閆勇杰
(西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司鎮(zhèn)城底礦選煤廠, 山西 古交 030203)
鎮(zhèn)城底礦選煤廠是西山煤電集團(tuán)鎮(zhèn)城底礦的配套選煤廠,設(shè)計(jì)入洗原煤能力為150萬(wàn)t/年。通過技術(shù)改造后洗選工藝升級(jí)為重介—浮選聯(lián)合工藝流程,系統(tǒng)由原煤準(zhǔn)備、重介分選、脫介脫水、介質(zhì)凈化回收、浮選、煤泥分級(jí)濃縮回收、運(yùn)輸裝倉(cāng)等生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)組成[1]。采用PLC集中控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)選煤廠整套生產(chǎn)設(shè)備的連鎖啟停控制,達(dá)到對(duì)生產(chǎn)過程的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與記錄,能夠科學(xué)準(zhǔn)確地完成對(duì)生產(chǎn)過程的控制操作,并對(duì)洗選過程中各類突發(fā)事件進(jìn)行預(yù)警和響應(yīng),通過對(duì)生產(chǎn)過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和對(duì)生產(chǎn)工藝參數(shù)科學(xué)準(zhǔn)確的調(diào)節(jié),可提高洗選煤炭的精度。為此,鎮(zhèn)城底礦選煤廠采用PLC集中控制系統(tǒng)技術(shù)對(duì)原有的生產(chǎn)控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
鎮(zhèn)城底礦選煤廠PLC集中控制系統(tǒng)采用分布式監(jiān)控系統(tǒng),系統(tǒng)整體架構(gòu)分為三層,自下到上依次為:低層為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層,中間層為信號(hào)及邏輯層,最高層為管理和監(jiān)控層。
PLC集中控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的低層為現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層,由電機(jī)和氣動(dòng)閥等電氣控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)構(gòu)成;中間層信號(hào)及邏輯層是全廠整體集中控制系統(tǒng)的核心,主要由CPU主站及遠(yuǎn)程I/O分站組成。采用Profibus總線網(wǎng)絡(luò)方式將原煤倉(cāng)遠(yuǎn)程分站和礦井的主井皮帶控制系統(tǒng)進(jìn)行銜接,使用ControNet總線網(wǎng)絡(luò)方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品倉(cāng)遠(yuǎn)程分站與選煤廠的裝車系統(tǒng)進(jìn)行銜接。最高層信息與監(jiān)控層是由3臺(tái)彼此獨(dú)立運(yùn)行的工作站機(jī)組構(gòu)成,分別將高壓后臺(tái)系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)度電話系統(tǒng)和瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)融合[2]。
鎮(zhèn)城底礦選煤廠將現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層的硬件安裝于各車間生產(chǎn)設(shè)備的監(jiān)測(cè)和執(zhí)行部位,可用于對(duì)各車間生產(chǎn)設(shè)備的信號(hào)采集和執(zhí)行信號(hào)及邏輯層下發(fā)的指令?,F(xiàn)場(chǎng)的各種信號(hào)以硬接線的方式通過遠(yuǎn)程分站上傳信號(hào)到PLC控制系統(tǒng)主站的CPU處理中心,中心主站CPU結(jié)合采集到的數(shù)據(jù)和信號(hào)進(jìn)行邏輯分析與計(jì)算,同時(shí)將分析結(jié)果傳輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備并執(zhí)行。執(zhí)行時(shí),控制中心主站CPU將信息監(jiān)控層上位機(jī)所顯示的設(shè)備運(yùn)行情況通過以太網(wǎng)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)。同時(shí),上位機(jī)將各種指令信息通過以太網(wǎng)下傳至主站CPU,主站CPU結(jié)合用戶程序進(jìn)行邏輯分析與計(jì)算,并將計(jì)算結(jié)果傳輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層進(jìn)行執(zhí)行,達(dá)到生產(chǎn)指揮中心對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)程集中控制[3]。
PLC控制系統(tǒng)程序采用的是基于Windows系統(tǒng)的Concept編程軟件的高性能組態(tài)工具,使用LL984邏輯編程語(yǔ)言,其集中控制系統(tǒng)程序邏輯如圖1所示。
1.4.1 設(shè)備組態(tài)
基于PLC的集中控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)選煤廠各車間生產(chǎn)設(shè)備的遠(yuǎn)控連鎖、閉和解鎖狀態(tài)控制。正常運(yùn)行狀態(tài)下,系統(tǒng)采用遠(yuǎn)控閉鎖,由選煤廠集中控制中心進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度,實(shí)現(xiàn)閉鎖運(yùn)行。就地閉鎖運(yùn)行方式可提高集中控制系統(tǒng)的靈活性與安全性,洗選設(shè)備可按閉鎖關(guān)系就地啟停,就地閉鎖常應(yīng)用于應(yīng)急狀態(tài)下對(duì)洗選設(shè)備的控制。就地解鎖是設(shè)備檢修時(shí)的運(yùn)行方式,可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的單獨(dú)啟停。
圖1 鎮(zhèn)城底礦選煤廠PLC集中控制系統(tǒng)程序邏輯圖
1.4.2 流程的啟停
通過對(duì)設(shè)備運(yùn)行信號(hào)的采集和對(duì)生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)的處理實(shí)現(xiàn)PLC集中控制系統(tǒng)對(duì)整個(gè)原煤洗選工藝流程的啟停控制[4]。鎮(zhèn)城底選煤廠在現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備上安裝了信號(hào)采集裝置,并將原煤洗選工藝中液位、流量、密度和精度值納入了集中控制系統(tǒng)。同時(shí),把重點(diǎn)生產(chǎn)區(qū)域的數(shù)據(jù)收集納入集中控制系統(tǒng)中。鎮(zhèn)城底礦選煤廠集控中心通過對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬分析比較,并將數(shù)據(jù)分析結(jié)果轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)報(bào)警輸出信號(hào)。
1.4.3 閉環(huán)控制
鎮(zhèn)城底礦選煤廠PLC集中控制系統(tǒng)的閉環(huán)控制通道可實(shí)現(xiàn)對(duì)重介旋流器入料的壓力、流量、液位等控制,具有優(yōu)化溫度控制算法及PID算法的功能。系統(tǒng)對(duì)工藝參數(shù)變化進(jìn)行跟蹤,對(duì)其科學(xué)、精準(zhǔn)控制,保證了設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài),提高了洗選煤炭的精度和灰分。同時(shí)PID閉環(huán)控制功能可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)和自動(dòng)雙切換,保證了洗選質(zhì)量和效率。
1.4.4 預(yù)告及故障報(bào)警功能
PLC集中控制系統(tǒng)的預(yù)告及故障報(bào)警功能是在生產(chǎn)設(shè)備上安裝電機(jī)綜合保護(hù)器,實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的電流及溫度的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),避免因電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致的生產(chǎn)事故發(fā)生,同時(shí)在設(shè)備上安裝應(yīng)急啟停按鈕和瓦斯監(jiān)測(cè)儀等保護(hù)裝置,實(shí)現(xiàn)了硬件與軟件的雙重保護(hù)功能。
將保護(hù)裝置信號(hào)納入集中控制系統(tǒng)中,如有信號(hào)傳輸?shù)缴衔粰C(jī),PLC集中控制系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警并停機(jī)處理,保證安全生產(chǎn)。
1.4.5 數(shù)據(jù)采集、處理及顯示功能
PLC集中控制系統(tǒng)通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),能夠科學(xué)準(zhǔn)確顯示設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、電流、密度、料位和液位等數(shù)值,并對(duì)數(shù)值進(jìn)行匯總,統(tǒng)計(jì)出各種數(shù)據(jù)報(bào)表。
鎮(zhèn)城底礦選煤廠采用PLC集中控制系統(tǒng)技術(shù)對(duì)原生產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造后,大幅提高了原煤入選量及洗選能力和效率,原煤入選量由改造前的150 Mt/年提升到190 Mt/年,使鎮(zhèn)城底礦選煤廠的精煤產(chǎn)率達(dá)到68.53%,灰分9.23%,洗混煤產(chǎn)率達(dá)10.23%,灰分達(dá)36.35%,全員效率可達(dá)102.6 t/人。通過PLC集中控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)工藝參數(shù)的科學(xué)準(zhǔn)確調(diào)節(jié)。同時(shí)PLC集中控制系統(tǒng)安全可靠、故障率低,后期的維修和保養(yǎng)成本較小。
鎮(zhèn)城底礦選煤廠采用PLC集中控制系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,有效提高了鎮(zhèn)城底礦選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)的自動(dòng)化生產(chǎn)能力和數(shù)字化管理水平,大幅降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了對(duì)選煤廠各生產(chǎn)流程站點(diǎn)煤炭運(yùn)輸、洗選設(shè)備的集中控制,并對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的原煤洗選過程、設(shè)備運(yùn)行狀況、報(bào)警信息、產(chǎn)能等進(jìn)行綜合評(píng)估,實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)城底礦選煤廠對(duì)原煤洗選過程的集中管理、分散控制的管控一體化目標(biāo),提高了鎮(zhèn)城底礦選煤廠原煤洗選精度、灰分和洗選效率,便于后期的檢修與維護(hù),為鎮(zhèn)城底礦選煤廠創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。