吳利群
(陽煤集團新景公司調度室, 山西 陽泉 045400)
為了實現(xiàn)開采后的煤炭運輸快速、安全、高效,要求輸送機設備擁有裝載量大、遠距離、高運速的特點。PLC自動化控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)帶式輸送機在井下惡劣的工作環(huán)境中,有效對輸送機運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控[1-2],確保輸送機在運載負荷與運行速度達到最佳狀態(tài),保證井下煤炭正常生產。
帶式輸送機由膠帶機的結構形式及使用條件等特征可分為不同類型。帶式輸送機是由撓性輸送帶作為物料承載件和牽引件的連續(xù)輸送設備。輸送帶既是牽引機構又是承載機構,用旋轉的托輥支撐,運行阻力較小。主動滾筒在電動機驅動下旋轉,通過主動滾筒與輸送帶之間的摩擦力帶動帶及帶上的貨載一同連續(xù)運行,當貨載運到端部后,由于輸送帶換向而卸載。利用專門的卸載裝置也可以在中部任意卸載。具體結構如圖1所示。
控制裝置、執(zhí)行電機、變頻器和負載電流檢測等幾部分構成帶式輸送機的自動化調節(jié)系統(tǒng),結構如圖2所示。
1)控制裝置為研華UNO-2172-C22E可編程控制器。保持整體連線(主要是輸入輸出接口與現(xiàn)場總線)的通訊暢通,以便實時把控帶式輸送機的啟動開車預警、停車、常規(guī)保護、故障類別指示功能。變頻器為4臺昇森1-90kW變頻器變頻調速裝置。其主要作用是通過控制交流電動機的驅動,從而達到電動機的軟啟動、軟停車。
2)交流電機4臺(4×250 kW)。利用A/D模塊搜集帶式輸送機的交流信號,傳輸?shù)絇LC,軟件分析過后,計算輸送機的負荷情況,將控制信號輸出到D/A模塊,修正帶式輸送機的運轉速度,確保輸送機運轉處于最佳狀態(tài)。
圖1 帶式輸送機結構圖
圖2 自動化調節(jié)系統(tǒng)結構圖
D/A、A/D轉換器和PLC共同組成了輸送機自動反饋系統(tǒng)的控制裝置,PLC是專門針對工業(yè)應用設計的裝置,控制著整個系統(tǒng),主要用于輸入輸出之間的邏輯轉換。下頁圖3為PLC控制系統(tǒng)軟件的流程圖。
1-90kW變頻器采用就地和遠程兩種控制方式,而且可以互相切換,兩種控制方式都可以判斷系統(tǒng)是否處于正常運轉狀態(tài)。當系統(tǒng)出現(xiàn)非正常狀態(tài)時,變頻器將信號輸出給控制器,控制器進而輸出相應的應急信號。
將此系統(tǒng)應用于某煤礦的730/1號、730/2號帶式輸送機進行工程試驗。該礦煤層厚度平均為10.01m,傾角為4°,采用綜合放頂煤法采煤。該礦井西部為煤炭鐵路集運站,距該站距離為8 km,東部為井坪鎮(zhèn),南部為太原市,北側為大同市,鐵路公路貫通,運輸方便,交通便利。
730/1號帶式輸送機型號為SJ-44SDJ-44,運煤量為850 t/h,輸送帶長度為600 m,坡度為7°,采用660 V的額定電壓,230 A的額定電流,電機型號為S200L-2。730/2號帶式輸送機的型號為STJ-120×2 200,運煤量 1 200 t/h,帶長 600 m,坡度為 8°,相應的輸送量額定電壓、額定電流為660 V、230 A,電機型號為S300L-2。
圖3 PLC控制系統(tǒng)軟件流程圖
試驗內容主要包括:電動機在運轉過程中載荷與電流的關系;電動機控制頻率對運轉速度的影響;根據以上的試驗結果,現(xiàn)場通過控制輸送機自動化調節(jié)系統(tǒng),實現(xiàn)帶式輸送機的啟動和停車,再以實際操作結果為依據,驗證自動化調節(jié)系統(tǒng)對帶式輸送機控制的精確度與靈活性。
根據以往經驗,把變頻器上控制輸出速度的設備運行頻率穩(wěn)定在0~60 Hz以內;控制系統(tǒng)里負責開始和停止的電動機時間上限為18 s,而且相應的配備對過大電流、電壓不足、設備漏電、載荷過重、電壓過大等危險因素的隱患排除功能。具體實驗內容是獲取750生產線1號和2號帶式輸送機的電流信號,以此為根據來判定帶式輸送機的運轉狀態(tài),根據輸送機的運轉狀態(tài),相應地改變輸送機的運行速度。帶式輸送機發(fā)出的電流信號、獲取電流信號的時間段,有利于系統(tǒng)靈敏度的調節(jié)與控制。
通過將此PLC控制系統(tǒng)安裝在帶式輸送機控制器上,結果表明,考核的輸送機控制頻率、運轉速度、載荷與電流等參數(shù)均處于安全域內。具體參數(shù)表現(xiàn)如下:輸送機載荷與皮帶張力在正常運轉時相對摩擦力保持在一定范圍內,避免產生打滑。PLC控制系統(tǒng)將啟車拉緊信號、停車信號輸出給液壓拉緊裝置,液壓拉緊裝置將信息反饋回預張緊信號、張緊正常信號、張緊故障信號等。如果張緊沒有達到正常狀態(tài),控制系統(tǒng)會自動發(fā)出停機信號并報告故障,以免輸送帶過度損耗。PLC控制系統(tǒng)的應用增加了帶式輸送機運轉的安全性與穩(wěn)定性,降低帶式輸送機啟車時對其他電氣設備的干擾,延長了輸送機的使用時間,極大地增長了生產效率。
帶式輸送機自動化調節(jié)系統(tǒng)在某礦現(xiàn)場應用后取得良好的效果。它的主要功能為實時獲取現(xiàn)場數(shù)據信息、監(jiān)測輸送機運行狀態(tài)、分析自動化故障、報告運行參數(shù)以及數(shù)據庫多項操作和報警提示等。根據輸送機反饋信號來針對性地加快或者減緩輸送機運轉速度,實現(xiàn)速度與載荷的最佳配合。