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        基于變頻調(diào)速的帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)改造研究

        2018-12-07 07:41:50鄭海峰
        山東煤炭科技 2018年4期
        關(guān)鍵詞:帶式膠帶輸送機(jī)

        鄭海峰

        (陽煤集團(tuán)一礦,山西 陽泉 045000)

        陽煤一礦于1956年投產(chǎn),設(shè)計年生產(chǎn)能力為11萬t,經(jīng)過多年的創(chuàng)建,目前已成為一座年生產(chǎn)能力為800萬t的現(xiàn)代化大型礦井。由于帶式輸送機(jī)原控制系統(tǒng)性能差,無法實現(xiàn)軟啟、停,且重載啟動困難,因此故障率較高,對礦井的正常生產(chǎn)帶來不利影響,為解決這一問題,該礦進(jìn)行了變頻控制系統(tǒng)改造。

        1 工程概況

        該煤礦井下西膠帶巷第三部帶式輸送機(jī)傾角為0~10°,運輸長度為730m,提升高度為12m,每小時輸送量為1000t,是西大巷煤炭運輸?shù)闹饕獜?qiáng)力帶式運輸機(jī)。該帶式輸送機(jī)的型號為DSJ20/100,采用型號為YBS-160BL(2×160kW)配套電機(jī),膠帶為PVG1000S阻燃膠帶。該帶式輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        該輸送機(jī)本來使用兩臺功率為160kW的電機(jī)順序啟動,重載起車?yán)щy且啟動性能較差。因為電機(jī)功率較大且為一次性啟動,沖擊力強(qiáng),輸送機(jī)運行速度固定不變,全速運行啟動會產(chǎn)生較大的電流,對礦井的安全生產(chǎn)和設(shè)備的安全運行造成直接影響?;诖?,為了解決上述問題,本文選擇BPBT-315/660礦用隔爆型變頻調(diào)速器,充分利用目前已有設(shè)備,對帶式輸送機(jī)進(jìn)行變頻優(yōu)化改造,使其具有更好的性能。

        表1 帶式輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)表

        2 改造方案研究

        改造過程如下:

        (1)帶式輸送機(jī)原有的啟??刂剖怯砂惭b在移動變電站負(fù)荷側(cè)的啟動器開關(guān)直接控制,這種啟動方式會產(chǎn)生較大的沖擊力,對設(shè)備造成嚴(yán)重的損害[1]。圖1為變頻調(diào)速安裝示意圖。

        圖1 變頻調(diào)速安裝示意圖

        具體改造方案如下:利用原有移動變電站進(jìn)行供電,采用兩臺電源電壓為660V的電機(jī)和兩套控制功率為160kW的礦用隔爆型變頻調(diào)速裝置,以此來同時啟動兩臺電機(jī);此外,為了對兩臺電機(jī)進(jìn)行集中控制,再配備一臺集中控制臺,該控制臺具有系統(tǒng)過熱、短路、電機(jī)缺相、過電壓、過電流及過載等保護(hù)作用。

        (2)采用PLC可編程控制器,實現(xiàn)集中控制,使兩臺電機(jī)同步運行,同時,帶式輸送機(jī)的運行速度根據(jù)運輸量的大小進(jìn)行調(diào)節(jié),電動機(jī)的啟停時間為0~180s范圍內(nèi)可調(diào),輸出頻率為0~60Hz范圍內(nèi)可調(diào);系統(tǒng)具有故障診斷、顯示、查詢和記憶等功能,對最后一次的故障參數(shù)和最近十次的故障記憶號碼進(jìn)行保存;此外,采用PLC微機(jī)控制裝置,安裝本質(zhì)安全型控制箱、操作臺及多種保護(hù)傳感器。

        (3)啟動控制系統(tǒng)由變頻調(diào)速裝置和帶式輸送機(jī)變頻與變頻調(diào)速裝置構(gòu)成,操作臺上設(shè)置故障鑒別指示燈、主要運行參數(shù)如速度、電壓、電流運行指示燈。

        3 技術(shù)目標(biāo)與實施要點

        結(jié)合該礦實際情況,本次改造將DKB1-340/660型礦用隔爆型濾波電抗器進(jìn)行配套使用,能夠?qū)崿F(xiàn)將頻率不變的三相交流電轉(zhuǎn)變?yōu)轭l率可連續(xù)調(diào)節(jié)的三相交流電流,同時可以吸收或消除產(chǎn)生的電磁污染和電磁干擾[2]。圖2為變頻調(diào)速原理圖,變頻調(diào)速過程如下:首先電路接通后,變頻調(diào)速裝置開始處于就緒狀態(tài),啟動后,按照預(yù)先設(shè)定好的加速時間,變頻調(diào)速裝置輸出頻率從零開始逐漸增大,達(dá)到設(shè)定值后保持不變,電機(jī)開始正常運轉(zhuǎn)。停止運行時,按照預(yù)先設(shè)定的減速時間,變頻調(diào)速裝置輸出頻率開始逐漸減小,最后為零,此時變頻裝置輸出停機(jī)信號,電機(jī)停止工作,從而實現(xiàn)對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)[3]。

        目前,該礦井除西膠帶巷第三部帶式輸送機(jī)外,北部東翼和北膠帶巷第三部帶式輸送機(jī)均采用該方法進(jìn)行變頻改造且已進(jìn)行使用。一年多的實際應(yīng)用結(jié)果表明,改造后的帶式輸送機(jī)未出現(xiàn)過電機(jī)啟動燒毀、壓死膠帶等現(xiàn)象,具有良好的軟啟和軟停性能,尤其具有良好的重載起車效果。此外,檢低速驗帶方便檢修,提高了檢修效率和質(zhì)量,對正常生產(chǎn)影響較小。綜合來看,改造后取得了良好的使用效果。

        圖2 變頻調(diào)速原理圖

        4 應(yīng)用效果分析

        4.1 軟起動和軟停止

        該變頻裝置的加速度、減速度、停車時間和啟動時間都可以任意調(diào)節(jié),為了使帶式輸送機(jī)平穩(wěn)啟動,還可以匹配其具備的S型加減速時間,這樣可以大幅減小啟動和停止時所產(chǎn)生的沖擊力[4]。此外,由于膠帶運輸機(jī)運輸量會實時發(fā)生變化,該變頻系統(tǒng)可以根據(jù)運煤量的大小調(diào)整電機(jī)功率和運行速度,從而節(jié)約能耗同時使啟動更加平穩(wěn)。

        4.2 重載起動平穩(wěn)

        在運煤過程中,帶式輸送機(jī)可能會因為故障而出現(xiàn)立即停車,再次啟動時則為重載啟動,因此必須考慮其“重載起動”能力[5-6]。改造后的變頻裝置控制方式采用無速度傳感器矢量控制,低頻運轉(zhuǎn)時能夠輸出兩倍左右的轉(zhuǎn)矩。未采用變頻裝置時,該礦井帶式輸送機(jī)原啟動方式為直接啟動,啟動電流較大且啟動力矩小,經(jīng)常由于膠帶不能啟動而造成膠帶壓死,根據(jù)礦井記錄資料,南膠帶巷第三部帶式輸送機(jī)出現(xiàn)壓死情況達(dá)十多次,對正常生產(chǎn)造成影響的時間累計達(dá)九十小時,嚴(yán)重影響礦井的正常生產(chǎn),而自從改造以后,再未出現(xiàn)此種問題。

        4.3 節(jié)能效果分析

        對改造前后南膠帶巷第三部帶式輸送機(jī)耗能情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,表2和表3分別為改造前后能耗情況。

        表2 改造前月度耗電量

        表3 改造后月度耗電量

        由表2和表3可知,改造前該帶式輸送機(jī)月度平均耗電量為86264kW·h,改造后月度平均耗電量為77893kW·h,改造前后月度平均用電量相差8371kW·h,降低了9.7%。因此,改造后每年可節(jié)約用電量100452kW·h,按照電價0.65元/(kW·h)計算,該帶式輸送機(jī)每年可節(jié)約電費65293元,節(jié)能效果較好。

        4.4 故障率低、維護(hù)簡單、節(jié)約配件

        由于設(shè)備使用的零部件供應(yīng)商皆為知名廠商,設(shè)備質(zhì)量較高,且實現(xiàn)了軟啟動、軟停止和重載啟動,因此在使用過程中設(shè)備故障率較低,節(jié)省了維修的時間,減小了因設(shè)備故障對生產(chǎn)造成的影響,減小了維護(hù)成本。根據(jù)歷年臺賬顯示,在改造前該帶式輸送機(jī)每年維護(hù)成本約為20萬元,而進(jìn)行改造以后,主機(jī)系統(tǒng)幾乎沒有易耗易損配件,每年只需對常用的配件進(jìn)行更換,每年可節(jié)省維護(hù)費用約10萬元。

        4.5 工頻轉(zhuǎn)換功能

        在設(shè)備運行時如果出現(xiàn)故障,為了檢修變頻設(shè)備同時又不影響正常生產(chǎn),可切換至工頻旁路運行。此外,啟動以后變頻設(shè)備也可以切換到工頻狀態(tài),這樣可延長變頻器內(nèi)電解電容的使用壽命。

        5 結(jié)語

        為了解決該礦帶式輸送機(jī)啟動性能差、速度不可調(diào)及重載啟動困難的問題,本文進(jìn)行了變頻調(diào)速系統(tǒng)優(yōu)化改造。經(jīng)過改造,實現(xiàn)了軟啟動、軟停止、根據(jù)運輸量進(jìn)行調(diào)速、可重載啟動等功能。實際應(yīng)用效果表明,該變頻調(diào)速系統(tǒng)具有良好的運行效果,大幅降低了故障率,減小了對正常生產(chǎn)的影響,且單臺帶式輸送機(jī)每年可節(jié)約電費6萬余元,年維護(hù)成本降低10余萬元,對于保證礦井的安全、高效生產(chǎn)具有重要意義。

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