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        大流量全尾砂充填系統(tǒng)工業(yè)化應(yīng)用及優(yōu)化

        2018-10-25 01:47:42張立新
        采礦技術(shù) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:灰砂絮凝劑采場

        張立新

        (五礦礦業(yè)控股有限公司, 安徽 合肥 230091)

        安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司下屬的李樓-吳集鐵礦(北段)位于安徽省西部霍邱縣,設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模750萬t/a,主要礦物為鏡鐵礦和磁鐵礦,礦石品位低,平均含鐵品位為31%~34%,礦床開采范圍內(nèi)地表基本為農(nóng)田與部分民宅,地表不允許塌陷,因此,李樓-吳集鐵礦(北段)采用充填采礦法開采[1-4]。由于礦山生產(chǎn)能力大,國內(nèi)普遍應(yīng)用的常規(guī)流量(60~80 m3/h)充填系統(tǒng)不能滿足需求,為此,安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司與長沙礦山研究院有限責(zé)任公司展開合作,以李樓-吳集鐵礦(北段)750萬t/a建設(shè)工程為依托,開展大流量充填系統(tǒng)研究,包括工藝技術(shù)、大容量立式砂倉結(jié)構(gòu)、大流量充填配套給料及攪拌設(shè)備等技術(shù)及裝備的研究與應(yīng)用,在李樓-吳集鐵礦(北段)先后建成了2座大流量充填站,填補了國內(nèi)大流量充填[5-6]工藝與應(yīng)用的空白。下面以大流量2#充填站為例,為大家介紹2#充填站投產(chǎn)運行以來的應(yīng)用情況及充填系統(tǒng)的后續(xù)優(yōu)化。

        1 充填系統(tǒng)運行參數(shù)

        安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司2#充填站設(shè)置2套大流量充填系統(tǒng),每套充填系統(tǒng)由以下主要設(shè)施組成:2個直徑為15 m、圓筒段高度為10 m、總?cè)萘繛?020 m3的立式砂倉;1個直徑為8.0 m,總高約22.872 m,有效容積527 m3的水泥倉;1套給料計量能力達100 t/h的雙管螺旋給料機及螺旋電子秤;1套攪拌制備能力達180~200 m3/h的雙軸攪拌機及高速活化攪拌機;2個內(nèi)徑為163 mm的充填鉆孔;1套自動控制系統(tǒng)等(見圖1)。充填站內(nèi)另設(shè)置了空壓機站及溢流水加壓輸送系統(tǒng)等。

        充填系統(tǒng)建成后,經(jīng)人員培訓(xùn)及設(shè)備調(diào)試,隨后進行了充填工業(yè)試驗。

        圖1 充填系統(tǒng)工藝流程

        對2#充填站4個立式砂倉生產(chǎn)運行參數(shù)進行實測,結(jié)果表明,砂倉放砂流量一般為170~190 m3/h,添加膠結(jié)劑后充填料漿流量為180~200 m3/h,而其放砂濃度一般為67%~69%,波動一般小于2%,最大不超過3%,而充填料漿濃度則為69%~71%,最大73%,膠結(jié)劑添加量亦波動較小,實際灰砂比與設(shè)定灰砂比較為接近。充填過程中每間隔1 h取樣測定放砂濃度和料漿濃度。

        由于放砂濃度及充填料漿濃度高且穩(wěn)定,從而使充填料漿結(jié)石率達到94.38%~97.52%,4個砂倉總平均95.95%,泌水率為1.78%~4.69%,4個砂倉總平均3.34%。砂倉放砂及充填料漿濃度高且穩(wěn)定使充填料漿在管道及采場中呈結(jié)構(gòu)流性態(tài),不產(chǎn)生離析分層等現(xiàn)象,充填體整體性好,高的結(jié)石率則可有效地提高充填作業(yè)效率。低的泌水率可使大體積空區(qū)不產(chǎn)生積水,少量泌水可通過采場圍巖裂隙、分段鑿巖道擋墻等滲出,不存在充填脫水造成充填作業(yè)區(qū)域的污染問題,同時也使由充填作業(yè)而增加的排水費用降至最低。

        2 充填管網(wǎng)布置

        在研究制定安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司整體充填系統(tǒng)建設(shè)方案時,確定全礦充填料漿均采用自流輸送。根據(jù)安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司礦床賦存條件,全礦設(shè)立3個充填站,其中2#充填站設(shè)置2套大流量充填系統(tǒng),年充填能力90萬m3,負擔(dān)吳集鐵礦(北段)W32~W48線及李樓鐵礦L40~L12線采空區(qū)充填。充填站每套充填系統(tǒng)布置2個充填鉆孔,2套充填系統(tǒng)共布置4個充填鉆孔。

        充填鉆孔自地表+40 m水平施工至-160 m水平,前期充填60萬t/a采礦生產(chǎn)已形成的空區(qū),當(dāng)-300 m中段采礦投入生產(chǎn)后,其充填管道巷再由-160 m中段由天井下放至各充填水平。

        根據(jù)井下充填管網(wǎng)布置,2#充填站最大及最小充填倍線如表1所示。

        表1 2號充填站在李樓、吳集各水平充填倍線計算結(jié)果

        由充填管網(wǎng)布置及充填倍線計算結(jié)果可知,2#充填站前期充填區(qū)域由于埋深較淺,充填倍線較大。2#充填站充填李樓鐵礦-180 m 61#采場時,充填倍線為9.07,充填吳集鐵礦北段最北端 W46采場時,充填倍線為7.09。根據(jù)實驗室試驗所測定的充填料漿流變參數(shù)及輸送阻力計算分析結(jié)果,當(dāng)充填料漿濃度為72%,充填管道內(nèi)徑為140 mm,充填料漿流量為170~200 m3/h時,可實現(xiàn)自流輸送的充填倍線為9.43~8.09。而當(dāng)充填料漿濃度為74%時,同等條件下,可實現(xiàn)自流輸送的充填倍線為4.8~4.12。即在前期充填倍線較大的條件下,70%~72%的充填料漿可實現(xiàn)可靠的自流輸送,而濃度大于72%則難于實現(xiàn)自流輸送,所以在前期充填端部采場時,需適當(dāng)降低充填料漿濃度。

        而當(dāng)充填區(qū)域下降至-300 m中段后,由于深度加大,充填倍線普遍減小,2#充填站充填李樓鐵礦最遠處采場28-4時,充填倍線為5.39,充填吳集鐵礦北段W48線端部采場時,充填倍線為5.63。在現(xiàn)有管道布置參數(shù)的條件下,充填料漿濃度為72%~73%時,均可實現(xiàn)可靠的自流輸送。

        3 采場充填工藝

        根據(jù)大體積空區(qū)充填特點,進行了空區(qū)充填工藝設(shè)計,其典型空區(qū)(-400 m中段10-5采場)。

        該空區(qū)高度100 m,寬度20 m,長度60 m,空區(qū)體積10.92萬m3,根據(jù)實驗室試驗結(jié)果及Ⅰ步驟采場充填體設(shè)計強度,不同充填部位采用不同灰砂比。采用硅酸鹽水泥作為膠結(jié)劑時,中段空區(qū)底部、頂部采用灰砂比1∶4,空區(qū)中下部灰砂比1∶6,空區(qū)中上部灰砂比1∶8。

        中段出礦進路及分段鑿巖巷設(shè)置鋼筋混凝土擋墻或鋼結(jié)構(gòu)擋墻,并于擋墻不同高度設(shè)置觀察孔以便掌握擋墻部位充填時的料位上升情況,以掌握及控制一次料位上升高度。在充填采場底部結(jié)構(gòu)及分段鑿巖巷道部位,即過擋墻位置,一次連續(xù)充填量加以控制,使其料漿一次上升高度小于1.5 m,以減小料漿對充填擋墻的壓力,且需在充填料漿凝固后再繼續(xù)充填。Ⅱ步驟采場充填時,適當(dāng)調(diào)整采場中間部位及分段鑿巖巷道部位灰砂比,使該部位充填體具有一定強度,以防分段鑿巖巷道擋墻產(chǎn)生破壞而發(fā)生安全事故。

        4 Ⅰ步驟充填質(zhì)量檢測及礦柱回采

        李樓鐵礦采礦方法為大結(jié)構(gòu)高效充填采礦法,中段高度100 m,Ⅰ、Ⅱ步驟采場寬度均為20 m,采場長為礦體水平厚度。在兩側(cè)Ⅰ步驟采場均回采充填完畢并養(yǎng)護一段時間(2~3個月)后,即Ⅱ步驟采場開采前對Ⅰ步驟采場充填體[7-10]進行檢驗,給Ⅱ步驟采場回采提供依據(jù)。典型Ⅰ步驟采場12-3采場和12-5采場。

        12-3采場灰砂比均為1∶4,膠結(jié)劑為硅酸鹽水泥,尾砂類型為磁鐵礦尾砂。12-3采場原位充填體鉆孔取樣(見圖2)檢測平均強度為4.9 MPa。

        圖2 12-3采場原位充填體取樣照片(磁鐵礦尾砂)

        12-5采場下部25 m灰砂比為1∶4,中部50 m灰砂比為1∶6,中上部15 m灰砂比為1∶8,頂部10 m灰砂比為1∶4,膠結(jié)劑為硅酸鹽水泥,尾砂類型為鏡鐵礦尾砂。12-5采場原位充填體鉆孔取樣(見圖3)檢測平均強度分別為:灰砂比1∶4時4.9 MPa,1∶6時3.8 MPa,1∶8時3.5 MPa。

        圖3 12-5采場原位充填體取樣照片(鏡鐵礦尾砂)

        12-3采場及12-5采場充填體芯完整、連續(xù),充填體平均強度3.5 MPa以上,滿足采礦方法要求,可為Ⅱ步驟礦柱回采提供安全保障。

        其典型Ⅱ步驟采場12-4(試驗采場)回采情況如下:

        12-4采場位于李樓鐵礦-400 m中段22~24勘探線,其南部為12-5采場,北部為12-3采場,礦體水平厚度58 m左右,礦體傾角70°~85°之間。采場寬度20 m,采礦方法與12-5及12-3采場相同,均為大結(jié)構(gòu)高效充填采礦法,共分為-400 m拉底出礦水平、-375 m、-350 m、-325 m鑿巖水平及-300 m回風(fēng)充填水平。

        12-4采場地質(zhì)礦量37.71萬t,地質(zhì)品位36.71%,回采過程中采場與充填體之間設(shè)計留有1 m厚的臨時礦壁,在中深孔爆破過程中一并落下?;夭杉俺龅V過程中充填體穩(wěn)定性良好,未發(fā)生充填體片幫垮落現(xiàn)象(見圖4),由充填體引起的貧化很小,采出地質(zhì)礦量34.36萬t,礦石回采率91.11%,礦石貧化率8.84%。

        圖4 Ⅱ步驟采場回采結(jié)束揭露的兩側(cè)充填體整體

        12-4采場回采結(jié)束,揭露兩側(cè)(12-3采場、12-5采場)充填體狀況及穩(wěn)定性如圖4、圖5所示。12-4試驗采場成功回采后,目前已在全礦大面積實行Ⅱ步驟回采,各采場兩側(cè)充填體均穩(wěn)定性良好。

        圖5 Ⅱ步驟采場回采結(jié)束揭露的兩側(cè)充填體局部

        5 充填系統(tǒng)優(yōu)化

        5.1 溢流濃度控制

        安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司2#充填站大流量充填系統(tǒng)投入生產(chǎn)使用后,尾砂進砂流量350 m3/h,進砂濃度40%~45%,當(dāng)其向1個立式砂倉進砂時,立式砂倉溢流濃度較高,當(dāng)砂倉砂面接近倉頂時,最大溢流濃度達到17%~20%,尾砂充填利用率降低。大量細顆粒隨溢流進入下一工序,給后續(xù)處理帶來難題。

        為了解決該問題,首先于實驗室進行了尾砂自然沉降及絮凝沉降對比試驗,其絮凝劑先后采用國產(chǎn)無機絮凝劑和多種有機絮凝劑(聚丙烯酰胺),其結(jié)果表明添加絮凝劑后尾砂漿沉降效果要遠好于自然沉降,并且有機絮凝沉降效果要好于無機絮凝劑。

        在實驗室試驗的基礎(chǔ)上,在2#充填站設(shè)置了1套絮凝劑添加系統(tǒng)對尾砂倉進行絮凝劑添加。自動加藥機制備箱4 m3,儲存箱8 m3,聚丙烯酰胺類高分子絮凝劑濃度控制在0.1%~0.5%,加藥量控制在35 g/t左右,攪拌時間900 s,采用2臺耐馳(Netzsch)螺桿泵、直徑50 mm防腐鋼管進行輸送(一備一用)。加藥機如圖6所示。

        圖6 絮凝劑自動加藥機

        通過生產(chǎn)實踐表明,2#充填站添加絮凝劑前,鏡鐵礦尾砂進砂濃度為35%~40%,進砂流量350 m3/h,最大溢流濃度20%左右,沉滿1個砂倉需要約22~24 h,尾砂利用率50%左右。添加絮凝劑后,在同樣進砂流量及進砂濃度條件下,溢流濃度開始階段<1%,砂倉將滿時,最大溢流濃度<10%,沉滿1個砂倉僅需要11~12 h左右,比加藥前沉砂時間縮短了10 h以上,尾砂利用率提高至70%以上。

        圖7 立式砂倉溢流水進入回水池

        5.2 充填膠結(jié)劑優(yōu)選及工業(yè)應(yīng)用

        當(dāng)采用硅酸鹽水泥作為膠結(jié)劑時,根據(jù)采場充填體強度要求,采空區(qū)不同部位采用灰砂比為1∶4,1∶6,1∶8,水泥用量相應(yīng)分別為326.4,234.5,182.4 kg/m3,部分采場灰砂比全部采用1∶4,從而導(dǎo)致水泥消耗量大,Ⅰ步驟充填平均水泥用量達200 kg/m3以上。

        為了在確保充填質(zhì)量的前提下,降低充填成本,安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司對多種品牌礦山充填用膠固粉進行了取樣,與長沙礦山研究院有限責(zé)任公司合作進行了多批次實驗室配比試驗,結(jié)果證實膠固粉可完全替代水泥。在灰砂比為1∶8~1∶10時,試塊強度可滿足特大型采場充填強度要求。在此基礎(chǔ)上,進行了不同品牌膠固粉的生產(chǎn)應(yīng)用,生產(chǎn)應(yīng)用過程中在充填站對充填料漿取樣并進行強度檢測,結(jié)果證實實驗室料漿試塊強度均能達到設(shè)計充填強度要求。

        待特大型采場充填結(jié)束并養(yǎng)護1~2個月后,對采用膠固粉作為膠結(jié)劑[11-14]的李樓鐵礦特大型采場原位充填體進行了鉆孔取樣,測得充填體強度。以李樓16-5采場為例,該采場充填狀況如下:

        該采場設(shè)計灰砂比為1∶9及1∶10,充填前期即采場下部及中下部采用品牌C膠固粉,后期即采場中上部及頂部采用品牌D膠固粉,尾砂種類為鏡鐵礦。充填作業(yè)結(jié)束近5個月后,對井下原位充填體進行鉆孔取樣,充填體強度測試結(jié)果見表2。

        表2 李樓16-5膠固粉充填采場井下原位充填體測試強度

        從表2可見,采用品牌C膠固粉,灰砂比降至1∶9或1∶10,料漿濃度平均71.68%時,充填料漿檢測28 d強度平均為2.56~2.83 MPa,井下原位充填體檢測強度1#鉆孔為2.67~2.73 MPa,2#鉆孔為1.80~2.28 MPa。采場底部30 m充填體強度平均2.265 MPa,達不到3.0 MPa的設(shè)計要求。而其中下部1#鉆孔為2.67 MPa,2#鉆孔為2.28 MPa,平均2.48 MPa,接近2.5 MPa的設(shè)計要求。

        而該采場中上部膠結(jié)劑改為品牌D后,灰砂比改為1∶10,充填料漿檢測強度為3.69~3.87 MPa,井下原位充填體取樣檢測強度,1#孔為1.63~7.86 MPa,平均4.98 MPa,2#鉆孔為2.3~10.61 MPa,平均4.96 MPa,均明顯高于品牌C,同時也較該充填部位設(shè)計強度2.0~3.0 MPa高出1.96~2.96 MPa,完全可滿足Ⅱ步驟大結(jié)構(gòu)采場的回采要求。

        6 結(jié) 論

        安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司2#充填站大流量充填系統(tǒng)自2012年4月投入運行,已安全生產(chǎn)6年多,累計完成充填量500萬m3以上,其各項技術(shù)指標(biāo)均達到甚至超過設(shè)計指標(biāo),為特大型地下鐵礦山實現(xiàn)充填法采礦提供了技術(shù)保障。根據(jù)充填系統(tǒng)實際運行狀況及井下采礦作業(yè)情況,可總結(jié)如下。

        (1)充填系統(tǒng)工藝流程順暢。根據(jù)安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司選廠尾砂處理設(shè)施、充填站及井下采礦工程等工業(yè)設(shè)施布置,研究確定的充填系統(tǒng)整體布置方案合理,2#充填站大流量充填系統(tǒng)采用大容量立式砂倉進砂、沉降脫水、造漿放砂,充填料漿兩段連續(xù)攪拌制備及自流輸送,生產(chǎn)實際證明系統(tǒng)配置合理,工藝流程順暢。

        (2)實現(xiàn)了200 m3/h大流量充填。研制了容積達2020 m3的立式砂倉、輸送能力達100 t/h的膠結(jié)劑給料計量設(shè)備、攪拌能力達200 m3/h的兩段連續(xù)攪拌機及相配套的內(nèi)徑為163 mm的充填鉆孔及井下管網(wǎng),實現(xiàn)了200 m3/h充填料漿制備及自流輸送。2#充填站單日最大充填能力4000 m3,單月最大充填量達93690 m3,充填能力滿足特大型地下鐵礦山生產(chǎn)要求。

        (3)系統(tǒng)運行參數(shù)穩(wěn)定可調(diào)。研究采用大容積立式砂倉整體壓氣造漿及管道放砂技術(shù),放砂流量穩(wěn)定可調(diào),放砂濃度高且波動小,充填料漿結(jié)石率達到95%以上,泌水率<5%。研制的自動控制系統(tǒng)可對充填系統(tǒng)運行參數(shù)進行有效檢測和調(diào)節(jié),從而實現(xiàn)了穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)流膠結(jié)充填。

        (4)充填質(zhì)量滿足采礦方法要求。通過充填料漿取樣強度檢測、特大型采場原位充填體鉆孔取樣強度檢測證實,充填體強度滿足大結(jié)構(gòu)高效充填采礦法設(shè)計強度要求,實現(xiàn)了Ⅱ步驟采場成功回采。Ⅱ步驟采場揭露充填體整體性及穩(wěn)定性良好,側(cè)幫暴露面積達6000 m2(寬60 m、高100 m)的條件下,未出現(xiàn)充填體片幫垮落或僅出現(xiàn)很少量充填體混入,由充填體引起的貧化率<3%。

        (5)通過膠結(jié)劑優(yōu)選試驗及工業(yè)應(yīng)用,成功地將Ⅰ步驟采場灰砂比從1∶4~1∶8降低至1∶9~1∶10,Ⅱ步驟采場灰砂比降低至1∶16,Ⅰ步驟采場原位充填體鉆孔取樣強度檢測同樣滿足采礦方法要求,從而在保證充填質(zhì)量的前提下,顯著降低了充填成本。

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