劉亮飛
(汾西礦業(yè)(集團)有限責任公司雙柳煤礦)
某礦12418工作面開采一水平西一采區(qū)8#煤層,工作面標高-726~-544 m,煤層埋深約 630 m,工作面走向長1 767~1 727 m,平均1 747 m,傾斜長220 m,面積375 229 m2,煤層總厚0.9~5.5 m,平均3.5 m,煤層結(jié)構(gòu)簡單,煤層上部有1層夾矸,煤層傾角為2°~22°,平均13°。工作面采用走向長壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板。工作面的頂?shù)装逄卣鲄?shù)如表1所示。緊鄰工作面煤層上方為2.8 m厚的砂質(zhì)泥巖直接頂,垮落后無法充滿采空區(qū);再向上為厚度約14.50 m的中細砂巖,該巖層為堅硬頂板治理的重點層位。
表1 12418工作面頂?shù)装逄卣?/p>
12418工作面煤層厚度平均為3.5 m,采高平均為3.2 m。為確保工作面回采后,采空區(qū)能夠充滿矸石,降低頂板來壓沖擊,12418工作面頂板巖層處理的最小范圍為沿工作面頂板至上方10.6 m的區(qū)域[5-8]。由該工作面的頂?shù)装鍡l件可知,工作面上方為2.8 m厚的直接頂,直接頂上方為厚14.5 m的基本頂。為減小工作面礦壓顯現(xiàn),應將基本頂全部切斷,本研究確定的頂板弱化處理高度為17.3 m。
(1)裝藥不耦合系數(shù)。當裝藥不耦合系數(shù)較小(小于1.7)時,隨著裝藥不耦合系數(shù)的增大,炮孔孔壁所受壓力減小,但孔壁受壓時間增加[1-3]。適當減小孔壁壓力后,炮孔周圍的壓碎區(qū)范圍減小且主裂紋分岔數(shù)減少,能夠有效提高炸藥能量利用率,有效增大裂隙區(qū)范圍。結(jié)合該工作面的具體條件確定藥卷直徑為60 mm,炮孔直徑為75 mm,裝藥不耦合系數(shù)為1.25。
(2)炮孔間距。本研究對藥卷直徑60 mm、炮孔直徑75 mm時爆破后炮孔周圍裂隙區(qū)的范圍進行了計算分析,結(jié)果顯示裂隙區(qū)半徑為1.17 m;相應的數(shù)值模擬結(jié)果顯示,裂隙區(qū)半徑為1.34 m。裂隙區(qū)半徑取理論計算和數(shù)值模擬的最小值,即1.17 m。為取得“拉槽”爆破的效果,合理的炮孔間距應為裂隙區(qū)半徑的2倍,即2.34 m,本研究取 2.3 m。
(3)封孔長度。本研究經(jīng)過數(shù)值模擬分析認為,當炮孔長度為20 m時,合理封孔長度為6 m,最終確定合理的封孔長度為6.1 m。在具體實踐中,當炮孔長度增大時,封孔長度應當適當增加。
根據(jù)該礦實際生產(chǎn)條件設計的炮孔布置方案如圖1所示。選取的切眼深孔爆破參數(shù)如表2所示。
圖1 切眼鉆孔布置示意
藥卷直徑/mm炮孔直徑/mm孔口間距/m孔深/m封孔長度/m終孔距頂板/m炮孔與頂板夾角/(°)60752.3206.117.360
為確保頂板在初采時順利垮落并降低周期來壓步距,需要在切眼前方的上下端頭巷道進行補充爆破[4-5],炮孔組間隔為25 m,炮孔布置如圖2所示。各個炮孔孔口沿煤層頂板施工,孔口間隔1.0 m。最終的確定兩順槽超前預裂爆破方案的具體技術(shù)參數(shù)見表3。
圖2 兩順槽超前預裂爆破炮孔剖面
炮孔編號孔深/m封孔長度/m終孔距煤層頂板/m炮孔與頂板夾角/(°)X#143817.324X#2771417.313X#391251111X#443717.324X#5771217.313X#6912211.011
注:藥卷直徑為60 mm;炮孔直徑為75 mm。
12418工作面推進12.6 m后,78#~84#架后方的直接頂初次垮落,當工作面推進27.8 m后,所有支架后方均有冒落矸石充填。工作面推進較短距離后,支架后方頂板已基本冒落,冒落矸石能夠接頂,采空區(qū)基本被充填滿。從工作面支架的縫隙及上、下隅角向采空區(qū)后方觀察,均可見到充滿的矸石,可見,深孔預裂爆破效果明顯。
12418工作面觀測的主要內(nèi)容為工作面支架壓力,采用在線式支架壓力記錄儀監(jiān)測綜采工作面支架工作阻力。2017年9月30日完成礦壓監(jiān)測設備安裝工作,截至2017年10月30日,觀測持續(xù)31 d,工作面累計推進100.3 m。支架壓力記錄儀沿工作面布置方向布置了15個,監(jiān)測表明,該工作面頂板的初次來壓步距較小(25.6~34.4 m),平均為27.8 m。數(shù)值模擬分析顯示12418工作面頂板未來進行深孔爆破處理時的初次來壓步距大于56 m,且實際開采過程中,其相鄰類似條件工作面的初次來壓步距在40 m以上,可見本研究堅硬頂板深孔預裂爆破效果顯著,有效減小了工作面的初次來壓步距,避免了由于初次來壓步距過大帶來的安全隱患。
為進一步分析支架的受力狀態(tài),本研究對支架的工作阻力頻率分布特征進行了分析。由圖3可知:支架的工作阻力主要分布于8 000 kN以下,各支架超出額定工作阻力10 800 kN的比例較小,安全閥開啟率極低,支架的工作阻力富裕量較大,可見該工作面采用深孔預裂爆破處理堅硬頂板后礦壓顯現(xiàn)不明顯,深孔爆破取得了較為理想的效果。
圖3 工作面工作阻力頻率分布直方圖
對某礦12418工作面的頂板深孔預裂爆破方案進行了設計?,F(xiàn)場試驗結(jié)果表明,深孔爆破后,工作面的初次來壓步距大幅減小,支架所受壓力明顯降低,表明爆破參數(shù)選取合理,可有效保證該工作面初采期間的安全開采。