羅彥忠
(汾西礦業(yè)集團(tuán)中興煤礦,山西 交城 030500 )
中興煤礦是山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司所屬的一座現(xiàn)代化礦井,目前開采02#、2#、(4+5)#煤層,屬典型的近距離煤層群開采。隨著產(chǎn)量的遞增及采掘部署向深部發(fā)展,瓦斯涌出量總體呈現(xiàn)逐年加大的趨勢,必須高度重視瓦斯綜合防治工作。針對2#煤層工作面頂板裂隙帶瓦斯積聚問題,采取了頂板高抽巷、高位裂隙帶鉆孔等瓦斯抽采措施,但是利用高抽巷抽采裂隙帶瓦斯,存在施工周期長、成本高等問題,因此在1(02)09綜采工作面02#煤層頂板施工了千米定向鉆孔抽采裂隙帶瓦斯,取得了良好的瓦斯抽采效果。
1(02)09綜采工作面位于一采區(qū)北翼,北面為安則村保安煤柱線,南面為一采區(qū)開拓大巷,東面為1407材巷,西面為1211工作面,工作面開采水平+760m,工作面地面標(biāo)高1217~1434m,工作面井下標(biāo)高704~778m,本工作面上下層均未開采。
1(02)09綜采工作面所采煤層為02#煤層,煤層厚度為1.1~1.5m,屬薄煤層,煤層傾角為2~15°,平均傾角8°,下伏有2#煤層(距02#煤層底板12.2m)和4#煤層(距02#煤層底板16.6m),屬典型的近距離煤層群開采,工作面設(shè)計(jì)走向長度1246m,傾斜長160m。
1(02)09綜采工作面采用“U”型通風(fēng)系統(tǒng),即材巷進(jìn)風(fēng)(風(fēng)量1150m3/min),運(yùn)輸巷回風(fēng)(風(fēng)量1263m3/min),工作面生產(chǎn)期間絕對瓦斯涌出量約12m3/min。
(1)對1(02)09工作面上隅角采用定向長鉆孔進(jìn)行卸壓抽采,降低上隅角瓦斯?jié)舛取?/p>
(2)掌握02#煤層頂板“三帶”情況,發(fā)揮ZDY6000LD定向鉆機(jī)優(yōu)勢,在巖層中精確定位,選擇合理的軌跡設(shè)計(jì),達(dá)到最佳鉆孔施工效果。
設(shè)計(jì)在1(02)09運(yùn)巷右?guī)途嚯x切割巷250m處每隔200m施工1個千米鉆場,鉆場規(guī)格為:長×寬×高=9×4.5×2.5m,每個鉆場內(nèi)施工3個頂板走向裂隙帶主孔,共計(jì)施工主孔12個,孔深250m左右,鉆孔施工參數(shù)及布置平面圖見表1、圖1。
表1 頂板走向長距離裂隙帶鉆孔施工參數(shù)
圖1 鉆孔布置平面圖
本次施工采用的設(shè)備主要有:ZDY6000LD型千米定向鉆機(jī)、3NB300-12/45型往復(fù)式泥漿泵、YHD1-1000(A)型隨鉆測量系統(tǒng)、Ф73mm通纜鉆桿、Ф73mm孔底馬達(dá)(3級)、Ф96mm復(fù)合片鉆頭和Ф153mm擴(kuò)孔鉆頭。
本次定向鉆孔于2017年2月15日~8月12日施工完畢,施工總進(jìn)尺2358m,其中主孔累計(jì)進(jìn)尺2154m,分支孔累計(jì)進(jìn)尺204m,最大孔深255m,鉆孔成孔軌跡均控制在02#煤層頂板7~9m層位。
3.2.1 抽采濃度與工作面推進(jìn)度情況
圖2 1#鉆場抽采濃度曲線圖
由上述抽采濃度曲線圖可以看出,1#鉆場單孔抽采濃度最大值45.4%,平均抽采濃度20%,支管路抽采濃度最大值20.6%,平均抽采濃度15%。
3.2.2 抽采純量與工作面推進(jìn)度情況
圖3 1#鉆場抽采純量曲線圖
由上述抽采純量曲線圖可以看出,1#鉆場單孔抽采純量最大值3.37m3/min,平均抽采純量2m3/min,支管路抽采純量最大值4.4m3/min,平均抽采純量2.5m3/min。
3.3.1 頂板走向長鉆孔優(yōu)點(diǎn)
(1)鉆孔控制范圍較大,在頂板布置鉆孔時通過調(diào)整終孔點(diǎn)的位置,不同的鉆孔可滿足不同層位和不同時期的瓦斯抽放需求。
(2)鉆孔抽放瓦斯見效快,鉆孔封孔后抽采濃度、抽采純量隨著工作面的推進(jìn)明顯提升。
(3)鉆孔施工周期短,工程量小,投入成本低。
3.3.2 頂板走向長鉆孔缺點(diǎn)
(1)當(dāng)鉆孔軌跡層位及終孔位置不當(dāng)時,造成抽采量偏小。
(2)受地質(zhì)構(gòu)造和煤巖層影響較大,且?guī)r孔施工效率低,成孔困難。
(3)受地質(zhì)條件影響,在頂板較硬巖層不易開分支孔。
根據(jù)該礦實(shí)際情況,選用走向內(nèi)錯高抽巷,即水平方向沿回采工作面內(nèi)錯回風(fēng)巷,垂直方向平均回風(fēng)巷布置在頂板裂隙帶中;該礦分別于1411、1415綜采工作面布置了2條高抽巷,且2條高抽巷的抽采效果均在工作面回采過程中得到了驗(yàn)證。
(1)1411“Y”型通風(fēng)回采工作面:1411后段高抽巷底板距離1411運(yùn)巷頂板15~17m(7~9倍采高),與1411運(yùn)巷內(nèi)錯25m,高抽巷的抽采濃度基本保持在15~22%之間,抽采量在3.2~5m3/min之間;工作面上隅角瓦斯?jié)舛仍?.3~0.4%。
(2)1415“Y”型通風(fēng)回采工作面:1415后段高抽巷底板距離1415運(yùn)巷頂板10~12m(5~6倍采高),與1415運(yùn)巷內(nèi)措25m,高抽巷的抽采濃度基本保持在18~22%之間,抽采量在2.5~4.2m3/min之間;工作面上隅角瓦斯?jié)舛仍?.24~0.3%。
3.5.1 高抽巷抽采優(yōu)點(diǎn)
抽采效果佳,抽采濃度高,抽采純量大,且持續(xù)穩(wěn)定。
3.5.2 高抽巷抽采缺點(diǎn)
掘進(jìn)巷道為巖巷,工程量大,速度慢,周期長,投資費(fèi)用較高,封閉巷道內(nèi)積水、積渣等因素影響抽采效果,高抽巷未布置在裂隙發(fā)育充分的層位,同樣達(dá)不到預(yù)期效果。
通過本次試驗(yàn)分析,頂板走向長鉆孔與高抽巷原理相同,抽采目的一致,初步驗(yàn)證了頂板走向長鉆孔替代高抽巷抽采采空區(qū)瓦斯的可行性,定向長鉆孔可以節(jié)省鉆場及巷道開拓費(fèi)用,減少鉆孔工程量贏取預(yù)抽時間,改變瓦斯治理滯后的現(xiàn)狀,初步得出以下結(jié)論:
(1)從鉆孔長度方面來看,本次試驗(yàn)工程的最大孔深255m,平均孔深200m,鉆孔孔深及鉆孔數(shù)量基本滿足設(shè)計(jì)要求。
(2)從鉆孔軌跡方面來看,鉆孔成孔軌跡上下控制在02#煤層頂板上方8m層位為裂隙帶最佳層位,左右與回風(fēng)巷內(nèi)措15~35m抽采效果最佳。
(3)從抽采效果方面來看,定向鉆孔單孔平均抽采量1.2~1.5m3/min,鉆場支管路平均抽采純量5m3/min,高抽巷平均抽采量4m3/min,瓦斯抽放量不是太高,其主要原因:一是由于部分鉆孔未達(dá)到設(shè)計(jì)孔深,導(dǎo)致鉆孔無法連續(xù)抽采卸壓瓦斯;二是鉆孔數(shù)量少,如果可以增加至5個鉆孔,頂板走向鉆孔可以取代高抽巷。
綜上所述,本次定向鉆孔工程基本達(dá)到了立項(xiàng)試驗(yàn)的目的,可以解決該礦02#煤工作面回采期間瓦斯治理問題,認(rèn)為采用“以孔代巷”瓦斯抽放技術(shù)是合理可行的,為解決回采過程中上隅角瓦斯難以控制問題奠定了良好的基礎(chǔ)。