張愛民,馬云蛟
(1.中國石油吉林石化公司化肥廠,吉林吉林 132021;2.黑龍江省農(nóng)機維修研究所,黑龍江哈爾濱 150501)
QDM-2型差速式離心分離機螺旋轉(zhuǎn)子的螺旋部分,由于分離介質(zhì)硫代硫酸鈉的強烈腐蝕作用導(dǎo)致螺旋部分磨損腐蝕嚴重,必須進行修復(fù)。離心分離機轉(zhuǎn)子見圖1。上部分為離心分離機的總裝配后的狀態(tài);圖下部分是離心分離機內(nèi)部的螺旋轉(zhuǎn)子,可以與外殼體分別以各自的工作轉(zhuǎn)速獨自運轉(zhuǎn),二者轉(zhuǎn)向相同。外殼體工作轉(zhuǎn)速2800 r/min,螺旋轉(zhuǎn)子工作轉(zhuǎn)速2200 r/min。圖1中箭頭所指方向為軸承位置。
轉(zhuǎn)子經(jīng)過特殊的防腐材料修復(fù)后,分別對其外殼體和螺桿進行動平衡測試。當精度等級為G6.3時,許用不平衡量分別為5.33 g和3.3 g。測試后最終確認,許用不平衡量分別為2.3 g和2.0 g時,轉(zhuǎn)子滿足動平衡要求。但是回裝到設(shè)備上試運轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了嚴重的振動問題。
首先對轉(zhuǎn)子的基準位軸承軸頸進行檢測,發(fā)現(xiàn)軸承頸的尺寸公差以及表面粗糙度符合技術(shù)要求。然后對轉(zhuǎn)子外殼體、螺桿進行跳動檢測。對于轉(zhuǎn)子外殼體,在以軸承位置A,B為基準進行檢測,對于所測得的數(shù)據(jù)經(jīng)過分析后認為可以接受(圖2)。但是,對于轉(zhuǎn)子的螺桿部分,同樣以軸承位置A,B為基準進行檢測時,發(fā)現(xiàn)螺桿輸出端3個軸承位置跳動超差,達到0.25 mm(圖3)。圖中,上下圓跳動值為腐蝕轉(zhuǎn)子修復(fù)前后的數(shù)值。
圖1 離心分離機總成及內(nèi)部轉(zhuǎn)子
經(jīng)過技術(shù)分析,認為同軸度超差是導(dǎo)致螺旋轉(zhuǎn)子振動的主要原因。
解決方案:分離機外殼體差速器對側(cè)基準B所對應(yīng)的端蓋,既是外殼體的支撐位,又是螺桿的支撐位,所以依據(jù)端蓋支撐位的長度加工了1根假軸,將假軸的一端裝進螺桿的軸承孔。所加工的假軸基準B,C所對應(yīng)的位置,必須保證一次加工完成且同軸度≤0.01 mm。
以A,B位置為基準,C軸承位通過壓力校直。校正前同軸度偏差0.30 mm,校正后同軸度偏差0.02 mm。C位置安裝軸承后能夠保證螺旋轉(zhuǎn)子和外殼的同軸度偏差(圖4)。
圖2 外殼體跳動檢測
圖3 螺桿跳動檢測
圖4 螺桿的校直
修復(fù)后分離機回裝到設(shè)備,運轉(zhuǎn)正常,未出現(xiàn)振動問題。從本次故障處理過程可以看出,螺桿軸承位置的同軸度超差是導(dǎo)致振動超差的直接原因,轉(zhuǎn)子修復(fù)后分離機的外殼體與螺桿必須分別做動平衡測試。