黃榮
上海華誼能源化工有限公司 (上海 200241)
液氮洗冷箱工藝流程如圖1所示。
經(jīng)分子篩吸附器處理后的原料氣被送入冷箱中的1#原料氣體冷卻器和2#原料氣體冷卻器,在此被返流的氮洗氣、燃料氣和循環(huán)氫氣冷卻,然后進入氮洗塔下部。其中所含的 CO、氬(Ar)和甲烷等在氮洗塔中被頂部來的液氮洗出,凈化后的含有少量N2的氮洗氣自氮洗塔塔頂離開,經(jīng)2#原料氣體冷卻器復(fù)熱,然后將高壓氮氣管線中來的N2配入(即氣相配氮),基本達到H2,N2化學(xué)當(dāng)量比為3∶1后,再經(jīng)1#原料氣體冷卻器復(fù)熱:其中一部分引出至低溫甲醇洗工序,交回由原料氣體自低溫甲醇洗工序帶來的冷量;另一部分繼續(xù)在高壓氮氣冷卻器中復(fù)熱至環(huán)境溫度后出冷箱,并與來自低溫甲醇洗工序復(fù)熱后的合成氣匯合,再經(jīng)細(xì)配氮實現(xiàn)正確的H2,N2化學(xué)配比后作為產(chǎn)品氣體送入氨合成工序。
高壓N2來自界區(qū)外的空分裝置,經(jīng)高壓氮氣冷卻器和1#原料氣體冷卻器被返流氣體冷卻后,其中大部分經(jīng)節(jié)流直接與自氮洗塔頂部來的氮洗氣混合,基本達到 H2,N2化學(xué)配比為 3∶1;其余部分繼續(xù)在2#原料氣體冷卻器中冷卻并液化,液氮進入氮洗塔頂部,作為洗滌劑,在氮洗塔中將原料氣中的CO,Ar和CH4等雜質(zhì)洗下。
氮洗塔底部的液體經(jīng)過減壓后在氫氣分離器中閃蒸,氣相作為循環(huán)H2,經(jīng)過2#原料氣體冷卻器、1#原料氣體冷卻器和高壓氮氣冷卻器復(fù)熱后出冷箱,送至低溫甲醇洗工序的循環(huán)氣壓縮機加壓后再回收利用;由氫氣分離器底部排出的液體,經(jīng)過2#原料氣體冷卻器、1#原料氣體冷卻器和高壓氮氣冷卻器復(fù)熱后出冷箱,作為燃料氣送至全廠燃料氣系統(tǒng)。
由于液氮洗滌CO,CH4等氣體是在-192℃的低溫下操作的,系統(tǒng)除維持自身的冷量需求外,不可避免地需要補償其他的冷量損失,如加熱/冷卻物料換熱不完全、換熱器的熱端溫差,以及與外界的冷熱交換等。因此,為了保證裝置的平衡運行,需要一定的冷量來源。液氮洗制冷的重要方法就是高壓N2及尾液的節(jié)流效應(yīng)。
圖1 液氮洗冷箱工藝流程
在一定條件下,將一中制冷工質(zhì)壓縮至一定壓力,再節(jié)流膨脹,產(chǎn)生焦耳-湯姆遜效應(yīng)(J-T效應(yīng)),即可進行制冷。在節(jié)流過程中,物流既不做功,又沒有與環(huán)境進行熱交換,故為等焓進程。科學(xué)實踐已證明:將一種氣體在足夠高的壓力下與另一種氣體混合,這種氣體也能制冷。這是因為在系統(tǒng)總壓力不變的情況下,氣體在摻入混合物中后分壓是降低的,相互混合氣體的主要組分(如 H2與 N2,CO,CH4,Ar等)的沸點至少平均相差33℃,最好相差57℃,這樣更有利于低沸點組分H2的提純和低、高沸點組分的分離,并且能量消耗也低。
液氮洗就是運用了上述原理:在換熱器中,用來自氮洗塔的產(chǎn)品合成凈化氣冷卻進入液氮洗冷箱的高壓N2和來自低溫甲醇洗的合成氣;而在氮洗塔中,使合成氣和液氮逆流接觸,在此過程中,不僅將合成氣中的CO,CH4,Ar等洗滌下來,同時也配入部分N2。配入的N2并不能使出氮洗塔的產(chǎn)品凈化氣中的 n(H2)∶n(N2)達到 3∶1,因此,還有另外一種配氮方式使 n(H2)∶n(N2)最終達到 3∶1;同時,在 N2與合成氣混合的整個過程中,使N2配到合成氣中的分壓下降,產(chǎn)生J-T效應(yīng),從而獲得液氮洗所需的絕大部分冷量。N2的焦耳-湯姆遜轉(zhuǎn)變曲線如圖2所示。
節(jié)流效應(yīng)可用焦耳-湯姆遜系數(shù)μJT表示。
圖2 N2的焦耳-湯姆遜轉(zhuǎn)變曲線
μJT代表恒焓下溫度對壓力的變化率。當(dāng)μJT>0時,節(jié)流后溫度下降;μJT<0 時,節(jié)流后溫度上升;μJT=0時,溫度不發(fā)生變化。
液氮洗工序的主要設(shè)備集中在冷箱內(nèi),包括氮洗塔和3組板翅式換熱器。
氮洗塔是氮洗冷箱中的關(guān)鍵設(shè)備之一,設(shè)計壓力為6.0 MPa,設(shè)計溫度為-196℃。氮洗塔為篩板塔,內(nèi)徑為1.2 m,塔高約18 m,共60塊塔盤,板間距為250 mm,塔盤為小孔篩板,塔的底部還有一塊泡罩塔盤。
氮洗塔材料的選擇有2種方案:(1)奧氏體不銹鋼(0Cr18Ni9);(2)鋁鎂合金(5083)。
選用奧氏體不銹鋼,其優(yōu)點是材料設(shè)計數(shù)據(jù)充分(經(jīng)計算,筒體、封頭壁厚為28 mm),原材料規(guī)格齊全、貨源好落實,設(shè)備筒體、封頭制造經(jīng)驗成熟。存在的問題有:(1)奧氏體不銹鋼設(shè)備與鋁鎂合金換熱器的連接比較困難,到目前為止國內(nèi)還沒有廠家能生產(chǎn)異種材料的大口徑管接頭,但可以使用進口接頭解決該問題;(2)塔內(nèi)件制造加工(沖孔、整平)存在較大的困難,塔盤支撐圈型材還有待開發(fā);(3)奧氏體不銹鋼與鋁鎂合金的線膨脹系數(shù)相差較大(約為31%),采用不同材料時的冷補償問題比較突出,在冷箱設(shè)計中補償問題處理起來難度很大,這樣會導(dǎo)致設(shè)備或管道局部應(yīng)力集中,容易引起設(shè)備或管道的疲勞破壞或泄漏。
選用鋁鎂合金,其優(yōu)點是:在冷箱整體設(shè)計中,系統(tǒng)的泄漏問題、冷補償問題、內(nèi)件的加工問題均可以得到較好的解決。存在的問題主要是氮洗塔制造用的厚板材和相應(yīng)鍛件,目前尚缺少準(zhǔn)確的機械性能參數(shù),給設(shè)計帶來一些困難。
在實際生產(chǎn)中,氮洗塔的操作溫度和氣液比是2個至關(guān)重要的工藝指標(biāo)。為了保證恰當(dāng)?shù)臍庖罕群捅阌谠O(shè)備的安裝制造,氮洗塔塔內(nèi)件結(jié)構(gòu)設(shè)計中,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計基本上與空分裝置精餾塔相似;為了便于塔盤的安裝制造,在塔盤結(jié)構(gòu)設(shè)計中采用分體加工制造、整體鉚接的辦法,來嚴(yán)格控制塔盤的制造公差。
板翅式換熱器傳熱效率高,在一臺設(shè)備中可實現(xiàn)多股物流的熱量相互交換,同時還具有結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧、節(jié)省材料等優(yōu)點,因此被廣泛應(yīng)用于低溫、多股流、帶相變的換熱場合。根據(jù)液氮洗工序的特點,冷箱內(nèi)三組換熱器采用板翅式換熱器。
在深冷條件下對氣體進行分離,針對這一類過程,Aspen Plus建議使用的物性方法為:PR-BM(Peng-Robinson with Boston-Mathias alpha function),SRK (Soave-Redlich-Kwong),RK-ASPEN(Redlich-Kwong-Aspen),RK-SOAVE (Redlich-Kwong-Soave)等。此外,本次模擬流程的主要組分是H2和N2,均為非極性氣體。
在CO去除方面,4種物性方法均可采用。SRK物性方法下,所得CO的含量減少得最多,PR-BM物性方法下,CO的含量減少得最少。
在CH4去除方面,4種物性方法去除的CH4氣體均達到了目標(biāo)要求,基本可以忽略不計。其中,SRK物性方法下CH4的含量減少得最多,而PR-BM物性方法下CH4的含量減少得最少。
在Ar去除方面:RK-SOAVE物性方法模擬條件下,Ar含量減少得最多;PR-BM物性方法模擬條件下,Ar含量減少得最少。
PR-BM,SRK,RK-ASPEN,RK-SOAVE 4 種物性方法相比較,RK-ASPEN和PR-BM物性方法在原料氣消耗和凈化方面均表現(xiàn)良好,考慮到產(chǎn)品氣中CO的含量是重要指標(biāo),模擬計算時最終選定RK-ASPEN物性方程。
采用Aspen Plus化工流程模擬軟件,并選用RK-ASPEN物性方法對液氮洗冷箱在設(shè)計工況下進行了模擬,對比結(jié)果如表1所示。
通過表1可以看出,液氮洗冷箱裝置主要物料點的Aspen模擬結(jié)果與設(shè)計值非常接近。
從產(chǎn)品產(chǎn)量看,用于生產(chǎn)合成氨的合成氣(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)設(shè)計流量為114 221 m3/h,模擬計算值為114442 m3/h。模擬計算合成氣產(chǎn)量比設(shè)計值略高,完全滿足要求。
表1 設(shè)計工況模擬計算對比表
通過模擬計算結(jié)果與設(shè)計值的對比可見,采用Aspen Plus化工流程模擬軟件,并選用RK-ASPEN物性方法對液氮洗冷箱進行模擬計算是可行的,且模擬計算結(jié)果具有參考價值。
在液氮洗冷箱設(shè)計中,經(jīng)過液氮洗滌的凈化合成氣從塔頂送出,該股物流是液氮洗冷箱主要的冷量來源。凈化合成氣依次經(jīng)過2#原料氣換熱器換熱、粗配氮、1#原料氣換熱器換熱后,復(fù)溫至-66.3℃。設(shè)計中將該股-66.3℃的合成氣分流出70%的氣量至低溫甲醇洗回收冷量,然后再以30℃氣態(tài)返回至液氮洗冷箱出口與剩余30%的合成氣合并,經(jīng)過細(xì)配氮控制H2,N2物質(zhì)的量比后送入合成氨裝置。若將該70%氣量的合成氣全部送入高壓氮氣冷卻器用于冷卻高壓N2,則該合成氣出冷箱時的溫度由原30℃降至-38℃,由此可判斷液氮洗合成氣-66℃級別的冷量有較大的富余。將該股冷量與低溫甲醇洗進行耦合是比較合理的設(shè)計,同時也說明在設(shè)計液氮洗裝置時,該股富余冷量的利用也必須結(jié)合其他裝置整體考慮。
凈化合成氣冷量自用和耦合的對比結(jié)果如表2所示。
表2 凈化合成氣冷量自用對比表
液氮洗的主要目的之一是除去原料氣中的CO,以防止合成氨催化劑因CO中毒而失活。在其他條件不變的情況下,原料氣中CO濃度增加,會導(dǎo)致凈化合成氣中的CO雜質(zhì)含量增加,并最終超過產(chǎn)品控制指標(biāo)。原料氣CO含量對產(chǎn)品氣中CO雜質(zhì)的影響如圖3所示。
圖3 原料氣CO物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)的影響
通過圖3可以看出,在其他條件不變的情況下,原料氣CO物質(zhì)的量發(fā)生較小幅度(如0.5%)的變化時對產(chǎn)品氣中CO雜質(zhì)含量的影響也非常顯著。原料氣CO物質(zhì)的量越高,產(chǎn)品凈化合成氣中的CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高,反之亦然。
原料氣中CO含量的變化,主要原因在于上游氣化技術(shù)的選擇和變換系統(tǒng)的能力,包括變換催化劑的設(shè)計和初末期性能。在考慮液氮洗設(shè)計能力時,必須將原料氣中可能存在的CO物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)增加的因素包含在設(shè)計范圍內(nèi),以避免產(chǎn)品凈化氣中CO雜質(zhì)超標(biāo)。
液氮洗冷箱依據(jù)液氮對CO的吸收達到脫除原料氣中CO雜質(zhì)的目的。在進氣量和進氣組分一定的情況下,增加液氮洗冷箱高壓N2的用量,即可增加洗滌塔液氮的用量。入塔液氮量對產(chǎn)品氣CO雜質(zhì)含量的影響如圖4所示。
通過圖4可以看出,在其他條件不變的情況下,增加入塔液氮量可以降低產(chǎn)品合成氣中CO雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),但是隨著液氮量的增加,會有更多的N2進入燃料氣,并隨之排出冷箱,這樣不僅增加了N2的消耗和也增加了上游空分的能耗,反之亦然。
圖4 液氮量的影響
(1)選用Aspen Plus中RK-ASPEN物性方程對液氮洗冷箱進行模擬,結(jié)果具有參考價值;
(2)液氮洗合成氣在-66℃級別的冷量有較大的富余,需要與低溫甲醇洗進行耦合;
(3)在其他條件不變的情況下,原料氣CO物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)越高,產(chǎn)品凈化合成氣中的CO雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高,因此在考慮液氮洗設(shè)計能力時,必須將原料氣中可能存在的CO物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)增加的因素包含在設(shè)計范圍內(nèi),以避免產(chǎn)品凈化氣中CO雜質(zhì)超標(biāo);
(4)在其他條件不變的情況下,增加入塔液氮量可以降低產(chǎn)品合成氣中CO雜質(zhì)的含量,但增加過多的液氮,會增加N2的消耗和空分的能耗。