張 龍,郭文龍
(山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司,山西稷山 043200)
目前顆粒尿素的造粒工藝主要有傳統(tǒng)的高塔噴淋造粒工藝和流化床大顆粒造粒工藝2種。無論哪種造粒工藝,最終產(chǎn)品的溫度是生產(chǎn)中一個(gè)重要的質(zhì)量控制指標(biāo),溫度過高,會(huì)導(dǎo)致尿素顆粒產(chǎn)品在包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)倪^程中產(chǎn)生板結(jié)、粉化、粘袋和包裝袋發(fā)硬變脆等現(xiàn)象,造成產(chǎn)品外觀質(zhì)量下降,既給產(chǎn)品包裝運(yùn)輸帶來困難,又影響了尿素產(chǎn)品的銷售,甚至遭到用戶的投訴,給企業(yè)效益和品牌形象造成負(fù)面影響。因此,選擇合適的產(chǎn)品冷卻工藝對(duì)成品質(zhì)量保障至關(guān)重要。山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司 (以下簡稱豐喜泉稷)520kt/a尿素裝置采用高塔噴淋造粒工藝生產(chǎn)中顆粒尿素,夏季成品粒子溫度達(dá)70~75℃,同時(shí)由于冷卻過程產(chǎn)生大量粉塵,準(zhǔn)備增設(shè)塔頂粉塵回收裝置,即原造粒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)已經(jīng)無法滿足成品粒子的冷卻需求,尿素裝置成品粒子冷卻系統(tǒng)改造勢在必行。為此,我們對(duì)尿素粒子流化床冷卻技術(shù)和Solex粒子冷卻技術(shù)進(jìn)行了調(diào)研和綜合分析比較。
起初,我們主要考慮的是傳統(tǒng)的流化床冷卻器。流化床冷卻器用空氣作為冷卻介質(zhì),尿素顆粒在流化狀態(tài)下與空氣接觸,利用空氣和成品顆粒的溫差進(jìn)行冷卻;流化空氣由風(fēng)機(jī)提供,因尿素顆粒呈流化狀態(tài),冷卻過程會(huì)產(chǎn)生大量粉塵,需增設(shè)粉塵回收 (旋風(fēng)分離或濕法洗滌)裝置和引風(fēng)機(jī);另外,為滿足夏季濕熱天氣下能夠生產(chǎn)合格產(chǎn)品,需增設(shè)空氣除濕設(shè)備??傊蛩亓W恿骰怖鋮s工藝具有設(shè)備多、流程長、裝置占地面積大、操作維修復(fù)雜、動(dòng)力消耗高等先天性缺陷。如今,隨著能源價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升,節(jié)能減排、降本增效越來越受到尿素企業(yè)的重視,其固有缺點(diǎn)的逐漸暴露使得尿素企業(yè)對(duì)流化床冷卻器的使用變得非常慎重。
豐喜泉稷在對(duì)周邊技術(shù)領(lǐng)先的大型尿素裝置產(chǎn)品冷卻工藝進(jìn)行考察和學(xué)習(xí)時(shí),了解到河南心連心3300t/d中顆粒尿素裝置、江蘇靈谷化工2400t/d小顆粒尿素裝置、安徽昊源400kt/a小顆粒尿素裝置均采用了Solex尿素板冷器,因此著重對(duì)該工藝裝置進(jìn)行了調(diào)研和冷卻方案評(píng)估。
加拿大Solex尿素板冷器是一種使用冷卻水對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行間壁換熱的裝置,該技術(shù)將顆粒物料的密相輸送原理、板式傳熱技術(shù)和精確的粉體傳熱模擬軟件創(chuàng)新性地結(jié)合在一起。密相輸送原理是Jenike和Johansen于19世紀(jì)60年代發(fā)現(xiàn)的,他們建立了固體粒子的特征理論并預(yù)見它們的流動(dòng)能力,使得箱體和筒倉可被設(shè)計(jì)用于自由下料并可避免產(chǎn)生死區(qū)和架橋。典型的密相輸送倉有垂直筒倉和下料錐,當(dāng)有少量物料從密相輸送倉內(nèi)通過時(shí),倉內(nèi)的所有物料就會(huì)發(fā)生整體流動(dòng)。為了達(dá)到均一的冷卻效果,物料必須以均勻的速度通過冷卻器的整個(gè)橫截面;為了達(dá)到密相輸送,必須在換熱器的底部安裝可以提供均勻流動(dòng)的下料裝置。如此一來,底部穩(wěn)定而均勻的流動(dòng)可使物料均一地通過冷卻器的整個(gè)橫截面。
Solex尿素板冷器的傳熱板組由一組立式傳熱板片組成,尿素顆粒從傳熱板片間均勻可控地自上而下依靠重力緩慢通過,當(dāng)冷卻水從傳熱板內(nèi)通道自下而上流過時(shí),通過熱傳導(dǎo)方式對(duì)傳熱板間的尿素顆粒進(jìn)行冷卻。Solex尿素板冷器由進(jìn)料倉、傳熱板組、下料裝置、控制系統(tǒng)4個(gè)部分組成。尿素顆粒從設(shè)備頂部進(jìn)入進(jìn)料倉,經(jīng)進(jìn)料倉均勻分布進(jìn)入傳熱板板間通道,冷卻水在傳熱板間流動(dòng),尿素顆粒的熱量通過板壁傳遞,由冷卻水移走,達(dá)到冷卻目的;尿素顆粒在立式平行放置的板片之間緩慢下降,以適當(dāng)?shù)耐A魰r(shí)間實(shí)現(xiàn)最佳的出料溫度。在Solex尿素板冷器中,尿素顆粒緩慢、可控地流動(dòng),有效地防止了產(chǎn)品顆粒的磨損和破碎,可從根本上保證尿素產(chǎn)品顆粒的完整性和溫度的均勻性,消除結(jié)疤、結(jié)塊現(xiàn)象,保證最佳產(chǎn)品質(zhì)量。
Solex尿素板冷器技術(shù)與流化床冷卻器技術(shù)的最大不同是不需要?jiǎng)釉O(shè)備,只要1臺(tái)Solex尿素板冷器即可滿足工藝要求。2種冷卻技術(shù)方案在相同的尿素產(chǎn)量 (1750t/d)、相同的進(jìn)料溫度(75℃)、相同的出料溫度 (<50℃)、相同的年運(yùn)行時(shí)間 (每年的 4—10月高溫季節(jié),共5136h)條件下,其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對(duì)比見表1。
表1 2種冷卻方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
相較于流化床冷卻器,Solex尿素板冷器具有如下特點(diǎn)。
(1)設(shè)計(jì)簡單,無轉(zhuǎn)動(dòng)部件,維修成本低,相同產(chǎn)量及工況下,年運(yùn)行成本較流化床冷卻器低147.8萬元,節(jié)能89%,降本增效效果十分明顯。
(2)尾氣排放量大幅降低,且由于使用循環(huán)水冷卻而不是采用氣體作為冷媒,粉塵排放量小,無需使用氣體處理設(shè)備,減排效果明顯。
(3)現(xiàn)場無噪音污染。
(4)設(shè)備少、流程短,設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小,安裝成本低,其投資只有流化床冷卻器的80%,非常適合改造項(xiàng)目。
經(jīng)調(diào)研和綜合比較,豐喜泉稷決定采用Solex尿素板冷器技術(shù)對(duì)尿素裝置成品粒子冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,即在不改動(dòng)現(xiàn)有流程的基礎(chǔ)上,利用1#棧橋和2#棧橋邊的空地進(jìn)行Solex尿素板冷器的布置。改造后的尿素粒子冷卻系統(tǒng)流程如圖1所示。
圖1 改造后尿素粒子冷卻系統(tǒng)流程簡圖
物料流程:造粒塔集料斗收集的尿素進(jìn)入皮帶Ⅰ,皮帶Ⅰ將尿素運(yùn)送到斗提機(jī)Ⅰ,斗提機(jī)Ⅰ將尿素提升至Solex粒子冷卻器,粒子冷卻到50℃以下后排至斗提機(jī)Ⅱ,再經(jīng)過斗提機(jī)Ⅱ提送至皮帶Ⅱ,通過皮帶Ⅱ輸送至包裝樓。
冷卻水流程:冷卻水經(jīng)循環(huán)水泵加壓后進(jìn)入粒子冷卻器的傳熱板內(nèi),與物料進(jìn)行間壁式換熱,換熱后的熱水進(jìn)入涼水塔進(jìn)行冷卻。
環(huán)境空氣流程:環(huán)境空氣經(jīng)過離心風(fēng)機(jī)加壓后進(jìn)入粒子冷卻器與物料進(jìn)行接觸,利用其載濕功能將物料冷卻過程中產(chǎn)生的濕氣帶走,防止換熱板內(nèi)尿素粒子結(jié)露和結(jié)塊。
Solex尿素粒子冷卻器技改項(xiàng)目于2017年4月開始施工,2017年7月下旬開始調(diào)試并投用,其72h運(yùn)行考核數(shù)據(jù)見表2??梢钥闯?,尿素粒子冷卻系統(tǒng)改造后,尿素日產(chǎn)量平均1800t(相較于2016年同期尿素日產(chǎn)量1720t提高了80t),尿素粒子出料溫度由改造前的近75℃降至改造后的50℃以下,尿素成品未出現(xiàn)結(jié)塊嚴(yán)重、粘袋、稱量不準(zhǔn)的現(xiàn)象,為高溫季節(jié)尿素裝置的連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保障。
表2 Solex尿素粒子冷卻器72h運(yùn)行考核數(shù)據(jù)
Solex粒子冷卻器最初由加拿大Cominco化肥公司研制,后成立Bulkflow公司以推廣該技術(shù),現(xiàn)已更名為Solex。自30年前Solex粒子冷卻器第一次成功應(yīng)用于尿素行業(yè)以來,目前已有超過1000臺(tái)Solex粒子冷卻器服務(wù)于全球固體粒子換熱領(lǐng)域。Solex粒子冷卻器因循環(huán)水間壁換熱所具有的先天優(yōu)勢,被眾多涉及到粉體或顆粒冷卻的領(lǐng)域所選用,如化肥、純堿、化學(xué)制品、聚合物、礦物質(zhì)、干化污泥等領(lǐng)域,其中化肥行業(yè)已有超過300臺(tái)Solex粒子冷卻器被用于大顆粒尿素、小顆粒尿素、復(fù)合肥、磷肥、鉀肥和硝酸銨等生產(chǎn)裝置。在國內(nèi)化肥行業(yè),四川美豐、華魯恒升、河南心連心、晉城二化、重慶建峰、江蘇靈谷等企業(yè)在其生產(chǎn)裝置中均采用了Solex粒子冷卻技術(shù),目前有100多臺(tái)Solex粒子冷卻器在役,整體運(yùn)行狀況良好。
目前,國內(nèi)尿素企業(yè)的壓力主要是生產(chǎn)成本高、節(jié)能減排任務(wù)重、環(huán)保要求苛刻等,所以大多數(shù)尿素生產(chǎn)企業(yè)希望進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)挖潛改造而不是另建新廠,而改擴(kuò)建時(shí)必須考慮減少或消除氣體及粉塵排放、提高產(chǎn)品質(zhì)量、滿足擴(kuò)產(chǎn)的處理能力和空間需求、降低操作維護(hù)成本等問題。豐喜泉稷尿素成品冷卻系統(tǒng)的成功運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,Solex尿素板冷器可作為尿素成品粒子冷卻系統(tǒng)改造的優(yōu)選方案,可為夏季高溫時(shí)節(jié)尿素裝置的連續(xù)、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)提供有力保障。