張逸軍
(陜西省寶雞峽引渭灌溉管理局,陜西 咸陽(yáng) 712000)
寶雞峽灌區(qū)漆水河渡槽工程為改建工程,位于楊凌示范區(qū)東北3.5 km、寶雞峽灌區(qū)塬下北干渠23 km+567 m處,控制下游灌溉面積80余萬(wàn)畝,渡槽設(shè)計(jì)流量為25.3 m3/s,加大流量為29 m3/s。新建渡槽為U形預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土梁式渡槽,單跨長(zhǎng)30m,共14跨,渡槽全長(zhǎng)420m,采用DZ30-320U形渡槽造槽機(jī)(移動(dòng)模架)原位現(xiàn)澆。
造槽機(jī)總體結(jié)構(gòu)見圖1,主要結(jié)構(gòu)包括外梁系統(tǒng)、外模系統(tǒng)、外肋系統(tǒng)、內(nèi)模系統(tǒng)、1號(hào)支腿、2號(hào)支腿、3號(hào)支腿、4號(hào)支腿、配重塊、液壓系統(tǒng)等。澆筑過程槽身混凝土重量傳遞如下:槽身混凝土重量→外模系統(tǒng)→外肋系統(tǒng)→外梁系統(tǒng)→1、3號(hào)腿→墩臺(tái)頂。
圖1 造槽機(jī)總裝圖
為檢驗(yàn)設(shè)備各部位聯(lián)結(jié)的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,驗(yàn)證造槽機(jī)的安全性能和制造質(zhì)量,在現(xiàn)場(chǎng)做預(yù)壓試驗(yàn),保證設(shè)備在后續(xù)施工過程中能夠正常使用,確保施工安全。并且通過預(yù)壓試驗(yàn),消除設(shè)備非彈性變形,測(cè)算出施工過程中以及施工完成后造槽機(jī)的彈性變形,計(jì)算出設(shè)備預(yù)拱值,保證澆筑后渡槽底板高程滿足設(shè)計(jì)拱度及比降要求。
根據(jù)寶雞峽灌區(qū)漆水河倒虹改建工程梁式渡槽的施工情況,本工程采用在外模板內(nèi)堆放沙袋模擬槽體重量分布進(jìn)行造槽機(jī)預(yù)壓試驗(yàn)。在預(yù)壓試驗(yàn)開始前,造槽機(jī)就位后,在主梁頂、外模兩側(cè)板頂和槽底沿縱向分別布置五個(gè)測(cè)點(diǎn),位置分別為0 L、1/4 L、1/2 L、3/4 L、L。采用精密水準(zhǔn)測(cè)量測(cè)點(diǎn)預(yù)壓前、預(yù)壓期、穩(wěn)定期、卸載后的高程,算出模架總下沉量(預(yù)壓期-穩(wěn)定期),計(jì)算彈性變形量(卸載后-穩(wěn)定期)和非彈性變形量(預(yù)壓前-卸載后)。
為總結(jié)造槽機(jī)在造槽工況下的變形量,加載重量需接近模架在造槽工況時(shí)的實(shí)際荷載。一跨現(xiàn)澆U形渡槽槽體重量為315.1 t;內(nèi)模系統(tǒng)自重為61 t;澆筑混凝土?xí)r施工人員20人、震搗棒10臺(tái)共2 t,另外槽身兩端各1.4 m長(zhǎng)槽體荷載直接由墩頂散模傳至墩臺(tái)上,兩端重量為45 t。除去墩頂散模承載的槽體重量后,則施工總荷載為333.1 t。由于水利行業(yè)無(wú)造槽機(jī)方面現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),所以參照TB10303-2009(鐵路橋涵工程施工安全技術(shù)規(guī)程)中規(guī)定,首次拼裝的造槽機(jī)需要采用不小于1.2倍的施工總荷載進(jìn)行預(yù)壓,因此預(yù)壓總荷載為399.7 t,預(yù)壓時(shí)按400 t進(jìn)行。堆載預(yù)壓時(shí)采用沙袋模擬渡槽的重量分布,依分級(jí)分別按 133.3 t(40%)、266.7 t(80%)、333.3 t(100%)、400 t(120%)加載??v槽向按照下圖進(jìn)行做預(yù)壓試驗(yàn),預(yù)壓長(zhǎng)度27.2 m,兩端1.4 m荷載由槽墩支撐。100%荷載時(shí),應(yīng)力分布見圖2。
圖2 荷載應(yīng)力分布圖
首先進(jìn)行造槽機(jī)空載試驗(yàn),空載試驗(yàn)前檢查各部件安裝正確,可靠,安全措施應(yīng)齊全可靠,試驗(yàn)下列動(dòng)作:
(1)拉線測(cè)量主梁軌底相對(duì)高程;操作外梁主支腿油缸,使外梁攜帶外模基本同步頂升150 mm,停15分鐘;再拉線測(cè)量主梁的相對(duì)下沉量。然后分三次基本同步下落。
(2)外肋攜帶外模開啟、閉合,確認(rèn)外肋轉(zhuǎn)鉸同軸不卡滯。
(3)在以上動(dòng)作中,要同步檢查電、液、機(jī)部分是否正常。記錄油壓表的讀數(shù)。
(4)檢查槽機(jī)的平穩(wěn)性、側(cè)向穩(wěn)定性,檢查底模及與側(cè)模的開合對(duì)接可靠,模板接合處間隙是否符合要求。
上述試驗(yàn)完成后,對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,要求機(jī)構(gòu)或構(gòu)件沒有損壞,連接處沒有出現(xiàn)松動(dòng)或損壞,如有情況變化,及時(shí)處理。
調(diào)整1、3#支腿液壓缸的行程,使主框架的四角處于同一標(biāo)高位置,再調(diào)整底模撐桿的高低,使外模處于線路縱坡為零時(shí)的澆注狀態(tài)位置。堆載用砂經(jīng)運(yùn)輸車?yán)\(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后裝袋,裝載機(jī)配合造槽機(jī)吊鉤調(diào)運(yùn)到位,吊運(yùn)時(shí)在沙袋與吊鉤之間安裝5t吊秤進(jìn)行計(jì)量,按分級(jí)荷載分布均勻布設(shè),吊裝加載時(shí)模擬澆筑工況,從小里程向大里程方向進(jìn)行。加載時(shí)采用分級(jí)加載方式:0→40%(靜停1小時(shí))→80%(靜停1小時(shí))→100%(靜停1天)→120%(靜停2小時(shí)),卸載時(shí)采用分級(jí)卸載方式:120%→100%(靜停1小時(shí))→80%(靜停1小時(shí))→40%(靜停1小時(shí))→0。分級(jí)加載及卸載時(shí)嚴(yán)格控制加載重量,按預(yù)先制定的方案和程序進(jìn)行,在預(yù)壓試驗(yàn)每個(gè)時(shí)段對(duì)各個(gè)觀測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)高程數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。
經(jīng)過對(duì)造槽機(jī)進(jìn)行逐級(jí)預(yù)壓,并對(duì)各級(jí)預(yù)壓過程中造槽機(jī)各測(cè)點(diǎn)高程進(jìn)行觀測(cè)和記錄,經(jīng)過計(jì)算得出各點(diǎn)變形量,變形觀測(cè)成果見表1。
(1)主梁變形:主梁變形趨勢(shì)理論計(jì)算變形趨勢(shì)基本相符,各點(diǎn)變形與理論變形差值為0.4 mm~3.98 mm,從1/4 L、1/2 L、3/4 L變形值偏小分析,主梁剛度較原設(shè)計(jì)更大,兩端0.063 L、0.937 L點(diǎn)變形偏大分析由于1、3#支腿的彈性變形造成。主梁最大變形為與中心斷面,撓跨比35 mm/31.3 m=1/894<1/700,符合設(shè)計(jì)主梁剛度要求。
表1 變形觀測(cè)成果表
主梁彈性變形、非彈性變形均衡屬同步變形,與理論趨勢(shì)相符,證明造槽機(jī)在主受力構(gòu)件在預(yù)壓狀態(tài)下受力均勻,無(wú)明顯缺陷斷面,造槽機(jī)在澆筑使用時(shí)安全可靠的。
(2)外模變形:外模兩側(cè)頂部彈性、非彈性變形基本一致,其中彈性變形在同一斷面上相差在2 mm以內(nèi),非彈性變形相差在3 mm以內(nèi)。外模彈性變形較主梁普遍偏大,經(jīng)分析主要由于外肋系統(tǒng)變形造成。根據(jù)造槽機(jī)受力形式,預(yù)壓時(shí)兩端0.063 L、0.937 L均處于懸挑狀態(tài),彈性變形偏大,結(jié)合1/4 L、1/2 L、3/4 L各點(diǎn)與主梁彈性變形差值,計(jì)算挑梁及外肋彈性變形值為5.2 mm,兩端0.063 L、0.937 L因懸挑造成的撓度變形為6.8 mm、5.3 mm,在計(jì)算澆筑狀態(tài)下?lián)蠒r(shí)應(yīng)去除。
(3)造槽機(jī)在120%超載預(yù)壓過程中,進(jìn)行了彈性及非彈性變形的觀測(cè)及計(jì)算,并對(duì)造槽機(jī)各系統(tǒng)進(jìn)行了檢查。在預(yù)壓過程中,造槽機(jī)未出現(xiàn)裂紋、永久變形、油漆剝落或?qū)υ觳蹤C(jī)的性能與安全有影響的損壞,連接處無(wú)松動(dòng)或損壞。
(4)根據(jù)觀測(cè)數(shù)據(jù)分析,造槽機(jī)的彈性變形值在設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi),與理論趨勢(shì)一致,主梁剛度滿足設(shè)計(jì)要求;基本消除了造槽機(jī)的非彈性變形;驗(yàn)證了造槽機(jī)的強(qiáng)度,檢驗(yàn)了設(shè)備各部位聯(lián)結(jié)的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,檢驗(yàn)了設(shè)計(jì)與制造質(zhì)量,證明造槽機(jī)主梁及外模系統(tǒng)安全可靠,DZ30-320造槽機(jī)滿足施工要求,可投入使用。
根據(jù)預(yù)壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析及計(jì)算,外模預(yù)留拱度見表2。
表2 外模澆筑狀態(tài)預(yù)留拱度
首跨澆筑后,對(duì)已成渡槽底板底部進(jìn)行了復(fù)測(cè),復(fù)測(cè)結(jié)果見表3。
表3 外模拆除后渡槽底板底部實(shí)測(cè)高程
拆模后實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,造槽機(jī)預(yù)壓預(yù)留拱度是合理的,預(yù)壓試驗(yàn)進(jìn)行的較為成功。
該工程為寶雞峽灌區(qū)咽喉工程,工程的施工安全至關(guān)重要,渡槽槽身采用造槽機(jī)原位現(xiàn)澆施工,此施工工藝在西北地區(qū)水利行業(yè)為首次應(yīng)用,工程難度大、技術(shù)新,進(jìn)行澆筑前預(yù)壓試驗(yàn)是必要的。
通過預(yù)壓試驗(yàn)驗(yàn)證了造槽機(jī)設(shè)備自身的強(qiáng)度、剛度和安全性,計(jì)算出澆筑預(yù)留拱度,預(yù)壓試驗(yàn)對(duì)于保證現(xiàn)澆渡槽的施工質(zhì)量和控制渡槽比降作用重大,必須認(rèn)真對(duì)待,真正組織,制訂合理的預(yù)壓方案并予以實(shí)施。為保證預(yù)壓試驗(yàn)質(zhì)量,使試驗(yàn)結(jié)果真正起到指導(dǎo)施工作用,預(yù)壓過程中還應(yīng)注意:①合理布置觀測(cè)點(diǎn),精心測(cè)量變形數(shù)據(jù),認(rèn)真整理分析,對(duì)于和理論計(jì)算值有偏差的數(shù)據(jù)要分析原因,消除影響。②在造槽機(jī)預(yù)壓試驗(yàn)中,應(yīng)模擬施工過程的荷載進(jìn)行加載,確定合理荷載重量、加載順序、荷載分布和分級(jí)。③由預(yù)壓試驗(yàn)得出的預(yù)拱度數(shù)據(jù)是模擬槽身荷載的成果,施工過程中必須結(jié)合施工實(shí)際情況逐步調(diào)整和優(yōu)化,保證預(yù)拱度的設(shè)置滿足設(shè)計(jì)要求。