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        255 MW燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組軸封間隙測量及故障處理

        2018-10-09 09:26:20桑泉巍劉振祥田新啟
        發(fā)電設備 2018年5期
        關鍵詞:軸封軸承座凝汽器

        桑泉巍, 劉振祥, 田新啟, 任 偉

        (1. 東南大學 火電機組振動國家工程研究中心, 南京 210096; 2. 華電句容電廠, 江蘇鎮(zhèn)江 212000)

        某電廠2臺255 MW燃氣-蒸汽機組由2臺E級燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組組成,采用一拖一分軸布置,配2臺余熱鍋爐和2臺抽凝式汽輪機。2號汽輪機型號為LC50/N80-7.50/1.30/0.28,采用單缸單軸布置,汽輪機轉子和發(fā)電機剛性連接。工作人員對2號汽輪機初次開機檢查時發(fā)現(xiàn),低壓缸和轉子上部的軸封間隙由原來預留的正常值減少到了50 μm,導致機組無法正常啟動。筆者分靜態(tài)無外界擾動、凝汽器灌水和抽真空三種試驗工況,對低壓缸相對于2號軸承座標高的相對變化進行了連續(xù)監(jiān)測,通過對試驗結果的研究分析,得出了引起故障的具體原因,提出了相應的處理措施。

        1 軸封間隙過小原因分析

        暫不考慮運行中諸如蒸汽溫度變化、轉子振動等因素的影響,引起軸封間隙過小的原因主要有3個:(1)安裝人員在安裝過程中沒有達到相應的安裝標準,預留的間隙量不夠,從而導致間隙過?。?2)高低壓缸上外缸剛度不足,在抽真空時,由于大氣壓力對外缸作用力較大,導致外缸變形,使低壓缸上軸封間隙變得過小;(3)2號汽輪機機組存在一定的基礎沉降,且低壓缸存在橫向沉降不均的現(xiàn)象。

        經(jīng)排查,在整個安裝過程中,相關安裝部門嚴格按照規(guī)章和標準進行安裝,預留量設置合理,故排除人為因素的影響。由于高低壓缸剛度和基礎沉降不均都對間隙變小有影響,筆者通過渦流傳感器進行標高測試來測量軸封間隙,并對測試結果進行分析。

        2 軸封間隙測量原理及測量方法

        2.1 測量原理

        標高專用測量裝置的分辨率可達2 μm,綜合測試精度達30 μm[1],其可靠性在故障的診斷和處理中也已經(jīng)得到了證實。標高測量裝置見圖1,左右兩個測量鋼杯均由不銹鋼制成,鋼杯中置有適量的液體(一般為黏度較小的潔凈流體,例如變壓器油),中間由導管連通,安裝在所要測試的測點位置上。渦流傳感器線圈中通以較高頻率的交流電,當線圈靠近被測的鋼制浮子時,在鋼制浮子內部將產(chǎn)生感應的電渦流,其大小與浮子的電導率σ、磁導率μ、厚度d、線圈外徑r、激勵電流I、角頻率ω及線圈到鋼制浮子之間的距離等參數(shù)有關,當電渦流傳感器中的σ、μ、d、r、I、ω恒定不變時,線圈阻抗Z與鋼制浮子之間距離呈單值函數(shù)關系[2]。鋼杯中流體液面發(fā)生變化時,即距離變化時,Z也隨著變化,將阻抗的變化信號經(jīng)處理之后轉換為電壓信號,再經(jīng)前置器、信號處理器和信號采集器,最終傳輸?shù)接嬎銠C[3]。

        1—液體;2—鋼制浮子;3—固定螺帽;4—電渦流傳感器。圖1 標高測試裝置示意圖

        兩測點位置的標高相對變化量Δx由下式計算(公式中測點1和測點2對安裝的位置無要求):

        (1)

        式中:U1、U2為任意一組兩測點初始時刻對應的渦流傳感器間隙電壓,V;U11、U22為某時刻兩測點分別對應的電壓,V;S為渦流傳感器靈敏度,V/μm,S取4×10-3V/μm。

        2.2 測量方法

        針對2號汽輪機采用的單缸單軸結構特點,試驗測點的布置方案俯視圖見圖2。

        圖2 測點位置布置圖

        測點安裝位置有6個,分別為2號軸承座東側、低壓缸東側臺板上部、2號軸承座頂部、低壓軸封端上部、2號軸承座西側、低壓缸西側臺板上部,對應測點編號測點1到測點6,對應渦流傳感器編號CH1到CH6。6個測量鋼杯分別安裝在圖2中編號1到6的各測點上,各組測點由導管相連,將3組傳感器的輸出信號即間隙電壓值調整到合適的值,由固定螺帽進行固定,待3組測量鋼杯液面平衡及傳感器進行零點調整后,開始進行正式測試。

        3 數(shù)據(jù)處理及分析

        3.1 數(shù)據(jù)處理

        標高測試共分3部分進行,在無外界擾動的前提下機組靜態(tài)72 h進行的測試(見圖3)、在凝汽器灌水條件下24 h進行的測試(見圖4)及在凝汽器抽真空條件下24 h進行的測試(見圖5)。

        圖3 在靜態(tài)無擾動條件下標高相對變化圖

        圖4 在凝汽器灌水條件下標高相對變化圖

        圖5 在抽真空條件下標高相對變化圖

        第一組測點為CH1、CH2;第二組測點為CH3、CH4;第三組測點為CH5、CH6。

        表1為整個測試過程中各個電渦流傳感器部分間隙電壓(因數(shù)據(jù)較多,故只列舉了關鍵點的數(shù)據(jù))。

        表1 各測點渦流傳感器間隙電壓 V

        3.2 結果分析

        由圖3可得:對于2號軸承座標高相對變化量都呈下降趨勢,總體變化不大,說明機組整體上存在著一定緩慢下沉的現(xiàn)象。

        由圖4第一組和第三組曲線可以發(fā)現(xiàn):在凝汽器循環(huán)水泵開啟時,低壓缸東西側測點相對于2號軸承座標高出現(xiàn)小范圍下沉和上升的突變現(xiàn)象,隨后在支撐彈簧的作用下趨于穩(wěn)定。因此,在凝汽器灌水時,低壓缸相對于2號軸承座標高變化影響較小,但低壓缸東西側存在橫向沉降不均的現(xiàn)象。

        由圖5標高變化的第二組曲線分析得:抽真空對低壓缸軸封端上部測點4相對于2號軸承座標高變化的影響相對較小,說明抽真空對低壓軸封端上部間隙的影響較小,即高低壓缸不存在剛度不足的問題。由圖5第三組曲線可以看出:測點6相對于2號軸承座標高變化影響較大,抽真空結束時數(shù)據(jù)(第七天09:01:00)和抽真空之前數(shù)據(jù)(第六天09:02:00)相比,變化最大,約190 μm。

        綜上分析可得:高低壓缸不存在剛度不足的問題,機組基礎沉降在110 μm左右,在沉降過程中機組還存在著較大的波動,且低壓缸還存在著橫向沉降不均現(xiàn)象,不利于整個機組的順利開機和安全運行。

        4 處理措施

        調整2號軸承座標高,將低壓軸封預留的上部間隙在允許的范圍內盡量大一些,以減少整個機組因基礎下沉和沉降不均所帶來不利的影響,保證機組在順利開機之后的運行安全。經(jīng)分析研究后決定,將低壓缸軸封上部間隙調整到600~650 μm,低壓缸軸封下部間隙調整到100~150 μm。調整2號軸承座標高的措施主要有2個:(1)揭缸,對整個機組的標高進行重新標定;(2)調整2號軸承座軸瓦墊片[4]。由于揭缸花費的時間較長,考慮到工期較緊,所以采用調整軸瓦墊片來調整2號軸承座標高的措施,并繼續(xù)監(jiān)測低壓缸軸封端的間隙變化,若軸瓦墊片調整到最大限度后,低壓缸軸封端的上部間隙仍舊過小,則采取揭缸措施。

        5 結語

        該機組在安裝之后出現(xiàn)了低壓缸軸封上部間隙過小的現(xiàn)象,針對此問題,提出以下建議:

        (1) 整個機組選址應建在硬質的持力層上,且較早完成大部件的安裝,盡可能加上對基礎下沉影響較大的荷載,例如凝汽器灌水、抽真空等荷載,使整個機組能夠較早地完成大幅度大波動的沉降,以保證機組在后續(xù)的正常開機和安全運行。

        (2) 在安裝時,調整軸封間隙應考慮到基礎下沉對整個標高的影響,在調整前應詳細咨詢土建部門機組有可能出現(xiàn)的最大基礎沉降量,在允許范圍內,預留出一定的軸封間隙。

        (3) 持續(xù)監(jiān)測低壓軸封端的間隙變化,若低壓缸上部軸封間隙變得過小,則需要重新對間隙調整后,再確定是否開機。

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