張世偉, 胥建群
(1. 國電泰州發(fā)電有限公司, 江蘇泰州 225300; 2. 東南大學(xué) 能源熱轉(zhuǎn)換及其過程測控教育部重點實驗室, 南京 210096)
汽輪機(jī)是火力發(fā)電廠中的重要發(fā)電設(shè)備,其動靜部分碰摩會導(dǎo)致機(jī)組振動過大無法正常啟動和運(yùn)行,甚至?xí)斐捎谰眯赞D(zhuǎn)子彎曲,使整個機(jī)組損壞。因此,有必要研究和分析現(xiàn)代大型汽輪機(jī)動靜部分發(fā)生碰摩的原因,避免事故的發(fā)生,保證機(jī)組的安全運(yùn)行。筆者針對某電廠1號機(jī)組動靜部分的碰摩進(jìn)行了詳細(xì)的分析和研究,并找出事故原因。
自Jeffcott H H提出Jeffcott轉(zhuǎn)子模型以來,線性理論的轉(zhuǎn)子動力學(xué)方面的研究獲得了很大的發(fā)展[1]。國內(nèi)外學(xué)者對旋轉(zhuǎn)機(jī)械中的動靜碰摩問題進(jìn)行了大量的研究:Kellenberger W通過對汽輪機(jī)軸封處由轉(zhuǎn)子受熱變形產(chǎn)生的動靜間隙消失而發(fā)生碰摩導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)狀態(tài)的不穩(wěn)定運(yùn)動進(jìn)行了理論探討[2];Adams M L等采用數(shù)值積分的方式揭示了發(fā)生動靜部分碰摩時的混沌現(xiàn)象,同時也指出了引起機(jī)組振動過大或不正常振動的原因[3];Edwards S等采用數(shù)值方法對扭矩在碰摩轉(zhuǎn)子系統(tǒng)中產(chǎn)生的影響進(jìn)行了研究[4]。
綜上所述,國內(nèi)外學(xué)者基于數(shù)學(xué)方面對動靜部分軸向磨損的研究取得了大量的研究成果,筆者從現(xiàn)場實際運(yùn)行出發(fā),探討動靜部分軸向磨損的處理方案及預(yù)防措施。
該電廠1號機(jī)組正常運(yùn)行時蒸汽參數(shù)為主汽壓25 MPa,主、再熱汽溫度均為600 ℃,額定出力為1 000 MW。機(jī)組在首次大修中,汽輪機(jī)本體解體發(fā)現(xiàn)低壓缸A轉(zhuǎn)子調(diào)端動靜部分發(fā)生了軸向接觸。
為檢查轉(zhuǎn)動件與固定件之間在運(yùn)行過程中的間隙,采用錐面測量法測量轉(zhuǎn)子膨脹量與汽輪機(jī)殼體膨脹量之間的差值,即差脹,低壓缸A轉(zhuǎn)子檢測儀位于6號軸承處(見圖1),低壓缸B轉(zhuǎn)子檢測儀位于8號軸承處(見圖2)。
圖1 低壓缸A 轉(zhuǎn)子檢測儀標(biāo)尺示意
圖2 低壓缸B轉(zhuǎn)子檢測儀標(biāo)尺示意
圖1、圖2中綠色標(biāo)記為止推軸承前側(cè)或汽輪機(jī)側(cè)間隙為0時汽輪機(jī)的冷設(shè)定,用來測量差脹量的基準(zhǔn)點;第一報警點與紅色標(biāo)記間的距離表示汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子由于泊桑效應(yīng)影響,在升速過程中的縮短量;紅色區(qū)域為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與汽缸間發(fā)生軸向接觸區(qū)域;黃色區(qū)域表示汽輪機(jī)由于熱膨脹的變大或變小而導(dǎo)致轉(zhuǎn)子發(fā)生膨脹的程度,其對應(yīng)長度與第一報警點與紅色標(biāo)記間的距離相同。
采用錐面測量法測量時,通道1的傳感器測量軸錐面的位移,通道2的傳感器作為參照傳感器,測量軸的徑向位移,見圖3。
圖3 錐面測量原理
錐面角度為23°,測量錐面的傳感器始終垂直于錐面。可測量的最大軸位移量為:
(1)
式中:s為軸位移量,mm;d1為傳感器測量范圍,mm;為錐面傾斜角度,(°)。
測量系統(tǒng)采用聯(lián)合測量裝置,低壓缸差脹傳感器與支架為固定安裝,在安裝時根據(jù)汽輪機(jī)檢修安裝定位數(shù)據(jù)分別確定對應(yīng)前置器輸出電壓,低壓缸A差脹量程為0~+50 mm,低壓缸B差脹量程為0~+50 mm。
該機(jī)組低壓缸A轉(zhuǎn)子調(diào)端動靜部分發(fā)生了軸向接觸,見圖4~圖6。
圖4 低壓缸A轉(zhuǎn)子調(diào)端第2級動葉葉根
圖5 低壓缸A轉(zhuǎn)子調(diào)端第3級動葉葉根
圖6 低壓缸A轉(zhuǎn)子調(diào)端第4級動葉葉根
低壓缸A轉(zhuǎn)子調(diào)端第2、3、4級出汽側(cè)動靜部分有明顯的磨損痕跡,經(jīng)初步測量轉(zhuǎn)子動葉葉根部位磨損量為:調(diào)端第2級磨損量約2.95 mm,第3級磨損量約1.15 mm,第4級磨損量約1.95 mm。在低壓缸A轉(zhuǎn)子電端及低壓缸B轉(zhuǎn)子上沒有發(fā)現(xiàn)這樣的損傷。相應(yīng)隔板未見磨損,但附著了轉(zhuǎn)子磨損的殘留物。
汽輪機(jī)的高壓缸轉(zhuǎn)子、中壓缸轉(zhuǎn)子、低壓缸轉(zhuǎn)子都有一個固定的K值,是由制造廠設(shè)定轉(zhuǎn)子一個壓力級動靜之間的軸向距離。圖7為低壓缸A動靜間隙,隔板與葉端軸向間隙為N,隔板與葉根軸向間隙為L。
圖7 低壓缸A動靜間隙圖
對低壓缸通流間隙進(jìn)行了測量,見表1、表2,其中0°表示轉(zhuǎn)子12點鐘方向,A、B側(cè)分別表示與0°按轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向旋轉(zhuǎn)90°、270°處。
表1 低壓缸A通流間隙測量值(調(diào)端) mm
表2 低壓缸A通流間隙測量值(電端) mm
圖8為主機(jī)滑銷系統(tǒng)圖。由圖8可以看出:機(jī)組汽缸膨脹死點位于3軸承座,而轉(zhuǎn)子膨脹相對死點在2軸承座。高壓缸K值偏小,高、中壓缸未回到零位是由于1、2軸承座未按設(shè)計向電端滑動到位,從而使2軸承座及轉(zhuǎn)子膨脹相對死點向調(diào)端方向移動,造成兩個低壓缸轉(zhuǎn)子相對低壓缸零位偏向調(diào)端,測量的兩個低壓缸K值均偏大。
圖8 主機(jī)滑銷系統(tǒng)圖
查閱1號機(jī)組168 h檢修文件包,發(fā)現(xiàn)低壓缸K值偏大(低壓缸AK值24.15 mm,低壓缸BK值39.15 mm),1、2軸承座未按設(shè)計向電端滑動到位,高、中壓缸未回到原始零位,偏差為3 mm,機(jī)務(wù)未對零位指示值進(jìn)行修正,儀控也未與機(jī)務(wù)核對,直接對原始零位進(jìn)行出廠設(shè)定。造成了低壓缸差脹的實際值小于顯示值3 mm。
1號機(jī)組168 h檢修后首次啟動,在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)和帶負(fù)荷過程中均發(fā)生不同程度的振動異常,其振動異常主要發(fā)生在5、6、7、8軸承。在加負(fù)荷至291 MW的過程中,5、6、7、8軸振沒有發(fā)生明顯上升。在運(yùn)行人員供1A給水泵汽輪機(jī)軸封汽,凝汽器壓力從8.3 kPa逐漸下降到5.1 kPa,過程中5、6、7、8軸振發(fā)生明顯上升,其中6X軸振最大達(dá)到158 μm。
通過停供1A給水泵汽輪機(jī)軸封汽、停運(yùn)真空泵,將凝汽器壓力提高19 kPa,并適當(dāng)減負(fù)荷,機(jī)組振動得以控制,逐漸恢復(fù)至正常范圍。這說明低壓內(nèi)缸出現(xiàn)暫時性的不同變形,在汽缸內(nèi)部發(fā)生了碰摩。此后做超速試驗,機(jī)組解列、再次并網(wǎng)后只有低壓缸A的振動明顯。負(fù)荷 177 MW,背壓在逐漸下降,但還在8.63 kPa以上,5、6、7、8軸振沒有大的變化。之后背壓進(jìn)一步下降,5X、6X軸振開始明顯上升,7X軸振下降、8X軸振微漲,成背離現(xiàn)象。通過提高背壓,使振動得到控制,機(jī)組的振動與背壓波動趨勢一致,同時振動的大趨勢向小的方向發(fā)展,說明碰摩的地方已脫離,間隙逐漸變大。
由此推斷:該電廠1號機(jī)組在首次大修停機(jī)后,由于高、中壓缸滑銷原因,1、2軸承座未按設(shè)計向電端滑動到位,偏差3 mm;大修過程中機(jī)務(wù)未對零位指示值進(jìn)行修正,儀控也未與機(jī)務(wù)核對,直接對原始零位進(jìn)行出廠設(shè)定,造成監(jiān)視值與實際值存在偏差;之后在大修后的超速試驗中,造成此次低壓缸A軸向碰摩。
采用拔出高、中壓缸貓爪橫銷,借助千斤頂前后移動1、2軸承座以此來檢查其滑動情況,未見明顯異常后裝復(fù)高、中壓缸汽缸橫銷。經(jīng)監(jiān)視測量發(fā)現(xiàn):1軸承座向電端移動了2.3 mm,2軸承座向電端移動了2 mm。再次測量低壓缸軸向通流間隙,發(fā)現(xiàn)兩個低壓缸K值(低壓缸A為24.31 mm,低壓缸B為38.08 mm)與第一次大修后基本相近。建議采取以下處理方法:
(1) 清除碰摩葉片出口側(cè)的毛刺并進(jìn)行PT或MT探傷,確認(rèn)葉片出口側(cè)的葉根處是否有裂紋。
(2) 由于葉片接觸時會產(chǎn)生過熱,考慮會發(fā)生硬度增大、磁化,建議對碰摩葉片處進(jìn)行磁力測量。
(3) 建議調(diào)整汽缸的軸向鍵(更換不同的鍵),使K值恢復(fù)到合適值。
(4) 冷態(tài)啟動時,300 MW以下負(fù)荷,負(fù)荷變化率以0.5%/min以下進(jìn)行。
綜合以上建議,并結(jié)合該機(jī)組168 h大修至今的運(yùn)行情況,決定不調(diào)整汽缸的軸向鍵,只對低壓缸差脹零位指示值進(jìn)行修正。低壓缸A差脹零位設(shè)計指示值為17.7 mm,低壓缸B差脹零位設(shè)計指示值為11.6 mm。由于此次檢修時的K值與基建時K值分別增大了3.21 mm、3.28 mm,對低壓缸A、低壓缸B定位時的差脹值進(jìn)行修小3 mm處理,低壓缸A差脹零位指示值為14.7 mm,低壓缸B差脹零位指示值為8.6 mm。
通過分析該電廠1號機(jī)組低壓缸A轉(zhuǎn)子調(diào)端第2、3、4級動靜部分碰摩事故,結(jié)合低壓差脹錐面測量方法,探討出動靜部分軸向磨損的處理方案,并提出以下預(yù)防措施:
(1) 機(jī)組冷態(tài)啟、停機(jī)時,要加強(qiáng)汽缸溫差、差脹等重要參數(shù)的監(jiān)視,一定要控制在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi),同時要注意機(jī)組的振動情況,盡量維持參數(shù)溫度[5]。
(2) 定期對汽機(jī)滑銷系統(tǒng)注油維護(hù)。