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        基于總線技術(shù)的螺釘擰緊機(jī)器人工作站設(shè)計(jì)

        2018-10-11 09:15:42徐六喜蔣立正
        制造業(yè)自動(dòng)化 2018年9期

        王 蟬,徐六喜,周 建,蔣立正

        (1.中聚(杭州)新能源有限公司,杭州 311100;2.浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)械技術(shù)系,杭州 310053;3.浙江工業(yè)大學(xué) 機(jī)械學(xué)院,杭州 310014)

        0 引言

        智能制造已經(jīng)成為全球制造業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì),為了應(yīng)對(duì)日益增高的工業(yè)制造成本和激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì),越來越多的傳統(tǒng)制造型業(yè)開始改變以往的生產(chǎn)制造經(jīng)營(yíng)模式,通過引進(jìn)高端智能制造裝備實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的自動(dòng)化,進(jìn)一步提升工業(yè)生產(chǎn)效率,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向智能化方向調(diào)整,而工業(yè)機(jī)器人憑借其高效穩(wěn)定、精細(xì)制造加工以及柔性生產(chǎn)等技術(shù)特點(diǎn)成為智能制造裝備技術(shù)的關(guān)鍵[1,2]。

        我國(guó)新能源汽車行業(yè)正在迅猛發(fā)展,新能源汽車的核心技術(shù)主要是電池包,其生產(chǎn)裝配質(zhì)量直接影響新能源汽車的性能[3]。本研究將現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人動(dòng)力電池包螺釘擰緊工作站中,采用基于Profibus總線技術(shù)的西門子S7-1513系列PLC控制系統(tǒng),通過現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)將ABB工業(yè)機(jī)器人和遠(yuǎn)程I/O從站ET200sp連接在一起,形成一個(gè)高速、可靠和經(jīng)濟(jì)型的通訊網(wǎng)絡(luò)。

        1 螺栓擰緊機(jī)器人工作站的總體設(shè)計(jì)

        1.1 動(dòng)力電池包的銅排組裝工序簡(jiǎn)介

        在新能源行業(yè)動(dòng)力電池包(結(jié)構(gòu)如圖1所示)的銅排組裝工序中,傳統(tǒng)螺釘擰緊主要依靠人工手動(dòng)操作電動(dòng)扭矩扳手的方式進(jìn)行作業(yè)。作業(yè)人員首先把螺釘放入螺紋孔然后用電動(dòng)扳手?jǐn)Q緊,當(dāng)電動(dòng)扳手扭矩達(dá)到設(shè)定值后自動(dòng)停止。由于每個(gè)電池包所需要組裝的螺釘數(shù)量較多,該工序的作業(yè)人員很容易少裝螺釘,產(chǎn)品流入到下一工序不僅增加了下一工序的工作量,而且嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

        圖1 動(dòng)力電池包的結(jié)構(gòu)示意圖

        本文研制的螺釘擰緊機(jī)器人工作站是將扭矩電動(dòng)扳手安裝到機(jī)器人的第六軸上,當(dāng)電池包被流水線輸送到螺釘擰緊工位上,機(jī)器人在該等待位置等待,通過震動(dòng)盤自動(dòng)上料系統(tǒng)將螺釘用壓縮空氣吹送到電動(dòng)扳手的批頭處,此時(shí)機(jī)器人開始動(dòng)作,運(yùn)行到電池包螺釘擰緊工位處,氣缸推動(dòng)電動(dòng)扳手將螺釘送入到螺紋孔中,啟動(dòng)電動(dòng)扳手開始擰緊螺釘。每擰緊一顆螺釘,系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)數(shù),直到當(dāng)前電池包的所有螺釘擰緊完成,電池包被放行,進(jìn)入下一工序。電池包螺釘擰緊工藝流程如圖2所示。

        圖2 動(dòng)力電池包的螺釘擰緊工藝流程

        1.2 螺釘擰緊機(jī)器人工作站的總體布局

        動(dòng)力電池包螺釘擰緊機(jī)器人工作站的執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要由ABB工業(yè)機(jī)器人、螺釘上料震動(dòng)盤、電動(dòng)扭矩扳手、輸送鏈、控制柜及機(jī)械防護(hù)欄等幾個(gè)部分組成,其總體布局如圖3所示。

        圖3 機(jī)器人螺釘擰緊工作站布局

        2 螺釘擰緊機(jī)器人工作站控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 螺釘擰緊機(jī)器人工作站控制系統(tǒng)的架構(gòu)和主要通信方式

        柔性制造生產(chǎn)線以西門子PLC S7-1513作為主站結(jié)合一臺(tái)ABB機(jī)器人、阿特拉斯電動(dòng)扳手、ET200SPI/O模塊作為從站的智能制造組裝單元。機(jī)器人位于傳輸線體一側(cè),通過接收PLC控制器的信號(hào),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)移動(dòng)扳手到擰螺絲孔位置。機(jī)器人不直接與電動(dòng)扳手和螺釘上料震動(dòng)盤信號(hào)交互,通過接受PLC的控制指令,并反饋運(yùn)行的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)與電動(dòng)扳手、螺釘上料震動(dòng)盤間的協(xié)同動(dòng)作,如圖4所示。

        2.2 Profibus網(wǎng)絡(luò)組態(tài)技術(shù)

        PROFIBUS是一種國(guó)際化、開放式、不依賴于設(shè)備生產(chǎn)商的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn)[4]。適用于制造業(yè)自動(dòng)化、流程工業(yè)自動(dòng)化和樓宇、交通、電力等其他領(lǐng)域自動(dòng)化[5]。PROFIBUS-DP具有高速低成本通信優(yōu)點(diǎn),廣泛用于設(shè)備級(jí)控制系統(tǒng)與分散式I/O的通信[6]。

        圖4 螺釘擰緊機(jī)器人工作站控制系統(tǒng)的架構(gòu)和主要通信方式

        本文應(yīng)用采用西門子全新系列PLC S71513-1pn和Profibus模塊CM 1542-5做主站,I/O模塊ET200SP和ABB工業(yè)機(jī)器人IRB_2600做從站。在西門子編程軟件TIA Portal v13中安裝ABB機(jī)器人GSD文件HMS_1811.GSD,在Profibus網(wǎng)絡(luò)中添加Anybus-CC PROFIBUS DP-V1并進(jìn)行站地址分配,如圖6所示。

        圖5 Profibus網(wǎng)絡(luò)組態(tài)

        在設(shè)備Anybus-CC PROFIBUS DP-V1中添加I/O通訊字節(jié)數(shù)量,指定通訊字節(jié)所對(duì)應(yīng)PLC中的I/O地址,如表1所示。

        表1 PLC與機(jī)器人組態(tài)點(diǎn)表

        2.3 PLC與機(jī)器人信號(hào)交互

        I/O信號(hào)用于機(jī)器人運(yùn)行中與PLC信號(hào)交互,PLC通過Profibus數(shù)據(jù)交換控制機(jī)器人的啟動(dòng)停止、錯(cuò)誤復(fù)位、參數(shù)設(shè)置等,同時(shí)接收到機(jī)器人運(yùn)行狀態(tài)、動(dòng)作完成、錯(cuò)誤信息等反饋數(shù)據(jù)。PLC與機(jī)器人邏輯信號(hào)參照表[7],如表2所示。

        2.4 ABB機(jī)器人Profibus適配器DSQC667的連接

        ABB機(jī)器人提供了DSQC667模塊基于Profibus總線技術(shù)與PLC進(jìn)行快捷和大數(shù)據(jù)量的通訊。DSQC667模塊安裝在IRC5主機(jī)上,最多支持512個(gè)數(shù)字輸入和輸出,完全能夠滿足用戶的通訊數(shù)據(jù)量。通過ABB工業(yè)機(jī)器人的FlexPendant設(shè)定DSQC667模塊參數(shù),如表3所示。

        表2 I/O信號(hào)的邏輯關(guān)系

        表3 DSQC667參數(shù)設(shè)定值

        3 ABB機(jī)器人程序設(shè)計(jì)

        通過工業(yè)機(jī)器人的示教操作,調(diào)整工業(yè)機(jī)器人及扭矩扳手與輸送鏈、螺釘上料震動(dòng)盤之間的空間位置,使它們與工業(yè)機(jī)器人相對(duì)位置正確。圖6給出了ABB機(jī)器人程序控制流程圖,ABB機(jī)器人啟動(dòng)后首先執(zhí)行初始化程序,復(fù)位PLC交互的邏輯信號(hào),然后回到原點(diǎn)位置等待。當(dāng)接收到動(dòng)力電池包即工件到位,扳手和震動(dòng)盤就緒信號(hào)后,執(zhí)行螺釘擰緊程序,當(dāng)螺釘擰緊失敗后,ABB機(jī)器人運(yùn)行到退釘位置執(zhí)行自動(dòng)退釘程序,然后,重新執(zhí)行螺釘擰緊程序,螺釘擰緊完成,運(yùn)行程序結(jié)束,機(jī)器人回原點(diǎn)等待。

        ABB工業(yè)機(jī)器人提供了軟件RobotStudio和FlexPendant兩種方式,可以完成機(jī)器人程序的編寫。一般而言,利用RobotStudio軟件編寫ABB機(jī)器人程序顯得更為方便和高效。

        圖6 ABB機(jī)器人程序控制流程圖及機(jī)器人程序(部分)

        4 實(shí)際應(yīng)用

        目前設(shè)計(jì)的螺釘擰緊工作站已經(jīng)投入使用,與傳統(tǒng)手動(dòng)螺釘擰緊方式相比,操作簡(jiǎn)單,大幅度提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

        5 結(jié)論

        1)應(yīng)用基于總線技術(shù)把機(jī)器人連接到PLC控制系統(tǒng)中,提高了螺釘擰緊工作站的智能化程度。

        2)實(shí)踐應(yīng)用表明,工作站系統(tǒng)穩(wěn)定,螺釘擰緊工作質(zhì)量?jī)?yōu)良,具有良好的推廣意義。

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