郭占林,謝正義,王海洲,劉 芳
(延長石油集團志丹采油廠,陜西 志丹 717500)
低滲、特低滲油田的有效開發(fā)已成為鄂爾多斯盆地油田持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵[1]。經(jīng)過20多年的注水開發(fā),鄂爾多斯盆地特低滲油田己逐步進入中、高含水期,產(chǎn)量遞減幅度大,水驅(qū)采收率低下[2]。為了改善水驅(qū)開發(fā)效果,對原有井網(wǎng)進行合理優(yōu)化調(diào)整,形成了眾多的壓裂轉(zhuǎn)注井[3-4]。
以延長油田某油區(qū)長6特低滲儲層為研究對象,通過理論分析,提出調(diào)剖措施,并對調(diào)剖劑進行性能評價及調(diào)剖效果分析,研究改善壓裂轉(zhuǎn)注井注水效果的方法。
研究區(qū)大部分注水井為壓裂轉(zhuǎn)注井,壓裂措施加劇了低滲透油田的非均質(zhì)性。經(jīng)過對此類壓裂轉(zhuǎn)注井的注水效率的分析,并結(jié)合水驅(qū)油理論,提出改善注水效果的措施。
對壓裂轉(zhuǎn)注井進行儲層注水效率評價:參考采油指數(shù)的定義對于轉(zhuǎn)注前已實施過壓裂措施的油井理想吸水指數(shù)[5]:
(1)
其中,qwR為理論油層吸水量,m3/d;pw為注水井井底流壓,MPa;p為儲層壓力,MPa;K為滲透率,μm2;hoe為注水層厚度,m;Bw為注水體積系數(shù)m3/m3;μw為水的黏度,mPa·s;re為影響半徑,m;Xf為裂縫半長,m;Sf為表皮因子,無因次。
壓裂轉(zhuǎn)注井的實際吸水指數(shù)可表示為:
(2)
壓裂后期表皮系數(shù)為[6]:
(3)
其中,CfD為裂縫導流能力,μm2·m。
得到壓裂后注水井儲層注水效率的計算式為:
(4)
上式分析可得:隨著裂縫導流能力的降低,表皮系數(shù)增加,注水效率降低。并且大量注入水沿著壓裂裂縫方向流動,發(fā)生注采井間的竄流,垂直于裂縫方向的油井見效甚微[7]。根據(jù)水驅(qū)油理論,油藏的水驅(qū)油采收率等于驅(qū)油效率與體積波及系數(shù)的乘積[8-9]。由于注水井水驅(qū)不均勻,注入水的波及系數(shù)降低,使儲層的動用程度降低,因而導致地層中存在大量剩余油,水驅(qū)油采收率低下[10-11]。為改善水井吸水剖面,緩解層間矛盾,改善注水效果,利用在注水井中注聚合物方法,進行層系間調(diào)剖與層內(nèi)進行調(diào)驅(qū)[12-14]。
因此,對延長某油田油區(qū)長6儲層壓裂轉(zhuǎn)注井采用注聚合物調(diào)剖措施來改善注水效果。
(1)巖心:實驗分成四組,每一組采用高、低滲透率的兩塊巖心組成雙管平行模型,構(gòu)成非均質(zhì)模型?,F(xiàn)場反饋的壓裂裂縫縫寬為2~8 mm,用天然巖心,通過人工造縫填充石英砂的方式制作裂縫-孔隙型巖心[15-16]。按照SY/T 5336-2006《巖心分析方法》,實驗巖心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表1。
表1 巖心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
(2)弱凝膠調(diào)剖劑:由主劑聚合物CJ、交聯(lián)劑A和助劑B組成。按照配方要求,可選擇主劑濃度2 000 mg/L,交聯(lián)劑A濃度2 000 mg/L,助劑B濃度2 000 mg/L配置。在模擬注入水和模擬地層水中均可成膠。
(3)強凝膠調(diào)剖劑:由主劑、交聯(lián)劑和緩凝劑組成。調(diào)節(jié)延緩劑用量可控制成膠時間(0.5~8 d),適用溫度為20~75℃。在模擬注入水和模擬地層水中均可成膠。
2.2.1 現(xiàn)場注入水與地層水水質(zhì)分析
按照SY/T5523-2000《油氣田水質(zhì)分析方法》和SY/T5329-2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)指標及分析方法》對甲醇回收系統(tǒng)的污水進行了水質(zhì)分析。
2.2.2 調(diào)剖體系性能分析
根據(jù)現(xiàn)場水樣水質(zhì)分析結(jié)果(表2)配制礦化度為27 200 mg/L的模擬注入水和礦化度56 900 mg/L模擬地層水;根據(jù)SY/T5590-2004《調(diào)剖劑性能評價方法》,按照調(diào)剖劑體系配方,將交聯(lián)劑、延緩劑配制成一定濃度的輔助溶液;量取所需地層水或注入水,將稱量好的聚合物加入瓶中,攪拌約2 h,避光熟化24 h;用移液管將輔助溶液加入聚合物溶液攪拌一定時間得到凝膠體系;在室溫條件下,測量調(diào)剖劑初始粘度;然后將調(diào)剖劑放入溫度為25℃的恒溫浴,間隔一定時間后測定調(diào)剖劑的粘度,并記錄數(shù)據(jù)。
2.2.3 巖心驅(qū)替實驗
實驗中通過注入調(diào)剖劑來封堵高滲通道,根據(jù)注入體系的不同,分為弱凝膠和強凝膠調(diào)驅(qū)體系巖心封堵實驗。根據(jù)長6儲層的物性特點以及壓裂裂縫特征,選取高滲透率的裂縫-孔隙型巖心和低滲透率的孔隙型巖心組成的并聯(lián)巖心組,構(gòu)成非均質(zhì)模型,采用注水—注膠—注水的方式,進行凝膠調(diào)剖體系巖心驅(qū)替實驗(見圖1、圖2)。
圖1 實驗流程
1.煤油瓶;2.微流量泵;3、4.中間容器;5.壓力表;6.六通閥;7.巖心夾持器;8.恒溫箱;9.圍壓泵
圖2 裂縫-孔隙型巖心
參照SY/T5590-2004《調(diào)剖劑性能評價方法》。實驗采用巖心驅(qū)替法,將孔隙型巖心與裂縫-孔隙型巖心分別放入并聯(lián)的兩臺巖心夾持器中,用一定流量的模擬水驅(qū)替,每隔一定時間分別測量兩塊巖心的流量、滲透率及注入水量,驅(qū)替至兩塊巖心的流量穩(wěn)定;注入1.0 PV弱凝膠(0.5 PV強凝膠),候凝,其中,弱凝膠調(diào)剖實驗?zāi)z候凝4天,強凝膠調(diào)剖實驗?zāi)z候凝6天;然后重復(fù)測量兩塊巖心的流量、滲透率及注入水量,驅(qū)替至兩塊巖心的流量穩(wěn)定。
通過每組實驗中的兩塊巖心在凝膠調(diào)剖前后的吸水量對比,能夠直觀的反映調(diào)剖效果。根據(jù)巖心驅(qū)替實驗所測得裂縫-孔隙型巖心、孔隙型巖心在凝膠注入前后的流量變化,得出各巖心注膠前后吸水分配百分比。并結(jié)合在不同的巖心滲透率級差條件下,不同凝膠體系進行巖心驅(qū)替實驗測定的巖心滲透率、突破壓力、封堵率、殘余阻力系數(shù),綜合分析調(diào)剖效果。
研究區(qū)儲層整體物性較差,為細喉道、低孔-特低滲儲層??紫抖戎饕植荚?%~10%,平均滲透率(0.103~1.43)×10-3μm2。儲層溫度為24.6~27.5℃,平均原始地層壓力3.33 MPa,屬于常溫低壓油層。主力開采層位為長6油層,累計采油69.6×104t,采出程度4.06%。注水總井數(shù)268口(其中壓裂轉(zhuǎn)注井151口),平均單井日注水平均為3.1 m3,注水開發(fā)面積35.78 km2。
表2 長6油層注入水和地層水水質(zhì)分析結(jié)果
用礦化度為27 200 mg/L的模擬注入水和礦化度56 900 mg/L模擬地層水配制各凝膠調(diào)剖體系,并在25℃下測定體系粘度與時間的變化情況,結(jié)果顯示:弱凝膠體系4天左右成膠,在不同礦化度下體系粘度均穩(wěn)定保持在2 000 mPa·s以上,且性能穩(wěn)定(見圖3)。強凝膠體系6天左右成膠,在礦化度27 200 mg/L時,粘度穩(wěn)定在4 800 mPa·s以上;礦化度56 900 mg/L時,粘度穩(wěn)定在6 000 mPa·s以上,且體系性能穩(wěn)定(見圖4)。因此兩種調(diào)剖體系在性能方面都能夠滿足裂縫性特低滲透油藏調(diào)剖的需要[17-18]。
圖3 弱凝膠調(diào)剖體系粘度與時間變化曲線
圖4 強凝膠調(diào)剖體系粘度與時間變化曲線
弱凝膠調(diào)驅(qū)體系巖心驅(qū)替實驗,調(diào)剖前后各巖心流量變化曲線見圖5,凝膠候凝時間在圖中略去。
強凝膠調(diào)驅(qū)體系巖心驅(qū)替實驗,調(diào)剖前后各巖心流量變化曲線見圖6,凝膠候凝時間在圖中略去。
圖5 弱凝膠調(diào)驅(qū)體系調(diào)剖前后巖心流量變化
圖6 強凝膠調(diào)驅(qū)體系調(diào)剖前后巖心流量變化
裂縫-孔隙型巖心、孔隙型巖心在凝膠注入前后各巖心的吸水量變化如圖7所示,注入弱凝膠調(diào)剖劑后,孔隙型巖心吸水量變化很小,90%以上的注入水仍沿高滲流通道流動。注入強凝膠調(diào)剖劑后,裂縫導流能力顯著降低,注調(diào)剖劑前后并聯(lián)巖心流量分配變化明顯,兩組實驗孔隙型巖心的平均吸水量占總注水量的50%以上,實驗?zāi)苓_到改善注水剖面,提高水驅(qū)波及效率的目的。
圖7 并聯(lián)巖心注膠前后吸水量對比
凝膠調(diào)剖體系巖心驅(qū)替實驗,每塊巖心的滲透率、突破壓力、封堵率、殘余阻力系數(shù)測定結(jié)果見表3。比較表中數(shù)據(jù)可見,弱凝膠調(diào)驅(qū)體系和強凝膠調(diào)驅(qū)體系調(diào)剖后,均顯著降低了孔隙型巖心和裂縫-孔隙型巖心的滲透率級差。
弱凝膠調(diào)剖劑和強凝膠調(diào)剖劑對高滲巖心的封堵率分別達到了86%和99%以上,對低滲透巖心封堵率分別在44%~62%和13%~61%之間;對于裂縫-孔隙型巖心,弱凝膠調(diào)剖劑殘余阻力系數(shù)低于8,但強凝膠調(diào)剖劑殘余阻力系數(shù)高于324,表明強凝膠調(diào)剖劑對滲透率大的巖心有較強的封堵能力,能有效地降低裂縫導流能力[19],而且并聯(lián)巖心滲透率級差越高,封堵效果越好[20-21]。
因此,對比分析兩種凝膠調(diào)剖體系性能及調(diào)剖效果,強凝膠調(diào)剖劑具有較高的強度和封堵能力,對不同滲透率的裂縫-孔隙型巖心均具有較好的封堵效果,能夠明顯改善注水剖面,并聯(lián)巖心滲透率級差越高,調(diào)剖效果越好。
表3 凝膠調(diào)剖體系巖心流動實驗評價結(jié)果
試驗井組,采用菱形九點法注采系統(tǒng),開采層位為長6,井組控制含油面積0.30 km2,控制地質(zhì)儲量50.02×104t,累計采油15.62×104t,調(diào)剖前地質(zhì)儲量采出程度31.23.%。由于裂縫、微裂縫的存在使得儲層層內(nèi)、層間矛盾突出,部分油井見水快,而其他油井水驅(qū)難以見效,造成井組整體水驅(qū)效果低下,并且調(diào)剖前井組綜合含水率高達到64.75%。
采用強凝膠調(diào)剖體系對試驗井組調(diào)驅(qū)后,目前總井組日產(chǎn)液增加1.39 m3,日產(chǎn)油增加10.68 t,含水率由64.75%下降到51.64%,下降了13.11%(見表4)。并且注水井調(diào)剖前后吸水剖面明顯改善(見圖8)。由此可見,利用該調(diào)剖劑可以顯著增加井組產(chǎn)油、抑制含水率上升。
圖8 調(diào)剖前后水井吸水剖面
表4 試驗井組的生產(chǎn)狀況
(1)強凝膠調(diào)剖劑能夠顯著降低裂縫導流能力,明顯改善并聯(lián)巖心流量分配,達到改善注水剖面,提高水驅(qū)波及效率的目的。
(2)強凝膠調(diào)剖劑對于裂縫-孔隙型巖心能夠以高于99.69%封堵率與高于324殘余阻力系數(shù),有效地降低裂縫導流能力。并聯(lián)巖心滲透率級差越高,封堵效果越好。
(3)采用強度較高的強凝膠調(diào)剖劑封堵體系,通過“先堵后注”的方法,可以封堵裂縫,降低壓裂裂縫的導流能力,從而提高地層孔隙的吸水能力,改善壓裂轉(zhuǎn)注井水驅(qū)不均勻的現(xiàn)象,達到改善壓裂轉(zhuǎn)注井注水效果的目的。