李 偉
(大同煤礦集團宏泰礦山工程建設(shè)有限責(zé)任公司,山西 大同 037003)
同家梁礦21201工作面高抽巷服務(wù)于21201工作面,用途為瓦斯抽放專用巷道。巷道沿4#煤層頂板施工,采用光面爆破掘進方式,出矸方式為履帶式挖掘裝載機→二部皮帶→一部皮帶→盤區(qū)皮帶→主皮帶→地面洗煤廠,每循環(huán)完成進尺2.5~3m。通過對工作面粉塵檢測分析,原有除塵系統(tǒng)及防塵措施效果不佳,需對原有的防塵方案和措施進行改進,提出新的方案和技術(shù)措施。
21201高抽巷掘進工作面采取以下降塵措施:
(1)抑制塵源。采取濕式打眼,爆破用水炮泥,爆破前后沖洗巖幫。
(2)通風(fēng)降塵。加強風(fēng)機和風(fēng)筒的管理,適時調(diào)整風(fēng)量和風(fēng)速,沖淡和排除有害氣體及浮游粉塵。
(3)設(shè)置捕塵幕網(wǎng)及噴霧。
(4)設(shè)置裝載噴霧裝置及轉(zhuǎn)載點噴霧裝置。履帶式挖掘裝載機卸載點上方及膠帶轉(zhuǎn)載點處安裝噴霧裝置,噴頭距卸載點的距離在300~500mm范圍內(nèi),出煤時正常開啟噴霧降塵,出煤完畢后關(guān)閉。
(5)巷道周邊抑塵。在巷道周邊定時噴灑黏塵劑來抑塵,定期沖洗巷道。將沉積的煤塵充分濕潤,使其失去飛揚性,以防止粉塵再次飛揚,污染風(fēng)流。
采用濾膜法對21201高抽巷掘進工作面進行粉塵濃度分布及呼吸性粉塵的實際測定。由巷道迎頭向外沿程布置采樣點,對爆破后出矸期間巷道迎頭至1#膠帶轉(zhuǎn)載點前后處的粉塵濃度進行測試,每個采樣點測試三組數(shù)據(jù),再取平均值來進行記錄和分析。
由檢測結(jié)果分析得出:
(1)爆破后粉塵濃度的最大值并不是出現(xiàn)在塵源附近,而是在風(fēng)流下方10m之內(nèi),20m之后粉塵濃度才開始大幅降低,40m之后趨于平穩(wěn)。
(2)轉(zhuǎn)載點后煤塵濃度增大,維持在100mg/m3以上。隨著逐漸遠離轉(zhuǎn)載點,全塵濃度下降到20~100mg/m3左右,呼塵濃度基本維持在10mg/m3左右。
(3)通過耙矸機自身攜帶的噴霧裝置及轉(zhuǎn)載點的噴霧降塵后,雖然巷道粉塵濃度下降40%~60%,但是全塵濃度仍然較高,由此可見噴霧系統(tǒng)的降塵效果差。分析原因發(fā)現(xiàn)挖掘式裝載機自帶噴霧有諸多缺點,水壓小,產(chǎn)塵范圍大,霧化范圍小,回旋水霧影響降塵。水質(zhì)較差經(jīng)常導(dǎo)致噴霧噴嘴發(fā)生堵塞,更多的煤粉進入噴嘴,堵塞越來越嚴重,導(dǎo)致噴霧徹底失效,造成降塵效果不理想。
基于上述分析結(jié)果,現(xiàn)對巷道防塵方式做如下調(diào)整和改進:
(1)采用螺旋牙水芯噴嘴配套高壓霧化泵,主要特征參數(shù)如表1所示。噴嘴剖面及示意圖如圖1所示。在挖掘式裝載機上方安裝兩套、在膠帶轉(zhuǎn)載點處安裝一套功率均為4kW的高壓降塵系統(tǒng),每套高壓降塵系統(tǒng)帶1組噴嘴,每組有4個孔徑1mm的噴嘴。高壓降塵系統(tǒng)的啟動和停止采用粉塵傳感器加開停傳感器控制?;仫L(fēng)巷安裝一臺粉塵傳感器和一套綜合自動控制系統(tǒng),具有粉塵監(jiān)測傳輸功能,高壓水霧控制功能。
表1 噴嘴特征參數(shù)表
圖1 螺旋牙水芯噴嘴剖面及外觀圖
(2)爆破時產(chǎn)生的粉塵約占粉塵總量的70%,矸石通過膠帶轉(zhuǎn)載點時產(chǎn)生的粉塵約占粉塵總量的20%,采用高壓撞擊的原理捕獲粉塵,安裝噴頭距塵源的距離在噴霧射程范圍內(nèi),能夠克服回旋風(fēng)的影響,使得絕大多數(shù)水粒在煤壁上均勻附著。當噴霧壓力高于10MPa時,霧化粒度在150~200μm,流量約40L/min,開啟下噴頭組,利用水霧作為載體,包裹塵源區(qū)域,能夠有效降低粉塵70%。
在掘進巷道內(nèi)布置好高壓噴霧降塵系統(tǒng)后,把測點布置在耙矸機后1#轉(zhuǎn)載點后5m位置處(如圖2所示),對高壓降塵方案實施前、后巷道粉塵濃度進行定點監(jiān)測,共測全塵6次,呼吸性粉塵6次。監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2所示。
圖2 粉塵采樣點布置圖
表2 改進方案實施前后粉塵濃度(mg/m3)
由監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,高壓噴霧降塵系統(tǒng)的降塵效果比原有噴霧系統(tǒng)的降塵效果顯著提高,而且轉(zhuǎn)載點噴霧的霧化效果好,基本形成包圍轉(zhuǎn)載點和輻射巷道斷面的旋轉(zhuǎn)水霧。霧體的速度高、密度大,其形成的阻塵霧柱在使用井下靜壓水的情況下,仍然能保證優(yōu)良的霧化效果,因為選定的噴射角度合適,使得霧體基本在2m處開始覆蓋斷面,并能保證5m左右的霧柱,達到很好的降塵效果。方案實施前后除塵效果對比見表3。
表3 方案實施前后除塵效果對比
(1)同家梁21201高抽巷炮掘工作面煤塵主要來源有爆破、膠帶轉(zhuǎn)載點處、挖掘式裝載機裝巖時的揚塵等。根據(jù)現(xiàn)場測定分析,防塵的重點依次是迎頭、裝載點、轉(zhuǎn)載點處,降塵工作的重點應(yīng)放在煤塵的運移擴散過程中。
(2)通過對原有噴霧降塵系統(tǒng)及措施進行監(jiān)測分析,得出使用普通噴嘴時易出現(xiàn)堵塞、霧化效果差、不能覆蓋全部塵流等缺點,提出使用高壓螺旋牙水芯噴嘴,通過實施后的效果對比可知,更換高壓螺旋牙水芯噴嘴后,降塵率達90%以上。
(3)經(jīng)高壓噴霧降塵后,1#轉(zhuǎn)載點處全塵最高濃度為12.85mg/m3,平均為9.55mg/m3;呼塵最高濃度為3.13mg/m3,平均為2.61mg/m3。
(1)同家梁礦21201高抽巷高壓噴霧防塵技術(shù)除塵效果顯著,建議對高壓噴霧除塵裝置安裝點進行標準化建設(shè),尤其是巷道斷面,應(yīng)建成標準幾何形狀,以便高壓除塵噴霧裝置的安裝,并利于高壓噴霧除塵裝置達到更優(yōu)效果。
(2)為使高壓噴霧除塵裝置達到更好的狀態(tài),循環(huán)用水的沉淀池應(yīng)適當增大,添加相應(yīng)的沉淀劑,提高煤塵沉淀效果。另外,在循環(huán)用水中添加濕潤劑,增加噴霧成型概率及黏結(jié)力,提高除塵效果。
(3)該高壓噴霧除塵裝置對粒徑在2.5~3.5μm范圍內(nèi)的煤塵除塵效果相對較弱,應(yīng)加強此粒徑范圍內(nèi)的除塵工作,并加強作業(yè)人員保護及設(shè)備防護。