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        淺論復(fù)雜深井套管懸掛固井技術(shù)

        2018-11-21 19:14:46于磊
        科學(xué)與財富 2018年29期
        關(guān)鍵詞:鹽層縮徑排量

        于磊

        摘要:復(fù)雜深井鉆遇多壓力系統(tǒng),存在垮塌、高壓水層、漏失層、溢流等復(fù)雜鉆井,給固井作業(yè)帶來了很大難度。面對復(fù)雜情形,首要任務(wù)是確保套管順利到位。固井時在不發(fā)生漏失情況下力求水泥漿全填充;若發(fā)生漏失,采用正注反擠固井工藝,實現(xiàn)套管“穿鞋戴帽”,能封隔高壓水層和封固鹽層。在裸眼段居中度差、嚴重影響頂替效率、可能存在鉆井液竄槽的情況下,使用固井輔助模擬軟件,優(yōu)化漿體性能、合理選擇固井排量,大大提高了井底以上有效封固長度,實現(xiàn)了“穿好鞋”。依靠控壓技術(shù)“控漏防溢”,保障固井安全、實現(xiàn)高壓水層的封隔。在不具備一次上返固井條件時,正注水泥漿稠化后進行反擠固井施工,實現(xiàn)套管的有效封隔,為后續(xù)作業(yè)創(chuàng)造有利條件。

        關(guān)鍵詞:深井;固井技術(shù);地層壓力系統(tǒng);漏失層

        A 井勘探目的層采用四開。一開下入表層套管封固上部疏松地層并加固井口。二開采用雙級固井工藝,分級箍位置1603m封固鹽上地層。三開套管采用技術(shù)套管懸掛加回接固井工藝、封固巖鹽欠壓實泥巖、純鹽巖。四開也采用技術(shù)套管懸掛加回接固井工藝,但技術(shù)套管懸掛固井采用正注反擠工藝封固下部含鹽地層,為鉆井打下良好基礎(chǔ)。

        1 鉆井復(fù)雜及處理技術(shù)

        四開鉆進經(jīng)歷了井漏、溢流、縮徑、垮塌、高壓水層等鉆井復(fù)雜情況,采取多種措施保障了安全鉆達設(shè)計中完井深。1)鉆進至生井漏段,起鉆甩Power-V 下入常規(guī)鉆具,通過降密度(由2.32 g/cm3下降到2.30g/cm3)及泵入隨鉆堵漏漿等方式逐步恢復(fù)正常鉆進。2)鉆進至井深發(fā)生溢流關(guān)井,套壓1.4 MPa,使用密度2.33 g/cm3壓井液節(jié)流循環(huán)壓井后開井循環(huán)停泵出口無外溢。3)溢流壓井結(jié)束后,考慮下部可能鉆遇鹽間水,一旦提高密度壓井會造成上部薄弱地層發(fā)生井漏而下部鹽層縮徑,決定進行承壓堵漏作業(yè)提高裸眼承壓能力。泵入總濃度30.5% 堵漏漿39.5 m3,其配方為:2% 中粗SQD-98、2% 細SQD-9、9%KGD-1、11%KGD-2、6.5%KGD-3,起鉆至套管內(nèi)關(guān)井反擠25.1 m3,憋壓候堵7.5 h,套壓由0.5 MPa升至1.7 MPa

        再下降至1.2 MPa,開井回吐17.6 m3,承壓堵漏效果不明顯。因承壓堵漏期間先漏失后回吐現(xiàn)象,降密度由2.32 g/cm3降至2.28 g/cm3后恢復(fù)鉆進。4)鉆進至發(fā)生溢流關(guān)井,套壓由1.3 MPa 升至4.9 MPa,經(jīng)原井漿節(jié)流循環(huán)排污壓井后開井,判斷為地層高壓低滲出鹽水。因上部地層薄弱,無法通過提高密度壓穩(wěn)出水點,決定對地層放水泄壓。放水泄壓時活動好鉆具,防止大量鹽水聚積、形成結(jié)晶堵塞環(huán)空;監(jiān)測鉆井液整體油水比,保證鉆井液抗污染能力;監(jiān)測振動篩返出物,判斷井下是否有掉塊及井壁失穩(wěn)性。放水3~5 次或30~50 m3需要短起下驗證井眼通暢。調(diào)節(jié)排量,控制好入口密度2.28 g/cm3,出口出現(xiàn)低密度點時及時加重,并加密測量出口密度、準確記錄污染鉆井液量和實際出鹽水數(shù)量。循環(huán)排污過程中盡量采用

        單罐計量,如出口密度低加重?zé)o法滿足時,采用正反計量、保證入口密度達標。經(jīng)18次放水排污、地層泄壓,關(guān)井套壓降至1MPa,安裝旋轉(zhuǎn)防噴器轉(zhuǎn)為控壓鉆進。5)吊灌起鉆。下入銑齒接頭進行堵漏承壓,作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)溢漏同存,無法進行堵漏作業(yè),決定再次放水泄壓,釋放地層能量后再降密度。經(jīng)15次放水排污地層泄壓,經(jīng)過放水泄壓,鉆井液密度由2.28 g/cm3降至2.19 g/cm3,經(jīng)過Φ241.3 mm 牙輪、Φ216 mmPDC、Φ168.3 mmPDC 鉆頭通井試鉆導(dǎo)眼后,恢復(fù)Φ241.3 mm 鉆頭正常鉆進。經(jīng)2 次Φ168.3 mm 鉆頭打?qū)а劭▽鱼@進、Φ241.3 mmPDC 鉆頭擴眼鉆進至中完井。

        2 固井難點

        本井屬超深井技術(shù)套管懸掛固井,井況非常復(fù)雜,存在多項固井難點。①油基鉆井液條件下固井,水泥漿與鉆井液相容性差、污染嚴重;其次在鹽水侵嚴重的情況下,進一步加劇水泥漿與鉆井液相容性問題,嚴重影響水泥石膠結(jié)質(zhì)量。②封固裸眼段長,經(jīng)歷3 套鹽層、鹽層縮徑嚴重,現(xiàn)階段鹽層蠕變無法滿足下套管條件,而且又不能實現(xiàn)承壓堵漏。③鹽層套管無扶正器,居中度差、頂替效率低,嚴重影響固井質(zhì)量。④溢漏共存,有4 個漏層一個高壓水層,鉆井液安全密度窗口極窄,下套管易發(fā)生井漏而固井期間可能發(fā)生鹽水侵導(dǎo)致溢流。

        劃眼過程中確保上部有5m 活動空間,劃眼通過后不再上提倒劃眼,而是停頂驅(qū)上下提拉順暢無阻卡即可,防止長時間劃眼大幅破壞井壁;劃眼過程中有憋停頂驅(qū),控制上提增加懸重20t,如無法提脫,則放至原懸重釋放扭矩逐步增加噸位提開。狗腿度較大井段,遇阻即劃眼,反復(fù)正劃倒劃直至提拉順暢為止。鹽層遇阻后驗證上提噸位、檢驗縮徑情況,下放后最大提開噸位控制在32 t。驗證縮徑情況后,上提至自由井段后劃眼,劃眼參數(shù):鉆壓1~2 t、排量18L/s、轉(zhuǎn)速50~60 r/ min、扭矩限定20kN?m。鹽層段劃眼過后,嘗試下鉆,檢驗鹽間泥巖、砂巖、石膏是否有縮徑情況,如縮徑按鹽層進行劃眼。通井至井底,沖洗沉沙到原井深即倒劃眼上提,盡量減少在井底循環(huán)時間,后續(xù)循環(huán)時下放至距井底1m 出即可,防止揭開下部薄弱地層導(dǎo)致井漏。

        4 下套管技術(shù)

        嚴格控制好下套管速度,每根套管在上層套管內(nèi)控制35 s 以上,每柱鉆桿在上層套管內(nèi)純下放速度應(yīng)控制145 s 以上,純下放速度應(yīng)控制在190 s 以上?,F(xiàn)場根據(jù)下套管時間和鉆井液返出情況,中途頂通破壞鉆井液結(jié)構(gòu),減小套管到位后開泵壓力。下套管全程進行灌返分開計量,發(fā)現(xiàn)井漏立即匯報。尾管送至預(yù)定座掛位置后,灌滿鉆井液,接頂驅(qū),先小排量頂通,然后逐漸增加排量循環(huán),嚴格控制循環(huán)排量和泵壓,循環(huán)時注意觀察泵壓變化,防止環(huán)空蹩堵。套管下送到位后先灌滿鉆井液,接頂驅(qū)小排量頂通(單泵5 沖,2 L/s),返出正常后緩慢下放探底,控制排量10 沖以內(nèi),遇阻10t,記錄實際遇阻位置。若不能則上提至原懸重。然后逐漸提排量,以2 沖一個檔位,每提泵沖一次,循環(huán)10 min,鉆井液工監(jiān)測好液面,若返出正常,再繼續(xù)上提泵沖,直至提到7 L/s,將套管外環(huán)空的鉆井液頂?shù)綉覓炱饕陨虾笾饾u提排量至固井排量30 L/s 循環(huán)排污。循環(huán)一周半后,確定井筒清潔再進行懸掛器坐掛工作。

        5 正注反擠水泥漿工藝

        5.1 正注水泥漿施工

        Φ127 mm 非標鉆桿總內(nèi)容積41.9 m3,套管總內(nèi)容積35.8m3,整個管柱內(nèi)的容77.7m3。正注水泥漿施工前先對固井管線試壓35 MPa,符合作業(yè)要求后才開始進行固井施工。先注入密度2.19g/cm3先導(dǎo)漿30m3、密度2.22g/cm3 前置液30 m3、平均密度2.30 g/cm3的水泥漿27 m3、密度2.22 g/cm3后置液5.5m3。排量20~22 L/s 替密度2.19 g/cm3 鉆井液共66m3,替漿至36.4 m3時膠塞重合,替漿至15.2 m3時前置液出管鞋,替漿至45.2 m3時水泥漿出管鞋。泵壓由20 MPa 升至23 MPa 實現(xiàn)碰壓,泄壓無回流,拆水泥頭。接著循環(huán)排混漿4.2 m3后上起500 m關(guān)井候凝。關(guān)井候凝期間正擠鉆井液15 m3,套壓由8.6 MPa升至9.5 MPa 再降至9 MPa再升至9.6 MPa,此后每2h 正擠0.5m3。

        參考文獻:

        [1] 鮮明,廖長平,范偉華,等.迪那1-1井127 mm尾管懸掛固井實踐[J].天然氣技術(shù)與經(jīng)濟,2016,6(2):53-55.

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