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        采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)開發(fā)

        2018-10-16 03:49:36鄧中活邵志才牛傳峰戴立順孫淑玲胡大為楊清河
        石油煉制與化工 2018年10期
        關(guān)鍵詞:催化劑工藝

        鄧中活,邵志才,牛傳峰,戴立順,劉 濤,孫淑玲,胡大為,楊清河

        (中國石化石油化工科學(xué)研究院,北京 100083)

        固定床渣油加氫工藝最大的挑戰(zhàn)是原料適應(yīng)性的提高及運轉(zhuǎn)周期的延長[1-4]。固定床運轉(zhuǎn)周期受原料雜質(zhì)含量影響較大,一般較適宜加工金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于150 μg/g和殘?zhí)啃∮?5%的渣油原料。國內(nèi)現(xiàn)有固定床渣油加氫裝置的原料通常金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)在40 ~100 μg/g,殘?zhí)吭?%~13%,實際運轉(zhuǎn)周期一般在 12~20個月之間。采用不同的保護(hù)反應(yīng)器可以有效提高固定床渣油加氫裝置的原料適應(yīng)性,延長運轉(zhuǎn)周期?,F(xiàn)有的工業(yè)化輪換式保護(hù)反應(yīng)器技術(shù)包括IFP的Hyvahl工藝和可切除式保護(hù)反應(yīng)器工藝[5]。其中Hyvahl工藝原料適應(yīng)性較好,同時適用于加工高(Ni+V)含量或高(Fe+Ca)含量的原料,但Hyvahl工藝對設(shè)備要求較高,其操作也相對復(fù)雜,目前國內(nèi)尚無Hyvahl工藝裝置。而切除式保護(hù)反應(yīng)器工藝并不能明顯增加渣油加氫裝置的容金屬能力,更適合加工會造成保護(hù)反應(yīng)器壓降較快上升的高(Fe+Ca)原料。因此,有必要開發(fā)設(shè)備和工藝較為簡單、原料適應(yīng)性好,并可有效延長運轉(zhuǎn)周期的技術(shù)?;谏鲜隼砟?,中國石化石油化工科學(xué)研究院(石科院)開發(fā)了采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)。

        1 非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的設(shè)計理念

        圖1 采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫反應(yīng)系統(tǒng)原則流程

        采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)的原則流程如圖1所示,即在主反應(yīng)區(qū)前設(shè)置1個包括兩個保護(hù)反應(yīng)器的保護(hù)反應(yīng)區(qū),先投用一個保護(hù)反應(yīng)器,當(dāng)該保護(hù)反應(yīng)器催化劑失活或壓降上升到限定值時再投用另一個保護(hù)反應(yīng)器。保護(hù)反應(yīng)器可以在比較高的苛刻度下操作,以此延緩主反應(yīng)區(qū)催化劑的失活速率。為了提高反應(yīng)器的體積利用率,可以將保護(hù)反應(yīng)器設(shè)置為一大一小兩個反應(yīng)器,并優(yōu)先使用大的保護(hù)反應(yīng)器。反應(yīng)器的體積利用率定義為:

        式中:V代表反應(yīng)器的體積,t代表反應(yīng)器的在線時間,下標(biāo)1和2分別代表兩個不同的保護(hù)反應(yīng)器。假設(shè)V1≥V2,根據(jù)實驗室的結(jié)果,通常有t1≥t2V1/V2,則很容易證明,在V1=V2時,f取得最小值。非對稱式保護(hù)反應(yīng)器的體積比(V1/V2)應(yīng)該根據(jù)原料性質(zhì)、產(chǎn)品性質(zhì)、操作條件和運轉(zhuǎn)周期等因素綜合進(jìn)行匹配性設(shè)計,通常V1/V2不超過3∶1。在優(yōu)選的設(shè)計條件下,推薦小保護(hù)反應(yīng)器只在大保護(hù)反應(yīng)器更換催化劑時使用,這樣可以最大程度地提高保護(hù)反應(yīng)器的體積利用率,也更有利于主反應(yīng)區(qū)的長周期運轉(zhuǎn)。

        2 實 驗

        2.1 原料油

        原料油有5種渣油,性質(zhì)見表1。從表1可以看出:E原料是典型的低硫高氮類渣油,其金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)只有57.0 μg/g,但其Ni/V原子比較高,反應(yīng)性能較差,同時金屬(Fe+Ca)含量也較高,在加工這類渣油時保護(hù)反應(yīng)器的壓降是必須考慮的因素;A,B,C,D原料是典型的高金屬(Ni+V)含量原料,其金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為106.8~328.1 μg/g,殘?zhí)繛?1.71%~18.40%。

        表1 試驗原料油的主要性質(zhì)

        2.2 輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)專用脫金屬催化劑

        固定床渣油加氫工藝脫雜質(zhì)率沿反應(yīng)器軸向的變化如圖2所示。由圖2可見,與傳統(tǒng)的固定床渣油加氫工藝相比,采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)的保護(hù)反應(yīng)區(qū)需要實現(xiàn)更高的脫雜質(zhì)率,以降低主反應(yīng)區(qū)催化劑脫雜質(zhì)的負(fù)擔(dān),使主反應(yīng)區(qū)的催化劑失活變慢。這要求保護(hù)反應(yīng)區(qū)的催化劑在優(yōu)化的工藝條件下有較好的脫金屬活性穩(wěn)定性。根據(jù)上述要求,石科院開發(fā)了輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)專用脫金屬催化劑A和B,性質(zhì)見表2。由表2可以看出:與常規(guī)脫金屬催化劑相比,專用脫金屬催化劑A的比表面積和孔體積均較高,可幾孔徑也較大,有利于大分子的擴(kuò)散;專用脫金屬催化劑B的可幾孔徑略小,但其孔體積較高,比表面積很大,也有利于渣油加氫脫金屬反應(yīng)的進(jìn)行。

        圖2 固定床渣油加氫工藝脫雜質(zhì)率沿反應(yīng)器軸向的變化—傳統(tǒng)工藝HDM;—傳統(tǒng)工藝HDS;—輪換式HDM;—輪換式HDS

        表2 脫金屬催化劑的性質(zhì)

        2.3 渣油加氫處理實驗

        渣油加氫實驗在固定床中型裝置上進(jìn)行,該裝置反應(yīng)系統(tǒng)由兩個相同的反應(yīng)器串聯(lián)組成。實驗級配的催化劑包括表2中的脫金屬催化劑和部分石科院開發(fā)并已工業(yè)應(yīng)用的第三代RHT系列渣油加氫催化劑,其中第一反應(yīng)區(qū)(輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū))沿物流方向依次裝填保護(hù)劑和輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)專用脫金屬催化劑/常規(guī)加氫脫金屬催化劑,第二反應(yīng)區(qū)(主反應(yīng)區(qū))沿物流方向依次裝填保護(hù)劑、加氫脫金屬催化劑、加氫脫硫催化劑和加氫降殘?zhí)看呋瘎?/p>

        實驗操作條件為:第一反應(yīng)區(qū)入口氫分壓15.0 MPa,氫油體積比400,第二反應(yīng)區(qū)入口氫油體積比650。試驗中通過分別控制輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)的提溫速率來控制各自加氫生成油的性質(zhì)。

        工藝流程為:氫氣與渣油混合后進(jìn)入第一反應(yīng)區(qū),在上述操作條件下進(jìn)行反應(yīng),加氫生成油可由第一反應(yīng)區(qū)后的高壓取樣器進(jìn)行取樣分析,補(bǔ)充氫氣與第一反應(yīng)區(qū)加氫生成油混合后進(jìn)入第二反應(yīng)區(qū),第二反應(yīng)區(qū)反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入高壓分離器進(jìn)行氣液相分離,氣相外排處理,油相經(jīng)氫氣汽提后收集即為主反應(yīng)區(qū)加氫生成油。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)催化劑級配優(yōu)化

        用B原料考察輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)專用脫金屬催化劑和常規(guī)脫金屬催化劑的活性穩(wěn)定性。試驗中通過控制輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)提溫速率來控制加氫生成油的金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)在(25±5)μg/g,由此得到專用脫金屬催化劑A、B和常規(guī)脫金屬催化劑的脫金屬歸一化反應(yīng)溫度隨單位催化劑金屬沉積量(MOC)的變化,結(jié)果見圖3。其中,T0為基準(zhǔn)溫度,℃。由圖3可以看出:在末期反應(yīng)溫度相同的情況下,專用脫金屬催化劑A、B的MOC比常規(guī)脫金屬催化劑高約20百分點,即兩個專用脫金屬催化劑具有更高的金屬容納能力;在容金屬能力相當(dāng)?shù)那疤嵯拢瑢S妹摻饘俅呋瘎〣的活性高于A,可以在更低的反應(yīng)溫度下使用。

        圖3 專用和常規(guī)脫金屬催化劑的脫金屬歸一化反應(yīng)溫度對比—常規(guī)脫金屬催化劑;—專用脫金屬催化劑A;—專用脫金屬催化劑B。圖4同

        專用脫金屬催化劑A、B和常規(guī)脫金屬催化劑的脫硫歸一化反應(yīng)溫度隨MOC的變化如圖4所示。由圖4可以看出:在MOC不大于40%時,常規(guī)脫金屬催化劑具有最高的脫硫活性,專用脫金屬催化劑B的脫硫活性略高于A;在MOC大于40%后,專用脫金屬催化劑B的脫硫活性快速下降,而專用脫金屬催化劑A的脫硫活性穩(wěn)定性很好。

        圖4 專用和常規(guī)脫金屬催化劑的脫硫歸一化反應(yīng)溫度對比

        綜合催化劑的脫金屬和脫硫活性穩(wěn)定性來看,專用脫金屬催化劑A、B都可以單獨作為輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的脫金屬催化劑,且專用脫金屬催化劑A優(yōu)于B,而常規(guī)脫金屬催化劑不適宜單獨作為輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)專用的脫金屬催化劑。但從提高綜合性能考慮,可以將專用脫金屬催化劑A和B級配使用,也可以考慮在輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)后部級配少量的常規(guī)脫金屬催化劑,使輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的脫金屬和脫硫活性及活性穩(wěn)定性達(dá)到較好的平衡。

        3.2 渣油加氫催化劑器外預(yù)硫化

        輪換保護(hù)反應(yīng)器切換和開工過程的復(fù)雜性嚴(yán)重影響著采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)的實用性。如果每次輪換保護(hù)反應(yīng)器切換時都需要進(jìn)行正常的硫化開工程序,則需要額外設(shè)置一套硫化設(shè)備或是切換期間需要將整個裝置進(jìn)行硫化開工程序。如果可以將輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的催化劑進(jìn)行器外預(yù)硫化,則可以節(jié)省設(shè)備投資和簡化切換開工程序,有利于裝置的長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。本試驗器外硫化過程采用干法硫化方法,以硫化氫和氫氣作為硫化氣體。

        將表2中的常規(guī)脫金屬催化劑分別經(jīng)過常規(guī)濕法硫化和干法硫化后,在渣油加氫保護(hù)反應(yīng)器工藝條件下使用B原料進(jìn)行評價,結(jié)果見表3。從表3可以看出,經(jīng)干法硫化的脫金屬催化劑與常規(guī)濕法硫化的脫金屬催化劑上加氫生成油性質(zhì)相當(dāng),說明可以用干法預(yù)硫化為輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)催化劑進(jìn)行器外預(yù)硫化。

        表3 不同方法硫化的脫金屬催化劑上加氫生成油性質(zhì)比較

        3.3 主反應(yīng)區(qū)催化劑活性穩(wěn)定性考察

        用B原料考察主反應(yīng)區(qū)催化劑的活性穩(wěn)定性。試驗中通過分別控制保護(hù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)的提溫速率來控制各自加氫生成油的性質(zhì),其中保護(hù)反應(yīng)區(qū)控制加氫生成油(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)在(25±5)μg/g,達(dá)到溫度限定值就更換催化劑,而主反應(yīng)區(qū)控制加氫生成油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在(0.50±0.05)%,結(jié)果如圖5和圖6所示。從圖5和圖6可以看出,保護(hù)反應(yīng)區(qū)已更換3次催化劑,其中Run-1~Run-3的脫金屬催化劑分別使用專用脫金屬催化劑A、常規(guī)脫金屬催化劑和專用脫金屬催化劑B,而主反應(yīng)區(qū)已運轉(zhuǎn)16 000 h,且仍在繼續(xù)運轉(zhuǎn)。在穩(wěn)定性試驗期間,主反應(yīng)區(qū)加氫生成油的平均性質(zhì)為:硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.51%,殘?zhí)繛?.1%,金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10.2 μg/g,氫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12.26%,是優(yōu)質(zhì)的催化裂化原料。

        常規(guī)固定床渣油加氫工藝加工類似B原料這種高硫高金屬渣油時,在相近的體積空速和氫分壓下,其降殘?zhí)柯释ǔ?0%~60%,脫硫率通常為80%~90%,脫金屬率通常為75%~85%。從催化劑活性穩(wěn)定性試驗的結(jié)果看,采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)加工B原料油的平均降殘?zhí)柯蕿?8.6%,平均脫硫率為88.4%,平均脫金屬率為90.4%。可見該技術(shù)的降殘?zhí)柯屎兔摻饘俾识歼h(yuǎn)高于常規(guī)固定床渣油加氫工藝,但其脫硫率提高不明顯。

        從圖5和圖6可以計算出,在主反應(yīng)區(qū)的平均床層溫度為(T0+40) ℃下,運轉(zhuǎn)1 000~16 000 h的失活速率為12.5 ℃/a。從反應(yīng)溫度、失活速率和金屬沉積量判斷,主反應(yīng)區(qū)的運轉(zhuǎn)周期可以達(dá)到3年,可見主反應(yīng)區(qū)的催化劑級配可以滿足長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的要求。

        圖5 主反應(yīng)區(qū)溫度及出口殘?zhí)亢土蚝康淖兓獨執(zhí)浚?■—硫質(zhì)量分?jǐn)?shù);—反應(yīng)溫度

        圖6 主反應(yīng)區(qū)溫度及出口金屬(Ni+V)含量的變化■—金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù);—反應(yīng)溫度

        3.4 原料適應(yīng)性

        輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的核心設(shè)計理念是脫除大部分的金屬(Ni+V)并為主反應(yīng)區(qū)提供性質(zhì)較為穩(wěn)定的原料,因此保護(hù)反應(yīng)區(qū)的設(shè)計優(yōu)化基本取決于原料的金屬(Ni+V)含量和脫金屬反應(yīng)難易程度。對于高(Fe+Ca)含量的原料而言,可以通過優(yōu)化輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的設(shè)計,使其壓降上升到接近限定值時,輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的金屬(Ni+V)沉積量也接近飽和值,則可以同時解決壓降和運轉(zhuǎn)周期兩個問題。

        根據(jù)表1中各原料的性質(zhì)及反應(yīng)性能,對輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)的工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,結(jié)果見表4。從表4可以看出,對于金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為57.0~328.1 μg/g、殘?zhí)繛?1.71%~18.40%的不同原料而言,都可以通過優(yōu)化工藝條件得到合格的催化裂化原料。表4中同時估算了輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的切換周期以及預(yù)計的總劑耗等數(shù)據(jù)。

        表4 針對不同原料的優(yōu)化工藝設(shè)計

        總的來說,通過在固定床反應(yīng)器前設(shè)置非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器,可以使固定床渣油加氫裝置加工金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60.0 ~100.0 μg/g的渣油時,運轉(zhuǎn)周期達(dá)到3~4年,加工金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為100.0 ~150.0 μg/g的渣油時,運轉(zhuǎn)周期達(dá)到2~3年,而加工金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)150.0 ~300.0 μg/g的渣油時,運轉(zhuǎn)周期可以達(dá)到1~2年。

        與沸騰床渣油加氫工藝[6]和漿態(tài)床渣油加氫工藝相比,采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)具有工藝簡單、催化劑損耗量低等優(yōu)點,固定床渣油加氫工藝的加氫產(chǎn)品經(jīng)催化裂化處理后也具有更好的產(chǎn)品性質(zhì)和產(chǎn)品分布,如更低的柴汽比。在原料金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到300.0 μg/g附近時,具有非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫工藝的劑耗已與沸騰床渣油加氫工藝相近,但其運轉(zhuǎn)周期較短。因此可以將金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為300.0 μg/g作為分界線,在原料金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于300.0 μg/g時,優(yōu)選設(shè)置非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫工藝進(jìn)行加工,在原料金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于300.0 μg/g時,選用非固定床渣油加氫技術(shù)進(jìn)行加工。

        4 結(jié) 論

        (1)開發(fā)了采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù),該技術(shù)的設(shè)備和工藝較為簡單,同時具有較高的反應(yīng)器體積利用率。

        (2)開發(fā)了兩種輪換保護(hù)反應(yīng)器專用的脫金屬催化劑,在高溫操作模式下,專用脫金屬催化劑A和B的MOC比常規(guī)脫金屬催化劑高約20百分點,都可以滿足輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的工藝要求。

        (3)可以將輪換保護(hù)反應(yīng)區(qū)的催化劑進(jìn)行器外預(yù)硫化,節(jié)省設(shè)備投資和簡化切換開工程序。

        (4)采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)的降殘?zhí)柯屎兔摻饘俾识歼h(yuǎn)高于常規(guī)固定床渣油加氫工藝,但其脫硫率提高不顯著。

        (5)對原料B,采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)的保護(hù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)串聯(lián)穩(wěn)定性試驗已進(jìn)行16 000 h,從主反應(yīng)區(qū)目前的反應(yīng)溫度、失活速率和沉積金屬量判斷,主反應(yīng)區(qū)的運轉(zhuǎn)周期可以達(dá)到3年,可見主反應(yīng)區(qū)的催化劑級配可以滿足長周期穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的要求。

        (6)采用非對稱輪換式保護(hù)反應(yīng)器的固定床渣油加氫技術(shù)具有良好的原料適應(yīng)性,針對不同性質(zhì)的原料優(yōu)化保護(hù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)的工藝設(shè)計,可以使固定床渣油加氫裝置加工金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60.0 ~100.0 μg/g的渣油時,運轉(zhuǎn)周期達(dá)到3~4年,加工金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為100.0 ~150.0 μg/g的渣油時,運轉(zhuǎn)周期達(dá)到2~3年,而加工金屬(Ni+V)質(zhì)量分?jǐn)?shù)150.0 ~300.0 μg/g的渣油時,運轉(zhuǎn)周期可以達(dá)到1~2年。

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