劉 飛
(中煤新集能源股份有限公司口孜東礦,安徽 阜陽 236153)
口孜東礦工廣地面標(biāo)高+27.5m,第一水平標(biāo)高-967m,由于巷道埋藏深,地壓大,巷道變形嚴(yán)重,為解決深井支護(hù)問題,井巷壁后充填支護(hù)技術(shù)目前在口孜東礦得到了大規(guī)模的應(yīng)用。井巷壁后充填支護(hù)是先采用錨網(wǎng)索噴支護(hù),然后架設(shè)36U型棚,鋪鋼筋網(wǎng)、塑料布,最后采用自動物料輸送系統(tǒng)進(jìn)行充填。自動物料輸送系統(tǒng)一般由地面站、中轉(zhuǎn)站、工作面站、管路和控制系統(tǒng)五個部分組成,其中中轉(zhuǎn)站根據(jù)礦井建設(shè)的延伸可分為一級中轉(zhuǎn)站、二級中轉(zhuǎn)站和三級中轉(zhuǎn)站等,系統(tǒng)采用干燥后的壓風(fēng)作為輸送材料的動力。物料由地面站使用壓風(fēng)經(jīng)中轉(zhuǎn)站輸送到工作面站,在工作面站加水進(jìn)行充填工作。井巷壁后充填支護(hù)盡管取得了良好的支護(hù)效果,但也存在一定問題。首先是物料輸送管路問題,伴隨著井下采掘巷道的延伸,物料輸送管路在運(yùn)輸、鋪設(shè)過程中存在較大安全隱患;其次是距離問題,由于長距離輸送物料給系統(tǒng)的維護(hù)帶來了困難。為縮短物料輸送距離,節(jié)約物料輸送管路的鋪設(shè)長度,口孜東礦結(jié)合井下地質(zhì)鉆孔的施工原理,將地質(zhì)鉆孔應(yīng)用到井下物料輸送系統(tǒng)中。
中央11-2采區(qū)膠帶機(jī)上山至北翼矸石膠帶機(jī)石門聯(lián)巷、北翼矸石膠帶機(jī)石門北段及中央13-1采區(qū)膠帶機(jī)上山北段受地壓影響巷道變形較為嚴(yán)重,擬采取壁后充填支護(hù)方式進(jìn)行修護(hù)。由于井下物料輸送主管路位于北翼軌道石門→中央13-1采區(qū)軌道上山一線,對中央11-2采區(qū)膠帶機(jī)上山至北翼矸石膠帶機(jī)石門聯(lián)巷進(jìn)行壁后充填需另鋪設(shè)管路,經(jīng)中央11-2采區(qū)下部車場→中央11-2采區(qū)軌道上山→北翼回風(fēng)石門(一)至中央11-2采區(qū)行人上山聯(lián)巷→北翼矸石膠帶石門11-2煤段,距離約450m;對北翼矸石膠帶機(jī)巷進(jìn)行壁后充填需另鋪設(shè)管路,經(jīng)北翼軌道石門至北翼矸石膠帶機(jī)石門聯(lián)巷→北翼矸石膠帶機(jī)巷,距離約210m;中央13-1膠帶機(jī)上山北段壁后充填,需另鋪設(shè)管路經(jīng)中央13-1采區(qū)軌道上山→軌膠3#聯(lián)巷→中央13-1采區(qū)膠帶機(jī)上山,距離約330m。管路鋪設(shè)長,且拐角較多,安裝周期長。在此情況下通過施工地質(zhì)鉆孔導(dǎo)通需要充填的巷道,將物料輸送管安設(shè)在地質(zhì)鉆孔內(nèi),物料輸送一步到位,可以提高物料傳輸效率,節(jié)約物料輸送成本。
該項(xiàng)技術(shù)主要分為兩步,第一步是“點(diǎn)”的確定,第二步是“線”的導(dǎo)通。
(1)點(diǎn)的確定:首先在采掘工程平面圖中找到巷道之間的交叉關(guān)系。在采掘工程平面圖中先確定上、下需要導(dǎo)通的兩點(diǎn)的具體位置,后計(jì)算出導(dǎo)通上、下兩點(diǎn)的鉆孔需要的施工方位角和傾角,最后經(jīng)測量部門在井下現(xiàn)場放出現(xiàn)場的點(diǎn)位和傾角。
(2)線的聯(lián)通:在“點(diǎn)”確定好后,采用鉆機(jī)在巷道內(nèi)按提前放好的傾角和方位角施工鉆孔,聯(lián)通鄰近的巷道,待鉆孔施工完成后,及時下水文套管對孔壁進(jìn)行保護(hù),確保鉆孔的暢通,后直接在套管內(nèi)鋪設(shè)物料輸送管路。
通過中央11-2采區(qū)膠帶機(jī)上山至北翼矸石膠帶機(jī)石門聯(lián)巷、北翼矸石膠帶機(jī)巷北段及中央13-1采區(qū)膠帶機(jī)上山北段壁后充填中的實(shí)際應(yīng)用,充填物料直接經(jīng)地質(zhì)鉆孔輸送至充填巷道內(nèi)。通過實(shí)施此項(xiàng)技術(shù),一方面縮短了管路鋪設(shè)的長度,另一方面節(jié)約了管路維護(hù)的人工成本以及避免了管路運(yùn)輸、鋪設(shè)過程中存在的安全隱患。具體應(yīng)用見圖1、2、3。
圖1 中央11-2采區(qū)膠帶機(jī)上山至北翼矸石膠帶機(jī)石門聯(lián)巷物料輸送鉆孔
圖2 北翼軌道石門至北翼矸石膠帶機(jī)巷物料輸送鉆孔
圖3 第三中部車場至中央13-1采區(qū)膠帶機(jī)上山物料輸送鉆孔
此項(xiàng)技術(shù)在中央11-2采區(qū)膠帶機(jī)上山至北翼矸石膠帶機(jī)石門聯(lián)巷、北翼矸石膠帶機(jī)巷及中央13-1采區(qū)膠帶機(jī)上山壁后充填中取得了巨大效益:
(1)直接節(jié)約了物料輸送管路990m,按物料輸送管路731元/m的成本,可直接節(jié)約成本72.4萬元;
(2)井下管路鋪設(shè)正常一個圓班可鋪設(shè)4m,需要人工12人次,人工成本一個圓班需要2400元,鋪設(shè)990m物料輸送管路共計(jì)需要人工成本約59.4萬元。
(3)由于井下多條巷道變形失修,若鋪設(shè)上述990m管路需另行專門修護(hù)相應(yīng)的巷道,按口孜東礦3657元/m的修護(hù)成本,此項(xiàng)可直接節(jié)約巷修成本約362.1萬元。
(4)井下巷道修護(hù)的人工成本約3877元/m,巷修990m巷道共計(jì)需要人工成本約383.8萬元。
(5)該項(xiàng)技術(shù)的使用共計(jì)節(jié)約成本877.7萬元;另外避免了990m物料輸送管路在運(yùn)輸、鋪設(shè)以及相關(guān)巷道在修護(hù)以及后期維護(hù)過程中存在的安全隱患;同時由于減少了管路鋪設(shè)產(chǎn)生的拐角,縮短了管路長度,避免了物料在傳送過程中能量的損失,保證了充填的效果,還間接地避免了由于物料輸送能量的損失需要補(bǔ)充安裝物料傳送中轉(zhuǎn)站的可能,綜合效益非常顯著。