郭悅
摘 要:以BE公司干燥回潮工序所在車間的生產(chǎn)現(xiàn)狀為研究對象,利用程序分析、5W1H和ECRS等技術(shù)方法對在制品搬運(yùn)流程中存在的浪費(fèi)進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,并結(jié)合現(xiàn)場改善的理論方法提出了相應(yīng)的解決方案。
關(guān)鍵詞:程序分析;5W1H;ECRS;繃板工序
中圖分類號:TB 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.29.093
1 引言
BE公司經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)銷售皮革及皮革制品與皮革及皮革制品生產(chǎn)相關(guān)的原材料等為使企業(yè)能夠緩下腳步專心提高競爭力,企業(yè)高層決心推行精益生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,提高展品質(zhì)量,增強(qiáng)整體競爭優(yōu)勢。
本文將綜合運(yùn)用程序分析、作業(yè)分析5W1H及ECRS等方法,并參考文[1-4]對干燥回潮工序中的相關(guān)作業(yè)進(jìn)行改善研究,為全公司的精益生產(chǎn)實(shí)施提供參考。
2 研究內(nèi)容及研究方法
公司中干燥回潮工序車間主要為在制品搬運(yùn)浪費(fèi):搬運(yùn)距離長、重量大且重復(fù)搬運(yùn)。針對干燥回潮工序車間進(jìn)行精益改善研究能夠有效的解決車間內(nèi)存在的問題,并充分體現(xiàn)出精益生產(chǎn)的強(qiáng)大功效,對今后的進(jìn)一步優(yōu)化和改善奠定基礎(chǔ)。在研究過程中,通過運(yùn)用程序分析對在制品搬運(yùn)過程進(jìn)行研究,找出導(dǎo)致搬運(yùn)浪費(fèi)問題的原因并提出了改善方案。
3 在制品搬運(yùn)流程分析與改善
3.1 現(xiàn)狀分析
在現(xiàn)存的搬運(yùn)流程中,在制品從濕皮到干皮經(jīng)歷了3次檢查,且多次搬運(yùn)至在制品中轉(zhuǎn)區(qū),致使搬運(yùn)距離增加及檢查時間增長。采用5W1H及ECRS的方法對問題進(jìn)行分析,進(jìn)而找出解決方案。
問:車間內(nèi)導(dǎo)致搬運(yùn)浪費(fèi)的主要問題是什么?答:車間內(nèi)加工過程中搬運(yùn)皮革距離較長,檢查耗時較多。
問:為什么濕皮及干皮全部擺放在制品中轉(zhuǎn)區(qū)?答:在制品中轉(zhuǎn)區(qū)在四臺烘干設(shè)備及回潮設(shè)備中間起到“貨棧”作用。
通過對在制品搬運(yùn)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行ECRS分析,找出可改善的地方,在針對分析后,提出相應(yīng)改進(jìn)方案,具體分析如表1所示。
3.2 改善方案及評價
根據(jù)以上分析,改善后在制品搬運(yùn)流程如表2所示。
通過對在制品中轉(zhuǎn)區(qū)進(jìn)行合理的規(guī)劃改善,減少了搬運(yùn)流程,縮減了搬運(yùn)距離,減少了檢查次數(shù)。具體為檢查次數(shù)由3次減少為1次,搬運(yùn)距離減少了35m,搬運(yùn)及檢查總時間減少了19min,改善效果顯著。
4 結(jié)語
本文應(yīng)用工業(yè)工程的基礎(chǔ)技術(shù)方法,對BE公司干燥回潮工序車間生產(chǎn)過程中的在制品搬運(yùn)流程程序進(jìn)行了改善分析研究。這些都是企業(yè)細(xì)小的微觀活動,但對其進(jìn)行改善,卻能為企業(yè)帶來可觀的收益。在目前制革工業(yè)企業(yè)普遍回暖的前提下,對企業(yè)進(jìn)行精益改善是企業(yè)進(jìn)一步獲得領(lǐng)先優(yōu)勢的最佳選擇。
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