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        基于PLC和觸摸屏控制的臺達(dá)伺服系統(tǒng)應(yīng)用程序設(shè)計(jì)

        2018-10-19 16:09:22王海東
        科學(xué)與財(cái)富 2018年25期

        王海東

        摘 要: 本文闡述在光伏玻璃生產(chǎn)線上,基于CP1H PLC和WEINVIEW觸摸屏控制的臺達(dá)伺服驅(qū)動倒角系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)方法,并對其硬件組成、軟件組態(tài)、程序結(jié)構(gòu)及CP1H PLC在過程控制和運(yùn)動控制中的應(yīng)用實(shí)踐進(jìn)行分析。

        關(guān)鍵詞: CP1H PLC;觸摸屏;臺達(dá)伺服

        在安彩高科光伏玻璃磨邊生產(chǎn)線上,倒角裝置是獨(dú)立于磨邊機(jī)的控制系統(tǒng)。其緊接短邊、長邊研磨工序后,主要完成玻璃的四角研磨。倒角機(jī)靠伺服電機(jī)軸端齒輪和絲桿齒條傳動完成玻璃前進(jìn)方向的跟隨動作,借助氣缸適時動作推動勻速旋轉(zhuǎn)的磨頭電機(jī)完成倒角動作。

        1、控制系統(tǒng)

        控制系統(tǒng)硬件配置主要包括:CP1H-XA40DT-D PLC,WEINVIEW觸摸屏--MT6070IH,臺達(dá)ASD-A-0721-B伺服驅(qū)動器,ECMA-C30807PS伺服電機(jī)。CP1H PLC通過RS232接口實(shí)現(xiàn)和觸摸屏的串行通訊,并通過高速計(jì)數(shù)/脈沖輸出指令實(shí)現(xiàn)對伺服驅(qū)動器的定位和過程控制。倒角機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如下:

        2、組態(tài)設(shè)計(jì)

        2.1、組態(tài)軟件

        倒角機(jī)采用WEINVIEW觸摸屏,輸入電源電壓24VDC,設(shè)置三組異步式串行通訊端口:COM1(RS232/RS-485 2W/4W), COM2(RS-232), COM3(RS232/RS-485 2W),可同時連接3個不同協(xié)議的設(shè)備通訊,支持編程組態(tài)軟件EB8000 V2.0.0及更高版本。裝有組態(tài)軟件的PC機(jī)與其COM端連接,可實(shí)現(xiàn)組態(tài)畫面的上傳和下載,PLC通過COM接口與其連接,可實(shí)現(xiàn)PLC和觸摸屏的串行通訊。

        2.2、通訊設(shè)置

        WEINVIEW觸摸屏使用EB8000軟件進(jìn)行畫面組態(tài),其設(shè)計(jì)步驟包括:畫面編輯、編譯、模擬與下載。編輯畫面保存為MTP工程文件,使用EB8000的編譯功能,將MTP文件編譯成可下載到觸摸屏的XOB文件。模擬分為離線和在線模擬,在線模擬前需正確設(shè)定PLC的通訊參數(shù),選擇EB8000軟件的“編輯”菜單,選擇“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”,在“設(shè)備列表”里分別設(shè)定“本機(jī)HMI”和“本機(jī)PLC”主機(jī)類型,預(yù)設(shè)站點(diǎn)號,通訊接口類型,并在通訊參數(shù)里進(jìn)行COM口、波特率、PLC地址、數(shù)據(jù)位、通訊延時等設(shè)置。在HMI屬性里設(shè)置“HMI型號”、“站號”、“通訊端口號”等各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置,通過正確設(shè)置各項(xiàng)參數(shù),建立PLC和觸摸屏的端口匹配和連接方式。

        2.3、組態(tài)畫面

        通過EB8000功能選單上的窗口—開啟窗口—新增,建立需要的窗口類型,通過選取功能選單上的“元件”在相應(yīng)畫面中建立需要的開關(guān)、數(shù)值、字元、指示燈等各種元件。并在其屬性里設(shè)置讀取PLC名稱、類型、地址等對應(yīng)關(guān)系。

        如上圖“倒前角時間”對應(yīng)數(shù)值元件:其屬性設(shè)置讀取PLC類型為“OMRON CJ1/CS1”,地址D3100. 其他如倒后角時間讀取PLC地址D3650,倒前角速度讀取PLC地址D3210等。

        3、程序結(jié)構(gòu)

        3.1 I/O設(shè)置

        在CP1H PLC的I/0端進(jìn)行脈沖輸出端口設(shè)定, 100.00,100.01為脈沖輸出0端口,100.02,100.03為脈沖輸出1端口,并與臺達(dá)伺服驅(qū)動器SIGN,PUSLE端口建立連接。

        3.2 程序設(shè)計(jì)

        PLC主程序分為5段:程序啟動,倒角自動,伺服手動,回原點(diǎn)急停,倒角計(jì)算。啟動程序段:設(shè)定伺服電源Q:101.07、使能Q:101.01、倒角磨頭Q:101.05等輸出的啟動條件,通過伺服報(bào)警端口信號I:0.06、I0.07設(shè)定伺服故障輸出;自動程序段:分別按倒前角,前角回零,倒后角,回原點(diǎn)、倒角氣缸動作進(jìn)行程序設(shè)計(jì),因倒角時必須快速追片再與磨邊傳動同步倒角,伺服輸出頻率應(yīng)先快后慢,需要用到頻率加減速控制ACC指令以及PLS2定位指令。如PLS2 ,#0 ,#11,D3150,#0代表以絕對脈沖從脈沖輸出0端口按CW/CCW方式脈沖輸出方式CW方向運(yùn)行,并以0啟動頻率開始運(yùn)行(D1504)個脈沖,按(D3150)加速比率加速到目標(biāo)頻率(D3153),之后從減速點(diǎn)開始以(D3151)減速比率減速到啟動頻率停止脈沖輸出。伺服手動程序段:因手動速度恒定,主要用到SPED頻率設(shè)定指令,如SPED,#1,#1,,D1500代表北倒角機(jī)從脈沖輸出1端口通過CW/CCW脈沖輸出方式按CCW方向連續(xù)模式以D1500頻率運(yùn)行,通過W10.11下降沿決定停止位置。以1.08-1.11前后限位開關(guān)狀態(tài)決定CW/CCW極限位。在回原點(diǎn)程序段:主要用到原點(diǎn)ORG指令和動作模式控制INI指令,ORG指令使用前需要在軟件“系統(tǒng)設(shè)定“進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置,用INI指令來對指定端口進(jìn)行脈沖的輸出、中斷、停止命令。如INI,#0,#3,D1510代表脈沖輸出0端口脈沖停止。倒角計(jì)算段:主要通過各種運(yùn)算指令和遞增遞減指令進(jìn)行伺服輸出的速度換算。

        參考文獻(xiàn)

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        [2] 杜麗萍,王筱松.組態(tài)軟件MCGS在自動化生產(chǎn)線監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用研究 [J].哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)2012(04):116-118.

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