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        630MW超臨界機組鍋爐及其輔助系統(tǒng)節(jié)能診斷

        2018-10-10 08:24:50彭志福
        上海節(jié)能 2018年9期
        關(guān)鍵詞:煤種旋流煙道

        彭志福

        大唐華東電力試驗研究院

        根據(jù)國務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》[1],到2020年火電供平均電煤耗要達306g/kWh,因此火電的節(jié)能工作日益重要。某電廠共4臺機組,其中1號機組及2號機組能耗指標較好,但3號機組煤耗明顯高于其他幾臺機組,問題突出。為評估該電廠3號機組的能耗狀況[2],對該機組鍋爐及其輔助系統(tǒng)進行節(jié)能診斷,找出鍋爐及其輔助系統(tǒng)的問題,并給出建議措施。

        1 鍋爐概述

        該機組選用哈爾濱鍋爐有限責任公司與三井巴布科克(MB)公司合作設(shè)計制造的超臨界本生(Benson)直流鍋爐,型號:HG-1890/25.4-YM4。一次中間再熱、滑壓運行,鍋爐配置再循環(huán)泵啟動系統(tǒng),固態(tài)排渣、單爐膛、平衡通風、Π型布置、全鋼結(jié)構(gòu)懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置,機組容量由600MW增容改造至630MW。

        爐膛為單爐膛,斷面尺寸22.18m×15.63m,設(shè)計煤種為神府東勝煤,校核煤種為大同塔山煤。最大連續(xù)蒸發(fā)量1 890t/h,過熱器出口蒸汽溫度571℃,再熱器出口蒸汽溫度569℃,給水溫度283.7℃。

        鍋爐超凈排放改造中尾部煙道加裝了管式MGGH換熱器,包含煙氣冷卻器和煙氣加熱器兩段:管式MGGH煙氣冷卻器布置在低低溫靜電除塵器入口前的水平直段煙道上,管式MGGH煙氣加熱器,布置在濕式電除塵出口與煙囪入口前的煙道上。

        2 鍋爐及其輔助系統(tǒng)節(jié)能診斷

        在機組75%負荷工況下,對該鍋爐進行了鍋爐效率的測試,并將鍋爐效率及各項熱損失同75%負荷下的鍋爐設(shè)計值進行對比,對比數(shù)據(jù)如表1,從表中可以發(fā)現(xiàn)鍋爐效率低于設(shè)計值0.96%,較設(shè)計值低的主要原因是排煙熱損失q2遠高于設(shè)計值,導致鍋爐整體效率下降,低于設(shè)計值。

        表1 鍋爐效率及各項熱損失試驗值同設(shè)計值對比

        對2017年鍋爐輔助系統(tǒng)的電耗平均值進行統(tǒng)計,并與設(shè)計值進行對比,見表2,從表2中可以看出引風機電耗高于設(shè)計值0.13%,主要原因是由于尾部煙道阻力大于設(shè)計值。

        表2 輔機電耗完成值同設(shè)計值對比

        針對該鍋爐及其輔助系統(tǒng)的試驗、檢查并與設(shè)計值對比,發(fā)現(xiàn)了該鍋爐存在一系列問題,并對這些問題的節(jié)能潛力進行分析。鍋爐及其輔助系統(tǒng)的節(jié)能潛力合計為4.99g/kWh,其中排煙溫度較設(shè)計值高23.3℃,影響煤耗3.73g/kWh。

        表3 鍋爐及其輔助系統(tǒng)的問題及節(jié)能潛力

        3 存在問題

        對鍋爐進行全面檢查,并進行了鍋爐冷態(tài)動力場、煙道阻力和鍋爐效率測試等試驗[3-5]。對影響鍋爐效率的原因進行了分析,提出鍋爐側(cè)及其輔助系統(tǒng)所存在的問題進行分析,提出相關(guān)建議和措施。

        3.1 燃燒器燒損嚴重

        鍋爐共有6層30個燃燒器,除B層磨煤機對應(yīng)燃燒器采用等離子燃燒器,其他層燃燒器均采用新型低NOX軸向旋流燃燒器。在燃燒器中,燃燒的空氣被分成5股,中心風、一次風、二次風、三次風和四次風。主燃燒空氣分為二次風、三次風和四次風,以加大空氣分級程度。二次風、三次風和四次風通過燃燒器內(nèi)同心的環(huán)形通道,在燃燒的不同階段進入爐膛,有助于NOx總量的降低和燃料的燃盡。

        由于在運行的時候,二次風通道較窄,二次風補風能力不佳,導致燃燒器二次風區(qū)域冷卻能力不足,金屬在長期高溫下嚴重燒損變形,該鍋爐除B層等離子燃燒器外,其他層燃燒器均有不同程度的燒損,二次風筒出現(xiàn)大量鼓包、變形擠壓、局部切割情況,導致二次風基本不能形成由組織風參與燃燒;因為二次風筒的鼓包、變形擠壓,不僅影響三次風通流面積、破壞三次風流場還導致部分三次風葉片卡澀;部分燃燒器旋流葉片拉桿卡澀、拉桿指示刻度不能真實反映葉片旋流強度。圖1為燃燒器及空氣動力場試驗燃燒器煙花示蹤側(cè)面圖。旋流燃燒器在主一次風氣流與旋流風之間,存在環(huán)形回流區(qū);氣流在爐膛斷面上分布不均勻,存在偏斜射流、直流風竄進旋流風相互影響的情況。

        圖1 鍋爐旋流燃燒器及冷態(tài)動力場煙花示蹤圖

        建議措施:

        (1)在有條件的情況下更換或修復燃燒器。

        (2)運行中應(yīng)保證主燃燒區(qū)域氧量,避免因缺氧運行造成結(jié)焦、管壁超溫、排煙溫度異常升高。

        3.2 機組不能長期處于滿負荷運行

        機組原設(shè)計容量為600MW,后增容改造,機組容量由600MW增加至630MW。在實際運行中,當機組負荷達到530MW時,引風機全壓已經(jīng)達到了8 100MPa為引風機安全出力的上限;一次風機全壓及風量均已超過BMCR工況全壓與風量,一次風機超出力。經(jīng)分析得出造成機組出力不足的原因主要有兩點:

        (1)鍋爐設(shè)計煤種為神府東勝煤,滿負荷運行時磨煤機5臺運行1臺備用。實際運行時,鍋爐摻燒褐煤,由于摻燒褐煤熱值較低,水分含量較高,磨煤機全部投入運行時,未達滿負荷時,磨煤機出力已達上限。

        (2)尾部煙道煙風阻力大于設(shè)計值,該機組在引風機增容改造后在尾部煙道增設(shè)了MGGH。MGGH在長時間運行后,由于受熱面低溫腐蝕,導致MGGH內(nèi)部堵塞。MGGH設(shè)計阻力小于600Pa,根據(jù)試驗測量,MGGH阻力近1 490Pa,遠大于設(shè)計值,增大了尾部煙道的煙風阻力,導致在未達滿負荷運行時引風機出力已達上限。

        建議措施:

        (1)進行配煤摻燒試驗,制定合理的配煤摻燒方案。

        (2)制定煙道阻力優(yōu)化方案或引風機出力優(yōu)化方案,對MGGH的腐蝕受熱面進行更換,換用防腐性能更好的材質(zhì)。

        (3)對引風機增容改造,可考慮汽電雙驅(qū)改造方案:負荷較高時引風機由小汽輪機及電機雙驅(qū)動,在低負荷情況下,引風機驅(qū)動汽機可保持額定功率運行,驅(qū)動電機轉(zhuǎn)換為發(fā)電機運行帶廠用電,降低廠用電率,提升經(jīng)濟性。

        3.3 排煙溫度高

        該機組在75%負荷下設(shè)計排煙溫度為109.3℃,實測排煙溫度達132.6℃,超出設(shè)計溫度23.3℃。經(jīng)分析原因主要為燃燒器部分燒損導致各層燃燒器噴口不同程度損壞,風粉混合差,不能有效組織燃燒;燃燒器區(qū)域二次風補風能力不足,尤其低負荷高煤量運行時受限于二次風母管壓力低,導致主燃燒器區(qū)域缺氧,煤粉燃盡滯后,造成排煙溫度升高;實際燃燒煤種與設(shè)計煤種有差異,在摻燒褐煤時,燃燒煤種與設(shè)計煤種相比,水分偏大,鍋爐總風量增加,排煙溫度上升,鍋爐排煙熱損失增加。

        建議措施:

        (1)在有條件的情況下更換或修復燃燒器。

        (2)優(yōu)化煙氣余熱利用系統(tǒng)。

        如:改造MGGH系統(tǒng)為低溫省煤器(如圖2)

        圖2 低溫省煤器流程示意圖

        或在MGGH系統(tǒng)基礎(chǔ)上改造為MGGH+低低溫省煤器系統(tǒng)(如圖3)

        圖3 MGGH+低低溫省煤器系統(tǒng)流程示意圖

        4 結(jié)論

        該機組鍋爐及其輔助系統(tǒng)由于設(shè)備運行問題較大,存在較大的節(jié)能潛力,節(jié)能潛力達4.99g/kWh。若挖掘該鍋爐及其輔助系統(tǒng)節(jié)能潛力,按照標煤單價700元/t、機組年平均負荷為75%計算,每年可節(jié)約標煤約20 000t,發(fā)電成本約下降1400萬元。

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