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        汽輪發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)超標(biāo)原因分析及解決措施

        2018-10-21 11:24:56余占江楊建橋趙新磊
        電力安全技術(shù) 2018年9期
        關(guān)鍵詞:汽輪墊片定子

        余占江,張 雷,楊建橋,趙新磊

        (平頂山姚孟發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467031)

        0 引言

        汽輪發(fā)電機(jī)是汽輪發(fā)電機(jī)組的重要設(shè)備之一,對汽輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要影響。發(fā)電機(jī)振動(dòng)狀態(tài)是評價(jià)機(jī)組能否持續(xù)可靠運(yùn)行的重要指標(biāo)。如果在運(yùn)行過程中,發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)超過允許值,將會(huì)造成發(fā)電機(jī)密封瓦、軸承、軸頸、油檔等設(shè)備磨損,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)定子膛內(nèi)進(jìn)油、發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫量增大等不良后果,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行。因此,在汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,發(fā)電機(jī)的軸承振動(dòng)值要保持在運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),避免發(fā)電機(jī)出現(xiàn)異常。

        水-氫-氫型發(fā)電機(jī)采用端蓋式軸承,發(fā)電機(jī)在運(yùn)行過程中振動(dòng)的原因有2個(gè)方面:一方面是發(fā)電機(jī)定子在運(yùn)行時(shí)承受鐵芯傳來的電磁振動(dòng);另一方面是承受轉(zhuǎn)子不平衡產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)。另外,如果發(fā)電機(jī)座底腳承載狀態(tài)不理想,也會(huì)使發(fā)電機(jī)在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生較大的振動(dòng)。

        因此,在汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行時(shí),要保證發(fā)電機(jī)定子負(fù)荷分配在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

        1 機(jī)組概況

        某600?MW汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司與三菱公司聯(lián)合設(shè)計(jì)的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽凝汽式汽輪機(jī),其型號為CLN600-24.2/566/566;發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司制造的QFSN-600-2YHG型三相交流隱極式同步汽輪發(fā)電機(jī)。

        汽輪發(fā)電機(jī)組共8個(gè)軸承,如圖1所示。其中1,2號軸承為高中壓轉(zhuǎn)子支撐軸承,3,4號軸承為低壓I低壓轉(zhuǎn)子支撐軸承,5,6號軸承為低壓II低壓轉(zhuǎn)子支撐軸承,7,8號軸承為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支撐軸承。發(fā)電機(jī)的2個(gè)軸承采用端蓋式軸承,即端蓋上設(shè)有軸承座,由端蓋支撐軸承載荷。該軸承采用下半2塊可傾式軸瓦,能自調(diào)心,穩(wěn)定性強(qiáng),抗油膜擾動(dòng)能力強(qiáng)。

        該機(jī)組于2007年投產(chǎn),自2014年12月以來發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)7,8號軸承振動(dòng)較大。在機(jī)組運(yùn)行過程中,隨機(jī)選取發(fā)電機(jī)在不同負(fù)荷下7,8號軸承的振動(dòng)值作為代表,具體振動(dòng)值如表1所示。

        圖1 汽輪發(fā)電機(jī)組軸系示意

        表1 6號發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)值

        電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T?5210.3—2009對轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械軸承振動(dòng)情況的相關(guān)規(guī)定如表2所示。

        表2 機(jī)械軸承振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)

        結(jié)合上述振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)可以看出,6號發(fā)電機(jī)運(yùn)行過程中軸承振動(dòng)值不在運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

        2 發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)的原因分析

        在汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過程中,造成發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)的因素很多。

        (1)?發(fā)電機(jī)氫氣壓力低,發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣量不足,不能對發(fā)電機(jī)的定子鐵芯和轉(zhuǎn)子起到充分的冷卻作用,造成發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子鐵芯過熱而發(fā)生熱彎曲,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)過大。

        (2)?發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器冷卻效果差,發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣溫度增高,不能充分冷卻發(fā)電機(jī)定子鐵芯和轉(zhuǎn)子,造成發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子鐵芯熱彎曲,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)大。

        (3)?汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,轉(zhuǎn)子在高速旋轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生過大的離心力,對軸承產(chǎn)生的激振力引起軸承振動(dòng)。

        (4)?機(jī)組軸系中心差引起機(jī)組軸振大,從而造成發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)大。

        (5)?機(jī)組負(fù)荷變化使發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生了熱變形,引起轉(zhuǎn)子熱態(tài)不平衡,造成發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)大。

        (6)?汽機(jī)房室溫不穩(wěn)定,引發(fā)發(fā)電機(jī)膨脹不均,最終導(dǎo)致發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)大等。

        以下結(jié)合本機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行情況,分析造成發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)大的具體原因。

        2.1 汽輪發(fā)電機(jī)組軸系中心差

        當(dāng)6號機(jī)組停運(yùn)后,在全實(shí)缸狀態(tài)下對6號發(fā)電機(jī)組軸系中心數(shù)據(jù)進(jìn)行測量,具體測量結(jié)果如表3所示。

        表3 汽輪發(fā)電機(jī)組軸系中心數(shù)據(jù)

        雖然機(jī)組軸系中心數(shù)據(jù)中存在個(gè)別數(shù)據(jù)超標(biāo)的情況,但機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示:機(jī)組運(yùn)行過程中發(fā)電機(jī)軸振7X,8X,7Y,8Y在54—108?μm內(nèi)的變化,軸振是在合格范圍內(nèi)(大型汽輪發(fā)電機(jī)組軸振合格值小于125?μm)。另外,發(fā)電機(jī)7,8號軸承下半采用2塊可傾式軸瓦,能自調(diào)心,穩(wěn)定性強(qiáng),抗油膜擾動(dòng)能力強(qiáng),因此不存在機(jī)組軸系中心對發(fā)電機(jī)7,8號軸承的振動(dòng)影響情況。

        2.2 滑銷系統(tǒng)間隙異常

        滑銷系統(tǒng)為汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行過程中的均勻膨脹提供保障。發(fā)電機(jī)的滑銷系統(tǒng)由2個(gè)縱銷和2個(gè)橫銷構(gòu)成,分別控制發(fā)電機(jī)橫向和縱向膨脹。因發(fā)電機(jī)橫向膨脹較小、軸向膨脹較大,機(jī)組運(yùn)行后發(fā)電機(jī)縱銷兩側(cè)間隙會(huì)發(fā)生變化,影響發(fā)電機(jī)軸向膨脹。如果機(jī)組在運(yùn)行中滑銷系統(tǒng)工作異常,不能使發(fā)電機(jī)均勻膨脹,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)部間隙及設(shè)備載荷分配不能滿足機(jī)組運(yùn)行要求,機(jī)組在運(yùn)行中將會(huì)出現(xiàn)異常振動(dòng)。為了避免由于滑銷系統(tǒng)工作異常導(dǎo)致發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)超標(biāo),對發(fā)電機(jī)的滑銷系統(tǒng)的配合間隙進(jìn)行了檢查,結(jié)果如表4所示。

        從表4數(shù)據(jù)可以看出,發(fā)電機(jī)滑銷系統(tǒng)配合間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(制造廠對滑銷系統(tǒng)配合間隙要求為:0.04—0.08?mm),因此可排除滑銷系統(tǒng)間隙異常引起發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)這一原因。

        表4 發(fā)電機(jī)滑銷系統(tǒng)配合間隙 mm

        2.3 發(fā)電機(jī)定子載荷分配不均

        機(jī)組在運(yùn)行過程中,其發(fā)電機(jī)定子振動(dòng)值通常應(yīng)在 10?μm 內(nèi)。

        對發(fā)電機(jī)定子振動(dòng)情況進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)定子的振動(dòng)值較大(如圖2,3所示),這是由于發(fā)電機(jī)定子載荷分配不均勻造成的。由此確定,發(fā)電機(jī)定子載荷分配不均是導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行中軸承振動(dòng)超標(biāo)的原因。

        圖2 發(fā)電機(jī)底座垂直方向振動(dòng)(左側(cè))

        圖3 發(fā)電機(jī)底座垂直方向振動(dòng)(右側(cè))

        3 解決方案

        所謂載荷分配,是指按制造廠提供的數(shù)據(jù)將發(fā)電機(jī)重量合理地分配到承力面上。在發(fā)電機(jī)安裝、檢修過程中,應(yīng)檢查發(fā)電機(jī)、軸承座、臺(tái)板等結(jié)合面的間隙、接觸是否均勻。但是,即便接觸均勻也不能說明發(fā)電機(jī)定子的載荷分配合理均勻,應(yīng)按照制造廠設(shè)計(jì)要求對發(fā)電機(jī)承力面載荷分配情況進(jìn)行檢查和調(diào)整。

        對汽輪發(fā)電機(jī)組承力面載荷分配檢查和測量的主要方法有:測力計(jì)法、貓爪垂弧法和抬差法。測力計(jì)法最為準(zhǔn)確,測量結(jié)果也更直觀,但測量工作過程較為復(fù)雜。抬差法與貓爪垂弧法原理相同,過程相似。目前,施工中較為普及的是貓爪垂弧法,其測量過程簡單、操作也較為容易;但由于發(fā)電機(jī)定子面積較大,在發(fā)電機(jī)載荷分配試驗(yàn)中測量結(jié)果不準(zhǔn)確。

        3.1 測量發(fā)電機(jī)定子載荷

        根據(jù)實(shí)際情況和制造廠設(shè)計(jì),選用抬差法,分別對發(fā)電機(jī)勵(lì)端、汽端的載荷進(jìn)行分配,分配方法如下。

        (1)?將發(fā)電機(jī)滑銷全部取出,排除發(fā)電機(jī)外部影響。

        (2)?在發(fā)電機(jī)機(jī)座四角結(jié)合面各安裝1塊0—10?mm百分表,并加1.0?mm不銹鋼臨時(shí)測量墊片(尺寸:300?mm×300?mm),將百分表調(diào)整至中間刻度5.0?mm。開展汽端定子載荷分配試驗(yàn)時(shí),應(yīng)先緊固勵(lì)端螺栓,松開汽端地腳螺栓:將發(fā)電機(jī)汽端右側(cè)頂起1.5?mm,取出該側(cè)臨時(shí)測量墊片,同時(shí)記錄左側(cè)百分表讀數(shù)Ha;恢復(fù)右側(cè)臨時(shí)測量墊片,百分表讀數(shù)恢復(fù)定值(5.0?mm)。在試驗(yàn)中,用200?t的液壓千斤頂頂升,完成墊片的添加、撤出。

        (3)?將發(fā)電機(jī)汽端左側(cè)頂起1.5?mm,取出該側(cè)臨時(shí)測量墊片,同時(shí)記錄右側(cè)百分表讀數(shù)Hb;恢復(fù)左側(cè)臨時(shí)測量墊片,百分表讀數(shù)恢復(fù)定值(5.0?mm)。

        (4)?兩側(cè)抬升值偏差應(yīng)符合制造廠及國家規(guī)范,滿足要求|Ha-Hb|≤0.10?mm。

        (5)?勵(lì)端的載荷分配的測量方法與汽端負(fù)荷分配的測量方法相同。

        (6)?按照上述步驟,對發(fā)電機(jī)載荷的實(shí)際分配情況進(jìn)行測量,并對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄。

        按照上述方法,分別對發(fā)電機(jī)勵(lì)端、汽端負(fù)荷進(jìn)行測量,結(jié)果如表5所示。

        表5 發(fā)電機(jī)調(diào)整前載荷分配情況 mm

        對發(fā)電機(jī)載荷分配的3次測量結(jié)果進(jìn)行計(jì)算,如表6所示。

        從表6可知,勵(lì)端3次測量結(jié)果均不符合|Ha-Hb|≤0.10?mm的要求,勵(lì)端右側(cè)偏輕。為了使發(fā)電機(jī)定子載荷分配滿足要求,應(yīng)對發(fā)電機(jī)的勵(lì)端載荷進(jìn)行調(diào)整、重新分配。

        表6 發(fā)電機(jī)調(diào)整前|Ha-Hb|計(jì)算情況 mm

        3.2 載荷分配調(diào)整

        載荷分配的偏差通過加減發(fā)電機(jī)定子與臺(tái)板之間支撐墊片的厚度來調(diào)整,使之最終滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。加減墊片厚度時(shí),應(yīng)遵循同端左右兩側(cè)墊片“一側(cè)減,一側(cè)加”的等量調(diào)整原則。

        如需單側(cè)調(diào)整應(yīng)綜合考慮發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的中心位置,應(yīng)保證其相對中心位置和端蓋橫向水平在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi)。

        經(jīng)過對發(fā)電機(jī)定子載荷分配多次調(diào)整,最終在勵(lì)端右側(cè)增加0.15?mm墊片,并對發(fā)電機(jī)的載荷分配進(jìn)行最終測量,測量數(shù)據(jù)如表7所示。

        表7 發(fā)電機(jī)調(diào)整后載荷分配情況 mm

        對發(fā)電機(jī)載荷分配調(diào)整后的3次測量結(jié)果進(jìn)行計(jì)算,如表8所示。

        表8 發(fā)電機(jī)調(diào)整后|Ha-Hb|計(jì)算情況 mm

        從表8可以看出,調(diào)整后的勵(lì)端和汽端3次測量結(jié)果均符合|Ha-Hb|≤0.10?mm的要求,表明發(fā)電機(jī)定子載荷分配已滿足要求,并在機(jī)組運(yùn)行后對發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)進(jìn)行測量,予以驗(yàn)證。

        3.3 效果驗(yàn)證

        通過對6號發(fā)電機(jī)載荷重新分配調(diào)整,消除了發(fā)電機(jī)定子載荷分配不滿足設(shè)計(jì)要求的情況。在6號機(jī)組運(yùn)行后,根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)查到發(fā)電機(jī)在不同的負(fù)荷下7,8號軸承振動(dòng)值如表9所示。

        表9 發(fā)電機(jī)定子載荷分配調(diào)整后7,8號軸承振動(dòng)值

        從以上結(jié)果可以看出,發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)值與發(fā)電機(jī)定子載荷調(diào)整前的振動(dòng)數(shù)值比較,載荷分配調(diào)整后發(fā)電機(jī)7,8號軸承的振動(dòng)明顯減小,而且發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)值在良好范圍內(nèi)。

        4 結(jié)束語

        600?MW汽輪發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了發(fā)電機(jī)7,8號軸承振動(dòng)超標(biāo)問題,通過發(fā)電機(jī)定子載荷分配試驗(yàn),分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出發(fā)電機(jī)勵(lì)端右側(cè)載荷分配偏輕。經(jīng)過測量、調(diào)整,最終在發(fā)電機(jī)勵(lì)端右側(cè)增加0.15?mm墊片后,測得發(fā)電機(jī)定子載荷分配滿足要求。當(dāng)機(jī)組投入運(yùn)行后,機(jī)組負(fù)荷在600?MW時(shí),發(fā)電機(jī)7號軸承振動(dòng)值為21?μm,8號振動(dòng)值為25?μm,發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng)處于良好范圍,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),為了保證機(jī)組長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,建議在發(fā)電機(jī)定子振動(dòng)異常的情況下,在端蓋式發(fā)電機(jī)A級檢修時(shí),調(diào)整轉(zhuǎn)子中心并開展發(fā)電機(jī)定子載荷分配試驗(yàn)。

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