文玉娜
摘 要: 結(jié)合實例,本文對高爐鼓風機轉(zhuǎn)子振動問題展開了分析,發(fā)現(xiàn)油膜渦動和振蕩為導致鼓風機轉(zhuǎn)子振動的主要原因,需要通過抑制振蕩和定期檢測檢查保證機組穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞: 高爐;鼓風機;轉(zhuǎn)子振動
引言:作為高爐送風系統(tǒng)的核心設備,鼓風機能否實現(xiàn)穩(wěn)定運行,將直接影響高爐冶煉效果。而在長期運行后,高爐轉(zhuǎn)子葉輪會發(fā)生磨損,需要及時得到更換。但在實際生產(chǎn)中,更換的轉(zhuǎn)子有可能發(fā)生振動問題,從而威脅到機組的安全運行。因此,還應加強對高爐鼓風機振動問題的分析,以便采取有效的處理辦法。
1高爐鼓風機轉(zhuǎn)子振動問題分析
1.1故障現(xiàn)象
2016年8月,某熱電廠高爐鼓風機在檢修過程中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子葉片磨損嚴重,計劃在2017年定修期間進行新鼓風機轉(zhuǎn)子更換。2017年4月完成新轉(zhuǎn)子交貨后,進行了新轉(zhuǎn)子安裝試車,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)速接近3000r/min時出現(xiàn)了垂直徑向振動加大的情況,振動值最大可達58μm。在未到達3000r/min時,鼓風機組運行狀態(tài)良好,垂直徑向振動最大45μm。在轉(zhuǎn)速不斷升高的情況下,振動值不斷加大,在轉(zhuǎn)速達到3200r/min時振動值最大,接近138μm。
1.2故障分析
觀察故障現(xiàn)象可以發(fā)現(xiàn),在轉(zhuǎn)子高速轉(zhuǎn)動的過程中,發(fā)生了振動問題。為確定是否為轉(zhuǎn)子問題,還要將舊轉(zhuǎn)子回裝,然后進行測試。從回裝試車情況來看,振動現(xiàn)象消失,因此可知振動由轉(zhuǎn)子引發(fā)。出現(xiàn)這一情況,可能與轉(zhuǎn)子上零部件松動、油膜振蕩與渦動、殘余不平衡量過大等因素有關(guān)。為確定振動原因,還要展開進一步分析。從以往實踐經(jīng)驗來看,轉(zhuǎn)子經(jīng)過低速平衡和單獨平衡測試后,在高速平衡狀態(tài)下通常不會因為殘余不平衡量的存在出現(xiàn)劇烈振動。而從轉(zhuǎn)子軸承跨距大小來看,其跨距達6200mm,可知轉(zhuǎn)子擁有較大體型,振動的產(chǎn)生可能與油膜振蕩或葉輪松動有關(guān)。
1.3振動原因
為確定轉(zhuǎn)子振動原因,還要對轉(zhuǎn)子進行盈量核查,確定葉輪與主軸間的配合情況。考慮到葉輪裝配較為麻煩,還要利用鍵與過盈方式進行配合,對葉輪內(nèi)孔與主軸配合過盈量進行測量。從測量結(jié)果來看,各級葉輪過盈量均超出2%。但由于葉輪結(jié)構(gòu)可靠性不高,葉輪輪轂較薄,所以在高速運轉(zhuǎn)的過程中依然可能出現(xiàn)輪轂變形膨脹的問題,導致主軸無法被抱緊[1]。受這一因素的影響,高速轉(zhuǎn)動時主軸可能與葉輪內(nèi)孔發(fā)生相對滑動情況,導致葉輪出現(xiàn)松動問題。為確定葉輪松動是否為引起轉(zhuǎn)子振動的原因,還要對葉輪的槽鍵位置進行控制,完成兩級周向間隔180°布置,實現(xiàn)轉(zhuǎn)子高速動平衡。通過觀察可以發(fā)現(xiàn),并未出現(xiàn)振動增加情況,因此可以認為鍵對主軸與葉輪間的相對周向位移的發(fā)生起到了有效防控作用,葉輪松動并非是引起轉(zhuǎn)子振動的主要原因。
在高爐鼓風機高速轉(zhuǎn)動的過程中,采用滑動軸承在運行期間會有偏心度產(chǎn)生。存在于轉(zhuǎn)子與軸承間的油膜可能會發(fā)生激勵作用,導致軸承頸在轉(zhuǎn)動過程中出現(xiàn)繞平衡點的渦動。如果渦動頻率達到轉(zhuǎn)速一半左右,半速運動的渦動頻率與轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速相接近,就會導致共振的發(fā)生,造成轉(zhuǎn)子振動迅速增加。實際上,受設計、制造和使用過程中各種因素的影響,油膜也會出現(xiàn)不穩(wěn)定的狀態(tài)。比如在軸承設計不合理、軸承間隙過大等問題存在的情況下,就會發(fā)生油膜渦動和振蕩情況。為確定轉(zhuǎn)子振動是否由油膜渦動與振蕩有關(guān),還要利用旋轉(zhuǎn)設備故障分析儀進行轉(zhuǎn)子振動信號采集。從得到的數(shù)據(jù)來看,在3200r/min轉(zhuǎn)速條件下,轉(zhuǎn)子振動幅值達138μm,此時頻率為工頻53Hz的0.37倍,與轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速1160r/min接近。由此可知,在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速達到第一臨界轉(zhuǎn)速2倍后,渦動頻率與之重合,導致轉(zhuǎn)子發(fā)生共振,振幅突然成倍增加。而頻譜的半波諧波振幅則接近基頻振幅,頻譜帶有組合頻率特征。此時,由于軸承的撞擊,油膜已經(jīng)破裂和發(fā)生振蕩,提高轉(zhuǎn)速也無法改變渦動頻率。而轉(zhuǎn)子之所以在超出第一臨界轉(zhuǎn)速并未立即出現(xiàn)振動,主要是由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量大、穩(wěn)定性好。從試車情況來看,在轉(zhuǎn)子振動發(fā)生后,即便提高轉(zhuǎn)速也不會出現(xiàn)轉(zhuǎn)子停止振動的情況,所以還需要停機,符合油膜振蕩特性。因此從分析結(jié)果來看,盡管高爐鼓風機轉(zhuǎn)子振動是在葉輪松動和油膜振蕩共同作用下出現(xiàn)的,但是主要原因則是油膜振蕩。
2高爐鼓風機轉(zhuǎn)子振動問題的處理辦法
結(jié)合高爐鼓風機轉(zhuǎn)子振動原因,還要采取措施消除故障,并采取措施保證鼓風機組的長時間穩(wěn)定運行。
2.1加強轉(zhuǎn)子動平衡校正
轉(zhuǎn)子振動現(xiàn)象的出現(xiàn),與葉輪松動,軸承設計不合理等多種因素有關(guān),所以需要通過改造軸承、加強葉輪鍵控等措施消除影響。而在完成參數(shù)改造后,還要加強轉(zhuǎn)子動平衡校正,才能保證轉(zhuǎn)子運行的穩(wěn)定性。實際工作中,可以利用動平衡設備進行轉(zhuǎn)子測量,然后結(jié)合結(jié)果對轉(zhuǎn)子進行加重或去重處理,使離心慣性力得以相互抵消[2]。具體來講,就是利用設備完成轉(zhuǎn)子兩個面偏心質(zhì)量和位置查找后,通過焊接或削磨同等質(zhì)量的質(zhì)塊,使不平衡度值得到減小,繼而使轉(zhuǎn)子達到動平衡狀態(tài)。
2.2抑制油膜渦動與振蕩
針對油膜渦動與振蕩,還要通過增加軸承偏心率增強軸承穩(wěn)定性。具體來講,就是可以從結(jié)構(gòu)上使軸承頸比軸瓦位置的偏心度更大。在實際操作中,可以將軸瓦側(cè)間隙增加到0.62-0.65mm,同時保持頸間隙維持0.44-0.5mm。如果軸承結(jié)構(gòu)無法改變,則要使軸承的比壓得以增加。具體來講,就是可以選擇擁有較好抑制振性的軸承,并更換粘度低的潤滑油。此外,還可以對油膜共振的轉(zhuǎn)速區(qū)進行規(guī)避,從而使機組運行的穩(wěn)定性得到增強。
2.3做好零部件定期檢查
高爐鼓風機長期運轉(zhuǎn),所以會出現(xiàn)零部件磨損問題。而由零部件損壞引發(fā)的振動具有多種原因,還需要結(jié)合設備日常檢測數(shù)據(jù)進行正確分析和判斷。為此,還要加強對鼓風機零部件的定期檢查,以便更好的進行轉(zhuǎn)子振動問題的防治。一方面,需要對葉輪、軸承進行定期無損檢查,并做好動平衡校正[3]。另一方面,則要對軸頸、軸瓦、軸承座、軸承調(diào)整塊等位置的接觸情況加強檢查,保證接觸面超出75%。此外,需要對殼體密封、潤滑油油品等進行定期檢查,提供高鼓風機的狀態(tài)檢修質(zhì)量,避免機組運行受到零部件缺陷的影響。
結(jié)論:通過分析可以發(fā)現(xiàn),導致高爐鼓風機轉(zhuǎn)子振動的原因有較多。在實際分析的過程中,還要結(jié)合轉(zhuǎn)子振動現(xiàn)象和設備運行具體情況展開分析,實現(xiàn)對振動原因的準確判定。分析的高爐鼓風機之所以會出現(xiàn)轉(zhuǎn)子振動情況,與葉輪松動和油膜振蕩有關(guān),油膜振蕩為導致轉(zhuǎn)子振動的主要原因。結(jié)合分析結(jié)果,則可以采取相應的措施進行振動問題的消除,并通過加強日常管理保證機組的穩(wěn)定運行。
參考文獻
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