甘海龍
(中鼎國際建設(shè)集團有限責(zé)任公司,江西 南昌 330096)
印尼朋古魯煤礦位于印度尼西亞蘇門答臘島明古魯省中部縣境內(nèi),距明古魯省城45 km。印尼朋古魯煤礦是由中鼎國際工程有限責(zé)任公司與印尼維查雅集團合作開發(fā)的煤電項目,現(xiàn)有兩井一廠(一井、二井和電廠),兩礦井相距4.3 km。
井田內(nèi)只有一層可采煤層,煤層結(jié)構(gòu)較簡單,煤層厚度1.54~8.97m,平均厚度5 m。開采揭露表明,大部分煤層為厚及特厚煤層。煤層有兩層0.3~0.6 m夾矸(火山噴發(fā)形成的凝灰?guī)r),大部份屬緩傾斜煤層,但局部煤層傾角達30°,煤層頂板主要為層理明顯的灰白色中粒砂巖、黑色泥巖、粉砂巖、泥質(zhì)砂巖,其中直接頂為薄~中厚層狀黑色泥質(zhì)粗粉砂巖(含植物化石),上覆巖層中無含水層;底板為海相泥質(zhì)砂巖(見圖1)。井田內(nèi)地表涇流條件較好,大氣降水大部分由地表流入山溝,流出井田;少量通過風(fēng)化裂隙帶及采空區(qū)裂隙帶滲透至井下,為礦井涌水的主要來源。
圖1 朋古魯煤礦煤田綜合地層柱狀圖
朋古魯煤礦二井2405工作面煤層底板標(biāo)高+59 m~+120 m,地表標(biāo)高+280 m~+340 m。工作面走向長度1160m,傾向長度140m,傾角3°~8°。工作面選用ZH2000/22/32Z(Q)型懸移支架、MG132/320-WD型采煤機和SGZ630/220型刮板輸送機。工作面旱季涌水量7 m3/h,雨季涌水量50 m3/h。
朋古魯煤礦二井2405工作面出現(xiàn)淋水潰泥垮冒位置(見圖2),皮帶道底板標(biāo)高+100 m,風(fēng)巷底板標(biāo)高+109 m,地表標(biāo)高+300 m~+310 m,工作面長度140m,傾角約4°。2405工作面累計安裝懸移支架140架,支架編號原則為自工作面機頭部至機尾部,編號從1號~140號。
圖2 2405工作面淋水潰泥垮冒位置
淋水潰泥垮冒形成的過程可分為三個階段。第一階段為淋水階段;第二階段為來壓垮冒階段;第三階段為淋水潰泥垮冒階段。
淋水階段:2405工作面自切眼起,風(fēng)巷累計推進了70.4m,皮帶道累計推進了77.6 m開始出現(xiàn)淋水。淋水位置為65號懸移支架前后約2架位置,即工作面中部63~67 m范圍。隨著工作向前推進,淋水位置向工作面機頭位置下移。在出現(xiàn)淋水潰泥垮冒前,工作面淋水位置在12~15 m范圍。
來壓垮冒階段:煤層底板(泥質(zhì)砂巖)在水浸下逐漸軟化,支架支柱下插,造成頂板的支護強度不足、頂板下沉量增大、工作面高度不足,支架支柱被壓死。在此過程中,上覆巖層先后出現(xiàn)離層、垮冒、破碎,來壓垮冒射碴堵塞工作面斷面。工作面機頭位置的1~2號架受頂板來壓影響,支架伸縮板部分撲在630型刮板輸送機機頭上,采煤機及大塊矸石無法通過刮板輸送機機頭;3~5號板因頂板垮冒導(dǎo)致工作面行人通道僅能容一人爬行(見圖3)。
圖3 工作面機垮冒位置
淋水潰泥垮冒階段:工作面機頭位置垮冒后,采煤機滾筒無法行駛至機頭位置,且輸送機被煤矸石壓死。為了將機頭位置支架撐起來,從2105皮帶道沿工作面煤壁開切口,切口采用單體柱、懸臂梁及圓木平鋪的方式進行支護,采用風(fēng)鎬進行落煤。鋪完前4根圓木時,切口無淋水,支護未變形;鋪完第5根圓木時,開始出現(xiàn)滴水現(xiàn)象;鋪完第6根圓木時,齊頭有水流出,水量逐漸變大;鋪第7根原木時,頂板有來壓斷裂聲響,圓木向工作面方向傾斜、并出現(xiàn)圓木被折斷爆裂現(xiàn)象。頂板泥質(zhì)砂巖在淋水作用下軟化膨脹成泥狀,沿圓木間縫隙、圓木與懸移支架的間縫隙擠入切口內(nèi),30 min內(nèi)將約長2m、2m寬、1.8m高的切口充填滿(見圖4)。
圖4 切口淋水潰泥充填
圖5 新開切口
圖6 頂板形成的泥石流潰入皮帶道
切口被充填后,無法再進行作業(yè)。選擇在原開切口的左幫另開新切口(見圖5)。在新切口鋪完第2根圓木時,工作面再次來壓并伴隨巖層斷裂響聲,頂板泥質(zhì)砂巖在水作用下,呈泥石流狀潰入至2105皮帶道,皮帶道全斷面堵塞8m(見圖6)。
工作面自切眼位置 向前推進,基本是在初次來壓之后,頂板會出現(xiàn)周期性破斷、垮落。上覆巖層在地應(yīng)力和構(gòu)造應(yīng)力的作用下,隨著頂板的破斷、垮落,出現(xiàn)移動、變形、破壞和垮落沉降,從而在上覆巖層中形成三帶(見圖7)。
圖7 上覆巖層移動、變形和破壞分帶
朋古魯煤礦二井2405工作面上覆巖層為海相泥質(zhì)砂巖,強度較低、膠結(jié)性較弱。在沉降拉伸應(yīng)力作用下,巖層出現(xiàn)斷裂和裂隙,隨著裂隙延展連通基巖風(fēng)化裂隙帶而導(dǎo)通地表。井田地表為山區(qū)地貌,溝壑溪溝發(fā)育,為地表主要排水通道。上覆巖層“三帶”的形成為地表水滲透至井下創(chuàng)造了條件。
工作面推進長度小于工作面長度,基本頂出現(xiàn)周期破斷后,沿工作面方向形成兩端剛性固定的梁結(jié)構(gòu),其力學(xué)模型(見圖8)。
圖8 沿工作面方向連續(xù)均布載荷力學(xué)模型
由力學(xué)模型可知,沿工作面方向上覆巖層在應(yīng)力作用下,中部先出現(xiàn)下沉、拉裂,然后出現(xiàn)破斷、垮落。因此,裂隙水自地表滲透至工作面,中部會最先出現(xiàn)淋水現(xiàn)象。隨著工作面向前推進,基本頂沿工作面傾斜方向也會逐漸出現(xiàn)破斷,從而導(dǎo)致裂隙水逐步向工作面機頭方向移動。工作面因受淋水影響,底板變軟,工作面推進速度緩慢,更有助于基本頂沿機頭位置方向破斷,從而引起淋水段逐步下移。
工作面在推進過程中,上覆巖層出現(xiàn)周期性來壓,垮冒形成砌體梁結(jié)構(gòu),基本頂同轉(zhuǎn)對直接頂穩(wěn)定性影響。在支架上前方形成塑性區(qū),在基巖下方形成拉斷區(qū)(見圖9)。由于朋古魯煤礦二井2405工作面底板砂巖遇水膨脹變軟,懸移支架支柱下插,支護強度不足,在上覆巖層重力作用下,頂板從塑性區(qū)和拉斷區(qū)處斷裂破壞,致使煤層頂板出現(xiàn)破碎、垮冒、射碴。
圖9 基本頂同轉(zhuǎn)對直接頂穩(wěn)定性影響
上覆巖層形成的砌體梁結(jié)構(gòu),因工作面出現(xiàn)了垮冒,下部失去支撐點,加之裂縫水的雙重作用而出現(xiàn)失穩(wěn)。砌體梁結(jié)構(gòu)失穩(wěn)前期表現(xiàn)為摩擦支撐點逐漸下滑,工作面逐漸來壓;失穩(wěn)后期完全失去摩擦支撐點,表現(xiàn)為上覆巖層大面積來壓垮冒。裂縫水一方面加速了砌體梁結(jié)構(gòu)失穩(wěn);另一方面又軟化了泥質(zhì)砂巖,將泥質(zhì)砂巖變成了泥漿,最終形成潰泥垮冒。故在朋古魯煤礦2405工作面機頭位置開切口鋪圓木時,先是出現(xiàn)了泥沙擠入切口;繼而是突發(fā)性的大面積來壓垮冒,導(dǎo)致2105皮帶道全面積堵塞。
(1)2405工作面淋水未得到有效處理,底板出現(xiàn)大面積變軟,懸移支架支柱出現(xiàn)下插,導(dǎo)致支架的支撐力不足。
(2)懸移支架支柱下插導(dǎo)致工作面移架困難,工作面的推進速度較慢,為上覆巖層垮冒和砌體梁結(jié)構(gòu)失穩(wěn)創(chuàng)造了條件。
(3)現(xiàn)場管理不善。工作面出現(xiàn)淋水后,未采取有效措施進行排水,也未根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行留底煤,減少底板的破壞。
1)2105皮帶道被堵塞后,及時切斷了中上山以內(nèi)所有電氣設(shè)備的電源。
2)在工作面中上山外安裝局部通風(fēng)機,對2105皮帶道恢復(fù)局部通風(fēng),并開啟中上山風(fēng)門。
3)對2105皮帶道進行積水疏排,淤泥清理和巷道修理加固,逐步恢復(fù)2405工作面通風(fēng)、供電和排水系統(tǒng)。
4)工作面疏通之后,因2405工作面機頭位置仍然存在垮冒風(fēng)險,將2105皮帶道自工作面煤墻位置退出22 m開門,施工補切和補順,并貫通工作面機頭上部15m位置,將工作面頭上15m的淋水垮冒段甩掉。
朋古魯煤礦2405工作面機頭位置淋水潰泥垮冒致使2105皮帶道全斷面堵塞,工作面無法進行有效通風(fēng),嚴(yán)重威脅礦井的安全。2405工作面出現(xiàn)淋水潰泥垮冒與頂?shù)装鍘r性、上覆巖層結(jié)構(gòu)失穩(wěn)和裂縫水有必然的聯(lián)系,也是發(fā)生垮冒事故的客觀原因。但是,現(xiàn)場管理不善,淋水未有效處理,才是導(dǎo)致工作面惡性循環(huán)最直接、最主要的原因。