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        磷酸滴定冷凝預處理在CEMS系統(tǒng)的應用研究

        2018-11-02 12:18:12趙金寶朱偉張倩暄
        中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2018年10期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        趙金寶,朱偉,張倩暄

        (1.中國環(huán)境監(jiān)測總站,北京 100012;2.北京雪迪龍科技股份有限公司,北京 102206)

        引言

        對于常規(guī)污染物排放源來說,由于排放的污染物濃度相對較高(一般大于100mg/m3),認為煙氣預處理的測量結(jié)果的準確性由煙氣分析儀決定,但對于超低排放污染物監(jiān)測,煙氣預處理系統(tǒng)的性能要求非常高,必須保證在預處理過程中待測組分的代表性,因此預處理系統(tǒng)在抗吸附、易溶組分丟失等方面的性能就變得很重要[1~4]。近年來,為了適應我國污染源高濕低濃度(超低排放)氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測的技術(shù)需求,針對當前煙氣的高濕低硫測量環(huán)境,有效降低CEMS在采樣和預處理過程中造成的污染物吸附和溶解損失,進一步提高CEMS在惡劣環(huán)境條件下運行的穩(wěn)定和可靠度,各種采樣及預處理技術(shù)逐步被研發(fā)和應用,主要有以下幾種:

        (1)全程高溫直抽取樣[5、6]。高溫樣氣直接進入高溫儀表氣室,整個取樣和測量過程都沒有冷凝環(huán)節(jié),這樣就能有效減少樣品的損失。該方法結(jié)構(gòu)簡單,但對伴熱保溫的要求嚴格,任何冷點都可能帶來水分凝結(jié)造成SO2損失以及NH3生成銨鹽結(jié)晶堵塞管路。

        (2)稀釋采樣法[7、8]。該方法成本高,對于臨界小孔的制造精度要求也較高,否則稀釋比的差異大。另外,探頭處的加熱和保溫失效,會造成文丘里管堵塞,無法抽取樣氣,因此,對于粉塵濃度較高的應用現(xiàn)場,稀釋法采樣效果不佳。

        (3)冷干直抽法的改進方案。采用滲透管為核心的樣氣處理系統(tǒng)[9],其特點是沒有機械運動部件,氣態(tài)除濕且無冷凝水析出,有效保留煙氣中的SO2、NO、NO2、HCl、HF、O2、CO、CO2等氣體。但該方法有一定的局限性:1)必須使用露點很低的潔凈儀表空氣或氮氣作為置換氣;2)液態(tài)水進入滲透管會大幅降低其除水性能;3)滲透管應避免和氨氣接觸,因為氨氣會導致滲透管不可逆的損壞。

        (4)目前常規(guī)的超低排放工藝,脫硝主要采用SCR、SNCR兩種工藝,采用噴氨技術(shù),會造成煙氣濕度很大,通常會在20%~30%,同時有部分NH3逃逸,與SO2形成亞硫酸銨鹽,產(chǎn)生氣溶膠或銨鹽結(jié)晶,堵塞管路,降低CEMS冷凝器的效率,并導致測量偏差[10、11]。

        本文探討了加酸滴定冷凝預處理系統(tǒng)在超低排放中的效率及適用性。

        1 實驗部分

        1.1 儀器與試劑

        某廠生產(chǎn)的露點儀,測量范圍為(-20℃~+80℃);某標準氣發(fā)生器,可產(chǎn)生0.5%~30%的水蒸汽,同時可進行三路標氣配比,稀釋比范圍為100 :1;某煙氣分析儀,SO2測量范圍為0~100mg/m3。氣體標準物質(zhì):SO2標準氣,濃度為97.9mg/m3;NH3標準氣,濃度為99.8mg/m3。

        1.2 方法原理

        冷凝除水過程,SO2會在液態(tài)水中溶解,發(fā)生下列平衡反應:

        若煙氣中存在NH3,則NH3在液態(tài)水中會變成和 OH-,與H+反應,會增加SO2的溶解度,因此對于常規(guī)的冷凝除水方法,SO2的損失非常大。

        若在冷凝器之前加入磷酸,則冷凝器中含有大量的H+,一方面可以抑制SO2的溶解,另一方面與溶液中的OH-反應,吸收NH3。圖1為SO2在不同溫度下的溶解度,可以看出,SO2的溶解度隨著溫度降低而增加,實際上在冷凝除水過程中,是個瞬態(tài)反應,煙氣以1L/min或者2L/min的速度經(jīng)過冷凝器,SO2無法完全與H2O進行接觸溶解,因此真實的SO2損失率無法準確給出,本文通過實驗的方式來確定。

        圖1 SO2的溶解度曲線

        1.3 實驗方案

        設(shè)計試驗如下:采用冷凝除水的采樣預處理方式搭建一套CEMS,主機采用NDIR紅外分析儀,采用比例稀釋器發(fā)生指定濃度的標氣(干基)以及不同濕度的標氣,檢驗以下三個方面:1)常規(guī)冷凝除水對SO2造成的損失率以及樣氣中含有NH3時的損失率;2)磷酸滴定對SO2損失的抑制作用;3)磷酸滴定對 NH3的吸收作用探討。

        其工作原理如圖2所示:整套系統(tǒng)包括截止閥、高溫伴熱管線、制冷器、取樣泵以及分析儀,從取樣泵處通入標準氣驗證分析儀的準確性,從截止閥之后,通過高溫伴熱管線進行整套系統(tǒng),驗證常規(guī)冷凝除水對SO2造成的損失率,在制冷器前段進行磷酸滴定,測量SO2損失率以及NH3的吸附效果,整個測試過程依據(jù)《固定污染源煙氣(SO2、NOx、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法》(HJ 76-2017)。

        圖2 系統(tǒng)原理圖

        2 結(jié)果與討論

        2.1 常規(guī)冷凝除水造成的SO2損失率

        首先對儀表進行零點標定、量程標定,通過比例稀釋器產(chǎn)生滿量程20%、40%、60%、80%的標氣濃度,測量儀表的線性誤差,從表1中可得知該儀表的線性誤差優(yōu)于±2.5%F.S.,滿足超低排放標準。

        表1 分析儀的線性誤差

        SO2濃度與H2O濃度的同時變化的損失量如圖3所示,可以看出相同的SO2濃度情況下,煙氣濕度越大,經(jīng)過冷凝器后,SO2的損失越大;相同的煙氣濕度,SO2濃度越高損失量越大。在實際工況中,在濕度為20%的情況下,20mg/m3的SO2經(jīng)冷凝器之后,測量結(jié)果為14.6mg/m3,其損失率為22.2%,40mg/m3的SO2經(jīng)冷凝器之后,測量結(jié)果為33.4mg/m3,其損失率為17.6%,從表2的結(jié)果中可以得出,在煙氣濕度不變的情況下,SO2濃度越低,其損失率越大,隨著SO2濃度的增大,其損失率趨于平衡。

        圖3 冷凝除水器對SO2的損失量

        表2 濕度為20%的煙氣不同濃度SO2氣體的損失情況

        當樣氣含有一定量NH3時,冷凝除水對SO2的損失率以20mg/m3的NH3含量為例,SO2濃度越低,則損失率越高(見表3)。

        表3 濕度為20%,NH3為20mg/m3煙氣中不同濃度SO2氣體的損失情況

        2.2 加酸滴定冷凝除水法造成的SO2損失率

        在圖2的結(jié)構(gòu)中,在制冷器的前端采用蠕動泵進行磷酸滴定,磷酸濃度5%,滴定泵的速率為1.0r/min,首先對儀器進行校零,校正量程,線性測量,線性誤差小于±1%F.S.,較不加酸的結(jié)果-1.4%F.S.有明顯改善(見表4)。滴入磷酸,實際上增加了樣氣的濕度,但由于溶液呈現(xiàn)較強的酸性,多余的H+離子抑制SO2的溶解,因此,SO2的準確性優(yōu)于不加酸。表5給出了磷酸滴定法的冷凝預處理系統(tǒng)在煙氣濕度為20%的情況下,各濃度SO2的損失情況,可看出加入5%的磷酸后, SO2的損失量幾乎是一個固定的常數(shù),而且遠遠小于表2的數(shù)據(jù),20mg/m3的SO2的損失率僅為1.4%。圖4給出了不同的濕度下SO2的損失情況,基本上可以認為是個穩(wěn)定水平,在儀器的檢出誤差范圍內(nèi)。

        表4 分析儀的線性誤差

        表5 濕度為20%的煙氣不同濃度SO2氣體的損失情況

        表6 濕度為20%的煙氣不同濃度SO2氣體的損失情況

        表6數(shù)據(jù)的實驗條件與表3相同,在20mg/m3的NH3的背景氣下,采用相同的磷酸濃度滴定,可看出SO2損失率較不含NH3的情況下稍高,損失率最大的是20mg/m3的情況,但均小于1mg/m3,因此,加酸滴定制冷器可以很好地抑制SO2的損失,適合于超低排放工況應用。

        圖4 加酸冷凝除水器對SO2的損失量

        2.3 磷酸滴定對NH3的吸收能力探討

        在超低排放的脫硝過程中,會采用氨水作為還原劑,為了有效降低NOx含量,會進行過量噴氨,而這會造成NH3逃逸,尾氣中的NH3不僅會對管道造成腐蝕,還會在低溫的情況下生成銨鹽結(jié)晶,造成管路堵塞,影響CEMS的使用壽命和測量準確度。因此,需要在煙氣降溫前,進入儀表前,對NH3進行吸收?,F(xiàn)場的NH3逃逸并非是一個持續(xù)穩(wěn)定的水平,而是會出現(xiàn)周期性的峰值,低的時候幾個ppm,高的時候會高達幾百甚至上千ppm。因此滴定的磷酸濃度及速率如何設(shè)置是系統(tǒng)的關(guān)鍵因素,整體設(shè)計思路要保證:過量的酸可以吸收足夠多的NH3,同時過量的H+實現(xiàn)SO2在溶液中的析出。推導如下:

        設(shè)定磷酸滴定轉(zhuǎn)速為1r/min,計算可得磷酸的滴定速度為0.11mL/min;樣氣的抽取速度為1.0L/min(除濕后);樣氣含濕量為20%,樣氣經(jīng)冷凝器(設(shè)定2℃)后含濕量假設(shè)為1%;磷酸溶液使用5%質(zhì)量濃度。則:5%質(zhì)量濃度H3PO4,密度查表為1.025g/mL,磷酸摩爾濃度約等于0.523mol/L。每分鐘H3PO4物質(zhì)的量為:0.11mL/min×0.523mol/L≈5.8×10-5mol/min。

        假設(shè)樣氣中NH3含量為20mg/m3(標干濃度),NH3摩爾質(zhì)量為17g/mol,則每分鐘NH3質(zhì)量為:20mg/m3÷1.0L/min=0.02mg/min。

        其物質(zhì)的量為:0.02mg/min÷17g/mol≈1.2×10-6mol/min。

        從結(jié)果可知,磷酸的物質(zhì)量約為NH3的48倍,假設(shè)5%質(zhì)量濃度磷酸溶液僅發(fā)生一級電離,H+的濃度也足以中和樣氣中濃度低于960mg/m3的NH3氣體。在實際應用過程中,可以根據(jù)現(xiàn)場NH3含量對H3PO4的滴定速度進行微調(diào)。

        2.4 現(xiàn)場案例

        某發(fā)電廠兩組機組,現(xiàn)場工藝均采用SCR氨水脫硝+石灰石-石膏法濕法脫硫,是典型的火電廠超低排放,安裝了傳統(tǒng)的冷凝除水CEMS后,在連續(xù)運行的兩個月內(nèi),SO2的實測值多數(shù)時間為0,對其進行全程標定,198mg/m3的SO2標氣,測量結(jié)果多數(shù)時候低于100mg/m3,甚至低至幾乎測不出數(shù)據(jù),最高能到130mg/m3。常規(guī)預處理方式SO2的分鐘平均值見圖5。

        圖5 常規(guī)預處理方式SO2的分鐘平均值

        經(jīng)過對預處理系統(tǒng)的改裝,增加了磷酸滴定裝置,解決冷腔內(nèi)銨鹽等結(jié)晶的同時抑制SO2在管路的吸附冷凝,取樣系統(tǒng)及伴熱管線全部伴熱并做好保溫,盡可能地減少冷點,濕度儀出口至制冷器之間無需保溫。

        對改造后的系統(tǒng)進行全程標定,198mg/m3的SO2標氣測量結(jié)果為196mg/m3,圖6為SO2的一天分鐘平均值,可看出基本在5~25mg/m3范圍內(nèi)波動,未出現(xiàn)零值和超標的極大值。

        3 結(jié)論

        (1)提出了一種新的預處理方法,該方法采用一定濃度的磷酸滴定方式加上冷凝制冷器,可有效抑制SO2在采樣傳輸過程中的損失。

        (2)將該預處理系統(tǒng)應用于實際超低排放煙氣監(jiān)測系統(tǒng),有效解決了SO2損失問題,實現(xiàn)SO2濃度的準確監(jiān)測,同時減少了銨鹽結(jié)晶導致的管路堵塞。

        圖6 某一天SO2分鐘平均值

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