謝紅星
(吉林油田公司新木采油廠 吉林松原 138000)
注水工作是油田二次開發(fā)的基礎,注水井測調試是注水工作的重中之重,是落實注水方案的最直接的手段。吉林油田新木采油廠在水井測調試保證技術上加強研究,不斷提高測試效率,更好地保證了油田的注水開發(fā)。
一般情況下,股份公司標準注水井的測試周期主要集中在半年以內。但是在半年內由于注水系統(tǒng)壓力頻繁波動、注水井水質發(fā)生變化、注水井井下技術狀況發(fā)生變化等原因,導致注水井的井下分水率明顯降低。特別是在一季度左右,注水井井下資料準確率達到53.4%。到了半年的時間,有效率只達到26.7%。所以注水井的測試周期不能是一成不變的,應該根據(jù)注水井的狀況合理的優(yōu)化注水井的測試周期。
測試力量不足,測試班組配備數(shù)量遠遠跟不上分注井增加的速度。在2000年我廠11個測試班承擔165口分注水井的測試任務,平均單班承擔的測試井數(shù)為15口井;2010年我廠共有14個測試班承擔491口水井的測試任務,平均單班承擔的測試井數(shù)為35口井。
另一方面,注采關系敏感,配注方案調整頻繁。2000年單井年調整注水方案為1.4次,但是隨著注水井層間矛盾日益突出、開發(fā)形式逐漸變差,到2010年平均單井調整測試已經達到4.8次,所以測試力量明顯不足。而到2018年,這種不足表現(xiàn)得更加明顯。
根據(jù)新木采油廠注水井的生產特點、井組油井的產油量等因素進行綜合分析,對注水井進行分析評價、確定每口水井的測試周期,并根據(jù)測試和井組動態(tài)反映及時進行調整,并對井組的產量進行跟蹤和分析,力爭實現(xiàn)“一井一周期”。
2.2.1 對單井歷次測試資料進行對比分析
查看注水井近幾年每次測試的情況,對測試資料進行統(tǒng)計和分析,確定層段性質的變化情況、吸水指數(shù)的變化情況、各層段水嘴的變化情況、并統(tǒng)計注水方案的變化情況,未測試周期優(yōu)化奠定基礎。
2.2.2 對優(yōu)化周期后井下分水情況進行驗證
根據(jù)注水井的現(xiàn)場資料和井組的動態(tài)反映,驗證注水井的測試周期是否合理,對于不合理的進行及時調整,然后根據(jù)現(xiàn)場資料和井組的動態(tài)反映,進行不斷地優(yōu)化和完善,最終形成不同類水井的測試周期。
2.3.1 測試周期優(yōu)化規(guī)律
需要延長測試周期的注水區(qū)塊:注水受效不敏感區(qū)、系統(tǒng)壓力穩(wěn)定區(qū)、清水注入?yún)^(qū)、層段單一區(qū)等等。
需要縮短測試周期的注水區(qū)塊:井下工藝復雜水井、注水受效敏感區(qū)、結垢嚴重區(qū)等等。
2.3.2 測試周期優(yōu)化成果
(1)注水敏感的區(qū)塊。目前這種區(qū)塊主要集中在146、147、152區(qū)塊,這些區(qū)塊的注水井的特點是注水見效敏感、水淹現(xiàn)象嚴重,注水方案沒有及時落實,兩天之內就會發(fā)生注水井水淹,針對這種情況我們主要是縮短注水井的測試周期。這樣的注水井有132口,目前測試周期主要集中在2個月。通過測試周期優(yōu)化這部分水井,驗證半年井下分水有效率由優(yōu)化前的24.9%上升到87.6%。
(2)低孔低滲的區(qū)塊。這部分水井主要集中在木118、木126、木H、前48、讓46、讓47、讓41區(qū)塊,共有138口水井,由于各區(qū)塊的注水見效不明顯,所以延長注水井的測試周期,主要集中在4~6個月,通過測試周期優(yōu)化,驗證半年的井下分水率由34.2%上升到88.4%。
直讀式雙流量新型井下測調儀綜合了機電一體化技術、計算機控制技術、通信技術、傳感器技術、精密機械傳動等技術,由地面控制儀、井下測調儀、可調堵塞器及配套設備等部分組成。
儀器采用邊測邊調的方式進行流量測量與調配。井下儀器通過電纜下入井中至需要調配的層段,打開新型井下儀器調節(jié)臂并與可調堵塞器對接;同時通過地面儀器監(jiān)視流量曲線,根據(jù)實時監(jiān)測到的流量與予設配注量的偏差自動調整注水閥水嘴大小,直到達到預設流量。該層調配完成后,收起調節(jié)臂,下放/上提至另一需要調配的層段進行測試和調配,直至所有層段測調完畢,然后根據(jù)需要進行復測并對個別層段注入量進行微調,完成全井各層段的測調。最后采用上提/下放方式對全井調配結果進行統(tǒng)一檢測。
表1 測試過程中工作量對比
通過兩種測試工藝的分析,邊測邊調與常規(guī)測試相比一口水井,操作人員少少下井口至少10次以上,并且隨著注水層段的增加,操作人員的勞動強度降低幅度越大。
(1)測試過程順利,投、撈、測、調正常,工人學習2周便能熟練掌握;
(2)測試效率極大提高,平均占井時間由常規(guī)測試的3.34工作日縮短到1.72工作日;
(3)工人勞動強度大幅降低,測試一口井減少上下井口次數(shù)10次以上;
(4)測調合格井,利用超聲波流量計驗證,符合率仍達到90%。
3.4.1 試井絞車改造
改造前:單滾筒絞車,投撈時需要其它試井車配合,絞車為后出絲,對井場規(guī)格化要求較高。
改造后:雙滾筒測試絞車和側出絲,降低對井場的要求,并且側出絲試井車冬季車內保溫較好。
3.4.2 井口裝置改造
改進前:天滑輪的壓輪與滑輪槽之間間隙較大,電纜易跳槽,造成電纜損壞;
改進后:天滑輪的壓輪與滑輪之間的間隙較小,具有很好的防跳槽功能。增大滑輪的直徑,防止電纜折斷。
3.4.3 測試電纜優(yōu)選
單層光皮電纜存在的問題:采用氬弧焊焊接,焊接質量不好,并且彎曲折斷;鋼管內易進高壓水發(fā)生崩裂。
鎧裝電纜存在的主要問題:密封效果差,水量損失嚴重;外層鋼絲容易起燈籠狀。
雙層光皮電纜的優(yōu)點:現(xiàn)場操作容易密封;抗疲勞強度高;等離子焊接退火工藝,焊接良好。
圖1 三種電纜結構對比圖
3.4.4 電纜頭改造
改進前:電纜頭為越拉越緊式,不能抽頭,否則電纜容易在中間斷裂,導致整盤電纜無法使用;
改進后:電纜頭為可抽頭式,在井下遇卡時電纜抽頭,保護電纜在電纜頭處斷開。
3.4.5 可調式堵塞器改造
改進前:對接困難,調節(jié)水嘴時堵塞器本體旋轉;水量不穩(wěn)定,關閉不嚴;底部濾網易堵塞,節(jié)流現(xiàn)象嚴重。
改進后:能實現(xiàn)成功對接;水量恒定,并能徹底關閉;解決了底部濾網堵塞和節(jié)流現(xiàn)象。
(1)注水井的測試周期不應該是“一成不變”的,應該針對每口注水井的地質特點對測試周期進行優(yōu)化,實現(xiàn)“一井一周期”。
(2)引進邊測邊調技術,是目前我們提高注水井測試效率、保證測試質量最有應用前景的測試新工藝,繼續(xù)對該項技術完善和適應性評價,以達到推廣應用的水平。