魏金明
(蒙西華中鐵路股份有限公司,北京 100161)
在鐵路橋梁施工過程中,由于受特定的水文、地質(zhì)及航運要求限制,橋梁基礎(chǔ)必須采用超長超大直徑樁基,以滿足橋梁上部結(jié)構(gòu)承載力的要求。由于施工技術(shù)及條件的限制,存在很多影響成孔工藝的因素。泥漿是諸多影響因素中最重要的一個,其他因素都依賴于泥漿體系[1],而成孔工藝是樁基質(zhì)量的關(guān)鍵。因此,泥漿質(zhì)量的優(yōu)劣和泥漿體系是否合理直接影響著大直徑深水樁基的施工質(zhì)量。
新建蒙西至華中地區(qū)鐵路煤運通道工程起于內(nèi)蒙古自治區(qū)浩勒報吉站,經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū),陜西、山西、河南、湖北、湖南省,止于江西省吉安站。線路全長 1 837 km,規(guī)劃設(shè)計輸送能力為2億t /年,是繼大秦鐵路之后,又一條超長距離重載鐵路煤運通道。蒙華鐵路是“十二五”建設(shè)規(guī)劃重點示范項目,基本功能定位是,連接蒙陜甘寧能源“金三角”地區(qū)與鄂湘贛等華中地區(qū),是“北煤南運”新的國家戰(zhàn)略運輸通道。
漢江特大橋位于襄陽漢江四橋上游約40 m,與襄陽漢江四橋并行設(shè)置,是全標段乃至全線重難點控制性工程,全長5 242 m。漢江特大橋采用(42+75+46)m連續(xù)梁+(72+116+248+116+72)m部分斜拉橋跨越漢江。主橋59#,60#墩基礎(chǔ)分別由24根直徑2.5 m的樁組成,成孔深度分別為96 m和95 m,是典型的大直徑深水樁基。
采用專家調(diào)查法和經(jīng)驗分析法,統(tǒng)計分析得到引起樁基施工質(zhì)量風險的主要原因及控制措施,如表1所示。
表1 樁基施工質(zhì)量風險的主要原因及控制措施
大直徑深水樁基施工質(zhì)量影響因素很多,其中塌孔、斷樁、沉渣超標、強度不足等缺陷屬于不可接受的重大質(zhì)量風險,必須嚴格控制,杜絕其發(fā)生。運用優(yōu)質(zhì)的泥漿成孔是控制上述質(zhì)量缺陷的關(guān)鍵。
PHP泥漿最早應(yīng)用于油田鉆井中,20世紀末開始在橋梁鉆孔樁施工中使用,但多應(yīng)用于端承樁基,在大直徑深水摩擦樁施工中尚未廣泛推廣應(yīng)用[2]。
PHP泥漿是通過采用優(yōu)質(zhì)膨潤土作為原料的基漿中加入PHP膠體制成的。該泥漿具有諸多優(yōu)點[3],其顯著的優(yōu)點包括:①具有較低的密度,原漿密度在1.02~1.04 g/cm3,能攜帶較多鉆棄物,且在施工中對鉆頭的阻力小從而提高鉆進速度;②具有高黏度,形成化學膜使孔壁保持穩(wěn)定,避免塌孔;③可觸變性,流動時黏度減小,靜止狀態(tài)時呈凝膠狀,阻止鉆屑下沉;④鉆孔后泥漿發(fā)生絮凝作用,使泥漿小顆粒變成大顆粒,便于泥漿循環(huán)和凈化;⑤成孔后泥皮薄,能有效降低泥皮對樁側(cè)承載力的影響,這在摩擦樁中體現(xiàn)得尤為明顯;⑥環(huán)保,泥漿廢料無毒害作用,降低環(huán)境污染。
蒙西華中鐵路漢江特大橋主墩鉆孔樁全部采用優(yōu)質(zhì)的PHP泥漿,由優(yōu)質(zhì)膨潤土、羥基纖維素(CMC)、純堿(Na2CO3)、聚丙烯酰胺絮狀劑(PAM)等原料組成[4]。
蒙西華中鐵路湖北指揮部利用施工單位中心試驗室通過大量試配、比對,配制了優(yōu)質(zhì)的PHP泥漿。其配制比例是水∶膨潤土∶羥基纖維素∶聚丙烯酰胺絮狀劑∶碳酸鈉=100∶8∶0.1∶0.002∶0.24。
在鉆孔過程中,為了有效檢測泥漿的性能指標,每2 h檢測1次,當土層變化時應(yīng)增加檢測次數(shù)。泥漿指標應(yīng)根據(jù)鉆孔機具、地質(zhì)條件確定。對制備的泥漿應(yīng)試驗全部性能指標,鉆進時應(yīng)隨時檢查泥漿密度和含砂率[5]。泥漿制備完成后應(yīng)使用泥漿專用檢測儀器進行泥漿性能檢測[6]。通過大量試驗積累,經(jīng)檢測得到鉆孔階段、泥漿循環(huán)凈化再生階段及清孔階段各泥漿的指標,見表2。
表2 各階段鉆孔中泥漿性能指標
經(jīng)試驗檢測,通過試驗配制出的PHP泥漿,各項指標均滿足規(guī)范要求。其表現(xiàn)出來的低密度、低含砂率、薄泥皮厚度、高黏度、高膠體率在成孔中發(fā)揮了作用,保障了順利鉆進及孔體穩(wěn)定,有效防止了塌孔、沉渣過厚等問題。
蒙華鐵路跨越的漢江河段屬漢江流域漢江干流水系。淺層地下水不發(fā)育,多為第四系黏性土層內(nèi)的孔隙潛水,水位埋深0.2~27.0 m,水量不大,受大氣降雨補給,隨季節(jié)變化明顯。深層地下水較發(fā)育,黏性土層下部的砂、卵礫石土層為主要的含水層,為本地區(qū)的上部主要采水水源,水量較豐富。局部地段巖溶水較發(fā)育,局部地段環(huán)境水具化學侵蝕性。59#,60#墩所處位置覆蓋層上部主要為細砂、細圓礫土,覆蓋層中部為灰白色泥灰?guī)r,覆蓋層下部為黏土巖。
由于漢江特大橋主墩地處漢江中央,水文地質(zhì)條件較差,施工難度相對較大,施工中根據(jù)經(jīng)驗及技術(shù)方案比選確定了泥漿循環(huán)系統(tǒng)。鉆機采用大型旋挖鉆機。
漢江特大橋泥漿循環(huán)系統(tǒng)主要包括平臺上泥漿分離器、鋼制泥漿沉淀池,岸上的制漿池、儲漿池,相鄰鋼護筒間的泥漿導(dǎo)流槽及在棧橋邊的儲漿船到鉆孔樁位的泥漿輸送管。水上鉆孔樁施工泥漿制備及循環(huán)宜采用泥漿船,也可以利用深護筒作泥漿池。泥漿不得污染河流[7]。實際施工中,由于59#樁基離岸上的儲漿池距離較遠,考慮到經(jīng)濟性,實行孔內(nèi)以及泥漿船共同存儲漿液,循環(huán)利用。由于施工場地受限,本工程制漿直接采用護筒內(nèi)拌漿。
3.3.1 現(xiàn)場造漿
造漿在漢江特大橋主墩現(xiàn)場進行。在沒有鉆機的鋼護筒內(nèi)插入風管鼓風,將膨潤土和純堿徐徐投入孔內(nèi),拌好后存放24 h以上,以便泥漿充分膨化。膨化好的泥漿隨時供鉆孔使用。
配漿過程為:將聚丙烯酰胺絮狀劑置于清水中浸泡1 d,同時在攪拌筒中加入燒堿(NaOH)攪拌以促溶,停置2~3 d,使聚丙烯酰胺絮狀劑分子有效地分散于水中,形成PHP濃漿,將濃度為60%~70%的PHP濃液加入到基漿中,經(jīng)高壓反復(fù)噴射混合,最終形成PHP新鮮濃泥漿。加入PHP的量應(yīng)根據(jù)黏度及失水率的需要確定[8]。
3.3.2 鉆進過程中泥漿質(zhì)量控制
泥漿在鉆孔過程中的主要作用有平衡地層壓力、防止孔壁坍塌、堵漏、傳遞動力、提高鉆進速度、降低鉆孔成本等[9]。
鉆孔施工過程中,將泥漿管直接連接到泥漿船和鋼護筒內(nèi),利用鋼護筒儲存部分泥漿。施工中采用泥漿泵補充新鮮泥漿,鉆機就位后,用泥漿泵向孔內(nèi)注入拌制好的泥漿即可開鉆,邊鉆進邊補漿。
旋挖鉆鉆進過程中泥漿面保持護筒外水位以上2~3 m,防止塌孔。不同地層中鉆進時控制指標見表3。
表3 旋挖鉆鉆進控制指標
鉆孔施工過程中泥漿的凈化采用半機械強制凈化的方法。鉆孔平臺上每臺鉆機分別設(shè)置排渣管、回漿管和供風管。其中排渣管和回漿管分別與各自配套的沉渣箱及泥漿分離器連接,供風管分別與各自配套的空壓機連接。相鄰兩鋼護筒之間設(shè)置連通管,用于混凝土灌注時回收泥漿,回收后的泥漿通過泥漿管道輸送回棧橋上游的儲漿池。通過泥漿循環(huán)系統(tǒng)不斷循環(huán)流動孔內(nèi)泥漿,以保證孔底沉渣和孔壁泥皮厚度滿足要求[10-12]。
3.3.3 成孔效果檢驗及樁基質(zhì)量驗收
采取PHP泥漿并嚴格控制鉆進過程中的泥漿參數(shù),由于PHP泥漿的高黏度特性,施工過程中未發(fā)生過塌孔現(xiàn)象。經(jīng)成孔成槽檢測儀檢測,樁基成孔效果優(yōu)良。
終孔驗收后即可進行下鋼筋籠作業(yè)。下入鋼筋籠后再進行第2次清孔。經(jīng)2次清孔后再次進行泥漿性能檢測,以滿足灌注前泥漿性能要求,清孔后泥漿密度不大于1.1 g/cm3,黏度控制在17~20 s,含砂率<2%。
正是由于泥漿循環(huán)系統(tǒng)的合理運用,加之保證了泥漿性能指標,主墩59#,60#墩48根樁基灌注順利,灌注中未發(fā)生塌孔及其他異常,樁基經(jīng)山東鐵正工程檢測中心檢測全部為Ⅰ類樁。
蒙華鐵路通過試驗配制了優(yōu)質(zhì)的PHP泥漿,其良好性能保障了樁基成孔過程中的穩(wěn)定,有效避免了塌孔、沉渣過厚等質(zhì)量風險。
根據(jù)地質(zhì)、水文及現(xiàn)場施工條件確定的泥漿循環(huán)系統(tǒng)使得鉆孔施工運行順暢,采用筒內(nèi)造漿及儲漿在滿足現(xiàn)場施工需求的情況下降低了成本。漢江為重點水資源保護區(qū),通過泥漿循環(huán)系統(tǒng)的合理布設(shè),廢棄泥漿得到有效回收,加之PHP泥漿本身無毒無害的特性,有效避免了環(huán)境、水資源污染,滿足了環(huán)保水保方面的要求。
蒙華鐵路漢江特大橋主墩48根大直徑深水樁基,鉆孔及灌注過程中未發(fā)生塌孔及其他異常,經(jīng)檢測全部為Ⅰ類樁。這在樁基施工中不多見,證明了PHP泥漿及其循環(huán)系統(tǒng)在大直徑深水樁基施工中的應(yīng)用是成功的,對類似工程具有借鑒價值。