柴若蕓,李顥,周廣興
(北京汽車股份有限公司, 北京 101300)
DOE(Design of Experiment)實驗設(shè)計是質(zhì)量控制和改進(jìn)中重要的工具和方法,尤其是在航空、汽車工業(yè)中發(fā)揮了重要的作用。它是對工程實踐的強(qiáng)化,能有效地幫助分析人員找到影響問題的重要因素,并為兩者建立聯(lián)系,從而尋求對問題最有效的解決方案[1]。
文中以內(nèi)后視鏡為研究對象,借助Minitab軟件,研究DOE在質(zhì)量問題改進(jìn)中的應(yīng)用。
內(nèi)后視鏡脫落問題發(fā)生的環(huán)境為顧客在調(diào)整內(nèi)后視鏡角度過程中引起的,識別內(nèi)后視鏡的拉脫力是影響內(nèi)后視鏡脫落失效的重要因素,需要針對拉脫力進(jìn)行深入分析。
該款內(nèi)后視鏡拉脫力的實測數(shù)據(jù)如表1所示,數(shù)據(jù)無極值點、服從正態(tài)分布,但整體力值偏小,存在客戶調(diào)節(jié)過程中施加了過大拉脫力的情況。查詢企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn),未發(fā)現(xiàn)關(guān)于內(nèi)后視鏡拉脫力相關(guān)要求,因此需增加拉脫力的實驗要求,并通過DOE實驗設(shè)計從設(shè)計結(jié)構(gòu)角度增大拉脫力。
表1 拉脫力測量值 N
DOE實驗設(shè)計的首要任務(wù)是確定拉脫力的設(shè)計目標(biāo),通過對比過往車型及其他主機(jī)廠發(fā)現(xiàn):當(dāng)內(nèi)后視鏡的拉脫力不小于300 N時,未出現(xiàn)內(nèi)后視鏡脫落問題,因此將內(nèi)后視鏡拉脫力目標(biāo)值設(shè)定在300 N。
使用魚骨圖對拉脫失效的原因進(jìn)行分析,得到影響內(nèi)后視鏡拉脫力的所有因子(如圖1所示),其中鏡桿長度指鏡桿拉力點到鏡桿中心與底座面交點的距離,鏡桿中心距指底座中心到鏡桿中心的距離。
此次問題主要針對內(nèi)后視鏡的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,分析的主要因素有:鏡桿形狀、鏡桿長度、鏡桿中心位置、內(nèi)后視鏡安裝底座面積。通過對標(biāo)得到4個因子的兩水平如表2所示。
圖1 內(nèi)后視鏡拉脫失效魚骨圖
表2 因子水平表
為保證實驗的準(zhǔn)確度,實驗中其他因子需保持不變,并盡量減少對系統(tǒng)變差的影響:3M膠型號為9214;內(nèi)后視鏡安裝力矩為2.5 N·m定扭;使用同一批次前風(fēng)擋玻璃;同一實驗員同一角度測量拉脫力。
基于實驗經(jīng)費的考慮并減少實驗次數(shù),對于四因子兩水平分析采用1/2部分因子設(shè)計,建立1/2部分因子實驗矩陣并隨機(jī)化后的實驗矩陣及結(jié)果如表3所示。
表3 1/2部分因子實驗矩陣
利用Minitab繪制實驗矩陣的主效應(yīng)圖和交互作用圖,如圖2—圖3所示。
圖2 拉脫力主效應(yīng)圖
圖3 拉脫力交互作用圖
可以看出鏡桿長度和鏡桿中心距對拉脫力變化有顯著影響,各因子之間基本無交互作用。設(shè)置顯著性水平α=0.05,從帕累托圖中可以看出,建立拉脫力的分析模型需要重點研究鏡桿長度和鏡桿中心距的影響;而鏡桿形狀和底座面積對主效應(yīng)的影響很小,并且優(yōu)化也會產(chǎn)生變更費用,因此維持現(xiàn)有設(shè)計即可。
利用Minitab得到拉脫力F擬合模型(編碼公式)為:
F=275.88-42.12l-26.62d
式中:l為鏡桿長度;d為中心距。
圖4 拉脫力殘差圖
通過擬合公式得到最優(yōu)解如表4所示,其中,鏡桿形狀與底座面積維持現(xiàn)有內(nèi)后視鏡設(shè)計。根據(jù)最優(yōu)解得到拉脫力值F為344 N,滿足拉脫力不小于300 N的要求。
表4 各因子確定最優(yōu)解
通過DOE實驗設(shè)計結(jié)果的分析,確定內(nèi)后視鏡的設(shè)計結(jié)構(gòu)調(diào)整方案為:鏡桿長度由85 mm減小到65 mm,鏡桿中心與底座中心基本同心。
結(jié)構(gòu)調(diào)整后,需要對方案可行性進(jìn)行分析,通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行校核,新款內(nèi)后視鏡與頂襯最小間隙滿足手部調(diào)節(jié)空間要求,后方視野滿足法規(guī)GB 15084-2013《機(jī)動車輛間接視野裝置的性能和安裝要求》要求。
改進(jìn)后達(dá)到修改后設(shè)計要求,實際測量滿足拉脫力不小于300 N要求,并將拉脫力要求寫入到企業(yè)試驗標(biāo)準(zhǔn)中。DOE實驗設(shè)計對于內(nèi)外飾零件的質(zhì)量分析與改進(jìn)有明顯的效果,在有效改進(jìn)問題的同時,也為質(zhì)量問題的改進(jìn)節(jié)省了大量的時間和成本,為其他質(zhì)量問題的改進(jìn)提供了很好的借鑒[2]。