高春華
(中石化東北油氣分公司工程技術(shù)研究院,長(zhǎng)春 130062)
松南氣田位于松遼盆地中部斷陷帶長(zhǎng)嶺斷陷中南部、達(dá)爾罕斷凸帶北段,為前神子次凹沙河子組烴源巖沿斜坡運(yùn)移到高部位聚集成藏。平面上劃分5個(gè)火山機(jī)構(gòu),縱向上總體為上氣下水,儲(chǔ)層具有似層狀特點(diǎn),目的層發(fā)育爆發(fā)相熔結(jié)凝灰?guī)r與噴溢相流紋巖,儲(chǔ)層物性差別較大。爆發(fā)相熔結(jié)凝灰?guī)r孔隙度主要分布在3.0%~8.0%,滲透率主要分布在<1.58×10-4μm2。噴溢相流紋巖孔滲分布不均勻,孔隙度1.0%~29.0%,滲透率(0.01~81.92)×10-3μm2。區(qū)內(nèi)發(fā)育北東、北北西及近東西向三組斷裂,其中北東向斷裂規(guī)模大、延伸遠(yuǎn)。 截至2016年6月底,松南氣田營(yíng)城組氣藏年產(chǎn)氣3.56×108m3,采氣速度3.64%,累產(chǎn)氣3.61×109m3,采出程度20.39%。目前日產(chǎn)氣1.74×106m3,日產(chǎn)水163 m3,平均油壓14.1 MPa。
火山巖流紋巖儲(chǔ)層發(fā)育大量天然裂縫和溶孔,在壓裂施工時(shí)由于壓裂裂縫開(kāi)啟和延伸過(guò)程中不斷與天然裂縫相交產(chǎn)生多裂縫,導(dǎo)致壓裂液過(guò)量濾失發(fā)生砂堵。YP15在前期注入405 m3前置液,分段注入3級(jí)粉陶段塞,注完5%砂比的攜砂液后繼續(xù)注入12%砂比的攜砂液時(shí)發(fā)生砂堵,施工壓力達(dá)到限壓70 MPa。分析表明:目的層發(fā)育天然裂縫,壓裂液濾失嚴(yán)重,微裂縫受壓張開(kāi)后進(jìn)一步加劇濾失;近井摩阻高,入口壓降損失大,動(dòng)態(tài)縫寬較窄,導(dǎo)致造縫不充分不能形成較寬的主縫,造成高砂比液無(wú)法進(jìn)入裂縫,加劇初期砂堵。超壓停泵后小排量試擠,壓力直線上升至限壓,由此判斷主裂縫未張開(kāi),產(chǎn)生多裂縫,濾失大縫口出現(xiàn)砂橋?qū)е率┕な〉取?/p>
由于凝灰?guī)r儲(chǔ)層物性非均質(zhì)性強(qiáng),在平面和剖面上地應(yīng)力差異大、含油氣不均勻,而且同一油氣藏的不同部位其生產(chǎn)井自然產(chǎn)能也相差懸殊。破裂壓力梯度、彈性模量、抗壓強(qiáng)度、斷裂韌性等均較沉積巖高,造成壓裂裂縫在破裂、擴(kuò)展、延伸過(guò)程中的啟裂壓力均較高;儲(chǔ)層埋藏較深,壓裂沿程摩阻較高,加上巖性致密、堅(jiān)硬,從而造成施工泵壓高難以實(shí)現(xiàn)有效改造。YP14井連續(xù)加壓十幾次,施工壓力每次達(dá)到限壓70 MPa地層不進(jìn)液,由于儲(chǔ)層致密施工壓力受管柱抗內(nèi)壓的影響未能壓開(kāi)地層,造成施工失敗。
松南氣田平面上劃分5個(gè)火山機(jī)構(gòu),縱向上總體為上氣下水,儲(chǔ)層具有似層狀特點(diǎn),主火山機(jī)構(gòu)主力氣層未直接接觸邊底水。目前氣田已開(kāi)發(fā)9年,由于受開(kāi)采程度的影響,部分層段水侵現(xiàn)象嚴(yán)重,不同火山機(jī)構(gòu)具有不同的氣水界面,水侵強(qiáng)度差異大,表明氣水界面并不是整體均勻抬升。根據(jù)典型出水井水侵特征和地質(zhì)情況,產(chǎn)水井主要為三種水侵模式:指數(shù)型,非均質(zhì)性最強(qiáng),沿高導(dǎo)裂縫竄入;三次方型,地層水均沿裂縫竄入;平方型,水侵逐漸加劇,非均質(zhì)性強(qiáng)。氣井離氣水界面越近,水氣比上升速度越快,導(dǎo)致水平井不同層段裂縫縫高控制難度大,壓竄水層的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。
根據(jù)凝灰?guī)r、流紋巖滲透性的差異和裂縫發(fā)育情況,采用不同的完井及改造方式。對(duì)于裂縫發(fā)育和儲(chǔ)層物性比較好的流紋巖采用篩管完井+酸化改造工藝技術(shù),對(duì)于裂縫不發(fā)育和儲(chǔ)層物性差的凝灰?guī)r采用套管固井完井+大通徑分段泵送橋塞壓裂改造工藝技術(shù),而對(duì)于同一水平段的凝灰?guī)r和流紋巖,在軌跡設(shè)計(jì)時(shí)將凝灰?guī)r設(shè)計(jì)在A靶點(diǎn)附近,流紋巖設(shè)計(jì)在B靶點(diǎn)附近。完井采用套管固井+篩管完井。套管固井段采用大通徑分段泵送橋塞壓裂改造工藝技術(shù),篩管段采用酸化技術(shù)。
2.2.1 火山巖巖石礦物成分分析
全巖心檢測(cè)分析表明,火山巖流紋巖的黏土礦物含量12%~15%,石英含量40%~70%,長(zhǎng)石含量30%~46%,石英和長(zhǎng)石兩者最高含量超過(guò)90%。黏土礦物X衍射檢測(cè)分析表明以伊利石、綠泥石為主,伊利石含量55%~60%,綠泥石含量30%~70%,伊蒙混層比25%~70%。
2.2.2 酸化體系研究及均勻酸化
由于松南氣田流紋巖天然裂縫發(fā)育,鉆井過(guò)程中井漏現(xiàn)象嚴(yán)重,最高漏失鉆井液超過(guò)3000 m3,因此,為了提高酸液在火山巖儲(chǔ)層中的酸化改造程度,優(yōu)化的酸液體系要對(duì)漏失到地層中的固相堵漏材料和裂縫中的膠結(jié)物充分進(jìn)行溶蝕,從而提高儲(chǔ)層的滲透率和裂縫的導(dǎo)流能力。利用巖心和鉆井過(guò)程中的固相堵漏材料、堵漏漿形成的泥餅做溶蝕評(píng)價(jià)如圖1,從溶蝕效果來(lái)看,7#酸液體系配方對(duì)巖心和堵漏漿濾餅的溶蝕率達(dá)到40%和35%,說(shuō)明該酸液體系溶蝕效果好,能夠提高儲(chǔ)層的滲透率和裂縫的導(dǎo)流能力。另外,針對(duì)長(zhǎng)水平段酸處理容易在漏失點(diǎn)處造成嚴(yán)重的突進(jìn),通過(guò)增加酸液黏度實(shí)現(xiàn)水平段均勻布酸。通過(guò)研究,確定酸液體系為:15% HCl+1.5%~2.5%活性稠化劑(轉(zhuǎn)向劑)+3%NH4HF2+1%高溫緩蝕劑+1%黏土穩(wěn)定劑+0.2%鐵離子穩(wěn)定劑+1%高溫助排劑+2%多氫酸。在該體系下,鮮酸黏度較低,加碳酸鈣反應(yīng)至5%酸濃度時(shí),體系黏度開(kāi)始明顯增大,當(dāng)鹽酸濃度降低到6%時(shí),體系黏度達(dá)到最大110 mPa·s,增黏效果明顯,高黏酸液降低酸液進(jìn)入高滲層的能力,迫使酸液轉(zhuǎn)向,使低滲層得到酸化。同時(shí)為了保證水平段更加均勻酸化,提升酸化效果,采用連續(xù)油管拖動(dòng)式分段酸化。
圖1 溶蝕實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.3.1 裂縫參數(shù)優(yōu)化
根據(jù)儲(chǔ)層物性及應(yīng)力差特征,結(jié)合壓裂改造難度及經(jīng)濟(jì)性因素,采用軟件模擬不同裂縫條數(shù)和裂縫半縫長(zhǎng)對(duì)壓后產(chǎn)量影響。模擬結(jié)果表明裂縫條數(shù)增加對(duì)壓后初期產(chǎn)量影響較為明顯,后期影響較小。裂縫條數(shù)越多,累產(chǎn)越高,但裂縫超過(guò)10條后,累產(chǎn)增加不明顯,最優(yōu)的裂縫間距80~120 m,如圖2。
圖2 不同裂縫條數(shù)下的累產(chǎn)曲線
模擬結(jié)果表明裂縫半縫長(zhǎng)增加對(duì)壓后初期產(chǎn)量影響較為明顯,后期影響較小。裂縫半縫長(zhǎng)越長(zhǎng),累產(chǎn)越高,但裂縫半縫長(zhǎng)超過(guò)200 m時(shí),累產(chǎn)增加不明顯,同時(shí)投入產(chǎn)出比差,如圖3。最終優(yōu)化水平井半縫長(zhǎng)140~160 m(根據(jù)距水層距離具體優(yōu)化單段縫長(zhǎng)),裂縫導(dǎo)流能力30~40 μm2·cm,單段加砂50~60 m3,平均混砂比17%~20%,前置比38%~42%。
圖3 不同裂縫條數(shù)下的日產(chǎn)曲線
2.3.2 施工規(guī)模優(yōu)化
通過(guò)模擬發(fā)現(xiàn)施工排量5 m3/min時(shí),裂縫高度為53 m;施工排量6 m3/min時(shí),裂縫高度為54.8 m;施工排量7 m3/min時(shí),裂縫高度為55 m;施工排量8 m3/min時(shí),裂縫高度為55 m??紤]儲(chǔ)層天然裂縫發(fā)育及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和儲(chǔ)層預(yù)測(cè)底水位置,在施工過(guò)程中采用排量6~8 m3/min更有利于施工。
2.3.3 壓裂配套技術(shù)[4]
(1)低摩阻、低傷害、耐高溫壓裂液體系
松南火山巖氣藏不僅埋藏深、地溫高,而且黏土礦物含量高,易膨脹。因此,在對(duì)儲(chǔ)層敏感性研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)實(shí)驗(yàn)優(yōu)選出稠化劑、有機(jī)硼延緩交聯(lián)劑、有機(jī)防膨劑、表面活性劑和螯合劑配制出低摩阻、低傷害、耐高溫壓裂液體系,并采用膠囊分段破膠技術(shù)降低壓裂液濃縮傷害。室內(nèi)評(píng)價(jià)其對(duì)巖心滲透率傷害率小于20%,其摩阻系數(shù)可降至清水的65%。研制的壓裂液體系在松南氣田實(shí)施的20多口井中均取得了比較好的效果。
(2)大通徑可溶球快速投產(chǎn)技術(shù)
以往氣田水平井采用可鉆機(jī)械橋塞+封隔器分段壓裂技術(shù),由于橋塞的內(nèi)通徑小、壓后需鉆塞、鉆塞前必須壓井,對(duì)儲(chǔ)層容易造成二次傷害,同時(shí)延長(zhǎng)了投產(chǎn)周期,增加了投資成本。通過(guò)技術(shù)攻關(guān)可溶球在清水中浸泡24 h后,質(zhì)量基本保持不變。在95 ℃ 原膠液添加KCl介質(zhì)對(duì)可溶球進(jìn)行溶蝕實(shí)驗(yàn),開(kāi)始前稱重5.9098 g,溶蝕20 h后稱重0.0 g,表明可溶球能全部溶蝕。當(dāng)采用大通徑可溶球快速投產(chǎn)技術(shù)壓裂5段以上,投產(chǎn)周期可減少10天左右,節(jié)約投資成本100萬(wàn)元左右。
(3)前置酸預(yù)處理技術(shù)
凝灰?guī)r儲(chǔ)層物性非均質(zhì)性強(qiáng),儲(chǔ)層在破裂壓力梯度、彈性模量、抗壓強(qiáng)度、斷裂韌性等均較沉積巖高,造成壓裂裂縫在破裂、擴(kuò)展、延伸過(guò)程中的啟裂壓力均較高,加上巖性致密、堅(jiān)硬,造成施工泵壓高。因此,在壓裂前采用前置酸預(yù)處理技術(shù)可以有效降低施工壓力。YP15井第一段為進(jìn)行酸處理,壓裂時(shí)施工壓力基本上在50~67 MPa,而在壓裂第二段時(shí)先注入30 m3濃鹽酸進(jìn)行預(yù)處理后壓裂時(shí)施工壓力基本上在35~50 MPa,施工難度大幅度降低。
YP5井采用套管固井(凝灰?guī)r)+篩管完井(流紋巖)。2015年7月12日對(duì)營(yíng)城組4204~4598 m井段進(jìn)行酸化,5 mm油嘴放噴,日產(chǎn)氣7×104m3,油壓19 MPa,日產(chǎn)液0.24 m3,累出液26.07 m3,累產(chǎn)氣6.52×105m3,酸化液返排率13%。目前日產(chǎn)氣2.9×105m3,油壓16 MPa,日產(chǎn)水1.9 m3。
YP2井采用套管固井完井(凝灰?guī)r)+大通徑分段泵送橋塞壓裂改造工藝技術(shù),2015年7月10日起對(duì)井營(yíng)城組3653~4252 m井段采用泵送橋塞分6段壓裂,共打入壓裂液4556.26 m3,加砂270.45 m3,壓后10 mm油嘴放噴,油壓16 MPa,日產(chǎn)液2.96 m3,累出液305.82 m3,瞬時(shí)產(chǎn)氣量26.7 m3/d,返排率6.23%,目前日產(chǎn)氣1.01×105m3,油壓15 MPa,日產(chǎn)水4.6 m3,水氣比0.46,累產(chǎn)氣量3.79×107m3。
(1)針對(duì)裂縫發(fā)育和儲(chǔ)層物性比較好的流紋巖和儲(chǔ)層致密物性差的凝灰?guī)r,采用不同的完井方式和儲(chǔ)層改造技術(shù)提高了工程技術(shù)的針對(duì)性,為儲(chǔ)層改造的有效性奠定了基礎(chǔ)。
(2)針對(duì)流紋巖儲(chǔ)層研究的酸液體系,在施工過(guò)程中當(dāng)鹽酸濃度降低到6%時(shí),體系黏度達(dá)到最大110 mPa·s,變黏效果明顯,高黏酸液降低了酸液進(jìn)入高滲層的能力,迫使酸液轉(zhuǎn)向,使低滲層得到酸化實(shí)現(xiàn)均勻酸化,提升酸化效果。
(3)通過(guò)對(duì)凝灰?guī)r儲(chǔ)層壓裂模擬表明,當(dāng)裂縫超過(guò)10條、裂縫半縫長(zhǎng)超過(guò)200 m時(shí),氣產(chǎn)量累產(chǎn)增加均不明顯。因此,確定最優(yōu)的裂縫間距80~120 m,半縫長(zhǎng)140~160 m,裂縫導(dǎo)流能力30~40 μm2·cm,單段加砂50~60 m3。實(shí)施結(jié)果表明,優(yōu)化的裂縫參數(shù)比較合理,能夠大幅度提高氣體產(chǎn)量。