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        電站鍋爐經(jīng)濟(jì)性的原因分析及技術(shù)改造

        2018-11-19 06:46:58樊彥如
        中國設(shè)備工程 2018年20期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        樊彥如

        (神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 包頭 014030)

        能源是現(xiàn)代社會(huì)快速發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),隨著電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化和新能源技術(shù)的發(fā)展,燃煤發(fā)電比例逐年下降,新能源消費(fèi)量和消費(fèi)比例呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),但煤電為主的電力供應(yīng)方式會(huì)持續(xù)很長一段時(shí)間,節(jié)能、減排、降耗、增效仍是發(fā)電技術(shù)致力于攻克的難關(guān)。某廠通過改變吹灰方式、采取調(diào)整風(fēng)煤比、增設(shè)下級(jí)省煤器、減少鍋爐底部漏風(fēng)等方法合理降低排煙溫度,增設(shè)定排擴(kuò)容器乏汽回收系統(tǒng)減少汽水損失,采用燃?xì)恻c(diǎn)火方式節(jié)約啟動(dòng)成本,這些技術(shù)改造使鍋爐的效率和經(jīng)濟(jì)性顯著提高,對(duì)企業(yè)健康、高效、可持續(xù)發(fā)展有重要的意義。

        1 設(shè)備概況及存在問題

        某廠司配備3×480t/h高壓自然循環(huán)汽包鍋爐,燃燒器四角布置切圓燃燒、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、燃油點(diǎn)火、π型布置,設(shè)計(jì)煤種為李家豪煙煤。在鍋爐建成運(yùn)行之初,因排煙溫度高限制鍋爐帶負(fù)荷能力,不能達(dá)到經(jīng)濟(jì)的燃燒工況,影響了鍋爐的熱效率和經(jīng)濟(jì)性。電站鍋爐作為高壓蒸汽的供應(yīng)裝置,出力受限嚴(yán)重影響到汽輪發(fā)電機(jī)及后續(xù)化工裝置的安全、穩(wěn)定、長期、滿負(fù)荷、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。

        鍋爐啟停、正常運(yùn)行過程中的連續(xù)排污水、定期排污水、過熱器疏水、汽包事故放水、除氧器放水、冬季汽暖疏水進(jìn)入定排擴(kuò)容器,擴(kuò)容后閃蒸產(chǎn)生的微過熱蒸汽形成乏汽,在定排擴(kuò)容器排空管出口處形成“白龍”,浪費(fèi)大量的熱源和水資源,鍋爐啟停次數(shù)多,燃油消耗量大,增加了運(yùn)行成本,影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

        2 原因分析

        經(jīng)過熱工院性能試驗(yàn)與熱力核算及對(duì)鍋爐內(nèi)外部的檢查得出結(jié)論:水平煙道堵灰現(xiàn)象嚴(yán)重,省煤器受熱面布置少吸熱量不足,磨煤機(jī)風(fēng)量調(diào)整方式設(shè)計(jì)不合理及風(fēng)量測(cè)量裝置誤差大、鍋爐底部漏風(fēng)等原因共同導(dǎo)致排煙溫度高難以帶負(fù)荷。定排擴(kuò)容器乏汽直接對(duì)空排放未有效回收,導(dǎo)致汽水損失造成熱源和水源大量浪費(fèi)。啟動(dòng)過程中燃油用量大且鍋爐出力是根據(jù)化工裝置需求發(fā)生變化,所以鍋爐啟停次數(shù)較多,燃油點(diǎn)火成本過高。

        2.1 水平煙道積灰嚴(yán)重

        水平煙道原采用乙炔脈沖吹灰系統(tǒng),只能吹走松散型積灰。燃煤灰分大導(dǎo)致水平煙道堵灰現(xiàn)象嚴(yán)重時(shí)(圖1),乙炔吹灰很難將灰吹走,堵灰導(dǎo)致受熱面熱阻增大、有效換熱面積減少,水平煙道受熱面吸熱不充分,煙氣有效溫降減小,煙道向后各段煙氣溫度逐步升高,最終導(dǎo)致排煙溫度升高,排煙熱損失增加,鍋爐熱效率下降。

        圖1 水平煙道堵灰

        2.2 省煤器有效受熱面少換熱量不足

        通過實(shí)際運(yùn)行工況與設(shè)計(jì)工況對(duì)比(表1),煙氣側(cè):省煤器進(jìn)、出口煙氣溫降實(shí)際值比設(shè)計(jì)值高41℃;給水側(cè):省煤器內(nèi)給水溫升實(shí)際值低于設(shè)計(jì)值22℃,省煤器吸熱量少煙氣帶走的熱量增加,排煙溫度升高。

        表1 給水溫度、煙氣溫度實(shí)際工況與設(shè)計(jì)工況對(duì)比

        2.3 磨煤機(jī)風(fēng)煤比不當(dāng),機(jī)械不完全燃燒熱損失增加

        磨煤機(jī)風(fēng)煤比不當(dāng),磨煤機(jī)入口風(fēng)量測(cè)量裝置測(cè)量誤差偏大是導(dǎo)致這一問題的主要原因,通過熱工試驗(yàn)測(cè)得磨煤機(jī)風(fēng)煤比均在3:1左右,而MPS中速磨正常風(fēng)煤比在2:1左右,所以當(dāng)煤粉從燃燒器吹進(jìn)爐膛后,所需的點(diǎn)火能量增加,著火推遲,火焰中心上移,機(jī)械不完全燃燒熱損失增加,爐膛出口煙溫上升,排煙溫度上升。由于沒有熱風(fēng)調(diào)節(jié)門,運(yùn)行中只能在熱風(fēng)門全開的條件下依靠冷風(fēng)調(diào)節(jié)門、混合風(fēng)調(diào)節(jié)門控制磨煤機(jī)出口溫度在正常范圍內(nèi),在負(fù)荷變化時(shí)調(diào)整手段單一,難以通過控制磨煤機(jī)入口風(fēng)量控制風(fēng)煤比在合理范圍內(nèi),這也是導(dǎo)致問題的重要原因。

        2.4 鍋爐底部漏風(fēng),火焰中心上移

        用飄帶對(duì)爐膛底部的漏風(fēng)情況進(jìn)行檢查,當(dāng)飄帶靠近水封槽時(shí)向水封槽方向飛舞,說明水封槽密封不嚴(yán),有風(fēng)從爐底進(jìn)入爐膛。

        以上這些因素共同導(dǎo)致排煙溫度升高,排煙溫度每升高約15℃,鍋爐熱損失增加1%。排煙溫度也不是越低越好,應(yīng)當(dāng)處于設(shè)計(jì)的區(qū)間范圍內(nèi),當(dāng)排煙溫度低于酸露點(diǎn)溫度時(shí),硫酸鹽附著在空預(yù)器上,粘結(jié)煙氣中的飛灰,導(dǎo)致空預(yù)器換熱面堵灰、腐蝕,同樣影響鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        2.5 定排擴(kuò)容器對(duì)空排放汽水損失嚴(yán)重

        定排擴(kuò)容器在鍋爐運(yùn)行整個(gè)過程中始終有帶壓的高溫?zé)崴M(jìn)入,擴(kuò)容后閃蒸的乏汽直接排入大氣形成的“白龍”,造成了嚴(yán)重的熱污染和能源浪費(fèi)。

        2.6 燃油點(diǎn)火成本高

        電站鍋爐是“以熱定電”的自備鍋爐,正?!叭\(yùn)行一備用”,根據(jù)化工用戶的負(fù)荷變動(dòng)、檢修需求,每年鍋爐啟停次數(shù)較多,且單臺(tái)爐每次點(diǎn)火需耗燃油10t左右,增加了購買燃油成本。

        3 技術(shù)改造對(duì)策

        針對(duì)上述導(dǎo)致鍋爐排煙溫度高、汽水損失嚴(yán)重、啟動(dòng)成本高的原因,制定了吹灰系統(tǒng)改造、增加省煤器受熱面面積、磨煤機(jī)入口風(fēng)量重新標(biāo)定和熱門調(diào)整門改造、乏汽回收系統(tǒng)改造、改變鍋爐點(diǎn)火方式等。

        3.1 水平煙道吹灰系統(tǒng)改造

        將水平煙道乙炔吹灰系統(tǒng)全部拆除,兩側(cè)各增加5臺(tái)蒸汽式長伸縮吹灰器,蒸汽參數(shù)為壓力為2.5MPa,溫度為316℃,吹灰氣源與疏水排放點(diǎn)均與爐膛短旋轉(zhuǎn)吹灰器一致。吹灰后各段金屬壁溫下降明顯,迎風(fēng)受熱面清潔干凈。

        3.2 增加省煤器受熱面面積

        經(jīng)過熱力核算,管式空預(yù)器拆除后不影響制粉系統(tǒng)正常運(yùn)行調(diào)整,原省煤器作為上級(jí)省煤器,入口聯(lián)箱至于煙道內(nèi)作為改造后的中間聯(lián)箱,新增規(guī)為φ32×4的管排160根置于原管式空預(yù)的空間作為下級(jí)省煤器,底部外置省煤器入口聯(lián)箱。新增下級(jí)省煤器系統(tǒng)圖(見圖2)。

        由于新增了下級(jí)省煤器,煙氣系統(tǒng)流動(dòng)阻力增加,流速下降,增加了下級(jí)省煤器松散積灰的幾率,為了不影響長時(shí)間連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)導(dǎo)致的引風(fēng)機(jī)出力過大以及省煤器吸熱量不足,省煤器區(qū)域增設(shè)了兩臺(tái)蒸汽吹灰器,汽源同樣取自爐膛吹灰系統(tǒng)減壓站,疏水進(jìn)入定排擴(kuò)容器。省煤器下面還布置了3臺(tái)灰斗,沉積煙道內(nèi)部分飛灰,定期由灰斗下方以壓縮空氣為動(dòng)力的倉泵打到灰?guī)?。一方面緩解了由于新增省煤器而增加的引風(fēng)機(jī)的出力,另一方面,減少了進(jìn)入電除塵的飛灰,提高了電袋除塵器的脫除效率。

        圖2 新增下級(jí)省煤器系統(tǒng)圖

        3.3 磨煤機(jī)入口風(fēng)量校正和調(diào)風(fēng)系統(tǒng)改造

        磨煤機(jī)入口風(fēng)量測(cè)量裝置測(cè)量誤差大,根本原因是文丘里式測(cè)量裝置對(duì)流場(chǎng)的穩(wěn)定性要求高,如流場(chǎng)擾動(dòng)強(qiáng)烈,造成的誤差就大,造成運(yùn)行人員誤判斷,影響調(diào)節(jié)質(zhì)量。根據(jù)流場(chǎng)的特點(diǎn),選用對(duì)流場(chǎng)穩(wěn)定性要求較低的機(jī)翼型風(fēng)量測(cè)量裝置,更換后通過實(shí)驗(yàn),測(cè)量值與實(shí)際值接近,滿足調(diào)整要求。

        原磨煤機(jī)入口熱風(fēng)道只有快關(guān)門,只能處于全開全關(guān)狀態(tài),啟動(dòng)前暖磨、低負(fù)荷運(yùn)行、停磨吹掃時(shí)磨出口溫度難以控制,存在爆炸危險(xiǎn)。將磨煤機(jī)入口冷風(fēng)道出口接到混合風(fēng)調(diào)節(jié)門后(圖3),將原來的混合風(fēng)調(diào)節(jié)門作為熱風(fēng)調(diào)節(jié)門使用,易于實(shí)現(xiàn)冷熱風(fēng)的配比與溫度的調(diào)整。

        圖3 磨煤機(jī)入口風(fēng)道改造圖

        3.4 爐底水封槽增高改造

        爐底水封槽高度過低,水封受燃燒、掉渣的影響很容易造成水位下降,導(dǎo)致從爐底進(jìn)入爐膛,抬高火焰中心,排煙溫度上升。在水封槽原有的高度上,焊接100mm的鋼板,水封槽注滿水后,水封對(duì)抗外界干擾能力增強(qiáng),水封不會(huì)輕易受到破壞漏風(fēng)。

        3.5 乏汽回收系統(tǒng)改造

        該系統(tǒng)由三大部分組成:水封筒、乏汽回收器(圖4)、管道等系統(tǒng)。在定排擴(kuò)容器排空管上加裝水封筒封堵乏汽,阻止直接排入大氣,利用激波抽吸器射流對(duì)乏汽產(chǎn)生吸卷的作用互相混合換熱,使乏汽凝結(jié),不凝結(jié)氣體通過排空閥排出,凝液出口溫度可通過調(diào)整除鹽水量大小來完成。凝液進(jìn)入汽機(jī)熱井,重新處理進(jìn)入除氧器作為鍋爐的給水。

        水封安全閥整定壓力0.02MPa,當(dāng)鍋爐啟機(jī)或出現(xiàn)事故時(shí),定排排量突然增大或排放的疏水壓力增加。使定排壓力超過0.02MPa時(shí)安全水封瞬間被沖開泄壓,乏汽從原管路上排放泄壓,保證啟停機(jī)和事故狀態(tài)時(shí)安全。

        圖4 定排擴(kuò)容器乏汽回收系統(tǒng)圖

        3.6 改變?nèi)加忘c(diǎn)火方式

        某廠化工生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生很大一部分混合性可燃?xì)怏w,傳統(tǒng)的方式就是將燃?xì)馔ㄟ^火炬管線直接燃燒排空,造成大量燃?xì)饫速M(fèi)、環(huán)境熱污染。

        為了回收浪費(fèi)的燃?xì)猓硰S在燃油點(diǎn)火系統(tǒng)的下層增設(shè)了燃?xì)恻c(diǎn)火系統(tǒng),燃?xì)馔ㄟ^減壓站降壓后,通過爐前調(diào)壓后直接進(jìn)入鍋爐燃燒,這樣一方面可以減少燃?xì)獾睦速M(fèi),另一方面也可以減少鍋爐煤耗量。

        由于燃?xì)獾囊兹家妆字卸镜忍匦裕瑸榱吮WC系統(tǒng)的嚴(yán)密性,每次投運(yùn)燃?xì)庀到y(tǒng)前必須進(jìn)行燃?xì)庑孤对囼?yàn)和系統(tǒng)置換。實(shí)驗(yàn)或置換不合格禁止點(diǎn)火,直至查明原因消除故障為止。系統(tǒng)停用置換完畢后,要將盲板閥倒至關(guān)位,確保系統(tǒng)徹底隔離,大大提高系統(tǒng)的安全等級(jí)。

        4 改造效果

        鍋爐改造完畢后,排煙溫度有效降低,經(jīng)西安熱工研究院進(jìn)行性能試驗(yàn),技改后達(dá)到了預(yù)期效果,取得了圓滿成功。改造后#1、#2、#3鍋爐最大連續(xù)負(fù)荷滿足性能要求。乏汽全部回收、燃?xì)庵苯狱c(diǎn)火,節(jié)約大量原煤,循環(huán)熱效率大幅提升,經(jīng)濟(jì)效益顯著。鍋爐熱效率測(cè)試結(jié)果表明(表2),改造后鍋爐的熱效率也滿足設(shè)計(jì)要求。

        表2 鍋爐熱效率試驗(yàn)結(jié)果

        排煙溫度高改造后,鍋爐出力不再受限,汽輪發(fā)電機(jī)組可以連續(xù)滿負(fù)荷發(fā)電,與上年同期對(duì)比多發(fā)電月7000萬kW·h,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

        乏汽回收系統(tǒng)改造后,乏汽熱量、工質(zhì)全部與除鹽水進(jìn)入熱井,無熱量損失。回收器中各參數(shù):除鹽水:t=25 ℃、P=0.5 MPa、H=105kJ/kg; 乏 汽:t=104—110 ℃、P=0.02 ~ 0.05 MPa、H=2697kJ/kg、Q ≈ 3t/h;電站煤發(fā)熱量 :Qnet.ar=4800Kcal/kg(20160kJ/kg),鍋爐及管道等熱力設(shè)備效率:η=83.3%,年運(yùn)行小時(shí)數(shù)6000小時(shí)。

        回 收 熱 量:(2697-105)kJ/kgx3T/hx6000h=4.67x1010 kJ

        則 每 年 節(jié) 約 煤:9.61x1010 kJ/(20160×83.3%)=2778t

        燃?xì)恻c(diǎn)火系統(tǒng)的增加改變了傳統(tǒng)燃油點(diǎn)火的方式,利用燃?xì)恻c(diǎn)火可節(jié)省柴油10噸左右,直接經(jīng)濟(jì)效益8萬余元,由于某廠電站根據(jù)化工用汽量以熱定電,鍋爐啟停次數(shù)較多,所以每年可以為廠里節(jié)約燃油開支百萬余元。正常運(yùn)行中化工產(chǎn)生的尾氣也大部分進(jìn)入鍋爐燃燒,每臺(tái)爐每小時(shí)節(jié)約煤6噸左右,全年節(jié)約煤:6t/h×6000h=3.6×104t。

        5 結(jié)語

        電站鍋爐各項(xiàng)改造后排煙溫度有效降低,滿負(fù)荷試驗(yàn)時(shí),鍋爐熱效率及其他各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到了設(shè)計(jì)值。乏汽回收循環(huán)利用,也取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。燃?xì)恻c(diǎn)火節(jié)約了大量的燃油成本。以上這些技改項(xiàng)目都在節(jié)能減排方面產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益,為公司打造本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型、節(jié)約環(huán)保型、和諧發(fā)展型做出了積極貢獻(xiàn)。

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