(北京韓建水利水電工程有限公司,北京 102400)
隨著科技的發(fā)展,環(huán)保意識(shí)的提高,各種灌漿技術(shù)在工程中的應(yīng)用不斷創(chuàng)新與發(fā)展,尤其是環(huán)保灌漿材料[1]的迅速推廣,使之成為將來化學(xué)灌漿中的主力軍。本文主要研究油溶性聚氨酯化學(xué)灌漿材料在地下穿墻鋼套管管壁間的堵漏技術(shù)。該技術(shù)在南水北調(diào)中線北京段沿線PCCP管道提升改造工程排氣閥的堵漏上進(jìn)行了試驗(yàn),實(shí)施效果顯著。
南水北調(diào)中線北京段工程在北京房山區(qū)北拒馬河中支南進(jìn)入北京境內(nèi),全長約80km。PCCP管道全長56.4km,占北京段總干渠長度的70%。輸水干線采用2排,主要采用內(nèi)徑4.0m的PCCP壓力管道,主要職能是將中線調(diào)水輸送至北京市區(qū)。沿線分水口、排氣排空閥井、連通井內(nèi)采用不同直徑的鋼管與PCCP壓力管道相連。
北京市南水北調(diào)工程自2008年試運(yùn)行開始,運(yùn)行至今。在運(yùn)行過程中,工程分水口、連通井、排氣排空閥井由于設(shè)施周邊的開發(fā)建設(shè),使地形發(fā)生了變化,導(dǎo)致地勢(shì)低洼、排水不暢,又因套管存在滲漏水導(dǎo)致地下空間潮濕,遇到短時(shí)強(qiáng)降雨天氣,院內(nèi)易積水,嚴(yán)重時(shí)將倒灌房屋和閥井內(nèi),導(dǎo)致閥井內(nèi)積水排出困難大、時(shí)間長,不利于設(shè)備養(yǎng)護(hù),如圖1所示。
圖1 雨季連通井井室現(xiàn)況
最初穿墻套管安裝投入使用前設(shè)計(jì)采取目前較為普遍的方案,即“聚硫密封膠+油麻填充+聚硫密封膠+石棉水泥”。該方案由于是在穿墻套管埋設(shè)后,外部土方回填覆蓋前實(shí)施的,是防滲止水施工的最好時(shí)機(jī),能夠從迎水面阻斷水源,效果最好。一旦外部鋼管回填覆蓋后再發(fā)生滲漏,處理難度很大,且難以“根治”,除非外部再進(jìn)行開挖處理,這樣不僅費(fèi)用大,還可能受周邊建筑物結(jié)構(gòu)的牽制而無法實(shí)施。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查看以及了解滲漏點(diǎn)、滲漏大小與不同季節(jié)的關(guān)系,分析判斷可能滲漏的原因如下:
a.原滲漏處理方式(油麻填充+聚硫密封膠)因年久老化,熱脹冷縮,迎水面聚硫密封膠可能開裂脫落、油麻腐爛而失效導(dǎo)致水滲入。
b.迎水面聚硫密封膠難以承受夏季雨水高水壓作用而滲漏。
c.結(jié)構(gòu)物的自然沉降引起的與堵漏填充物之間的開裂。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行滲漏原因分析,組織行業(yè)內(nèi)專家咨詢,一致認(rèn)為解決最徹底的方案是回到最初套管埋設(shè)覆蓋前的狀態(tài),即進(jìn)行迎水面開挖處理。但因投入大、施工周期長,且地下管路、線路復(fù)雜,未得到業(yè)主同意。
經(jīng)過探討,擬定如下方案進(jìn)行試驗(yàn)研究。本工程受灌體類似“圍巖”以及“混凝土空洞”體,選擇適合“防滲堵漏”和“充填密閉”的灌漿材料,參照設(shè)計(jì)要求及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況結(jié)合相關(guān)工程經(jīng)驗(yàn),為保證滲漏處理的長久性,擬定采取“表面嵌填環(huán)氧膠泥+管口‘水不漏摻水泥基滲漏結(jié)晶防水涂料’+管壁內(nèi)環(huán)保型油溶性聚氨酯化學(xué)灌漿”綜合處理方案。
首先對(duì)現(xiàn)狀滲漏水套管表面聚硫密封膠和填充油麻進(jìn)行拆除,清理干凈后在套管表面一定深度內(nèi)(3~5cm)埋設(shè)高壓?jiǎn)蜗蜷y止水針頭,待止水針頭完全固化后進(jìn)行套管內(nèi)行化學(xué)灌漿處理,灌漿后井壁由外至內(nèi)形成隔水層,灌漿材料采用環(huán)保型油溶性聚氨酯復(fù)合材料?;瘜W(xué)灌漿后,將止水針頭外露部分切割掉,再在套管管口與管壁表面嵌填環(huán)氧膠泥。
3.2.1 注漿堵漏材料
本工程注漿堵漏材料選用油溶性聚氨酯[2],一種由甲苯二異氰酸酯和油溶性聚醚進(jìn)行聚合反應(yīng)而成的高分子化合物。該材料是一種低黏度,單組分合成高分子聚氨酯材料,形態(tài)為遇水產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng),發(fā)泡生成多元網(wǎng)狀封閉彈性體的特征。當(dāng)它被高壓注入到裂縫結(jié)構(gòu),會(huì)延展至將所有裂縫填滿(包括肉眼難以觀察的0.015mm微縫),遇水后伴隨交聯(lián)反應(yīng),會(huì)釋放大量二氧化碳?xì)怏w,產(chǎn)生二次滲壓,高壓推力與二次滲壓再次將彈性體壓入并充滿所有裂隙,達(dá)到止漏目的。油溶性聚氨酯相對(duì)水溶性聚氨酯材料[3]的主要優(yōu)點(diǎn)是:形成的發(fā)泡體強(qiáng)度高、耐久性好,適合水頭高、水質(zhì)復(fù)雜的潮濕環(huán)境。其主要技術(shù)指標(biāo)見下表。
油溶性聚氨酯材料(OPU)主要技術(shù)指標(biāo)
3.2.2 機(jī)械設(shè)備
主要機(jī)械設(shè)備、工具設(shè)備:小平鏟、沖擊鉆(清理用)、切割機(jī)、高壓泵、注漿管、閥(止水針頭),如圖2所示。
圖2 止水針頭
3.2.3 施工工藝
施工流程包括:施工準(zhǔn)備(材料準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備)→表層及內(nèi)部處理→重新填充部分新油麻→埋設(shè)注漿管嘴→連接灌漿泵→灌漿→切割注漿嘴外部→縫面清理→管口封閉處理。
a. 清理:詳細(xì)檢查分析滲漏點(diǎn)情況,對(duì)套管一周全部進(jìn)行清理,剔除表面聚硫密封膠和內(nèi)部填充油麻、鑿除表面析出物。在剔除填充油麻時(shí),由于鋼管中部設(shè)有擋塊,擋塊前面的油麻必須全部剔除,清理干凈。擋塊后面保證將擋塊與套管之間的縫隙清理,以便漿液流入擋塊后面。實(shí)際清理過程中,發(fā)現(xiàn)原填充油麻確實(shí)大部分已經(jīng)完全腐爛,幾乎腐爛成渣子,隨水自然流出。且套管壁內(nèi)還有大量泥沙,可見,油麻已經(jīng)完全失效,甚至對(duì)鋼管壁產(chǎn)生腐蝕作用,如圖3所示。
圖3 管壁清理
b. 重新填充新油麻:在擋塊前重新填充長度約35cm左右的新油麻。清理過程中發(fā)現(xiàn)套管內(nèi)局部有大量泥沙,密實(shí)程度不一。因此,填充新油麻的深度是根據(jù)清理深度而定的,平均深度35cm左右。
c. 埋設(shè)灌漿管、閥(止水針頭):在對(duì)表面聚硫密封膠和填充油麻剔除后,管口采取“水不漏摻水泥基滲漏結(jié)晶防水涂料”進(jìn)行固化,固化深度約為3~5cm,固化的同時(shí)沿套管與鋼管之間(約4cm厚)環(huán)向埋設(shè)灌漿管、閥,灌漿管直徑14mm、環(huán)向間距25cm、埋設(shè)長度15cm左右。埋設(shè)時(shí),確保套管與鋼管之間管口不滲漏。在鋼管的頂部位置埋設(shè)一根直徑20mm,長15cm左右的PVC管作為排氣管,如圖4所示。
圖4 埋設(shè)灌漿管(止水針頭)
d. 準(zhǔn)備注漿設(shè)備和材料:使用輕型電動(dòng)化學(xué)灌漿泵和配套設(shè)備,該灌漿設(shè)備3~6s內(nèi)壓力可升至30MPa以上工作壓力,對(duì)縫灌漿質(zhì)量有充分保證。
e. 灌漿:待埋設(shè)注漿管完全固化后,從標(biāo)高最低的注漿口開始泵入漿液,灌漿漿液采用環(huán)保型油溶性聚氨酯復(fù)合材料。灌漿順序采取從底部向兩側(cè)對(duì)稱、分序進(jìn)行灌漿;因灌漿設(shè)備的壓力由管內(nèi)水量的多少、水頭高低、灌漿充填物的情況而決定,當(dāng)接近最上部排氣孔時(shí),如排氣孔往外冒漿,則將排氣孔用“水不漏”封閉,再進(jìn)行相鄰孔灌漿,見圖5。待所有的孔都灌完后回到先前第一個(gè)灌漿孔,再次灌漿,以保證壓力最大化。因止水針頭單向注漿閥需要至少4MPa壓力才能打開,因此灌漿起始?jí)毫?yīng)不小于4MPa。當(dāng)注漿閥打開后,灌漿壓力瞬間降低,灌漿過程中要嚴(yán)格控制灌漿壓力,既要保證管內(nèi)充填密實(shí),又不能因壓力過大導(dǎo)致過多聚氨酯灌漿材料注入外部土層中,更不能因壓力過大導(dǎo)致結(jié)構(gòu)破壞。
圖5 聚氨酯灌漿
f. 切割外露注漿嘴:油溶性聚氨酯灌漿完全固化后(一般為灌漿完畢后24小時(shí)),確認(rèn)不再漏后將外露灌漿嘴切割掉,清理干凈已固化的溢漏出的灌漿液。
g. 管口封閉處理。
本方案試驗(yàn)實(shí)施后因受現(xiàn)場(chǎng)條件的限制,既不能在管壁間鉆孔壓水,外部也無檢測(cè)空間,最后只能采取通過雨季觀察的方法來判斷實(shí)施效果。經(jīng)過多次降雨后的觀察與檢查,發(fā)現(xiàn)處理后的管口表面密實(shí)、干燥,無滲漏水現(xiàn)象,質(zhì)量效果顯著,見圖6。
圖6 堵漏后效果
通過研究方案的試用,證明油溶性聚氨酯化學(xué)灌漿在穿墻套管管壁間堵漏的作用明顯、效果顯著。尤其是對(duì)于鋼套管管壁間的空腔回填堵漏處理,既起到了防滲漏的作用,同時(shí)還可解決工程中要求鋼套管與鋼管之間的柔性接觸問題。
鑒于該試驗(yàn)方案在類似工程中實(shí)施的先例較少,目前這類規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)也不健全(鋼管壁之間灌漿),且實(shí)施中受穿墻套管管壁材質(zhì)的類型、埋設(shè)深度、外部地質(zhì)條件、水文條件等因素影響較多。因此,該方案的推廣應(yīng)用需要根據(jù)工程的實(shí)際情況實(shí)施,尤其是灌漿中對(duì)壓力的選擇與控制,更需謹(jǐn)慎。只有經(jīng)過以后各種工程情況的實(shí)施驗(yàn)證,以及長時(shí)間的效果檢驗(yàn)觀察才能形成具體的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。