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        跳汰選煤工藝存在弊端及應(yīng)用改進分析

        2018-10-21 17:46:05孟慶棒崔小英
        中國化工貿(mào)易·中旬刊 2018年6期

        孟慶棒 崔小英

        摘 要:本文分析了跳汰洗煤現(xiàn)狀和無壓三產(chǎn)品重介旋流器洗選方式的優(yōu)缺點,提出技改建議,將跳汰分選更換為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,提高選煤效率。

        關(guān)鍵詞:跳汰洗煤;重介旋流器;分析對比

        近幾年來,由于井下工作面條件限制造成原煤配采比例發(fā)生變化,跳汰入洗原料煤可選性由易選變?yōu)橹械瓤蛇x,導(dǎo)致跳汰洗選難度增加,不時出現(xiàn)灰分超標現(xiàn)象,嚴重影響煤礦經(jīng)濟收入。

        1 跳汰選煤的基本現(xiàn)狀

        目前,多數(shù)選煤廠采用跳汰洗選系統(tǒng)生產(chǎn)精煤,主要工藝為原料煤經(jīng)等候車間進行預(yù)篩分后進入跳汰機進行洗選,選出三種產(chǎn)品精煤、中煤、矸石,脫水設(shè)備有斗提機、脫水篩和離心脫水機。

        1.1 可選性分析

        一是δ±0.1含量法。根據(jù)GB/T16417-2011《煤炭可選性評定方法》評定原煤的可選性:跳汰入料原煤+0.5mm的可選性,當(dāng)以11.8%作為精煤灰分指標時,理論分選密度為1.58kg/l,δ±0.1含量為17%(扣除沉矸),原煤可選性等級為中等可選,理論回收率僅為54%。

        1.2 跳汰數(shù)量效率

        從上表可以看出,以跳汰各皮帶小時運輸量測算時,精煤占47.52%,中煤占17.16%,矸石占12.20%,煤泥占23.12%。以理論回收率54%計算可知,數(shù)量效率僅為88%。

        1.3 總錯配物含量

        經(jīng)對選后產(chǎn)品進行快浮試驗,得知:跳汰矸含精為6.8%,中煤含精為7.52%,精含矸為6.07%,按此計算,總錯配物含量高達20.39%,分選效果明顯達不到技術(shù)要求。

        2 重介質(zhì)旋流器前景展望

        2.1 重介質(zhì)選煤優(yōu)勢

        重介質(zhì)選煤的分選效率高于其他選煤方法,分選效率可達99%以上,可以處理難選煤和極難選煤;分選粒度范圍和密度范圍寬,分選粒度下限0.5mm上限可達500mm以上,分選密度可在1.3~2.0g/cm3范圍內(nèi)調(diào)整;工藝操作簡單,調(diào)節(jié)方面。脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,可以提高精煤產(chǎn)量,提高分選效率,保證精煤灰分合格。

        2.2 重介質(zhì)選煤工藝選煤方法

        使用脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選精煤,工藝流程為:“脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選”+“粗煤泥螺旋分選機”+“粗煤泥TBS”+“煤泥壓濾分選工藝”。

        2.3 選煤廠生產(chǎn)能力測算

        選煤廠跳汰車間原設(shè)計生產(chǎn)能力為:年處理原煤2.85~4.22Mt,每天處理末原煤8636~12788t,小時處理能力為570~800t。經(jīng)過脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器生產(chǎn)能力為:年處理原煤5.80~739Mt,每天可處理原煤17600~22400t,小時處理能力為1100~1400t。

        3 選煤方法、分選粒級及工藝流程

        3.1 選煤方法及分選粒級

        3.1.1 選煤方法

        將原有跳汰洗選改為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選。將原來三臺跳汰機更換為兩臺3SNWX1500/1100三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,3臺精煤脫介篩,1臺中煤脫介篩,1臺矸石脫介篩,設(shè)備臺數(shù)減少也使維護量大減。改造后脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器生產(chǎn)能力為:年處理原煤5.80~7.39Mt,小時處理能力可達1100~1400t,可滿足精煤生產(chǎn)的需要

        3.1.2 分選粒級

        更換為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選后,入洗原煤粒度要求為-13mm末原煤,完全可以實現(xiàn)全煤入洗,不再需要等候系統(tǒng)。這樣可以簡化流程及其相關(guān)的成本投入和人員投入。

        3.2 工藝流程的說明

        根據(jù)目前選煤行業(yè)使用情況分析,改造后洗選工藝確定為:脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器+螺旋分選機+TBS+一段濃縮+煤泥壓濾較為合理,既提高了洗選效率,又能保證精煤質(zhì)量的穩(wěn)定。

        ①-13mm末原煤經(jīng)1.5mm脫泥后,篩下物進入煤泥水池,脫泥篩篩上物(13~1.5mm)進入無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,產(chǎn)品經(jīng)脫介、脫水后出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品;②脫泥篩篩下水經(jīng)分級濃縮旋流器分級后,溢流去濃縮機濃縮,底流進入螺旋分選機系統(tǒng)分選,分選后精煤直接脫水回收到精煤產(chǎn)品倉,中煤和矸石則進入TBS系統(tǒng)進行再次分選;分選后的精煤進入精磁尾礦桶經(jīng)濃縮后再次回收,尾煤則進入中矸磁尾桶濃縮回收。精磁選尾礦(和TBS精礦)及中矸磁選尾礦(和TBS尾礦)分別經(jīng)濃縮旋流器濃縮,底流進入沉降過濾式離心機回收,溢流進入濃縮機濃縮。

        3.3主要工藝設(shè)備簡述

        ①無壓三產(chǎn)品重介旋流器:選用目前國內(nèi)先進的3SNWX1500/1100重介質(zhì)旋流器雙給介無壓三產(chǎn)品旋流器作為末原煤主洗設(shè)備。一段Φ1200mm,二段Φ850mm;工作壓力:1#介質(zhì)0.13~0.20MPa,2#介質(zhì)0.16~0.20MPa;處理能力260~350t/h,該設(shè)備具有分選精度高、分選下限低、處理能力大、易調(diào)節(jié)等優(yōu)點;②螺旋分選機:選用引進螺旋分選機,8臺一組,每臺3頭。該機分選效果好、性能穩(wěn)定、不需要動力、使用效果好;③TBS:選用引進3600mm型,處理能力120~150t/h,該機在要求的入料寬度內(nèi)分選效果好,可以全自動化控制控制。

        參考文獻:

        [1]金豐民,王瑀,張榮建,等.帶式輸送機實用技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.

        [2]宋偉剛.特種帶式輸送機設(shè)計[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007.

        作者簡介:

        孟慶棒(1986- ),男,漢族,黨員,河南開封杞縣人,大專,河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院。

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