黃楊,王芝
(湖南華菱湘潭鋼鐵集團有限公司棒材廠,湖南 湘潭 411101)
自2014年6月在推床增加立輥以來,湘鋼二棒材廠Ф800軋機解決了推床劃傷的軋制缺陷。但自2017年下半年以來,通過離線磁粉探傷,發(fā)現(xiàn)圓鋼表面存在因Ф800軋制產(chǎn)生的缺陷造成的成品裂紋、折疊。根據(jù)生產(chǎn)科的統(tǒng)計報表顯示,2017年9月~2018年2月的裂紋、折疊缺陷修磨率達到1.52%,客戶對因缺陷造成的鍛打開裂的質(zhì)量投訴達到3次/月。Ф800軋制缺陷嚴重制約了棒材產(chǎn)品質(zhì)量的提升。
湘鋼二棒材廠為半連續(xù)式工藝布置,初軋開坯為二輥可逆式Ф800軋機,連軋機有8架,為Pomini短應力軋機,生產(chǎn)規(guī)格為Ф50~Ф220mm,原料斷面三種:150×150mm、240×240mm 、300×430mm。 根據(jù) 軋制規(guī)格的不同,Ф800軋機可為連軋開出不同斷面的料型。Ф800軋機孔型系統(tǒng)為箱型,在軋機前通過翻鋼機翻鋼往復軋制。通過磁粉探傷及酸洗取樣收集的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)成品有如下三種典型的表面缺陷:
Ⅰ類:簇狀裂紋,見下圖1。
圖1 簇狀裂紋
Ⅱ類:直線折疊,見下圖2。
圖2 通條直線折疊
Ⅲ類:短小裂紋折疊,見下圖3。
圖3 短小裂紋
對上述缺陷樣品進行金相分析,結果顯示:缺陷深度在0.12~0.3mm,缺陷處不存在基體氧化物與二次氧化物圓點,經(jīng)腐蝕后,缺陷處未發(fā)現(xiàn)明顯區(qū)別于其它位置的脫碳現(xiàn)象,基體組織為珠光體+鐵素體,缺陷系鑄坯加熱之后軋制產(chǎn)生。
對上述樣品進行1/3熱頂鍛試驗,發(fā)現(xiàn)缺陷深度≥0.15mm的樣品,均不同程度出現(xiàn)頂鍛開裂。因此,該類缺陷對客戶使用存在較大質(zhì)量風險。
上述三類缺陷,通過取Ф800軋制后坯料和成品樣品進行對比,發(fā)現(xiàn):Ф800軋后中間坯料就存在劃傷、凹坑、折疊等缺陷的,經(jīng)連軋機軋制后在成品表面形成折疊,Ф800軋制坯料無缺陷部位在經(jīng)連軋軋制后,表面也沒有缺陷。
因此判斷:此類缺陷來源于Ф800初軋機。
簇狀裂紋是在圓鋼表面沿長度方向在一定寬度內(nèi)分布的。通過現(xiàn)場長期跟蹤,成品取樣酸洗、金相分析,發(fā)現(xiàn)造成此種缺陷的根源為Ф800軋槽結瘤。
Ф800軋機采用的是鍛鋼堆焊軋輥,合金鋼由于它的粘性好,在高溫高變形抗力下工作時若冷卻效果不夠理想,隨變形金屬的流動容易在軋輥表面工作區(qū)域出現(xiàn)塊狀結瘤,它將使軋件留下塊狀印痕。當結瘤嚴重時軋件上的塊狀印痕也就愈加明顯,當較重的印痕處于受壓側面,通過下一道次軋制就會在與軋輥的非接觸區(qū)產(chǎn)生嚴重的褶皺,最終在鋼材表面出現(xiàn)簇狀的裂紋。
直線折疊缺陷從質(zhì)檢處統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,主要集中在42CrMo、20CrMnMo、38CrMoAl等高合金鋼上面,該類高合金鋼共同特點是較普通碳素結構鋼變形抗力大、寬展大。經(jīng)現(xiàn)場實際測量寬展量,與普通中碳鋼相比,寬展量普遍大2~3mm。
由于該類鋼軋制變形抗力大,因此軋制穩(wěn)定性較差,軋件容易產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象,經(jīng)后面道次軋制形成折疊。寬展大,容易造成孔型過充滿,大大增加軋件與推床立輥的作用力,使推床立輥輥面和軸磨損后產(chǎn)生內(nèi)陷,導致了軋件直接與床面接觸形成滑動摩擦,產(chǎn)生直線劃傷,劃傷經(jīng)后面道次軋制后形成直線折疊。
該類缺陷在磁粉探傷過程中,沒有明顯規(guī)律,深度在0.1~0.2mm居多,長度50~300mm?,F(xiàn)場對缺陷部位多次取樣做金相檢驗分析發(fā)現(xiàn):缺陷附近均存在大量的尺寸大小不同的條塊狀氧化物和圓點(顆粒)狀高溫氧化物,組織為鐵素體+珠光體,缺陷處脫碳與周圍機體組織一致。通過反復的跟蹤實驗,發(fā)現(xiàn)此類缺陷是由于鑄坯表面氧化鐵皮去除不干凈,在Ф800多道次軋制過程中,不斷地脫落和壓入,形成了無規(guī)律裂紋缺陷。
簇狀折疊產(chǎn)生原因在于軋輥結瘤,因此優(yōu)化孔型和改善軋槽冷卻效果可解決此問題。
Ф800軋機原設計孔型K1、K2孔槽高較深,側壁斜度較小,K1、K2孔分別軋制6道和4道,軋制道次多,總寬展量大,結瘤常產(chǎn)生在槽口位置。因此本次將K1、K2孔槽高減小10mm,側壁角φ增加3°,見圖4。
圖4 改進后的K1、K2孔型
高合金鍛鋼堆焊材質(zhì)軋輥粘性高,對高溫金屬產(chǎn)生大的變形力作用下,根據(jù)艾克隆德公式計算,軋制壓力可達3000kN以上。大的軋制壓力、摩擦力使軋輥表面產(chǎn)生變形熱,溫度升高很快,連續(xù)生產(chǎn)1小時,軋槽溫度可達55℃。因此對軋槽冷卻水管進行改進。將Ф40mm管徑單管供水改為Ф50mm管徑雙管供水,將軋槽單排孔橫水管改為4排孔水管。供水壓力由2.5kPa增加到3KPa。
針對直線折疊產(chǎn)生的原因,從提高加熱溫度、優(yōu)化軋制程序、改良立輥軸套型式三個方面進行攻關,解決了此問題。
(1)提高加熱溫度。對42CrMo、20CrMnMo、38CrMoAl等高合金鋼,提高其加熱段和均熱段溫度,延長其加熱時間,降低其軋制變形抗力,減小寬展。如表1。
(2)優(yōu)化軋制程序。主要是在原有軋制程序基礎上,增加壓下補償,用來消除因鋼種差異造成的寬展增加量。根據(jù)不同鋼種,設定壓下補償系數(shù)κ,κ取值1~3mm,輸入到自動壓下的壓下規(guī)程里面。
(3)改進立輥軸套型式。原立輥軸套為圓柱孔直套,因軸套磨損,立輥容易內(nèi)陷和竄動,使軋件與推床面形成直接接觸,產(chǎn)生劃傷。改進后的軸套為錐形套,有效地解決了竄動和內(nèi)陷問題。如圖5、圖6所示。
表1 改進后加熱溫度對照表
圖5 改進前的錐套
圖6 改進后的錐套
該類缺陷產(chǎn)生原因主要是連鑄坯氧化鐵皮壓入造成,因此對出爐后的除鱗機進行改進,同時在Ф800軋機后增加高壓水除鱗裝置,對還有除鱗不凈的鋼坯在開坯孔型中進行破鱗軋制,徹底解決了此問題。
原有除鱗設備采用多級泵變頻增壓,最大壓力只能達到12MPa,不能有效去除出爐鋼坯表面的氧化鐵皮。通過攻關,對除鱗設備進行改進,增加了一套24罐儲能器,使除鱗壓力達到16MPa以上,大大改善了除鱗效果。
另外,在Ф800軋機機后K1、K2孔位置增加一套高壓水除鱗。將除鱗程序錄入到壓下規(guī)程,根據(jù)軋制道次、翻鋼道次進行除鱗,有效地清除了高壓水除不干凈的氧化鐵皮和二次氧化鐵皮。另外,對表面氧化鐵皮很難去除的部分鋼種,如含Ni鋼、高錳高硅鋼,Ф800采用增加道次破鱗軋制工藝,小壓下量將氧化鐵皮破碎,再翻鋼軋制去除。
通過對Ф800開坯機三種典型軋制缺陷的原因分析,采取優(yōu)化孔型、調(diào)整軋制工藝、改進水除鱗設備和立輥軸套結構等措施,使此三種軋制缺陷得到有效控制。根據(jù)4月到8月份的質(zhì)量檢查報表數(shù)據(jù),軋制裂紋、折疊的修磨率降低到0.48%,比攻關前下降了1.04%。4月份以后生產(chǎn)的圓鋼,暫只收到因軋制裂紋、折疊造成的鍛打開裂質(zhì)量投訴1起,說明改進措施達到了預期的效果。