辛宗澤
(山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)宜興煤業(yè)有限公司,山西 孝義 032300)
采用小煤柱沿空掘巷技術(shù),一方面減少了煤炭資源的浪費(fèi),提高了煤炭的采出率,另一方面將巷道布置在應(yīng)力降低區(qū)中,極大地改善了巷道圍巖的受力狀況,有利于巷道的維護(hù),具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢[1]。但采用小煤柱沿空掘巷技術(shù),為了避開殘余支撐應(yīng)力的影響,需要在上區(qū)段工作面采空區(qū)完全穩(wěn)定之后進(jìn)行掘進(jìn)巷道,為了不影響礦井正常的采掘接替作業(yè),往往需要進(jìn)行跳采作業(yè),這就會出現(xiàn)孤島工作面的情況。本文以宜興礦1202孤島工作面的順槽作為研究對象,探討孤島工作面強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)下順槽的有效支護(hù)方法。
宜興礦1202孤島工作面呈東西走向布置,北鄰1201綜采工作面采空區(qū),南與1203工作面采空區(qū)相鄰,走向長2933.5m,傾斜長度212.1m,如圖1所示。1202工作面距相鄰工作面留6m煤柱沿空掘巷,頂板巖性以中粒砂巖及砂巖為主,抗壓強(qiáng)度17.89~82.02MPa之間,平均45.30MPa,單向抗拉強(qiáng)度1.29~4.13MPa,平均2.36MPa,屬中等穩(wěn)定頂板。2號煤層底板巖性大多為炭質(zhì)泥巖,抗壓強(qiáng)度6.65~45.60MPa,平均21.32MPa;抗拉強(qiáng)度0.57~1.50MPa,平均0.97MPa,屬不穩(wěn)定巖層。
圖1 1202孤島工作面示意圖
1202工作面軌道平巷和運(yùn)輸平巷均沿煤層頂板布置,掘進(jìn)寬度5m、高度2.9m,采用錨桿索加金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù),如圖2所示。頂錨桿間排距900×1000mm,桿體采用Φ22×2200mm無縱筋左旋螺紋鋼,錨索為Φ17.8×6500mm鋼絞線,間排距2000×3000mm,幫錨桿間排距900×1000mm,左幫采用Φ16×1600mm圓鋼錨桿,右?guī)筒捎忙?6×1600mm玻璃鋼錨桿。
圖2 1202孤島工作面材料順槽原支護(hù)方案 (單位:mm)
由于1202采用小煤柱的護(hù)巷方式,雖然巷道避開了峰值應(yīng)力的影響區(qū)域,但小煤柱在上工作面回采期間產(chǎn)生的集中應(yīng)力的影響下發(fā)生塑性變形,整體性變差,中間甚至沒有穩(wěn)定的彈性應(yīng)力核區(qū),在本工作面回采期間,在超前支承壓力的影響下,發(fā)生較為嚴(yán)重的片幫現(xiàn)象,巷幫錨桿大面積失效導(dǎo)致整個(gè)巷幫結(jié)構(gòu)的失穩(wěn),嚴(yán)重制約了巷道的正常使用。
在工作面遇斷層、無炭柱及地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地段時(shí),巷道頂?shù)装寮皟蓭偷睦塾?jì)移近量都急劇增加,部分地段巷道頂板出現(xiàn)較為嚴(yán)重的離層,甚至錨索被拉斷。整體而言,在1202孤島工作面回采期間,原有的支護(hù)方式無法有效控制巷道兩幫及頂?shù)装宓淖冃?,甚至發(fā)生比較嚴(yán)重的片幫和離層。
通過上述礦壓顯現(xiàn)的分析,要想有效控制1202孤島工作面回采巷道的圍巖變形,須采用強(qiáng)幫護(hù)頂?shù)闹ёo(hù)理念,同時(shí)注重工作面的超前加強(qiáng)支護(hù)。通過現(xiàn)場觀測及理論計(jì)算分析,可以得出靠近煤柱一側(cè)的巷幫煤柱塑性區(qū)在2m左右,而原有的支護(hù)方案中巷幫錨桿的長度僅為1600mm。其錨固點(diǎn)無法深入穩(wěn)定的煤體中,使得幫部錨桿達(dá)不到良好的支護(hù)效果,故在優(yōu)化方案中將幫部錨桿長度改為2200mm。
進(jìn)一步分析巷道圍巖結(jié)構(gòu),所采2號煤層平均厚度1.6m,煤層中分布有一到兩層厚度在0.2m左右的夾矸。整體而言巷道兩側(cè)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,節(jié)理裂隙發(fā)育。原有巷幫錨桿的支護(hù)密度過低,無法穩(wěn)定的錨固巷幫。尤其是靠近煤柱側(cè)的巷幫,經(jīng)歷了上區(qū)段工作面的采動應(yīng)力以及殘余支承壓力的影響,煤柱發(fā)生大范圍塑性破壞。加之本工作面掘巷擾動以及本工作面回采產(chǎn)生的超前支承壓力的影響,在巷幫沒有足夠支護(hù)強(qiáng)度的情況下,煤體更加破碎,承載能力進(jìn)一步下降,甚至產(chǎn)生嚴(yán)重的片幫現(xiàn)象。因此,需提高原有的巷幫支護(hù)密度,對煤柱側(cè)的巷幫進(jìn)行注漿加固。
在原有支護(hù)方案中,頂板的支護(hù)耦合性差,在錨桿還沒能充分發(fā)揮承載性能的時(shí)候,錨索已產(chǎn)生破斷,錨桿錨索的支護(hù)系統(tǒng)沒有很好的協(xié)調(diào)發(fā)揮作用,作為一個(gè)統(tǒng)一的支護(hù)系統(tǒng)來強(qiáng)化圍巖。針對此問題,引入桁架錨索支護(hù)。此系統(tǒng)采用專用的連接器將兩根斜打入巷道頂板的錨索連接起來,并施加水平預(yù)緊力[2-3]。桁架錨索不僅可以對巷道頂板產(chǎn)生垂直于頂板方向的懸吊力,還可以產(chǎn)生水平的壓力改善頂板圍巖的受力狀況,使其成為一個(gè)較為穩(wěn)定的整體,再配合頂板淺部的錨桿支護(hù),整體性得到進(jìn)一步加強(qiáng)。最終,使得改進(jìn)后的支護(hù)方案能達(dá)到強(qiáng)幫護(hù)頂?shù)睦硐胫ёo(hù)效果。
結(jié)合以上基于受力機(jī)理及現(xiàn)場工程地質(zhì)條件的優(yōu)化分析,最終得出改進(jìn)后的支護(hù)方案如下圖3所示??拷褐鶄?cè)的巷幫錨桿及頂板錨桿均采用Φ22×2200mm的螺紋鋼錨桿,排距由原來的1000mm縮短為800mm。原頂板的單體錨索改為桁架錨索,排拒1600mm。
圖3 1202孤島工作面材料順槽改進(jìn)支護(hù)方案 (單位:mm)
掘進(jìn)機(jī)每掘進(jìn)一個(gè)進(jìn)尺(800mm),及時(shí)打錨桿進(jìn)行支護(hù),上鋪金屬網(wǎng)。隨后按照改進(jìn)后的支護(hù)方案進(jìn)行永久支護(hù)。支護(hù)完成后,滯后掘進(jìn)工作面不超過50m的距離對煤柱側(cè)巷幫進(jìn)行注漿加固。1202回采期間,根據(jù)峰值應(yīng)力的影響范圍,超前工作面15m的范圍內(nèi)加強(qiáng)臨時(shí)支護(hù)。
采用改進(jìn)后的支護(hù)方案后,通過現(xiàn)場觀測表明,1202孤島工作面生產(chǎn)期間,兩順槽頂?shù)装謇塾?jì)移近量平均200mm,最大500mm,兩幫移近量平均300mm,最大600mm,沒有出現(xiàn)大面積的片幫現(xiàn)象,減少了巷道復(fù)修的工作量,保證了工作面的安全高效推進(jìn)。證明改進(jìn)后的支護(hù)方案能夠有效地控制1202孤島工作面順槽的圍巖變形,為相似條件的巷道支護(hù)提供了有益的參考。