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        堅硬巖層內(nèi)地下連續(xù)墻成槽工藝的比選

        2018-11-09 08:37:42宗春華
        建筑施工 2018年7期
        關鍵詞:施工

        宗春華

        上海建騰建筑工程監(jiān)理有限公司 上海 201800

        1 工程概況

        長沙某軌交車站沿麓山南路南北鋪設,為單柱雙跨(設備區(qū)雙柱三跨)兩層站。車站東西兩側分布有教學樓、體育館等建筑。依據(jù)基坑規(guī)范和總體技術要求的有關規(guī)定,本基坑安全等級為一級,基坑側壁重要性系數(shù)為1.1,變形控制保護等級為一級。

        車站全長215 m,標準段基坑寬度20.70 m,標準段基坑深約19.72 m。車站主體結構采用鋼筋混凝土箱型結構,圍護結構采用厚800 mm地下連續(xù)墻,共計82幅。標準段基坑底部主要為中風化泥質(zhì)粉砂巖層,局部為強風化泥質(zhì)粉砂巖,圍護結構嵌固深度取3 m(中風化巖層)、5 m(強風化巖層),地下連續(xù)墻成槽深度21~23 m,入中風化灰?guī)r深度12~16 m(圖1)。

        圖1 車站地下連續(xù)墻圍護典型剖面

        2 工程地質(zhì)及水文條件

        本次勘察揭示車站區(qū)域內(nèi)地層主要為三疊系巖層(T)及石炭系巖層(C),第四系(Q)土層覆蓋于基巖之上。場地主要土層自上而下可依次劃分為:①1雜填土、④1-3粉質(zhì)黏土、④6卵石、⑥T-2全風化泥巖、⑦T-2強風化泥巖、⑥T-4全風化砂巖、⑦T-4強風化砂巖、⑦C-1強風化灰?guī)r、⑧C-1中風化灰?guī)r。

        場地所有鉆孔均遇見地下水,主要為賦存于雜土層中的上層滯水、基巖裂隙中的基巖裂隙水與碳酸鹽類巖溶裂隙水,其承壓性均為潛水。

        3 前期成槽工藝和成果

        3.1 沖擊鉆機+成槽機

        本項目首先采用了常規(guī)的沖擊鉆機+成槽機的設備組合進行成槽。主要工藝為將上部的雜填土、粉質(zhì)黏土、卵石、全風化和強風化巖層采用成槽機挖除,然后采用沖擊鉆機對中風化灰?guī)r進行處理。沖擊鉆機處理巖層的原理為在沖擊式鉆孔架懸吊沖擊鉆頭(又稱沖錘)上下往復沖擊,將巖層破碎后形成巖屑,用泥漿循環(huán)帶出成孔。

        沖擊順序為間隔施工(圖2),先沖擊奇數(shù)孔位,后沖擊偶數(shù)孔位,最后沖擊孔位間的棱角部分。全部沖孔完成后開始用方錘修槽。

        圖2 沖擊錘沖孔順序

        沖擊錘施工過程中存在以下3個問題:

        1)入巖后沖擊鉆錘頭受高強度巖層影響持續(xù)損壞,需不斷暫停施工進行修焊。

        2)入巖一定深度后,鋼絲繩已貼近地下連續(xù)墻側壁,偏孔嚴重無法滿足垂直度要求,回填片石后因片石層與原巖層強度差別過大,二次修偏仍然多方向偏孔,無法修復。

        3)方錘跟進施工后,圓弧外棱角巖石同樣因軟硬不均造成方錘偏孔及錘頭旋轉(zhuǎn),除垂直度無法保證外,錘頭亦因無規(guī)則旋轉(zhuǎn)導致卡錘,無法上提施工。

        根據(jù)沖擊鉆試鉆情況,開孔8孔,僅圓錘成孔2孔,成孔率為25%,且沖孔后垂直度無法滿足設計要求。經(jīng)統(tǒng)計,一個圓孔的沖孔時間為7~14 d,按每幅沖8孔考慮,圓孔沖孔時間就超過80 d/幅,即便考慮增加沖擊鉆機數(shù)量和流水施工,也無法滿足圍護工程的工期要求。

        3.2 旋挖鉆機+成槽機

        為加快巖層處理效率,施工單位采用了旋挖鉆機+成槽機的設備組合進行成槽。主要工藝和沖擊鉆機加成槽機基本類似,將沖擊鉆機更換為處理巖層能力更強的旋挖鉆機。旋挖鉆機破巖的原理是:依靠施加壓力將鉆具截齒壓入巖石,在強大的動力頭輸出扭矩的作用下,使巖石產(chǎn)生剪切破碎。旋挖鉆機在施工過程中,通過動力頭的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動鉆桿,帶動鉆具旋轉(zhuǎn),在加壓載荷與旋轉(zhuǎn)扭矩的作用下,鉆具與巖石的接觸面之間就會產(chǎn)生剪切力,實現(xiàn)剪切破巖。

        旋挖鉆機引孔順序與圖2相同,間隔施工,先引奇數(shù)孔位,后引偶數(shù)孔位,全部沖孔完成后開始用方錘修槽。

        根據(jù)旋挖鉆試鉆情況,1月24日開始成孔,1月30日引孔結束,共計進尺23.50 m,累計消耗旋挖鉆頭30個,中風化巖層內(nèi)平均進尺為1.73 m/d。據(jù)此工效計算,每幅地下連續(xù)墻需完成引孔8個,單幅槽段巖層處理時間為56 d,相比沖擊鉆機工效提升了30%,但仍然無法滿足圍護工程的工期要求[1-4]。

        3.3 潛孔錘(打排孔)與沖擊鉆(修邊)+成槽機

        在常規(guī)巖層處理方式無法滿足工期要求的背景下,施工單位選用了潛孔錘+沖擊鉆機的設備組合進行成槽。潛孔錘鑿巖的工作原理為在潛孔錘鑿巖鉆進過程中,由空壓機提供的高壓空氣驅(qū)動潛孔錘缸體內(nèi)的活塞做高頻往復運動。并將該運動所產(chǎn)生的動能源源不斷地傳遞到鉆頭上,使鉆頭獲得一定的沖擊功。鉆頭在該沖擊功作用下,連續(xù)對空地巖石施行沖擊鑿進。巖石在該鉆頭沖擊功作用下,形成體積破碎。同回轉(zhuǎn)鉆進相比,該工藝以鉆頭沖擊破碎巖石取代了切削巖石,以動載沖擊代替了靜載研磨,以巖石的體積破碎代替了研磨剪切破碎。在潛孔錘鉆進的同時,一部分被破碎下來的巖屑被具有一定壓力及速度的空氣吹離孔底,并排出孔口,減少了巖石重復破碎的機會。所以氣動潛孔錘有較高的鉆進效率。

        潛孔錘引孔時,相鄰孔邊間距不小于20 mm,避免產(chǎn)生串孔現(xiàn)象。沖擊順序亦為間隔施工(圖3),先沖擊奇數(shù)孔位,后沖擊偶數(shù)孔位,全部沖孔完成后開始用方錘修槽。

        圖3 潛孔錘沖孔順序

        現(xiàn)場施工過程中,潛孔錘引孔效果較為理想,但方錘修孔過程中由于巖層高度不同和硬度不一致等原因,旋轉(zhuǎn)卡錘偏孔現(xiàn)象更為嚴重,處理卡錘的時間更長,加上錘頭的持續(xù)損壞和補焊,2個月仍無法完成一幅槽段的成槽,該工藝以失敗告終。

        4 潛孔錘+銑槽機成槽施工工藝

        4.1 成槽設備選型

        在嘗試了多種施工工藝,均以失敗而告終之后,經(jīng)綜合考慮,最終決定采用全進口的德國寶峨雙輪銑槽機BC40和潛孔錘輔助引孔成槽工藝施工。銑槽機BC40可在堅硬的砂層中銑削成槽,并具有良好的糾偏性能(圖4),其主要性能參數(shù)為:最大開挖深度120 m,開挖尺寸為(0.8~1.8) m×2.8 m,發(fā)動機功率為570 kW,最大起重能力為120 t,泥漿泵排量為450 m3/h,泥漿凈化設備的處理能力為500 m3/h。

        圖4 寶峨BC-40型銑槽機

        4.2 引孔布置和順序

        考慮到銑槽機有良好的巖層處理能力,從減少潛孔錘引孔成本角度考慮,本項目對引孔布置數(shù)量進行了優(yōu)化,以厚度為800 mm、分幅為6 m的地下連續(xù)墻為例,首開槽段引4個孔,連接槽段引3個孔,閉合槽段引1~2個孔(圖5~圖7),其中1#孔必引,2#孔選引。

        沖擊順序仍為間隔施工,先沖擊奇數(shù)孔位,后沖擊偶數(shù)孔位。

        圖5 首開幅引孔布置

        圖6 連接幅引孔布置

        圖7 閉合幅引孔布置

        4.3 銑槽機銑槽

        潛孔錘引孔完成后即可采用銑槽機對剩余巖層進行銑槽施工。由于潛孔錘引孔垂直度不能完全保證,故雙輪銑在施工時經(jīng)常遇到潛孔錘引孔偏等情況。一般雙輪銑施工時降低速度,充分利用導向架、糾偏板及時糾偏,保證垂直度。

        4.4 其他技術措施

        1)銑槽機施工連接幅或閉合幅時經(jīng)常遇到打工字鋼情況,此時如果硬銑將對銑槽機齒輪箱造成較大損傷,并且銑齒消耗增大,銑槽效率降低,應該及時采取措施。根據(jù)本項目施工經(jīng)驗,將下接頭箱擋在銑槽機銑架和工字鋼之間,效果比較好。

        2)雙輪銑施工連接槽或閉合槽時經(jīng)常遇到一期槽回填的沙袋堵管,此時銑槽將會極大降低銑槽效率。根據(jù)本項目施工經(jīng)驗,一期槽施工完成后應及時用沖擊錘沖擊沙袋回填區(qū)域,并在沖擊錘錘頭頂部焊接鋼筋,沖擊錘上下反復撈出回填袋子,直至撈完為止,這樣可以大大減少沙袋堵管次數(shù)[5-6]。

        4.5 成槽工效

        取深度相同的相近兩幅槽W8-34第一銑和W8-29槽第一銑進行對比,其中W8-34槽第一刀用φ800mm潛孔錘引孔2個,W8-29槽第一刀未引孔,工效對比如表1所示。

        表1 潛孔錘引孔前后銑槽機施工效率對比

        本項目總計82幅地下連續(xù)墻,其中有13幅未引孔,而是使用雙輪銑槽機直接施工,其余69幅經(jīng)過引孔后再使用雙輪銑槽機施工,將每幅施工記錄的數(shù)據(jù)匯總后進行綜合對比,結果如表2所示。

        表2 潛孔錘引孔前后全部槽段施工效率對比

        5 結語

        本文通過對長沙中風化灰?guī)r中地下連續(xù)墻多種成槽工藝的試驗和比選,通過合理的設備組合保證了圍護結構的高效施工。

        1)傳統(tǒng)的沖擊錘機和旋挖鉆機在飽和抗壓強度50 MPa以內(nèi)的巖層內(nèi)具有一定的入巖工效,但在飽和抗壓強度平均超過100 MPa的堅硬巖層內(nèi)入巖工效急劇下降,垂直度控制不理想也導致修槽時間增加,降低了整體的成槽工效。

        2)潛孔錘具有較高的引孔工效,但在施工過程中垂直度無法保證,因此引孔時必須預留合理的間隔距離。

        3)采用潛孔錘和雙輪銑槽機的設備組合,有效地完成了飽和抗壓強度超過100 MPa的堅硬巖層內(nèi)的地下連續(xù)墻成槽施工,滿足了地下連續(xù)墻施工的質(zhì)量和工期要求。

        4)銑槽機施工前可通過提前撈除沙袋、鋼筋和鐵塊等雜物以防止銑槽機堵管和卡輪現(xiàn)象的出現(xiàn),從而提高銑槽機施工工效,并減少對銑槽機的損傷。

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