崔德偉
(山西潞安礦業(yè)集團慈林山煤業(yè)有限公司夏店煤礦,山西 長治 046000)
夏店煤礦3116工作面是31采區(qū)的第十三個工作面,由于陷落柱X2的影響,3116工作面劃分為3個回采面。3116工作面(里)可采長度483m,傾斜長210m,平均煤厚5.7m;3116工作面(外1)可采長度140m,傾斜長130m,平均煤厚5.7m;3116工作面(外2)可采長度247m,傾斜長210m,平均煤厚5.7 m。工作面巷道布置示意圖見下圖1所示。3116工作面所采3#煤層老頂為細砂巖,厚度5~15m。直接頂為泥巖,厚度1~3m。偽頂為灰質(zhì)泥巖,厚度0.3~0.5m,為黑色夾淺煤。直接底為泥巖,厚度0.8~1.4m。老底為細砂巖,厚度6.8~9.01m?;夭善陂g瓦斯絕對涌出量預(yù)測最大值為14.6m3/min,為高瓦斯礦井,瓦斯抽放率30%,煤塵具有爆炸危險性?,F(xiàn)場高壓注水驅(qū)替促抽治理瓦斯試驗在夏店礦+770m水平31采區(qū)3116工作面回風(fēng)順槽開展,即3116工作(外2)回巷區(qū)域。主要注水試驗點為48~54#抽采鉆孔聯(lián)孔區(qū)域、81~90#抽采鉆孔聯(lián)孔區(qū)域及105~112#抽采鉆孔聯(lián)孔區(qū)域。
3116工作面掘成時間2016年9月15日,工作面煤層原始瓦斯含量為2.5~7.8m3/t,屬于二級瓦斯管理區(qū)域。3116工作面原始瓦斯含量起伏較大,里段瓦斯含量相對較低,因此只在工作面外段400m范圍進行本煤層鉆孔預(yù)抽。3116工作面(里)和3116工作面(外1)只在回采期間進行裂隙帶鉆孔和上隅角埋管抽采;3116工作面(外2)回采前進行本煤層預(yù)抽,回采期間進行回巷裂隙帶鉆孔和上隅角埋管抽采。
(1)采前本煤層預(yù)抽。3116工作面外部400m范圍進行本煤層預(yù)抽,分別在運、回巷施工鉆孔200個、130個,設(shè)計鉆孔深120m、孔間距2m、與巷道夾角90°,鉆孔總進尺39600m。回巷預(yù)抽鉆孔于2016年7月施工完成,運巷預(yù)抽鉆孔于2016年9月施工完成。
(2)回采期間裂隙帶抽采。工作面在回采期間進行裂隙帶抽采,在3116回巷距切眼60m處開始施工至3116回巷回風(fēng)繞道外50m,共施工450個巖孔,總進尺49500m。
圖1 3116工作面巷道布置示意圖
針對夏店礦3116工作面低滲透3#煤層存在瓦斯預(yù)抽范圍小、瓦斯衰減快和抽采效果差等問題,提出注—抽鉆孔間隔布置高壓注水驅(qū)替促抽治理瓦斯技術(shù)。通過注水孔和抽采孔間隔布置,利用高壓水對煤層瓦斯的驅(qū)替作用和水對瓦斯的置換解吸作用,提高相鄰抽采孔的瓦斯?jié)舛群屯咚沽髁?,提?#煤層瓦斯抽采效果,同時均勻潤濕煤層,增大煤體水分,降低回采時粉塵產(chǎn)生量,有效防治礦井瓦斯、煤塵災(zāi)害。煤層注水驅(qū)替促抽治理瓦斯技術(shù)原理示意圖如圖2所示。
圖2 煤層注水驅(qū)替促抽治理瓦斯技術(shù)原理示意圖
(1)在煤層1中施工順層抽采鉆孔2、3、4,鉆孔交替布置,之后采用封孔材料和抽采管5、6、7封孔,抽采管外徑75mm,長度16m,形成鉆孔封孔段8、9、10,封孔段長度大于8m,并連接負壓抽采管路開始抽采瓦斯。
(2)抽采一定時間后,抽采鉆孔的瓦斯流量和抽采濃度顯著降低時,即單純靠延長抽采時間不能達到好的抽采效果,將抽采孔3作為注水孔,基于孔內(nèi)封孔思路,將膨脹封孔器11插入抽采管6內(nèi),封孔器長度1~1.5m,外徑55mm,最大工作壓力10MPa。
(3)將膨脹封孔器11利用高壓膠管12依次與高壓閥門13、注水流量計14和高壓注水泵15連接,高壓注水泵與井下供水管16連接。抽采孔2、4繼續(xù)與負壓抽采管路19、20連接抽采。
(4)利用高壓注水泵15向鉆孔3實施煤層注水,注水壓力6~8MPa,通過注水流量計14觀測注水流量和注水壓力;注水時通過孔板流量計17、18及抽采管預(yù)留觀測孔檢測鉆孔2、4的抽采流量、抽采濃度和負壓參數(shù)。
(5)注水采用連續(xù)注水或間隔注水方式,注水一定時間后,一般為48~96h,注水時間可根據(jù)煤層實際條件、鉆孔間距及注水壓力等綜合確定。應(yīng)保證注入水不能進入抽采鉆孔2、4內(nèi)。將閥門13關(guān)閉,注水泵停止注水,封孔器繼續(xù)膨脹封孔,孔內(nèi)壓力水慢慢滲入煤層。煤層注水驅(qū)替促抽治理瓦斯鉆孔布置示意圖如圖3所示,夏店礦實際施工鉆孔參數(shù)見表1。
圖3 鉆孔布置示意圖
(1)封孔方法
為達到良好的高壓注水封孔效果,基于“管內(nèi)封孔”思想,在瓦斯抽采管內(nèi)利用專用鋼絲膨脹膠管封孔器封孔,可以克服封孔器直接在煤孔里可能引起的封孔不嚴(yán)問題。注水專用封孔器由鋼絲膨脹膠管、泄壓閥、快速接頭組成,封孔器可反復(fù)使用數(shù)次,注水結(jié)束后卸掉壓力,封孔器即可恢復(fù)原狀,取出封孔器。結(jié)合瓦斯抽采管參數(shù),設(shè)計的封孔器主要參數(shù)如表2所示,主要包括外徑Ф50mm和Ф55mm兩種型號。
表1 鉆孔參數(shù)表
表2 封孔器技術(shù)參數(shù)表
(2)高壓注水泵
結(jié)合夏店礦煤層實際,3116回巷現(xiàn)場煤層注水驅(qū)替促抽瓦斯試驗選擇動壓注水方式。注水試驗選擇精誠3ZSB-105/11型高壓注水泵,注水泵動力端同時采用飛濺和強制兩種潤滑方式,柱塞采用強制冷卻方式,配置安全溢流閥和調(diào)壓閥。泵組配置包括泵、溢流閥、壓力調(diào)節(jié)閥、聯(lián)軸器、聯(lián)軸器護罩、礦用防爆電動機、底座等。注水泵為高壓柱塞泵,泵軸位置為臥式,驅(qū)動方式為電動,柱塞Φ22mm,柱塞數(shù)3個,i=3.650,額定轉(zhuǎn)速為400r/min,最大工作壓力22MPa。
(3)試驗過程
2016年9月~10月主要為試驗區(qū)域瓦斯抽采參數(shù)測定工作,確定最佳注水時機。10月22日之后主要在3116回風(fēng)巷48~54#抽采孔聯(lián)孔區(qū)域(安裝四寸孔板流量計)、81~90#抽采孔聯(lián)孔區(qū)域(四寸孔板流量計)及105~112#抽采孔聯(lián)孔區(qū)域(安裝匯流管電子流量計),至12月14日完成現(xiàn)場注水試驗。
48~54#抽采孔聯(lián)孔區(qū)域完成注水試驗3組,注水孔分別為49#、51#和53#孔。
49#孔:累計注水時間40min,注水壓力8MPa,預(yù)計注水量1.5m3。48#孔單孔濃度10%,注水時提高1.5倍,濃度達25%;50#孔單孔濃度11%,注水時提高1倍,濃度22%。注水時聯(lián)孔區(qū)域瓦斯混合流量提高了近3倍,混合量達0.86m3/min。原單鉆孔平均混合量為0.07m3/min,現(xiàn)為0.17m3/min,提高1.4倍。高壓注水促抽相鄰鉆孔瓦斯效果顯著。
51#孔:累計注水時間7min,注水壓力8MPa,與52#鉆孔之間壓穿,壓力水從52#鉆孔流出。50#、52#注水前濃度為11%和12%,注水后濃度提高1倍,濃度分別為18%、25%。
53#孔:累計靜壓注水85min,注水壓力4MPa,動壓注水40min,注水壓力6.5MPa。注水后54#孔瓦斯?jié)舛扔?%提高到20%,提高近6倍。52#孔濃度由12%提高到25%,提高1.1倍。
該區(qū)域?qū)嵤┳ⅰ殂@孔間隔布置高壓注水促抽瓦斯效果十分明顯,尤其是49#注水孔,對相鄰48#、50#抽采孔促抽瓦斯明顯(見表3),相鄰48#、50#抽采孔瓦斯?jié)舛群屯咚沽髁烤蠓黾樱?lián)孔區(qū)域瓦斯純流量增加近5倍,注水促抽瓦斯效果持續(xù)周期達10d。
表3 注水前和注水時鉆孔抽采參數(shù)監(jiān)測數(shù)據(jù)(以11月6日為例)
(1)基于“管內(nèi)封孔”思想,在瓦斯抽采管內(nèi)利用專用鋼絲膨脹膠管封孔器封孔,克服了封孔器直接在煤孔里可能引起的封孔不嚴(yán)問題,達到良好的高壓注水封孔效果,且封孔器可反復(fù)使用數(shù)次,注水結(jié)束后卸掉壓力,封孔器即可恢復(fù)原狀,取出封孔器。
(2)現(xiàn)場注水促抽瓦斯試驗表明:注水時相鄰抽采鉆孔煤層瓦斯流量和瓦斯?jié)舛染@著增加,此時以水對瓦斯的驅(qū)替作用為主;注水后一定時間相鄰鉆孔瓦斯流量和瓦斯?jié)舛瘸掷m(xù)增加,增加幅度小于注水時,以水對瓦斯的置換解吸作用為主;注水驅(qū)替促抽瓦斯持續(xù)周期為10d左右。