汪萬紅
(中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,西安 710054)
隨著我國煤礦開采范圍的擴(kuò)大、開采強(qiáng)度和深度的增加,高瓦斯礦井越來越多,瓦斯對煤礦安全生產(chǎn)的威脅也越來越大,嚴(yán)重制約著煤礦的安全生產(chǎn)和煤炭工業(yè)的安全發(fā)展。煤礦區(qū)煤層氣的開發(fā)利用是保障煤炭這一主體能源安全生產(chǎn)和國家能源安全的重要措施。它在煤層氣資源開發(fā)中占有越來越重要的地位,既是防治煤礦瓦斯災(zāi)害的根本途徑,又是實(shí)現(xiàn)煤礦區(qū)煤層氣資源利用,保障國家能源安全的必由之路[1]。
垂直井開發(fā)方式因技術(shù)最成熟,工藝簡單、投資成本低,在我國煤礦區(qū)煤層氣開發(fā)中應(yīng)用廣泛。垂直井開發(fā)工程主要包括鉆井、固井、完井、儲層改造(以水力壓裂為主)、排采等環(huán)節(jié)。各個環(huán)節(jié)有機(jī)銜接,煤層氣井才可能獲得產(chǎn)氣量的成功。固井工程是垂直井開發(fā)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是一次性工程,如果質(zhì)量不好,一般情況下難以補(bǔ)救,其質(zhì)量好壞直接關(guān)系到后續(xù)煤儲層水力壓裂改造效果,并影響產(chǎn)氣效果。此外,對于煤礦區(qū)來說,固井質(zhì)量不好,也給后期煤炭開采帶來了安全隱患。
針對上述情況,本文以彬長礦區(qū)大佛寺煤礦地面煤層氣開發(fā)實(shí)踐為例。通過對比分析常規(guī)固井和變密度固井兩種工藝的特點(diǎn)及質(zhì)量,從煤層氣開發(fā)效果和煤礦安全生產(chǎn)的角度討論了兩種工藝的優(yōu)劣,以尋求適合于煤礦區(qū)垂直井的固井工藝,為煤礦區(qū)地面垂直井煤層氣開發(fā)固井工藝提供參考和借鑒。
大佛寺煤礦位于彬長礦區(qū)南部。彬長礦區(qū)是國家“十二五”規(guī)劃建設(shè)的大型、特大型現(xiàn)代化礦井群的重點(diǎn)礦區(qū),也是國家規(guī)劃確定的大型煤炭基地—黃隴基地的主力礦區(qū),煤炭資源地質(zhì)儲量和煤層氣資源量都非常豐富。但同時,彬長礦區(qū)也是高瓦斯礦區(qū),近年來隨著礦區(qū)各礦井的陸續(xù)投產(chǎn)和煤炭開采,瓦斯超限時有發(fā)生,嚴(yán)重制約了煤炭的正常、安全生產(chǎn),瓦斯治理形勢比較嚴(yán)峻。
大佛寺煤礦地處陜西省咸陽市北部,面積71.48 km2,是高瓦斯礦井。構(gòu)造條件簡單,整體上為一走向近EW,傾向北的單斜構(gòu)造形態(tài)。區(qū)內(nèi)以褶皺為主,斷層稀少;侏羅系延安組為本區(qū)唯一含煤地層,主采煤層4煤和4上煤煤層穩(wěn)定性好、結(jié)構(gòu)簡單、厚度大。4煤煤層全厚平均11.65m,屬特厚煤層,是地面煤層氣開發(fā)的主要目標(biāo)煤層,含0~2層夾矸,全區(qū)可采,煤層埋藏淺,一般400~650m;水文地質(zhì)條件簡單。
2009年,為減少大佛寺煤礦瓦斯災(zāi)害,保護(hù)大氣環(huán)境,并充分利用煤層氣這一潔凈能源,陜西彬長新生能源有限公司開始在大佛寺煤礦進(jìn)行地面煤層氣開發(fā)試驗(yàn)工作。截止2015年底,已施工垂直井和水平井共計(jì)40余口(組)進(jìn)行煤礦瓦斯預(yù)抽采,其中垂直井28口。礦區(qū)產(chǎn)氣潛力較好,水平井最高日產(chǎn)氣量為30 537m3,垂直井最高日產(chǎn)氣量為3 043m3。
28口垂直井均采用二開井身結(jié)構(gòu),一開采用Ф311.15mm鉆頭鉆至松軟層以下20m后,下入J55鋼級Ф244.5mm表層套管,注水泥漿封固地表疏松層。二開采用Φ215.9mm鉆頭鉆至4煤層底板以下60m完鉆,下入J55鋼級Ф139.7mm生產(chǎn)套管,注水泥漿固井。
采用了兩種固井工藝。第一種采用常規(guī)固井工藝,設(shè)計(jì)水泥漿密度≤1.60g/cm3,水泥漿返至4煤層段以上200m;第二種采用變密度固井工藝,設(shè)計(jì)4煤層段以上水泥漿密度≤1.60g/cm3,其他段水泥漿密度1.80g/cm3,固井水泥漿返至地面(表1)。
結(jié)果顯示,采用常規(guī)固井工藝的27口垂直井中,2口井固井質(zhì)量優(yōu)良,22口井固井質(zhì)量合格,3口井固井質(zhì)量基本合格(表2、圖1);采用變密度固井工藝的C01井固井質(zhì)量優(yōu)良??傮w來看,采用常規(guī)固井工藝的井固井質(zhì)量基本合格率較高(11%),優(yōu)良井比例低(7%)。雖然采用變密度固井工藝的井比常規(guī)固井工藝的井?dāng)?shù)量少,但質(zhì)量明顯高于后者。
表1 兩種固井工藝基本參數(shù)表
圖1 常規(guī)固井質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖Figure 1 Statistical chart of conventional well cementing qualities
煤礦區(qū)地面煤層氣開發(fā)主要是服務(wù)于煤礦安全生產(chǎn),兼顧經(jīng)濟(jì)效益,與以能源開發(fā)為目的商業(yè)性開發(fā)項(xiàng)目有所不同。鑒于此,本次主要從固井工藝對煤層氣開發(fā)效果、煤礦安全生產(chǎn)影響兩方面,進(jìn)行兩種固井工藝的優(yōu)劣比較。
固井對煤層氣開發(fā)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面:一方面是固井水泥漿對井筒附近煤儲層的污染,即儲層傷害;另一方面是固井質(zhì)量好壞直接關(guān)系到后續(xù)煤儲層水力壓裂增產(chǎn)措施,即儲層改造。煤層氣開發(fā)要求固井質(zhì)量要高,即層間封隔要好,同時要求固井施工對煤層的傷害要小。
(1)儲層傷害。固井作業(yè)過程中,固井水泥漿中的水泥、外加劑或外摻料等固相介質(zhì)在壓力作用下滲入煤儲層孔、裂隙中,造成孔、裂隙堵塞,增大井筒附近煤儲層的表皮系數(shù),影響煤儲層滲透性。固井對煤層氣井產(chǎn)能的影響表現(xiàn)為對井筒附近煤儲層的污染上[2-3]。
常規(guī)固井工藝設(shè)計(jì)水泥漿密度≤1.60g/cm3,同時設(shè)計(jì)水泥漿返至4煤層以上200m,相對于變密度固井工藝設(shè)計(jì)水泥漿返至地面(表1),其煤儲層受到的水泥漿液柱壓力相對較小,對井筒附近煤儲層孔、裂隙堵塞程度低,對滲透性影響也小,故對儲層的傷害相對小。
(2)儲層改造。目前完井方式主要有裸眼完井和套管射孔完井兩種。在我國, 由于受煤層物性的限制,絕大多數(shù)的煤層氣井需要進(jìn)行水力壓裂,所以裸眼完井應(yīng)用較少,套管射孔完井是主要的完井方法。固井是套管射孔完井技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)。固井質(zhì)量不好,即對煤儲層和頂?shù)装宸夤滩缓茫毫褧鸶Z流,導(dǎo)致壓裂改造失敗或壓裂后水淹,嚴(yán)重削弱了水力壓裂對煤層氣儲層的改造效果。并間接影響產(chǎn)氣效果。
表2 固井質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表
采用常規(guī)固井工藝的27口垂直井,對固井質(zhì)量優(yōu)良和合格的井采用了水力壓裂儲層改造措施,而對其他固井質(zhì)量基本合格的3口井,為避免發(fā)生水力壓裂過程中的竄流現(xiàn)象采用了其他儲層改造措施;采用變密度固井工藝的C01井,固井質(zhì)量優(yōu)良,采用了水力壓裂儲層改造措施。
從后續(xù)水力壓裂儲層改造和產(chǎn)氣效果來看,采用常規(guī)固井工藝的井總體產(chǎn)氣效果不佳,且各井存在差異。產(chǎn)氣好的4口井,平均日產(chǎn)氣量>1 000 m3,產(chǎn)氣較好的井2口,500 m3<平均日產(chǎn)氣量<1 000 m3,產(chǎn)氣一般的井16口,平均日產(chǎn)氣量<500 m3,不產(chǎn)氣的井5口(圖2);采用變密度固井的C01井,煤層段水泥漿密度1.80g/cm3,更好地封固了煤層段,壓裂和產(chǎn)氣效果都較好。微地震壓裂監(jiān)測結(jié)果顯示,C01井壓裂產(chǎn)生了北東向主裂縫,主裂縫總長度為207.3 m,裂縫向兩翼延伸較均衡。裂縫影響高度為20.5 m,裂縫產(chǎn)狀為垂直。同時C01井于2011年10月4日開始排采,截至2016年12月31日,累計(jì)產(chǎn)氣316.53×104m3,最高日產(chǎn)氣量為2 155.14m3,平均日產(chǎn)氣量為1 672.54 m3(圖3)。
圖2 常規(guī)固井工藝垂直井產(chǎn)氣效果統(tǒng)計(jì)圖Figure 2 Statistical chart of conventional cementing vertical well gas production effects
圖3 C01井排采曲線圖Figure 3 Well C01 drainage curve
從煤礦安全生產(chǎn)的角度出發(fā),固井的主要目的是封閉煤系中的含水層,并防止上覆地層水的下泄和底部巖層水的上突,為煤礦生產(chǎn)提供安全保障。
大佛寺煤礦開采的直接充水含水層為侏羅系延安組、直羅組砂巖裂隙含水層,威脅較大的含水層為洛河組砂巖含水層。洛河組砂巖含水層厚度大,由于地處區(qū)域徑流帶,使含水層富水性較強(qiáng)且補(bǔ)給充足,成為礦區(qū)主要的水害因素[4]。
采用常規(guī)固井的27口垂直井,根據(jù)水泥返深情況,5口井完全封固白堊系洛河組砂巖含水層,而有22口井未完全封固(表2、圖4),煤炭開采引起的巖層移動導(dǎo)致煤層氣井變形破壞。在采動影響下,采場上覆巖層發(fā)生離層、擠壓和層間滑移,使得地面瓦斯抽采鉆井在巖層移動的影響下發(fā)生變形甚至破壞。如果對含水層封固不好,煤層氣井可能成導(dǎo)水通道,溝通含水層,給后期煤炭開采帶來一定的安全隱患;采用變密度固井工藝的1口垂直井則完全封固了白堊系洛河組砂巖含水層,對后續(xù)煤礦開采影響小。
綜上所述,采用常規(guī)固井工藝的27口垂直井,固井質(zhì)量基本合格井比例較高、優(yōu)良井比例低。固井過程中煤儲層受到的水泥漿液柱壓力相對較小,對煤儲層滲透性和傷害都較小。大部分井后續(xù)采取水力壓裂增產(chǎn)措施后整體產(chǎn)氣效果不佳,產(chǎn)氣好的井僅4口。固井質(zhì)量基本合格的3口井為避免發(fā)生水力壓裂過程中的竄流現(xiàn)象而采用其他的增產(chǎn)措施。同時,22口井未完全封固礦區(qū)主要的水害因素——白堊系洛河組砂巖含水層,僅有5口井完全封固,給后期煤炭開采帶來了一定的安全隱患。
圖4 采用常規(guī)固井的井對洛河組含水層封固情況統(tǒng)計(jì)圖Figure 4 Statistical chart of conventional well cementing sealing effects on Luohe Formation aquifer
采用變密度固井工藝的C01井設(shè)計(jì)水泥漿返至地面,施工過程中儲層受到的水泥漿液柱壓力相對較高,對儲層的傷害相對大。煤層段水泥漿密度1.80g/cm3,更好地封固了煤層段,通過水力壓裂增產(chǎn)措施,該井裂縫向兩翼延伸較均衡,主裂縫總長度為207.3 m,提高了近井地帶的滲透率,建立了有效的產(chǎn)氣通道,產(chǎn)氣效果好,平均日產(chǎn)氣量為1 672.54m3。同時,該井完全封固白堊系洛河組砂巖含水層,對煤礦后期煤炭開采影響較小。
(1)彬長礦區(qū)大佛寺煤礦28口地面垂直井采用了常規(guī)固井和變密度固井兩種工藝。采用常規(guī)固井工藝煤層氣井的固井質(zhì)量總體沒有采用變密度固井工藝的煤層氣井好;
(2)采用常規(guī)固井工藝的煤層氣井對煤儲層傷害小,但由于固井質(zhì)量基本合格井比例較高、優(yōu)良井比例低,影響了后續(xù)煤儲層改造手段和效果,導(dǎo)致氣井總體產(chǎn)氣效果不佳。同時,大部分井未完全封固白堊系洛河組砂巖含水層,給后期煤炭開采帶來了一定的安全隱患;采用變密度固井工藝的煤層氣井,固井質(zhì)量優(yōu)良,后續(xù)水力壓裂儲層改造效果好,產(chǎn)氣量高。并且完全封固了白堊系洛河組砂巖含水層,對后期煤炭開采影響較?。?/p>
(3)綜合考慮上述因素,采用變密度固井工藝的煤層氣井具有固井質(zhì)量高、產(chǎn)氣效果好、對后期煤炭安全開采影響小的優(yōu)勢,可為煤礦區(qū)煤層氣開發(fā)提供參考和借鑒。