李全善,,王堃,朱連勛,陳平
(1.北京世紀(jì)隆博科技有限責(zé)任公司,北京100020;2.中國(guó)石油大慶石化分公司,黑龍江大慶163711)
關(guān)鍵字:全流程 智能控制 雙烯收率 能耗
石油化工是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),既是能源生產(chǎn)企業(yè),也是能耗和污染企業(yè)。石化裝置工藝復(fù)雜,存在多變量、強(qiáng)耦合、非線性、大時(shí)滯、多目標(biāo)、多約束、自干擾等難題。采用常規(guī)控制難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)常造成操作波動(dòng),上述難題一直是國(guó)內(nèi)外研究重點(diǎn)。為此,需采用信息化技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)石油化工生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際情況,開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)化石油化工關(guān)鍵共性技術(shù),對(duì)提高裝置收率,節(jié)能降耗起著至關(guān)重要的作用。
北京世紀(jì)隆博科技有限責(zé)任公司長(zhǎng)期致力于石油化工節(jié)能降耗關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā),將石化生產(chǎn)過(guò)程與信息化技術(shù)相融合,開(kāi)發(fā)了關(guān)鍵共性技術(shù)—Robust-IC全流程智能控制系統(tǒng),解決了生產(chǎn)裝置上控制難題,實(shí)現(xiàn)裝置長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)智能控制,并將此共性技術(shù)與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合,已在國(guó)內(nèi)多套石化裝置應(yīng)用,取得了良好的應(yīng)用效果。
Robust-IC全流程智能控制系統(tǒng)是將信息化和工業(yè)化“兩化”深度融合的新一代全流程智能控制系統(tǒng),解決了PID整定難題,實(shí)現(xiàn)全裝置所有控制回路的智能精準(zhǔn)控制;解決了生產(chǎn)裝置中多變量、非線性、強(qiáng)耦合、純滯后、間歇式和連續(xù)式控制并存、多約束和多目標(biāo)調(diào)控等技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)智能控制的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。Robust-IC全流程智能控制系統(tǒng)包括Robust-M智能建模、Robust IMC-PID智能內(nèi)模PID優(yōu)化控制、Robust VNLAC智能變參數(shù)非線性區(qū)域控制、Robust BFC烽燧控制和Robust MIC多變量智能控制五大關(guān)鍵技術(shù)。
1)Robust-M大數(shù)據(jù)智能建模
創(chuàng)造性將大數(shù)據(jù)挖掘、優(yōu)化方法與在線閉環(huán)建模集成,無(wú)需測(cè)試直接建立閉環(huán)系統(tǒng)中連續(xù)的對(duì)象模型方法,實(shí)現(xiàn)在線自學(xué)習(xí)智能建模,形成全工況模型庫(kù)。
2)Robust IMC-PID智能內(nèi)模PID優(yōu)化控制
Robust IMC-PID智能內(nèi)模PID優(yōu)化控制自動(dòng)采集工廠海量過(guò)程數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)化為有效的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),無(wú)需外加任何測(cè)試信號(hào),在線自動(dòng)智能建模及設(shè)計(jì)控制器參數(shù),實(shí)現(xiàn)全裝置全流程智能內(nèi)模PID控制器參數(shù)設(shè)計(jì)及優(yōu)化,達(dá)到高精度無(wú)超調(diào)快速平穩(wěn)控制,適用于多種工況,可長(zhǎng)期投用,解決了現(xiàn)有參數(shù)整定方法粗放、魯棒性差、無(wú)法滿足系統(tǒng)多種工況需求等問(wèn)題,在保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,大大提升生產(chǎn)裝置自控精度,減輕操作人員負(fù)擔(dān)。
3)Robust VNLAC智能變參數(shù)非線性區(qū)域控制
Robust VNLAC智能變參數(shù)非線性區(qū)域控制是一種結(jié)合智能建模、模糊控制和專家系統(tǒng)的新型智能控制方法,解決了傳統(tǒng)液位—流量串級(jí)控制流量大幅波動(dòng)的控制難題,發(fā)揮液位的緩沖作用,盡可能使流量穩(wěn)定,減少對(duì)下游的影響。
4)Robust BFC烽燧控制
依據(jù)生產(chǎn)方案變更的負(fù)荷信息,基于全系統(tǒng)物料和能量的動(dòng)靜態(tài)平衡思想,對(duì)與生產(chǎn)工藝過(guò)程相關(guān)的控制回路進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)智能動(dòng)、靜態(tài)分配,減小生產(chǎn)方案變更帶來(lái)的波動(dòng),消除相關(guān)過(guò)程間的干擾。
5)Robust MIC多變量智能控制
Robust MIC多變量智能控制是一種針對(duì)復(fù)雜過(guò)程的國(guó)際領(lǐng)先的智能控制方法,其融合了多變量理論、智能建模、自適應(yīng)控制、協(xié)調(diào)控制、解耦控制、非線性控制、模糊控制、推理控制等多項(xiàng)技術(shù),解決生產(chǎn)裝置中多變量、非線性、強(qiáng)耦合、純滯后、間歇式和連續(xù)式控制并存、多約束和多目標(biāo)調(diào)控等技術(shù)難題,突破了傳統(tǒng)先進(jìn)控制(多變量預(yù)測(cè)控制、動(dòng)態(tài)矩陣控制、多變量自適應(yīng)控制等)在國(guó)內(nèi)難以長(zhǎng)期應(yīng)用的技術(shù)瓶頸,真正實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜生產(chǎn)過(guò)程長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
目前,Robust-IC全流程智能控制的關(guān)鍵共性技術(shù)已在國(guó)內(nèi)多套生產(chǎn)裝置應(yīng)用,應(yīng)用效果良好,以大慶石化60萬(wàn)噸/年乙烯裝置為例,該裝置采用的是中國(guó)寰球工程公司與大慶石化公司共同開(kāi)發(fā)的首套大型乙烯裝置國(guó)產(chǎn)化工藝包,共有7臺(tái)裂解爐,6臺(tái)引進(jìn)TECHNIP Stone & Webster(德西尼布石韋)工藝包,1臺(tái)采用寰球國(guó)產(chǎn)化工藝包,單臺(tái)裂解爐有2個(gè)爐膛,192根爐管,4路烴進(jìn)料,每路進(jìn)料配有稀釋蒸汽。分離系統(tǒng)采用五段壓縮,雙塔前脫丙烷前加氫分離工藝。全裝置設(shè)備共計(jì)692臺(tái),共有652個(gè)控制回路,測(cè)量點(diǎn)15 520個(gè)。
為進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)化乙烯裝置控制水平,優(yōu)化生產(chǎn)操作條件,實(shí)現(xiàn)全裝置整體平穩(wěn)運(yùn)行,大慶石化2014年引進(jìn)了Robust-IC全流程智能控制的關(guān)鍵共性技術(shù),實(shí)現(xiàn)全裝置智能化平穩(wěn)運(yùn)行。目前,該系統(tǒng)在大慶石化國(guó)產(chǎn)化乙烯裝置投用后,石腦油和乙烷爐雙烯收率分別提高0.52%和1.99%,能耗降低40.12千克標(biāo)油/噸,累計(jì)增加經(jīng)濟(jì)效益6.88億元。
在乙烯裝置上應(yīng)用后,近3年累計(jì)采集了裝置百億級(jí)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù),建立了全流程652個(gè)對(duì)象模型庫(kù),每個(gè)模型庫(kù)平均包含864個(gè)模型,共計(jì)563 328個(gè)模型,模型精度達(dá)95%。
以脫丁烷塔為例,基于Robust-M智能建模技術(shù),對(duì)脫丁烷塔全部控制回路建立過(guò)程對(duì)象傳遞函數(shù)模型,形成覆蓋全部工況模型庫(kù),針對(duì)每個(gè)模型,在線自動(dòng)設(shè)計(jì)內(nèi)模PID控制器及參數(shù)。并基于PSO等優(yōu)化算法,選取最優(yōu)智能內(nèi)模PID優(yōu)化控制器參數(shù),該參數(shù)可適用于多種工況,達(dá)到高精度無(wú)超調(diào)快速平穩(wěn)控制,可長(zhǎng)期投用,解決了現(xiàn)有參數(shù)整定方法粗放、魯棒性差、無(wú)法滿足系統(tǒng)多種工況需求等問(wèn)題,將基礎(chǔ)PID控制改造為智能控制,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)控制回路的快速平穩(wěn)控制,達(dá)到分離系統(tǒng)平穩(wěn)控制的要求,提高分離效果。實(shí)施后,靈敏板溫度均方差由2.39℃降至0.19℃,塔釜液位均方差從9.62%降至0.81%,回流罐壓力均方差從0.004 1 MPa降至0.000 2 MPa,脫丁烷塔整體被控參數(shù)均方差降低了91.49%,控制精度提高,運(yùn)行平穩(wěn),節(jié)能3%。脫丁烷塔控制點(diǎn)流程見(jiàn)圖1,優(yōu)化控制前后參數(shù)控制曲線對(duì)比見(jiàn)圖2。
圖1 大慶石化脫丁烷塔控制點(diǎn)流程
圖2 脫丁烷塔各參數(shù)優(yōu)化控制前后曲線對(duì)比
以脫丁烷塔靈敏板溫度串級(jí)控制為例,結(jié)合智能建模、模糊控制和專家系統(tǒng),針對(duì)液位測(cè)量值與設(shè)計(jì)值偏差與約束條件,實(shí)時(shí)調(diào)整液位控制器的比例、積分參數(shù),發(fā)揮溫度的緩沖作用,盡可能使流量穩(wěn)定,減少對(duì)下游的影響。實(shí)施后,溫度及流量波動(dòng)范圍大大降低,溫度均方差由1.55℃降低至0.72℃,流量均方差由2.17 t/h降低至1.50 t/h。大慶石化乙烯裝置脫丁烷塔ET3461的靈敏板溫度串級(jí)控制曲線優(yōu)化前后對(duì)比見(jiàn)圖3。
圖3 脫丁烷塔ET3461的靈敏板溫度串級(jí)控制優(yōu)化前后曲線對(duì)比
以裂解爐EF3160為例,當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷變更時(shí),基于全系統(tǒng)物料和能量的動(dòng)靜態(tài)平衡,自動(dòng)分配負(fù)荷,實(shí)時(shí)調(diào)整兩個(gè)爐膛進(jìn)料量,實(shí)現(xiàn)智能動(dòng)、靜態(tài)分配,減小負(fù)荷變化帶來(lái)的波動(dòng),降低負(fù)荷變化對(duì)
COT溫度的影響。實(shí)施后,A、B爐膛均可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)升降負(fù)荷,提降負(fù)荷過(guò)程中的裂解爐COT溫度平穩(wěn)控制,支路溫差、支路進(jìn)料、稀釋蒸汽均在設(shè)定閾值范圍內(nèi),有效確保全裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。優(yōu)化后大慶石化裂解爐自動(dòng)提降負(fù)荷控制曲線見(jiàn)圖4。
圖4 裂解爐自動(dòng)提降負(fù)荷控制曲線
建立了7臺(tái)裂解爐的多變量模型,包含42個(gè)模型庫(kù)、240個(gè)全工況模型,模型涵蓋裂解爐COT、支路溫度、支路進(jìn)料量、稀釋蒸汽等關(guān)鍵工藝參數(shù),針對(duì)裂解爐復(fù)雜的多變量對(duì)象,設(shè)計(jì)具有多約束和多目標(biāo)調(diào)控的多變量智能控制器,定制開(kāi)發(fā)多變量一體化解決方案,只要簡(jiǎn)單設(shè)定運(yùn)行參數(shù)即可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜單元智能控制,控制精度高,安全可靠,長(zhǎng)期穩(wěn)定投用,適用于開(kāi)、停工等多種工況。實(shí)施后,COT波動(dòng)范圍降至±0.73℃,均方差降至0.43℃,原料切換、開(kāi)爐、停爐等多種工況均可穩(wěn)定控制,裂解爐始終在最佳狀態(tài)下運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了裂解爐智能控制技術(shù)應(yīng)用的重大突破。大慶石化裂解爐實(shí)施優(yōu)化控制前后運(yùn)行效果見(jiàn)表1。
表1 大慶石化裂解爐實(shí)施優(yōu)化控制前后運(yùn)行效果
為推進(jìn)石油石化行業(yè)綠色發(fā)展,采用高新信息技術(shù)與石油化工生產(chǎn)過(guò)程結(jié)合,開(kāi)發(fā)了Robust-IC全流程智能控制系統(tǒng),可有效減少裝置能源消耗,推動(dòng)我國(guó)石油石化行業(yè)過(guò)程控制的進(jìn)步,推進(jìn)實(shí)現(xiàn)石油石化行業(yè)可持續(xù)綠色發(fā)展。