張永軍
(山西大唐國際運城發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 運城 044602)
某電廠600 MW機組一次風(fēng)機為上海鼓風(fēng)機廠有限公司制造的PAF19-14-2型雙級軸流式風(fēng)機,風(fēng)機軸承箱為TLT-SBW,風(fēng)機軸承分別為FAG NU336、FAG NJ336、SKF 7240。
2016年11月22日之前,風(fēng)機運行正常,振動穩(wěn)定在1.2~1.5 mm/s之間。12月7日起,風(fēng)機振動增大,振動在1.5~3 mm/s之間變化,并且不穩(wěn)定。振動異常前后的趨勢分別見圖1和圖2。
圖1 振動正常時趨勢圖
風(fēng)機振動增大后,采用美國NI振動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和上海SK振動數(shù)據(jù)處理軟件,振動傳感器采用國產(chǎn)速度傳感器,進行振動測試。測點位置安裝在電機自由端、電機驅(qū)動端、風(fēng)機前、風(fēng)機后,每處分別安裝了水平、垂直2個測點,振動測試數(shù)據(jù)見表1,風(fēng)機前水平振動15 min的瀑布圖見圖3。
圖2 振動增大后趨勢圖
表1 振動測試數(shù)據(jù)列表 mm/s
圖3 風(fēng)機前水平振動瀑布圖
電機自動端和驅(qū)動端振動均正常,風(fēng)機振動較大,應(yīng)排除電機故障的原因,故障部位應(yīng)在風(fēng)機處。
一倍頻不是主要振動頻率,可排除轉(zhuǎn)子平衡的原因及支撐剛度不足的原因。
雖然有一倍頻、二倍頻振動分量,但幅值較小,應(yīng)排除對中的原因。
振動頻率也不符合滾動軸承故障的特征頻率(特征頻率見表2),也無相應(yīng)的頻帶,排除軸承內(nèi)圈、外圈、滾動體、保持架故障的原因。
風(fēng)機振動與機組負荷、動葉開度等沒有規(guī)律性的對應(yīng)關(guān)系。
振動頻譜以1X、2X、3X、4X、5X、6X等倍頻為主。
初步分析風(fēng)機振動較大是由機械松動引起的。針對松動故障,有風(fēng)機底座的松動、軸承箱的緊固不牢、或者軸承本身的松動3個方面,根據(jù)頻率特征,基本可以排除前兩個方面的原因,重點懷疑風(fēng)機軸承的松動。
根據(jù)振動特征的診斷分析,利用機組停運機會對軸承箱解體檢查,重點檢查軸承是否松動。同時對風(fēng)機葉片、輪轂、滑塊、推桿、軸承箱等相關(guān)部件進行檢查。
軸承箱解體后,測量軸承箱內(nèi)部軸承游隙,結(jié)果超標0.13 mm,對超標軸承進行了更換。
本次風(fēng)機解體檢查,只有軸承箱內(nèi)部軸承游隙超標,其他相關(guān)數(shù)據(jù)全部合格,振動異常原因確認為軸承箱內(nèi)軸承游隙超標。
風(fēng)機檢修后投入運行,進行了振動測試,測試數(shù)據(jù)見表3,風(fēng)機前水平振動的瀑布圖見圖4。
風(fēng)機振動穩(wěn)定在0.8~1.2 mm/s之間,對比修前振動明顯降低。
對比風(fēng)機檢修前后的振動頻譜,修后風(fēng)機振動基本以一倍頻和二倍頻為主,振動頻譜有了很大的變化。
表3 風(fēng)機修后振動測試數(shù)據(jù)列表 mm/s
圖4 風(fēng)機修后前水平振動瀑布圖
根據(jù)風(fēng)機振動的特征,診斷此風(fēng)機振動異常增大為機械松動引起的,分析為軸承游隙的增大,并經(jīng)解體檢查得到了確認。當(dāng)然,這一分析診斷,是在排除了轉(zhuǎn)子不平衡、支撐剛度弱、對中問題、軸承本身故障等原因之后,縮小故障范圍,從而分析診斷故障原因的。
根據(jù)本案例的分析處理過程,進一步思考,對于滾動軸承游隙變大的劣化,只要振動不超標,并且也確認了劣化的原因,是可以監(jiān)督運行的。
在點檢劣化分析中,若已明確了劣化原因,建議綜合考慮決策,跟蹤觀察劣化趨勢或者停運設(shè)備進行檢修。