過對表1的各項(xiàng)基本事件進(jìn)行檢查,可以得出導(dǎo)致核級鋯管退火后表面黑點(diǎn)的主要原因是:(1)乳液箱敞口可能引入雜質(zhì),軋制中將雜質(zhì)壓入而造成點(diǎn)坑,除油后不能將點(diǎn)坑處的油污清除干凈;(2)擦拭布存在污染。
根據(jù)故障樹分析可知,基本事件X7和X9發(fā)生必然導(dǎo)致頂部事件核級鋯管退火后表面出現(xiàn)黑點(diǎn)現(xiàn)象,因此在后續(xù)生產(chǎn)過程中的改進(jìn)措施為:
(1) 針對乳液箱敞口基本事件,將管材軋制原有乳液更換為新乳液,并對原乳液進(jìn)行過濾,消除原乳液中雜質(zhì)。
(2) 對軋制乳液箱再次進(jìn)行清理,去除乳液箱上的油污和雜質(zhì),避免乳液箱中存在雜質(zhì)或者粉塵。
(3) 對軋制乳液箱進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),增加防粉塵濾網(wǎng),防止外來粉塵或者雜質(zhì)進(jìn)入乳液箱。
(4) 對管材軋制區(qū)域進(jìn)行隔離,確保核級鋯管軋制工作區(qū)為潔凈區(qū)間。
(5) 對除油擦拭布進(jìn)行更換。減少除油擦拭布擦拭管材的次數(shù),消除除油擦拭布對管材表面的影響。
采取改進(jìn)措施后,在生產(chǎn)過程中核級鋯管表面黑點(diǎn)現(xiàn)象得以消除,該質(zhì)量事件得以圓滿解決。
核級鋯管表面黑點(diǎn)質(zhì)量事件的分析過程與處理結(jié)果表明,應(yīng)用故障樹分析法可有效找出引起故障的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。結(jié)合故障樹中的基本事件,可以找出引起事件的原因?yàn)闉槿橐合涑诳赡芤腚s質(zhì)或者擦拭布存在污染。根據(jù)基本事件確定更換原乳液、清理乳液箱、增加防塵濾網(wǎng)、隔離軋制區(qū)、更換除油擦拭布等處理措施。核級鋯管表面黑點(diǎn)質(zhì)量事件的圓滿解決為核級鋯管生產(chǎn)質(zhì)量管理提供了參考。