丁可為,邱靜宜,喬 豐
(國網(wǎng)浙江省電力公司檢修分公司,浙江 紹興 312000)
某500?kV變電站在進行GW10-550系列高壓隔離開關(guān)(以下簡稱“刀閘”)操作過程中,刀閘無動作。經(jīng)過檢查核實,發(fā)現(xiàn)該刀閘的控制回路無電,進一步檢查無電原因是刀閘機構(gòu)箱內(nèi)的相序檢測繼電器XJ3-G故障。經(jīng)現(xiàn)場確認,該繼電器運行中發(fā)熱非常嚴重,部分外殼發(fā)生變形,導(dǎo)致在倒閘操作中刀閘經(jīng)常無法正常拉合。僅僅1年時間里,該繼電器就發(fā)生10余次類似故障,嚴重影響電網(wǎng)的正常運行。
XJ3-G相序檢測繼電器作為檢測低壓動力電源系統(tǒng)三相電源是否正常的設(shè)備,主要能實現(xiàn)三相順相序、三相電壓平衡以及全相的測量,一旦繼電器不能測量其中1項,將立即作出響應(yīng),使控制設(shè)備的控制回路處于閉鎖狀態(tài)。
繼電器檢測原理如圖1所示,由R1/R7,R3/R8及R5/R9組成三相交流電阻性降壓采樣電路,R2/C1,R4/C2及R6/C3組成阻容串聯(lián)降壓移相采樣電路,2個電路相間交叉移相,組成了全相、順相序和三相平衡的采樣電路。
當(dāng)三相交流電順相序接入時,如圖2所示,通過移相組成的采樣電路可以實現(xiàn)相序的判別和比較?,F(xiàn)以A相基準(zhǔn)相量疊加C相移相后的相量為例(其余各相以此類推)加以說明。
在圖2中,R1為A相公共電阻,通過R7的是A相電阻性基準(zhǔn)電流分量而C相通過由R6和C3組成的阻容電路,經(jīng)移相后的C相電流與A相基準(zhǔn)電流分量求和后,可實現(xiàn)對相序的判別。
由圖3可知,通過對C相R6和C3阻容串聯(lián)后計算,相移角約為60°;由于電容的超前作用,可知C相電流超前原C相60°。經(jīng)計算,R6和C3串聯(lián)后的阻抗約為240?kΩ,與A相基準(zhǔn)電阻R7的阻值240?kΩ一致。如果此時采樣的三相電壓平衡,其矢量大小相等,通過圖3矢量平移疊加后,將無電流輸出(其余兩相也相同),即即圖1中由V1—V6所組成的整流橋無直流電壓信號輸出。
由于無整流輸出,因此圖1中運算放大器IC1同相輸入端3腳電壓大于反相輸入端2腳電壓,IC1有輸出,并通過R16,V12和V14組成的繼電器驅(qū)動電路,使繼電器J1和J2動作,J2接點閉合,使刀閘控制回路開放實現(xiàn)正常操作。同時,由R15和V13組成的驅(qū)動雙色LED指示燈電路綠燈變亮,表示繼電器相序正確。
當(dāng)電源接入相序錯誤,按照平移疊加原則,如此時接入相序變成為C-B-A,如圖4所示,則A相經(jīng)R6,C3移相到基準(zhǔn)相C相。
圖1 XJ3-G相序繼電器原理
按照三相交流電基準(zhǔn)相序不變原則,各矢量經(jīng)移相后得圖5所示的矢量平移,此時得到輸出電流為(其余各相以次類推)。經(jīng)V1—V6三相組成的全橋整流后,經(jīng)C4濾波,V8單向?qū)?,V10穩(wěn)壓,提供給圖1所示運算放大器IC1的反相輸入端2腳。如果此時IC1輸入端2腳的電壓大于同相輸入端3腳電壓,則V14和V13晶體管截止,繼電器J1和J2失磁返回,J2接點斷開,閉鎖刀閘控制回路,使刀閘不能正常操作,同時V9雙色LED指示燈的紅燈變亮。
圖2 順相序移相電路
圖3 順相序移相矢量
另外,當(dāng)接入該繼電器的三相電壓嚴重不平衡(即整定三相不平衡率不小于13?%)以及發(fā)生缺相時,V1—V6所組成的三相全橋整流也將有輸出,這里不再贅述。
XJ3-G繼電器內(nèi)部工作電壓由1只1W的小型變壓器變換整流后供給(圖1中T1)。實測該變壓器的變比為380?V/14.2?V,其副邊交流電壓為14.2?V。分析圖1的工作原理可知,該變壓器副邊電壓經(jīng)過由V9,V15,V16和V17橋式整流二極管整流,再經(jīng)C5濾波后,獲得理想直流工作電壓:
式中:0.9為全橋整流系數(shù),1.414為交流電峰值。
圖4 逆相序移相電路
考慮負載、濾波電容容量大小等綜合因素影響,實際直流電壓約為 15?V。由R20,V11(8.7?V)組成穩(wěn)壓電路,提供運算放大器IC1電路的工作電壓和同相輸入端3腳上的參考電壓。J1和J2繼電器的工作電源直接由15?V電壓供給,而J1和J2繼電器實際額定工作電壓為12?V。這樣能確保繼電器穩(wěn)定可靠動作,但也會使其工作電流增大,導(dǎo)致整個繼電器的工作電源功耗隨之增大。
通過對XJ3-G繼電器二次工作電流的實測,其工作狀態(tài)下的最大工作電流約為80?mA。
由此可知,繼電器工作電源部分的實際額定功率P=14.2?V×0.080?A=1.136?W。
由于實際運行中該繼電器發(fā)熱十分嚴重,部分外殼因長期受熱而變形。通過拆解發(fā)現(xiàn),該繼電器故障無一例外都是由繼電器內(nèi)部電源變壓器T1繞組燒毀、斷路所致,因此對該繼電器進行實測和分析,發(fā)現(xiàn)該變壓器設(shè)計上無冗余備份。實測鐵芯截面S=0.95?cm×1.4?cm=1.332?cm2,按照小型變壓器鐵芯截面和容量關(guān)系公式P=S2/1.56計算,約為1.137?W(此為理想值,實際要稍小),與前述用電流、電壓所計算的額定功耗1.136?W基本一致,這說明繼電器的工作電源變壓器T1長期處于滿功率使用狀態(tài)。
進一步拆解分析發(fā)現(xiàn),該變壓器還存在設(shè)計問題。對該變壓器的繞組伏匝數(shù)進行實測,發(fā)現(xiàn)副邊繞組匝數(shù)為360匝,按照副邊電壓14.2?V計算,約為25.3匝/V。按此伏匝數(shù)推算原邊繞組,減去變比誤差修正系數(shù),原邊匝數(shù)應(yīng)該約為9?000匝。對變壓器鐵芯所使用硅鋼片質(zhì)量和厚度檢查,發(fā)現(xiàn)變壓器硅鋼片厚度為0.5?mm,屬于普通硅鋼片,其磁通密度Bm取值約為10?000?Gs,最高也不能超過12?000?Gs;且對于不同使用環(huán)境,Bm需要有一定的冗余。
副邊匝數(shù)可依據(jù)以下公式計算:
式中:U—副邊電壓,V;f—電源頻率,Hz;Bm—磁通密度,Gs;S—鐵芯截面積,cm2。
當(dāng)Bm取 10?000?Gs時可得:W=14.2/(4.44×50×1.332×104×10-8)≈ 480 匝。
據(jù)此計算所得,當(dāng)硅鋼片Bm取10?000?Gs時,其二次繞組約為480匝,與實際所測360匝出入較大。由此可見,在伏匝數(shù)計算中,該變壓器鐵芯Bm取值需達到13?000?Gs,才能滿足360匝的要求。由于鐵芯硅鋼片實際并未有如此高的導(dǎo)磁率,因此導(dǎo)致伏匝數(shù)不能滿足正常變壓器勵磁阻抗的要求,使變壓器空載激磁電流較大,承受過電壓情況下的過勵磁能力特性較差。由于繼電器正常工作時長期處于滿載工況,較大的空載電流與滿載工作電流之和使變壓器的發(fā)熱量大增,這是繼電器故障頻發(fā)的主要內(nèi)在因素。
圖5 逆相序移相矢量圖
由于該繼電器測量為三相相序,實際工作在三相三線交流電源場所,因此該變壓器的原邊需要承受380?V的線電壓。在相同功率情況下,電壓升高,變壓器繞組匝數(shù)就需要增加,但由于變壓器鐵芯的窗口面積是一定的,因此只有減小絕緣導(dǎo)線的線徑,才能容納下所增加的繞組匝數(shù);而導(dǎo)線線徑減小,繞組所需承受的電流密度(A/mm2)也將提高。
前述設(shè)計缺陷的存在,無法平衡內(nèi)部發(fā)熱和散熱,如果采用220?V的同樣功率變壓器,則發(fā)熱量將明顯下降,但需要三相四線接入。同時,由于繼電器安裝在戶外刀閘機構(gòu)箱內(nèi),在高溫季節(jié)會加劇故障的發(fā)生。
通過分析繼電器原理,發(fā)現(xiàn)電路設(shè)計也存在缺陷。該缺陷雖不會導(dǎo)致相序繼電器不工作,但無法調(diào)節(jié)三相電壓不平衡時的檢測靈敏度。
如圖 6所示,在由R10,C5,R23,R11所組成的信號取樣電壓分壓調(diào)節(jié)電路中,調(diào)節(jié)R23只改變了R11上的電壓,調(diào)節(jié)后也只能使V8亮度發(fā)生變化,無法對由R10,C5和R12組成的2級濾波的信號輸出電壓進行有效幅值調(diào)節(jié)?,F(xiàn)場通過實際模擬信號電壓輸入并調(diào)節(jié)后,確證了該缺陷的存在,這使得運算放大器IC1的反相輸入端2腳輸入電壓的靈敏度調(diào)節(jié)失去意義。
該電路的正確設(shè)計應(yīng)是:將R10,C5和R12組成的2級濾波電路接入到由R23與R11組成的分壓電路中間U2點上,如圖7所示。這樣,當(dāng)調(diào)節(jié)R23時,在R11上就能獲得分壓值改變,即U2上電壓應(yīng)為(U1×R11)/(R11+R23)。由于該缺陷與所要解決的關(guān)鍵問題無足輕重,因此不再討論。
通過分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致繼電器頻發(fā)故障原因是:繼電器內(nèi)部作為工作電源的變壓器,容量小且設(shè)計不合理。如更換容量較大的變壓器,可以解決上述問題;但由于涉及改變繼電器內(nèi)部結(jié)構(gòu),且無法保證更換后產(chǎn)品的使用安全性,責(zé)任無法澄清,因此該方案不可取。
繼電器正常工作時處于長勵磁狀態(tài),發(fā)熱量較大,因此采取在刀閘不操作時將刀閘機構(gòu)箱內(nèi)電源拉停,使繼電器不工作的方法。此方法可顯著提高繼電器的使用壽命且方便可靠,但給變電站無人值守帶來考驗,不利于緊急情況下的遠控操作。
圖6 原相序取樣分壓電路
圖7 改進后的相序取樣分壓電路
通過聯(lián)合廠家改進刀閘控制回路設(shè)計,使所選用的相序繼電器在相序正確時處于不勵磁狀態(tài),以降低繼電器的工作電流,降低內(nèi)部變壓器的發(fā)熱量,提高繼電器的使用壽命。但由于需要在繼電器后增加一級輔助繼電器來達到所需的邏輯條件,雖解決了存在問題,但需要修改設(shè)計圖以及現(xiàn)場接線等,比較復(fù)雜。
通過現(xiàn)場實際測試,浙江正泰電氣股份有限公司生產(chǎn)的XJ3-G相序繼電器質(zhì)量和發(fā)熱情況等要明顯好于正在使用的產(chǎn)品,替換后該產(chǎn)品已使用1年多時間,至今尚未發(fā)生故障。
幾種方案對比后,發(fā)現(xiàn)最后一種方案最為實用可靠,且無需作改動。但由于繼電器仍處于常勵磁工作狀態(tài),仍然存在類似的工作環(huán)境,僅可降低故障發(fā)生的頻次。
在低壓三相交流動力供電系統(tǒng)中,為防止三相交流電接入設(shè)備的相序不正確,導(dǎo)致設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常,需要對三相交流電相序進行檢測控制,以確保在相序不正確或電壓異常時,設(shè)備控制回路處于閉鎖狀態(tài)。但相序檢測設(shè)備本身一旦發(fā)生故障,設(shè)備同樣無法正常運轉(zhuǎn)。作為三相異步電機正確運轉(zhuǎn)時所需的相序接入保護,相序繼電器被廣泛應(yīng)用在變電站的斷路器、刀閘、變壓器冷卻器等控制回路中,其工作環(huán)境、質(zhì)量和在控制電路中的使用及設(shè)計方法是否合理,都可影響繼電器故障的頻發(fā)程度。
對該500?kV變電站高壓隔離開關(guān)的動力電源相序檢測繼電器頻發(fā)連續(xù)性故障進行探討分析,研究隔離開關(guān)無法正常操作的異常故障,查找到了故障頻發(fā)原因,提出了解決的方法,可供同行解決類似問題時參考借鑒。