葉瑞海
(河鋼集團邯鋼公司一煉鋼廠,河北 邯鄲 056015)
成本是企業(yè)的生命,尤其對于煉鋼企業(yè)來說,成本管理是企業(yè)生存發(fā)展的永恒話題。為了打破以往以天、周、月為單位來計算煉鋼成本的模式,需力求解決冶煉過程中各種原料消耗量不容易計算的難題,使成本管理實現(xiàn)單爐結(jié)算、實時可視的數(shù)字化管理。
所謂“爐爐清”,就是為了打破以往以天、周、月、季度等為單位來計算煉鋼成本的模式,解決冶煉過程中各種原料消耗量不易計算的難題,采用實時數(shù)據(jù)聚合的方式為崗位操
以上所提出的兩種方案之一是利用時間原則進行控制,這種方案模擬人們的灌溉習(xí)慣,對植物進行定時定點的澆水。但機器與人的區(qū)別在于,人會根據(jù)所看到的植物生長狀態(tài)適當(dāng)?shù)卦黾踊驕p少澆水量,而機器只能夠在特定的時間澆灌特定量的水,能夠滿足對植物澆水的功能,長時間工作優(yōu)勢不明顯,需要有人的參與對控制系統(tǒng)進行修改,適合一般的家作人員提供一個可視化的界面,為成本管理提供定性指導(dǎo),為管理人員提供翔實的爐次消耗數(shù)據(jù),使成本管理實現(xiàn)單爐結(jié)算。
該系統(tǒng)是依托一煉鋼廠新鋼軋MES系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)的,當(dāng)該爐次最后一塊鑄坯切割完成后,系統(tǒng)將收集該爐次從轉(zhuǎn)爐開始到連鑄全工序所有的消耗數(shù)據(jù),按照標(biāo)準工序消耗、預(yù)算消耗、實際消耗3類數(shù)據(jù)進行比較分析,給出直觀的爐次成本信息,同時提供各類物料(輔原料、合金料、能源介質(zhì)等)消耗的詳細數(shù)據(jù)。
一煉鋼廠組建了“爐爐清”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完善攻關(guān)組,從一點一滴的細節(jié)抓起,對現(xiàn)場的廢鋼秤、鐵水秤、大包秤等主要關(guān)鍵稱重儀表進行了全面的排查和改進,對基礎(chǔ)自動化、生產(chǎn)數(shù)據(jù)的自動化二級聚合到MES三級系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)扔嬎銠C系統(tǒng)存在的缺陷展開攻關(guān)并逐一解決。攻關(guān)組以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為根本出發(fā)點,從自動化一級、二級、三級和四級SAP計算機系統(tǒng)物料代碼的統(tǒng)一到各個關(guān)鍵數(shù)據(jù)點的采集方式確定等做了大量基礎(chǔ)性工作。通過多方開展工作,主要工序的關(guān)鍵數(shù)據(jù)已經(jīng)實現(xiàn)了準確上傳MES系統(tǒng),“爐爐清”系統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)已經(jīng)實現(xiàn),逐步解決了全工序生產(chǎn)數(shù)據(jù)不一致、轉(zhuǎn)爐渣料收集、轉(zhuǎn)爐預(yù)投料、方坯介質(zhì)消耗收集等難題。主要完成的改造工作如下。
實現(xiàn)“爐爐清”系統(tǒng)的基礎(chǔ)是生產(chǎn)過程中大量第一手消耗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集。它涉及各系統(tǒng)PLC的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集,為了確保主要計量設(shè)備穩(wěn)定運行,對存在問題的關(guān)鍵點進行重點跟蹤;對一級PLC程序進行完善,轉(zhuǎn)爐區(qū)域解決生產(chǎn)過程中提前備料無法傳遞給二級的異常情況,解決了底吹數(shù)據(jù)無法上傳等問題,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)準確上傳;LF爐通過增加S7連接,實現(xiàn)喂絲機PLC系統(tǒng)與本體相連接,實現(xiàn)喂絲數(shù)據(jù)等的上傳,為實現(xiàn)“爐爐清”生產(chǎn)過程中大量原始數(shù)據(jù)的準確收集提供了有力支撐。
完善自動化二級數(shù)據(jù)采集,確保主要數(shù)據(jù)穩(wěn)定上傳MES。由于“爐爐清”系統(tǒng)全部數(shù)據(jù)都來自于煉鋼廠各二級計算機系統(tǒng),這對煉鋼廠13套二級計算機系統(tǒng)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。為此,應(yīng)不遺余力地對各二級系統(tǒng)進行持續(xù)改進,增加脫硫、轉(zhuǎn)爐、LF二級與MES新的能源介質(zhì)等接口,對于輔原料、合金料、能源介質(zhì)等能夠?qū)?yīng)到爐的數(shù)據(jù),全部按照爐次進行傳遞,對于脫硫中氬氮氣、18B能源介質(zhì)總表消耗、LF爐冷卻水等只有總表的無法分到爐的數(shù)據(jù),按照班次上傳MES。三級MES按照產(chǎn)量來進行分攤結(jié)算,轉(zhuǎn)爐二級按照四級統(tǒng)一的10種廢鋼物料代碼傳遞給MES。LF更改了爐次號,從三級接收改為轉(zhuǎn)爐二級接收,基本杜絕收不到計劃和鋼種變更造成計劃與實際不符的問題,增加鐵鋼包二級接口,實現(xiàn)鋼包號、包況等信息實時傳遞給LF二級。分析了影響成本的關(guān)鍵因素,提出合理的解決方案,例如對于系統(tǒng)無法實現(xiàn)自動收集的合金料,制定了相應(yīng)的管理制度。
針對各二級系統(tǒng)、整體產(chǎn)銷物料編碼和SAP四級系統(tǒng)不一致的問題,制訂和完善一煉鋼廠物料編碼對照表,從四級開始往下一一核對,確保物料的一致性。
由于各系統(tǒng)之間物料代碼不統(tǒng)一,部分現(xiàn)場用的物料在MES產(chǎn)銷系統(tǒng)和四級SAP中無法找到同樣的名稱。為了解決這一難題,組織四級SAP系統(tǒng)人員、三級MES人員和一煉鋼各車間技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行核對,采用自上而下的方法核對,以四級的名稱為準來對三級以下的系統(tǒng)進行更改,最后制定了完全符合我廠要求的“一煉鋼廠物料代碼對應(yīng)表”,同時分析制定了詳細的實施方案和相應(yīng)的管理制度,確保公司物料和一煉鋼廠物料各系統(tǒng)保持一致。
項目組與自動化部進行密切溝通,建立了二、三級數(shù)據(jù)定期核對制度。每周雙方選取一定量的生產(chǎn)數(shù)據(jù),按爐次仔細核對自動化二級系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)和三級MES成本模塊的數(shù)據(jù),對于異常的數(shù)據(jù),通過分析日志,查找原因并逐一處理。在數(shù)據(jù)核對中及時發(fā)現(xiàn)和消除系統(tǒng)錯誤,對部分鋼種的標(biāo)準物料消耗和公司的預(yù)算單耗進行測算并錄入“爐爐清”系統(tǒng),實現(xiàn)對操作人員的指導(dǎo)。
對崗位操作人員開展了多次二級系統(tǒng)操作培訓(xùn),杜絕人為因素導(dǎo)致的數(shù)據(jù)異常。攻關(guān)組對全廠各個二級操作站、工藝工程師站畫面的操作進行了優(yōu)化和培訓(xùn),盡可能減少人為干預(yù),并且在人為干預(yù)過程中進行了軟件的防錯設(shè)計,確保爐次可以順利接管,保證了數(shù)據(jù)的完整性和真實性。
系統(tǒng)界面是直接面向用戶的,它的實用性和直觀性直接影響著用戶的使用感受和情緒。為了讓使用者最大限度地體驗該系統(tǒng)的方便性和指導(dǎo)性,項目組根據(jù)操作人員、技術(shù)人員和管理人員的要求對系統(tǒng)界面進行反復(fù)修改,完成“爐爐清成本綜合查詢界面”等的開發(fā),設(shè)計并優(yōu)化“爐爐清”系統(tǒng)配置和前臺、后臺界面,按照工藝和操作的不同需求設(shè)計了有針對性的界面,對運行中發(fā)現(xiàn)的難題進行了有效解決。系統(tǒng)主要界面包括面向技術(shù)及管理人員的“爐爐清成本綜合查詢界面”,以及面向操作人員的“爐爐清爐次實時信息查詢”、“爐爐清班次實時信息查詢”,當(dāng)某個爐次的鑄坯切割完畢后完成爐次確定,全部爐次消耗數(shù)據(jù)將自動進行匯總并在系統(tǒng)中顯示出來,為操作人員和技管人員提供指導(dǎo)。
通過一煉鋼廠各車間科室工作人員的努力,目前該系統(tǒng)已經(jīng)投入正常使用,使用效果良好。該系統(tǒng)的投入為一煉鋼廠成本精細化管理創(chuàng)造了前提條件,為該廠降本增效提供了有效的數(shù)據(jù)支撐,為一煉鋼早日建成邯鋼優(yōu)質(zhì)的特鋼基地打下堅實的基礎(chǔ)。
[1]王雅貞,李承祚.轉(zhuǎn)爐煉鋼問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.
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