張鼎楚 良麻玉
摘 要:本文針對(duì)ZJ17卷煙機(jī)原盤紙拼接系統(tǒng)在搭接過程中需要使用膠帶紙進(jìn)行搭接,并且搭接的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性不高,造成浪費(fèi)的現(xiàn)象,提出了基于交流伺服控制的無膠拼接系統(tǒng)改進(jìn)方案。
關(guān)鍵詞:交流伺服控制技術(shù);卷煙機(jī);無膠帶盤紙拼接
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.18.031
本方案采用交流伺服控制技術(shù)進(jìn)行無膠帶拼接,在新的盤紙拼接系統(tǒng)中,交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)備用盤紙逐漸加速,由交流伺服電機(jī)代替拼接高速電磁閥進(jìn)行拼接動(dòng)作,當(dāng)備用盤紙、運(yùn)行盤紙的線速度同步時(shí),完成搭接動(dòng)作。新盤紙拼接系統(tǒng)能對(duì)備用盤紙的速度進(jìn)行有效控制,提高控制精度,并且具有良好的同步性。
1 設(shè)備現(xiàn)狀及存在問題
ZJ17卷煙機(jī)額定生產(chǎn)能力7000支/分,設(shè)備以額定速度運(yùn)行時(shí)盤紙線速度為6.88米/秒,盤紙直徑650毫米,每12分鐘更換一次盤紙。現(xiàn)在的ZJ17卷煙機(jī)盤紙拼接系統(tǒng)采用動(dòng)態(tài)拼接方式,當(dāng)所有的拼接準(zhǔn)備條件滿足后,在用盤紙運(yùn)行到設(shè)定的搭接直徑,備用盤紙開始加速,當(dāng)備用盤紙加速到與在用盤紙速度相同時(shí),在高速電磁閥的作用下,進(jìn)行盤紙搭接,原在用盤紙架在制動(dòng)機(jī)構(gòu)作用下停止運(yùn)轉(zhuǎn),剩余盤紙被更換為新盤紙后,進(jìn)入備用狀態(tài)。
ZJ17卷煙機(jī)盤紙拼接時(shí)備用盤紙的加速由直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)。拼接時(shí)的搭接動(dòng)作由高速電磁閥控制。卷煙生產(chǎn)企業(yè)在實(shí)際生產(chǎn)中都采用降低生產(chǎn)速度、定期更換拼接高速電磁閥的方式進(jìn)行盤紙拼接。雖然這樣做提高了盤紙拼接的成功率,但仍不能解決高速電磁閥響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)造成的拼接失敗。在降速拼接過程時(shí),卷煙機(jī)速度的降低還會(huì)減少卷煙生產(chǎn)產(chǎn)量,從而影響卷接設(shè)備的有效作業(yè)率。
從以上分析可以看出,盤紙降速拼接方式對(duì)卷煙生產(chǎn)效率以及消耗影響較大,如果能夠?qū)⑵唇臃绞竭M(jìn)行改進(jìn),則將大大提高生產(chǎn)效率,降低消耗,節(jié)省原輔材料。
2 交流伺服系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀
隨著矢量控制方法的實(shí)用化,交流伺服系統(tǒng)具有的良好伺服特性,其寬調(diào)速范圍、高穩(wěn)速精度、快速動(dòng)態(tài)響應(yīng)及四象限運(yùn)行等良好的技術(shù)性能,使其動(dòng)、靜態(tài)特性已完全可與直流伺服系統(tǒng)相媲美。同時(shí)可實(shí)現(xiàn)弱磁高速控制,拓寬了系統(tǒng)的調(diào)速范圍,適應(yīng)了高性能伺服驅(qū)動(dòng)的要求。
從HAUNI公司PROTOS系列卷接機(jī)組的發(fā)展中我們可以看到,從早期一代的PROTOS 70到二代PROTOS 80、90、100再到三代的PROTOS 90E、1-8最后是現(xiàn)在PROTOS 2-2 等機(jī)型的不斷更新,我們發(fā)現(xiàn)它的電控系統(tǒng)隨著交流伺服控制與PLC在許多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用也更具有時(shí)代的特點(diǎn),表現(xiàn)在:
(1)廣泛應(yīng)用SIEMENS PLC技術(shù),系統(tǒng)更具有開放性。
(2)采用CAN總線、PROFIBUS總線技術(shù)。
(3)采用高性能的變頻通訊控制,用大量伺服控制系統(tǒng)取代機(jī)械傳動(dòng)。
(4)故障率低,大大提高機(jī)組性能,更加方便維護(hù)和操作。
3 改造方案
通過編碼器的采樣信號(hào)對(duì)交流伺服控制器進(jìn)行控制,拼接加速信號(hào)由SWCP盤紙轉(zhuǎn)換時(shí)鐘脈沖產(chǎn)生,其余所有均由無膠帶拼接裝置的控制系統(tǒng)完成檢測(cè)、計(jì)算和控制輸出。當(dāng)在用盤紙的線速度和備用盤紙的線速度達(dá)到一致時(shí),交流伺服電機(jī)控制高速拼接結(jié)構(gòu)按照設(shè)定好的拼接凸輪曲線對(duì)盤紙進(jìn)行拼接,拼接結(jié)束后由斷紙機(jī)構(gòu)將多余盤紙進(jìn)行切斷。
考慮到該裝置需要用到兩個(gè)交流伺服控制電機(jī),故本系統(tǒng)中采用一個(gè)Schneider LMC101C 運(yùn)動(dòng)控制器分別控制兩個(gè)軸,即D1(拼接軸)和D2(加速軸),其中兩個(gè)軸均由單軸驅(qū)動(dòng)器LXM52 進(jìn)行驅(qū)動(dòng),運(yùn)動(dòng)控制器與兩個(gè)單軸模塊之間采用Sercos Ⅲ網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通訊,該系統(tǒng)還設(shè)立了獨(dú)立的人機(jī)界面(HMI),其與運(yùn)動(dòng)控制器之間采用Ethernet 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通訊,該系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
經(jīng)過改造之后的拼接系統(tǒng),可以順利的完成啟動(dòng)、加速、同步、拼接、減速、停止等動(dòng)作。與原盤紙拼接系統(tǒng)相比,新系統(tǒng)具有以下優(yōu)特點(diǎn):
(1)由于實(shí)現(xiàn)了卷煙機(jī)高速拼接,直接提高了卷煙生產(chǎn)產(chǎn)量,提高了卷接設(shè)備有效作業(yè)率。
(2)當(dāng)卷煙機(jī)采用無膠帶拼接方式對(duì)盤紙進(jìn)行拼接的時(shí)候,不再需要提前防止膠帶紙,節(jié)省了膠帶紙,節(jié)約意義重大。
(3)該裝置設(shè)有“加速長(zhǎng)度(可根據(jù)主機(jī)實(shí)際狀態(tài)做出相應(yīng)的調(diào)整,主要用于精確調(diào)整加速段輔料消耗量)”、“剩余延時(shí)(從主機(jī)左側(cè)盤紙直徑到達(dá)拼接直徑時(shí)開始計(jì)算,保證主軸運(yùn)行過此長(zhǎng)度時(shí)加速軸加速至主軸實(shí)際運(yùn)行速度,與此同時(shí)拼接軸啟動(dòng)拼接功能,主要用于精調(diào)紙芯剩余輔料消耗量)”,可由擋車工根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到卷煙機(jī)最佳拼接拼接狀態(tài)。
(4)該裝置基本獨(dú)立,但操作方便,改造后的卷煙機(jī)盤紙供紙裝置與原有系統(tǒng)的操作功能和操作方式基本保持一致。
4 經(jīng)濟(jì)效益
現(xiàn)在通過盤紙拼接改造可使卷煙機(jī)每更換一次盤紙進(jìn)紙量由12米降為6米以下,也就是每天每臺(tái)卷接設(shè)備最少節(jié)約盤紙6米×165=990米。以一擁有15臺(tái)ZJ17卷接機(jī)組的卷煙廠為例,則每天可節(jié)約15×990米=14850米盤紙。
改造之前的盤紙拼接方式使用膠帶進(jìn)行拼接,按照膠帶紙的使用速度,每班每臺(tái)機(jī)組平均15天使用一盤膠帶紙,一臺(tái)車一個(gè)月三班生產(chǎn)最少要用6盤膠紙,按照每盤膠紙20元計(jì)算,一個(gè)月每臺(tái)車使用膠紙的費(fèi)用為240元,以一擁有15臺(tái)ZJ17卷接機(jī)組的卷煙廠為例,一個(gè)月節(jié)省3600元,一年節(jié)省43600元。
參考文獻(xiàn):
[1]袁永斌,趙峰.卷煙機(jī)“簡(jiǎn)易刀頭”[J].煙草科技,1979(02).
[2]錢立根,洪軍.超小型PLC的煙絲喂入自動(dòng)控制[J].電氣時(shí)代,
2005(11).