王甲
摘 要:重鋼焦化新區(qū)采用60孔JN60-6型復(fù)熱式焦?fàn)t六座,年產(chǎn)焦炭360萬。焦?fàn)t主要工藝:備煤車間送來的配合煤裝入煤塔。裝煤車按作業(yè)計劃從煤塔取煤,經(jīng)計量后裝入炭化室內(nèi)。炭化室內(nèi)的焦炭成熟后,用推焦車推出,經(jīng)攔焦車導(dǎo)入焦罐內(nèi),并由電機(jī)車牽引至干熄站進(jìn)行干法熄焦,熄焦后的焦炭送往篩貯焦工段,經(jīng)篩分按級別貯存待運。我廠現(xiàn)使用的受煤系統(tǒng),與老區(qū)受煤系統(tǒng)相比較,工藝更先進(jìn),連鎖措施更完備,自動化程度高極大的節(jié)省了人工輸出。經(jīng)過一段時間使用觀察,發(fā)現(xiàn)故障率相對比較高,相繼出現(xiàn)幾次比較大的事故,其中雖然也有操作失誤的因素,但是也有相當(dāng)大的設(shè)備故障蘊(yùn)含其中。為此要從根本上找出設(shè)備的缺陷和不合理的因素,作出相關(guān)的改進(jìn),對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,確保設(shè)備的正常運行,避免因為設(shè)備缺陷造成的事故再度發(fā)生。
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)優(yōu)化 ;操作規(guī)范; 事故控制;
1、焦化廠簡介
自動受煤系統(tǒng)是一個全新的技術(shù),這套系統(tǒng)融合了自動放煤、自動受煤、自動計量、煤車走行連鎖的新格式,不僅極大的減少了受煤時間,節(jié)省了操作工人的體力輸出,更重要的是保障了生產(chǎn)的安全運作。但是在運行初期,整套設(shè)備出現(xiàn)很多問題,幾乎每個工作日都出現(xiàn)2次以上的問題,造成了幾次比較大的生產(chǎn)設(shè)備事故,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的順利進(jìn)行?;谝陨显颍獙φ紫到y(tǒng)有計劃,有步驟的進(jìn)行一次全面徹底的改造,避免事故的再次發(fā)生,由于整套系統(tǒng)牽涉的范圍大,設(shè)備多,而且受地勢環(huán)境及無檢修時間的影響,由焦化廠點檢牽頭,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外工種配合和聯(lián)系檢修的時間,提供必要的材料,有步驟和具體實施。
2、故障分析
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查、勘測及核實、走訪操作人員后發(fā)現(xiàn)整套設(shè)備有很多的問題;
1)加煤車往復(fù)移動出現(xiàn)整體偏移,造成了自動受煤系統(tǒng)定位出現(xiàn)偏差,屬正常偏移誤差,加煤車運行都會出現(xiàn)極小的誤差。這樣會造成煤塔漏嘴自動打開或自動關(guān)閉,造成煤從煤塔直接落在爐頂,或造成煤車料斗加不進(jìn)煤,無論自動打開或自動關(guān)閉都會影響生產(chǎn)。
2)自動放煤系統(tǒng)位置行程開關(guān)不可靠,由于煤灰比較多經(jīng)常出現(xiàn)卡死或者不動作現(xiàn)象,造成煤塔不能自動打開。
3)煤斗料位系統(tǒng)探頭不可靠,易損,頻繁出現(xiàn)誤信號,造成料位顯滿不能自動受煤,嚴(yán)重影響生產(chǎn)時間。
4)環(huán)境差,煤粉積灰和蒸汽腐蝕嚴(yán)重。5)部分維護(hù)人員知識不夠全面,應(yīng)急能力不夠強(qiáng)。
3、解決方案
找出內(nèi)因和外因后,積極從兩方面著手解決。點檢對相關(guān)檢修人員進(jìn)行了實地培訓(xùn)、借以相關(guān)的設(shè)備參數(shù)和經(jīng)驗總結(jié),制訂出相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和改進(jìn)計劃。對問題設(shè)備進(jìn)行:“邊維護(hù),邊改造,邊觀察,”的原則,最大限度的保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
3.1磁性開關(guān)不可靠
加煤車在往復(fù)運行的過程中,出現(xiàn)了車體的整體偏移,造成對位的磁力開關(guān)上磁體和開關(guān)觸點間隙過大(廠家參數(shù)為100mm,實際測量在45--50mm效果最佳),出現(xiàn)了開關(guān)不動作的現(xiàn)象。點檢及維護(hù)人員利用每天的檢修間隙時間,逐步把車載開關(guān)(磁體)和煤塔開關(guān)(磁體)安裝位置進(jìn)行校,讓煤車產(chǎn)生的偏移距離,始終不影響定位開關(guān)的工作。
3.1.1環(huán)境差
由于焦化廠的環(huán)境差,煤粉積灰和蒸汽腐蝕嚴(yán)重,因此對磁性開關(guān)的要求比較高。聯(lián)系廠家和安裝單位到現(xiàn)場觀察,經(jīng)過對幾家產(chǎn)品的對比選擇質(zhì)量比較好、適應(yīng)現(xiàn)場環(huán)境需要的磁性
3.1.2對控制線路進(jìn)行整改
對控制線路進(jìn)行單獨引線控制,并改用屏蔽電纜。要求維檢二周進(jìn)行一次清灰處理。加煤車在單機(jī)定修時對磁性開關(guān)檢查、更換。
3.1.3從控制原理上優(yōu)化受煤控制系統(tǒng)
煤塔放煤漏嘴電氣控制為A、B、C三列,其中一列分別有1#、2#、3#、4#漏嘴對煤車1#1#、2#、3#、4#煤斗進(jìn)行裝煤。此次改造部分對其中的一部分進(jìn)行改造,如圖,虛線部分是改造的,其余不變,控制原理不便。主要是在電氣控制回路供電上增加保護(hù),
在煤塔地面部分每列倉位增加安裝一個接近開關(guān),在煤車在裝一感應(yīng)鐵片,當(dāng)煤車對正位后,接近開關(guān)感應(yīng),集電器“KJ”吸合,帶動“KC”吸合,原QF1----QF4帶電,可以進(jìn)行受煤操作,按照原有控制方式進(jìn)行裝煤。當(dāng)煤車在煤塔受完煤,煤車離開煤塔時接近開關(guān)“JJKG”斷電,“KC”斷開整列控制斷電,完成保護(hù)。
3.1.4部分操作人員操作不熟練
操作工人經(jīng)常把控制電源箱的開關(guān)打到“0”位,造成漏嘴打不開。作業(yè)區(qū)對操作進(jìn)行操作培訓(xùn),對電源箱進(jìn)行熟練操作。
3.2料位系統(tǒng)改造
加煤車料位系統(tǒng),是整個技術(shù)改造的重點,也是難點。原料位系統(tǒng)的探頭對環(huán)境要求非常高,(要求絕緣在20MΩ以上,否則不能正常工作),但是經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查,如遇到下雨或者原煤潮濕都會出現(xiàn)探頭的失靈,有時候原煤堆積在探頭上,也會造成探頭的錯誤顯示,造成自動受煤系統(tǒng)的終止。
3.2.1料位儀原理
經(jīng)過研究后,我們決定借鑒老區(qū)經(jīng)驗采用單棒振動對原來探頭進(jìn)行換型。為了保險起見,決定先采用一個煤斗(6號煤車4號煤斗)作為實驗樣,改造成熟后再作為改進(jìn)型推廣。單棒振動式料位開關(guān)是音叉料位開關(guān)的其中一種, 它不怕掛料不怕沖擊,沒有夾料問題,而且靈敏度更高。它的圓柱形單根探測桿結(jié)構(gòu)決定了它對工業(yè)現(xiàn)場更廣泛的適應(yīng)性。它運用音叉的“共振”原理,在壓電元件的驅(qū)動下產(chǎn)生振動,只有探桿周圍全部被物料包圍時,振動幅度才急劇減少,從而產(chǎn)生開關(guān)動作。
3.2.2料位儀特性
1)圓形光滑單棒式探頭,能有效防止夾料和粘料,在較多掛料時,仍能穩(wěn)定工作感度不變。不受測定物性質(zhì)的影響,安裝后無須調(diào)整,即可穩(wěn)定投入使用。
2)探頭長度:探頭長度為安裝螺紋前端到探頭前端的距離,訂購加長型探頭時,探頭長度為上述距離;
3)輸出接線:輸出接線如圖所示,圖示輸出指示為輸出換開關(guān)置于“NC”位置時的輸出,置于“NO”位置時,常閉端與常開端互換;
4)采用壓電元件內(nèi)置于棒體和厚管壁的不銹鋼的探頭,消振管僅9mm長(同類比為最短)。
5)依據(jù)所測定對象不同,可調(diào)整測定感度(高L,中M,低H),選擇測出比重不同的分層液位或粉料體。
5)與阻旋式相比:無可動部件、堅固的探頭耐磨損和物料沖擊,靈敏度可調(diào)。
6)與電容式相比:不受介電系數(shù)影響,表面自清潔。
7)易使用,堅固耐用,安裝后無需校準(zhǔn)。
3.2.3料位儀檢測調(diào)試
1) 接通電源后,紅燈亮,探頭振動,手觸摸探頭前端, 繼電器動作,紅燈息滅,離開,1~2秒紅燈亮。
2)感度選擇,可根據(jù)料物在安裝前調(diào)定,但對于一般物料可置于“HIGH”位置,無需調(diào)試;
3)在保證準(zhǔn)確測定的前提下,盡可能選擇低“LOW”感度;
4)探頭接觸到物料時,探頭停振,紅燈息滅,繼電器閉動作;(“NO”時狀態(tài)相反)
5)物料離開探頭時,1~2秒,探頭重新振動,紅燈亮,繼電器開動作(“NO”時狀態(tài)相反)
注意:接線導(dǎo)入導(dǎo)出時,要注意安全,不可帶電接線,以防短路,燒毀基板或探頭;
4、限位開關(guān)弊端
放煤倉的開啟限位開關(guān)也是一個必須改進(jìn)的問題。原系統(tǒng)采用的是LXK3-20S/B的行程開關(guān),運行和維護(hù)的時候發(fā)現(xiàn)幾個問題:第一,此型號開關(guān)不是完全密閉型,解體更換的壞開關(guān)發(fā)現(xiàn),很多是煤灰和蒸汽進(jìn)入,造成開關(guān)傳動部位機(jī)械卡死和開關(guān)接地引起損壞;其次連接在液壓油缸上的活動撞鐵經(jīng)常發(fā)生扭轉(zhuǎn),不能有效的撞到行程開關(guān),因此把限位開關(guān)改成接近開關(guān),能使信號正常傳輸,可以有效的保證設(shè)備正常工作。
5、結(jié)束語
1)提高了自動受煤的準(zhǔn)確率,降低故障率,提高了系統(tǒng)的運行率,保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。使系統(tǒng)運行率達(dá)100%,準(zhǔn)確率達(dá)98%。
2)減少了檢修時間,使生產(chǎn)順利進(jìn)行,能夠提高產(chǎn)量和節(jié)約了的配件成本,因此具有很大的經(jīng)濟(jì)效益。
3)減輕了操作工人的勞動強(qiáng)度,具有顯著的社會效益。
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