文/周鵬,李波,王湘蘇,王一飛·中車資陽機車有限公司
Q345D鋼在熱處理(正火回火)后普遍存在低溫沖擊值偏低的問題。通過力學(xué)性能檢測、化學(xué)成分分析、金相分析等方法對問題原因進(jìn)行分析;采用調(diào)整化學(xué)成分含量,適當(dāng)降低鍛造中始鍛終鍛溫度,加強正火冷卻效果等措施,提高Q345D鍛件低溫沖擊值,使Q345D鍛件機械性滿足客戶要求,提高力學(xué)性能檢測合格率。
Q345D鋼是一種含有少量合金元素的低合金高強度鋼,由于具有耐腐蝕、耐低溫性能,以及良好的加工工藝性能、焊接工藝性能和其他特殊性能,被廣泛用于化工、石油、船舶、鍋爐、壓力容器等領(lǐng)域。
某公司從09年開始生產(chǎn)該牌號的鍛件,作為大型風(fēng)機葉片,交貨狀態(tài)為正火回火。由于時常出現(xiàn)低溫沖擊值偏低而無法達(dá)到技術(shù)要求的情況,力學(xué)性能合格率僅為60%左右,并且由于重復(fù)檢測率較高,極大影響了公司的供貨能力,造成較大的經(jīng)濟(jì)名譽損失。通過對低溫沖擊值偏低的鍛件進(jìn)行理化金相分析及鍛造、熱處理工藝改進(jìn)后,力學(xué)性能檢測合格率上升至90%以上。
Q345D原材料棒料經(jīng)下料后轉(zhuǎn)至室式加熱燃?xì)鉅t中加熱,裝爐數(shù)量≤40件,始鍛溫度控制在(1200±30)℃,終鍛溫度>800℃,按照出坯工藝在1.5tz出坯,100%進(jìn)行尺寸檢查后打磨毛刺,轉(zhuǎn)至雙室式加熱爐中加熱,裝爐數(shù)量≤60件,始鍛溫度控制在(1200±30)℃,終鍛溫度>800℃,在電液錘中進(jìn)行模鍛,切邊校正后進(jìn)行熱處理,轉(zhuǎn)至臺車式加熱燃?xì)鉅t中進(jìn)行正火回火。所有的加熱過程升溫均勻,保溫時間滿足工藝要求。熱處理工藝曲線如圖1所示。
圖1 熱處理工藝曲線
對兩爐Q345D鍛件進(jìn)行力學(xué)性能檢測,如表1所示。檢測結(jié)果表明,試樣抗拉強度、規(guī)定強度、斷后伸長率及硬度(HB)均符合與客戶簽訂的技術(shù)協(xié)議(以下簡稱客戶要求)中規(guī)定的力學(xué)性能要求,但是低溫沖擊值卻比客戶要求低得多。
將上述兩爐沖擊試樣殘樣制取化學(xué)試樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果如表2所示。結(jié)果表明,各項元素化學(xué)成分含量均在GB/T 1591-2008《低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼》的要求范圍內(nèi),但對低溫沖擊值影響較大的P、S元素含量也較低,其中Mn元素接近下限,V元素含量較低,Ti元素含量超過0.03%。
對上述兩爐Q345D鍛件取樣進(jìn)行金相顯微組織檢測。檢測結(jié)果表明,其組織均為正常的鐵素體+珠光體,并且無過熱過燒組織,但是試樣表面分布著大量的黃色塊狀氮化鈦,且晶粒度較粗大,如圖2所示。
圖2 Q345D鍛件金相顯微組織
由以上分析可以看出,各項元素化學(xué)成分含量均在技術(shù)要求范圍之內(nèi),但對低溫沖擊值影響較大的P、S元素含量也較低,其中Mn元素接近下限,V元素含量較低,Ti元素含量超過0.03%。對于含碳量較低的結(jié)構(gòu)鋼,適當(dāng)增加錳含量能夠提高材料的沖擊韌性。V、Als元素具有細(xì)化晶粒的效果,而晶粒的細(xì)化效果越好,低溫沖擊值越高。鋼中非金屬夾雜物相對較少,但是試樣表面分布著大量的黃色塊狀氮化鈦。氮化鈦屬于硬脆相,分布在鋼機體上,割裂鋼的基體連續(xù)性。且相關(guān)資料表明,Ti元素具有細(xì)化晶粒的作用,但是當(dāng)Ti元素加入量達(dá)到0.03%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時,液態(tài)時就形成了大顆粒的氮化鈦,細(xì)化奧氏體晶粒的作用就減弱,再加上過剩的鈦在晶界富集,致使鋼的低溫沖擊功明顯下降。
表1 Q345D鍛件力學(xué)性能檢測結(jié)果
表2 Q345D鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (單位:%)
根據(jù)理化檢測結(jié)果結(jié)合實際生產(chǎn)工藝分析認(rèn)為,致使低溫沖擊值較低的原因主要有以下幾個方面:
⑴Mn元素含量較低,不利于提高低溫沖擊值;
⑵V、Als元素含量偏低,不利于細(xì)化晶粒;
⑶Ti元素含量超過0.03%,導(dǎo)致基體上析出大量氮化鈦,過剩的Ti可能在晶界富集,使鍛件的低溫沖擊值急劇下降;
⑷正火空冷效果不好,導(dǎo)致晶粒粗大。由于鍛造始鍛溫度較高,在鍛造過程中晶粒難以破碎,在隨后的再結(jié)晶過程中形成大晶粒,降低低溫沖擊值。
針對上述原因進(jìn)行如下改進(jìn)措施:
⑴適當(dāng)提高M(jìn)n元素含量,達(dá)到1.4%~1.7%;
⑵適當(dāng)提高V、Als元素含量,加強細(xì)化晶粒效果;
⑶控制Ti元素含量不超過0.03%;
⑷降低鍛造始鍛溫度,達(dá)到降低終鍛溫度的目的;
⑸加強正火冷卻效果,改冷卻方式空冷為風(fēng)冷或霧冷,細(xì)化晶粒。
根據(jù)上述改進(jìn)措施,適當(dāng)調(diào)整化學(xué)成分含量,結(jié)果如表3所示;將終鍛、始鍛溫度控制在800~1150℃,熱處理工藝正火后冷卻方式改為風(fēng)冷,所得力學(xué)性能結(jié)果如表4所示。結(jié)果表明,實施改進(jìn)措施后低溫沖擊值大大提高,力學(xué)性能完全滿足客戶要求。
表3 改進(jìn)措施后Q345D鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (單位:%)
表4 改進(jìn)措施后Q345D鍛件力學(xué)性能檢測結(jié)果
實踐證明,通過調(diào)整原材料中Mn元素(1.4%~1.7%)、Ti元素(<0.03%)、V及Als元素(適當(dāng)提高)的含量,適當(dāng)降低始鍛溫度以及加強正火冷卻效果細(xì)化晶粒后,大大提高了低溫沖擊值,所得力學(xué)性能均達(dá)到客戶要求,極大地提高了一次檢測合格率。