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        凝結水泵工頻與變頻運行工況安全經濟性分析

        2018-12-11 03:12:58胡楊海
        設備管理與維修 2018年19期
        關鍵詞:除氧器凝結水工頻

        胡楊海

        (神華河北國華定州發(fā)電有限責任公司,河北定州 073000)

        0 引言

        某超臨界機組凝結水系統(tǒng)配置2伊110%容量的立式筒袋式凝結水泵,配套設置一套變頻調速驅動裝置。銘牌出力1890 t/h、出口壓力3.68 MPa,型號為C720III-5,由長沙水泵廠供貨;配套電機型號YKSL2600-4,額定功率2600 kW,額定轉速1480 r/min。在夏季由于環(huán)境溫度較高,凝結水泵變頻裝置可控硅散熱能力受限,凝結水泵變頻裝置多次觸發(fā)“輕故障報警”,因而出現了凝結水泵長時間在工頻狀態(tài)下運行的工況。正常情況下凝結水泵為變頻工況運行,源于設計之初的節(jié)能思想,自投產以來2臺機組凝泵變頻運行基本穩(wěn)定,未發(fā)生過重大安全事故。但經多年運行后凝泵變頻裝置頻發(fā)“輕故障報警”,凝結水系統(tǒng)作為機組主要系統(tǒng),每次工變頻切換帶來的潛在風險十分巨大,從運行情況來看,無論是從安全還是經濟方面考慮,變頻運行的方式都要明顯優(yōu)于工頻運行。在數據在相同工況下,凝泵工頻與變頻運行時的參數對比,見表1。

        1 安全運行對比

        (1)凝泵出口壓力。工頻運行時,凝結水主調門只調除氧器水位,造成凝泵的出口壓力較高,而且在(350~550)MW壓力為3.6 MPa,而變頻運行時,凝結水主調門負責調節(jié)泵出口壓力,因此凝泵工頻運行時比變頻運行時的壓力高出約50%以上,是能量的極大浪費。此外,壓力高時,對于精處理系統(tǒng)的運行有較大的風險,容易造成精處理各閥門盤根、法蘭結合面處出現呲水,影響精處理的安全運行。另外,凝泵有一個比較特殊的情況,即無論運行泵是否變頻運行,只要投入備用子環(huán),一旦變頻裝置發(fā)出重故障報警,都將造成備用泵工頻聯啟。也就是說,假如子環(huán)投入,1#凝泵工頻運行,2#凝泵備用,此時如果變頻器偶然發(fā)出重故障報警并立即消失,2#凝泵將工頻聯啟。這樣就會變?yōu)殡p泵工頻運行的狀況,這對精處理的系統(tǒng)沖擊將是巨大的,非常容易造成精處理呲水或退出運行。

        (2)凝結水主調閥。工頻運行時,凝結水主調閥的開度最大為37%,恰恰相當于變頻運行時的最小開度。長期在這樣小的開度下運行,不但造成凝結水壓力偏高,而且會對主調閥造成嚴重的沖蝕,影響主調閥的嚴密性。

        (3)凝結再循環(huán)門。為降低工頻運行時凝結水的系統(tǒng)壓力,中低負荷下必須保持再循環(huán)閥開啟,這樣不但會造成對閥門的沖蝕,也會使凝結水泵電流升高,多做很多無用功。與凝結水主調閥不同,再循環(huán)一旦不嚴密,出現了漏流,必然造成整個系統(tǒng)經濟性的下降,因此必須盡量避免再循環(huán)閥門在半開狀態(tài)下長時間運行。另外,凝結水再循環(huán)門的開啟還存在另外一個潛在的風險,即在機組升負荷過程中,如果不及時關閉,很有可能造成單臺凝結水泵超流量運行。

        (4)凝結水流量。中低負荷時,凝結水流量差額較大(300~400)t,其流量相當于各高加抽汽量之和,但是這么大的流量卻沒有用來補充除氧器水位,而是經過再循環(huán)管道再次進入排汽裝置,不但使凝泵長期在做無用功,加劇了凝泵的機械損耗,而且大流量對于精處理而言也是一種負擔。

        2 經濟性對比

        (1)根據凝結水泵變頻裝置運行前后的數據進行分析,即可得出凝泵變頻裝置的節(jié)能效果。表2為機組凝結水泵及變頻性能試驗測試數據。凝結水泵設計出口壓力是3.98 MPa,但實際供貨泵出口壓力達到了5 MPa,導致凝泵工頻運行時精處理系統(tǒng)超壓,所以600 MW 以下負荷無法進行工頻運行試驗。

        (2)節(jié)能效果分析。分別選取100%、75%、50%和40%額定負荷等4個工況,進行工頻運行和變頻運行能耗對比分析。各工況采用對應的凝結水泵流量、功耗,作為凝結水泵功頻運行的數據,其中電機效率按95%,變頻器自身耗功按3%考慮。根據試驗測試數據,選取與設計流量接近的數據組,取得與設計流量相同條件下的修正后的功耗數據。從表3可以看出,100%,75%,50%和40%額定負荷等4個工況變頻驅動節(jié)能效果,分別為20.2%,45.4%,71.3%和77.2%。

        表1 相同工況下凝泵工頻與變頻運行時參數對比

        (3)全年節(jié)能效果計算。機組年運行時間按7500 h計算,利用時間按5525 h計算,對不同負荷運行時間計算可得出全年節(jié)電量,表4。1臺機組凝結水泵變頻驅動相對工頻驅動全年節(jié)電6649.4 MW·h,按對電網供電量不變,節(jié)約燃料費用164.9萬元人民幣。若按發(fā)電量不變,則多供電量6649.4 MW·h,增加收益207.8萬元人民幣。

        即使是在滿負荷工況下,也能從表4數據中體現出來。如果依靠參數值計算:以350 MW為例,這是工變頻運行能耗最大的工況,電流數值相差為53 A。單位時間內功耗相差813.336 kW。低負荷時,每天運行(4~5)h,經濟效益1138元人民幣。高負荷時,工變頻的電流差值最小,但是變頻仍然體現了其有利的節(jié)能效應,且在系統(tǒng)安全上明顯要優(yōu)于工頻運行。

        3 變頻運行時凝泵跳閘

        (1)凝泵變頻方式運行時跳閘處理要點:淤立即檢查工頻備用凝泵聯啟正常,否則手動啟動。于檢查除氧器30%,70%上水調門切除自動,立即手動關小2個上水調門,維持除氧器水位降至到正常值(2000~2200)mm。盂故障處理過程中要有專人調除氧器水位,本著就低不就高的原則,堅決避免除氧器水位高3值(保護值)情況發(fā)生,防止高加正常疏水、四抽電門等突關引起故障擴大。榆聯系檢修檢查變頻凝泵跳閘原因,未查明之前嚴禁重新啟泵。虞如工頻泵無法啟動,檢查變頻凝泵熱機和電氣開關及變頻器無明顯故障時,可以強合一次,但如再次跳閘或無法啟動應申請停機。

        (2)凝泵變頻方式運行30%,70%上水調門故障或突關 處理要點:淤如運行中70%上水調門突關,應立即開啟除氧器上水旁路電動門維持除氧器水位正常,必要時可適當減低機組負荷。于如運行中30%上水調門突關,應立即解除70%除氧器上水調門維持除氧器水位正常,必要時可適當減低機組負荷。盂如運行發(fā)現30%,70%上水調門或變頻器頻率調節(jié)塊切為手動,立即手動調整除氧器和凝汽器水位,聯系檢修人員檢查原因。榆如長時間處理不了應倒位工頻泵運行。

        4 凝泵工頻啟動風險及應對方法

        (1)精處理超壓:凝泵工頻啟動,由于凝結水管道壓力突增,極易造成精處理區(qū)域凝結水壓力超限而造成凝結水系統(tǒng)漏水。且精處理區(qū)域有精處理段和凝泵變頻柜,若漏水噴射到這些電氣設備上,后果將不堪設想。應對方法:淤盡量選在高負荷進行。于凝泵工頻啟動前,通知化學值班員將精處理旁路門開啟。盂備用凝泵工頻啟動前,將運行變頻凝泵頻率提升至躍45 Hz,提升凝結水母管壓力至躍2.5 MPa。榆盡管熱工已做了備用凝泵工頻啟動后快開凝泵再循環(huán)門邏輯,為避免再循環(huán)門卡澀,備用凝泵工頻啟動前將再循環(huán)開啟至躍50%為好。

        (2)低加水位高:備用凝泵工頻啟動后,由于2臺凝泵同時運行,若除氧器上水調門開度太大,通過5#,6#,7#低加的凝結水流量將會突增,大量抽汽會在5#,6#,7#低加內凝結,造成低加水位高。

        應對方法:淤啟動備用凝泵前,除氧器上水調門開度不能開得太大,盡量控制在約30%。于備用凝泵啟動前后,通過除氧器上水調門和再循環(huán)調門控制使低加的凝結水流量穩(wěn)定。盂嚴密監(jiān)視低加水位,發(fā)現水位升高過快時,快速關小除氧器上水調門,開大低加正常疏水門,必要時可開啟低加事故疏水門,防止低加水位高引起低加跳閘。

        (3)除氧器水位高:除氧器正常水位多維持在1900 mm,距離除氧器溢流、放水定值較近。切換時若控制不好,易造成除氧器水位高而引起除氧器溢流、放水門開啟。應對方法:淤切換前,將除氧器水位控制在1750 mm,應留有調整空間。于切換過程中,控制通過5#低加出口的凝結水流量的穩(wěn)定。

        表2 3#機組凝結水泵及變頻性能試驗測試數據

        表3 各典型工況凝結水泵工頻運行和變頻運行對比分析

        表4 1伊660 MW機組全年凝結水泵變頻節(jié)能數據

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