牛青河
(中煤陜西榆林能源化工有限公司大海則煤礦,陜西 榆林 719000)
陜蒙地區(qū)的白堊系和侏羅系地層以軟巖層為主,相當(dāng)一部分為極軟巖,巖樣單向極限抗壓強(qiáng)度絕大多數(shù)<10MPa,同時(shí)巖層膠結(jié)差、裂隙發(fā)育,是良好的儲(chǔ)水、導(dǎo)水介質(zhì),在這種地層中凍結(jié)孔鉆孔完整,上部沒(méi)有很好隔水層,凍結(jié)孔和凍結(jié)管之間的環(huán)形空間不能有效充填,凍結(jié)完成后凍結(jié)孔很容易成為導(dǎo)水通道,造成下部地層涌水量加大,巨大的水壓力造成馬頭門(mén)結(jié)構(gòu)破壞,大量漏水,而此時(shí)礦井臨時(shí)排水系統(tǒng)能力不夠,很容易造成淹井。
中煤陜西榆林能源化工有限公司大海則煤礦位于陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū),立井開(kāi)拓,工業(yè)廣場(chǎng)內(nèi)布置主井、副井、一號(hào)風(fēng)井、二號(hào)風(fēng)井四個(gè)立井井筒,均采用全深凍結(jié)法施工,井壁結(jié)構(gòu)為雙層井壁。
二號(hào)回風(fēng)立井井底馬頭門(mén)施工結(jié)束后,北側(cè)馬頭門(mén)出現(xiàn)涌水,涌水量初期30m3/h,最大達(dá)到160m3/h,井筒水位上升至距井口178m趨于靜止,造成北馬頭門(mén)左側(cè)局部混凝土開(kāi)裂脫落、鋼筋彎曲。為治理水患,根據(jù)專家組論證意見(jiàn),決定在二號(hào)回風(fēng)立井井筒凍結(jié)壁自然解凍后,采取在凍結(jié)管內(nèi)進(jìn)行割孔注漿封堵導(dǎo)水通道,進(jìn)一步充填封閉環(huán)形孔間,隨后對(duì)礦區(qū)內(nèi)其他主立井、副立井及一號(hào)回風(fēng)立井井筒三井進(jìn)行割孔注漿,確保礦井的安全生產(chǎn)。
大海則煤礦水文地質(zhì)單元屬于鄂爾多斯高原碎屑巖孔隙裂隙水亞區(qū),區(qū)內(nèi)無(wú)地表河流。根據(jù)井田勘察地質(zhì)報(bào)告,井田內(nèi)主要含水層組有:第四系上更新統(tǒng)薩拉烏蘇組(Q31s)潛水含水層(均厚27m)、白堊系下統(tǒng)洛河組(K1l)潛水及承壓水含水層(均厚297m)、侏羅系中統(tǒng)安定組(J2a)承壓水含水層(平均78m)、侏羅系中統(tǒng)直羅組(J2z)承壓水含水層(平均183m)、侏羅系中統(tǒng)延安組(J2y)承壓水含水層(平均227.98m),其中泥巖、粉砂巖和砂質(zhì)泥巖為隔水層。
檢查孔深度揭露范圍內(nèi),自上而下分布10個(gè)含水層,最大涌水量預(yù)測(cè)383.3m3/h。
根據(jù)井筒檢查孔和井筒實(shí)際揭露地質(zhì)資料,確定在-500m(侏羅系中統(tǒng)直羅組底板,目的是封堵直羅組含水層,管內(nèi)充填臨界面)、-341m(白堊系底部即侏羅系中統(tǒng)安定組,目的是封堵白堊系含水層)兩處分別進(jìn)行割孔注漿。
注漿順序?yàn)樯闲惺?,即自下而上逐段進(jìn)行,每個(gè)孔上層割孔注漿完成時(shí)(一般以地表返漿為標(biāo)志,如果漿液沿第四系底部巖層擴(kuò)散,到地表不返漿,漿液注入量大于20m3、注漿終壓達(dá)到設(shè)計(jì)值為止),注漿封閉全孔。
注漿管掃孔及注漿順序根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件科學(xué)合理調(diào)整,按組分別進(jìn)行,掃孔完成后原則上每?jī)蓚€(gè)對(duì)稱孔同時(shí)進(jìn)行割孔注漿。按照“先北側(cè)馬頭門(mén)附近凍結(jié)孔(測(cè)溫孔),最后其他凍結(jié)孔”的順序進(jìn)行注漿,并隨時(shí)檢驗(yàn)注漿效果。
采用ND-S140型水力式內(nèi)割刀對(duì)凍結(jié)管進(jìn)行破管作業(yè),采用XY-44A型鉆機(jī)配合機(jī)架進(jìn)行鉆進(jìn)及升降。凍結(jié)管的選擇為井筒的主凍結(jié)深孔和測(cè)溫孔的深孔,共47個(gè)主凍結(jié)管,2個(gè)測(cè)溫孔。二號(hào)回風(fēng)立井凍結(jié)孔平面布置如圖1所示。
其他井筒凍結(jié)管破管方案相同。
圖1 二號(hào)回風(fēng)立井凍結(jié)孔平面布置圖
ND-S140型水力式內(nèi)割刀是一種利用水馬力來(lái)推動(dòng)割刀進(jìn)行管內(nèi)切割的工具,它較機(jī)械式內(nèi)割刀簡(jiǎn)單,修理更為方便,切割更為快速。將水力式內(nèi)割刀從凍結(jié)管內(nèi)下入到施工層位要求的切割深度,泥漿泵將高壓液體泵入水力割刀體內(nèi),高壓液體通過(guò)活塞內(nèi)的噴嘴產(chǎn)生壓降,推動(dòng)活塞壓縮彈簧使活塞桿下行,從而活塞桿下端推動(dòng)三個(gè)割刀片向外張開(kāi)與凍結(jié)管內(nèi)壁接觸,張開(kāi)的三個(gè)割刀片隨同切割鉆具順時(shí)針旋轉(zhuǎn),將凍結(jié)管割斷。形成凍結(jié)管與環(huán)形空間的注漿連通通道,將漿液從凍結(jié)管中空擠入凍結(jié)管與地層環(huán)形空間,達(dá)到封堵凍結(jié)管環(huán)形空間的目的,切斷馬頭門(mén)以上含水層之間的水力聯(lián)系。水力式內(nèi)割刀原理如圖2所示。
圖2 水力式內(nèi)割刀
(1)將內(nèi)割刀接于鉆柱上,下到設(shè)計(jì)深度,切割孔段應(yīng)避開(kāi)接頭、接箍。
(2)在下水力式內(nèi)割刀以前,應(yīng)當(dāng)用適合內(nèi)割刀通過(guò)的鉆頭通孔一次,鉆頭直徑不得小于工具限位扶正套外徑。在通孔過(guò)程如有輕微遇阻,可轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具劃過(guò),直至無(wú)阻卡現(xiàn)象為止。通孔至設(shè)計(jì)位置,大排量循環(huán)洗井,將井內(nèi)雜物沖洗干凈。
(3)工具入孔前應(yīng)在孔口做試驗(yàn),以檢驗(yàn)工具的可靠性及刀片張開(kāi)前后的泵壓變化值,并做好記錄,為判斷井下情況提供參考。
(4)試驗(yàn)好后,再用Φ2mm鐵絲將刀片捆好,以防在下鉆過(guò)程將刀片的刀尖碰壞,造成切割作業(yè)的失敗。
(5)鉆具組合,在工具的上部應(yīng)接專用的螺旋扶正器,在扶正器以上再接足夠長(zhǎng)度的鉆鋌,以增強(qiáng)工具工作的穩(wěn)定性。
(6)下鉆過(guò)程,操作要平穩(wěn),并控制下放速度,以防損壞刀片。
(7)將工具下至預(yù)定位置,先啟動(dòng)轉(zhuǎn)向卡盤(pán),鉆柱旋轉(zhuǎn)正常后,方能開(kāi)泵,當(dāng)高壓液體流經(jīng)噴嘴時(shí),在噴嘴處產(chǎn)生壓降,對(duì)活塞產(chǎn)生推力,活塞下行,推動(dòng)刀片伸向管壁,就可以切割管體了。在切割中不要再調(diào)整泵壓,以防切割不穩(wěn),損壞刀片,轉(zhuǎn)速以50~60r/min為宜。
(8)當(dāng)管壁被完全切斷,刀片完全張開(kāi),由于調(diào)壓桿的作用,壓力將下降2MPa左右,當(dāng)扭矩值復(fù)原(即無(wú)反扭矩出現(xiàn)),表明切割完成。此時(shí)可以停泵,停止轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具,使割刀恢復(fù)初始狀態(tài)。應(yīng)先緩慢上提 30~50mm,再繼續(xù)旋轉(zhuǎn)幾分鐘,這樣有助于刀片收攏,然后起鉆。將割刀起出孔外。
為了滿足水力式內(nèi)割刀能夠順利通過(guò)凍結(jié)孔,到達(dá)設(shè)計(jì)層位,孔內(nèi)有回填的水泥塞,需要對(duì)凍結(jié)孔進(jìn)行掃孔處理。首先選擇Φ108mm或Φ89mm鉆頭進(jìn)行掃孔,通孔至割管設(shè)計(jì)位置,在通孔過(guò)程如有輕微遇阻,可轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具劃過(guò),直至無(wú)阻卡現(xiàn)象為止。通孔至設(shè)計(jì)位置,大排量循環(huán)洗井,將井內(nèi)雜物沖洗干凈。割孔作業(yè)必須保證管內(nèi)有充足的循環(huán)水,第一層位割孔注漿結(jié)束后,壓入定量清水(約4.5m3)頂替水泥漿液至第二層位割孔位置,而后下割刀進(jìn)行割孔,每次割孔結(jié)束后需進(jìn)行風(fēng)水置換,以保證注漿效果。
以水泥單液漿為主,水灰比為0.5:1~1:1,水泥標(biāo)號(hào)為P.O 42.5。根據(jù)漿液現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試情況可配有少量添加劑以增加強(qiáng)度,控制凝結(jié)時(shí)間。對(duì)個(gè)別注漿困難的層段,注漿前先注水玻璃預(yù)處理。
注漿終壓暫按各割孔層位靜水壓力的1.8倍進(jìn)行計(jì)算,各層位最大注漿終壓見(jiàn)表1。
表1 注漿壓力與注漿深度對(duì)應(yīng)表
具體注漿終壓應(yīng)根據(jù)實(shí)際注漿效果,實(shí)時(shí)采集相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,保證井壁質(zhì)量不受影響。
漿液制作、注漿、化驗(yàn)等工作均在井口注漿站完成。注漿時(shí),設(shè)專人觀測(cè)注漿壓力,注漿操作主要步驟如下:
掃孔通井→第一段高割管→第一段高管外充填注漿→第二段高割管→第二段高注漿及二次封孔。
由于主、副及一號(hào)回風(fēng)立井地質(zhì)及水文地質(zhì)條件與二號(hào)回風(fēng)立井相似,采用的施工設(shè)備及施工工藝相同,在此不再重復(fù)敘述。
二號(hào)回風(fēng)立井出水側(cè)北馬頭門(mén)9個(gè)凍結(jié)管設(shè)計(jì)注漿量225m3,實(shí)際完成384.46m3,實(shí)際注漿量大于設(shè)計(jì)量159.46m3(僅有少量漿液返回地面),各孔的吸漿量均大于設(shè)計(jì)量,說(shuō)明凍結(jié)管的環(huán)形空間得到充分充填。
表2 注漿前后涌水量變化及材料消耗
主、副、一號(hào)回風(fēng)、二號(hào)回風(fēng)立井井筒實(shí)際注漿施工中,注漿終壓、注漿量均超過(guò)了設(shè)計(jì)要求。各孔注漿終壓均大于靜水壓力的1.8倍,大于設(shè)計(jì)值。凍結(jié)管漿液返至地面,其他孔注漿期間壓力穩(wěn)步上升,割孔注漿帷幕工程中在這個(gè)壓力范圍內(nèi)漿液圍繞環(huán)空的擴(kuò)散距離達(dá)到預(yù)期效果。
(1)采用割孔注漿技術(shù)有效治理了大海則礦井水害,封堵了出水源頭,為陜蒙地區(qū)類似地質(zhì)條件施工、水害治理提供了經(jīng)驗(yàn)。
(2)利用原凍結(jié)孔進(jìn)行割孔注漿,使地面注漿取消了造孔工序,減少了施工時(shí)間,節(jié)省了工程費(fèi)用,保證了施工安全及井筒的正常使用。
(3)利用凍結(jié)孔割孔注漿對(duì)預(yù)定地層加固,實(shí)現(xiàn)了井壁堵漏,彌補(bǔ)了壁間注漿的不足,達(dá)到了較好的封水及圍巖加固效果。
(4)割孔注漿較其他注漿技術(shù),安全可靠,不占用井筒空間,有利于井上下的平行作業(yè)