王博磊,曹偉,牟法海,昃剛,鞏振泉
(河北冀研能源科學(xué)技術(shù)研究有限公司,石家莊 050051)
對于大部分供熱機(jī)組來說,供熱蒸汽從供熱機(jī)組抽汽口到熱網(wǎng)加熱器之間存在著壓差能量浪費。在供熱蒸汽自供熱機(jī)組抽汽口至熱網(wǎng)加熱器入口之間加裝超低壓小汽輪機(jī),利用供熱蒸汽的壓差能量驅(qū)動超低壓小汽輪機(jī)做功,供熱蒸汽經(jīng)小汽輪機(jī)做功后,排汽再進(jìn)入熱網(wǎng)加熱器,加熱熱網(wǎng)水用于城市供熱,從而實現(xiàn)供熱蒸汽能量的梯級利用,提高電廠經(jīng)濟(jì)效益。
以某廠300 MW供熱機(jī)組的熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組為例,該廠采用超低壓小汽輪機(jī)直接拖動高壓異步電動機(jī)實現(xiàn)異步發(fā)電,直接與廠用電系統(tǒng)連接,發(fā)出的電量直接抵消廠用電電量。配套發(fā)電機(jī)由湘潭電機(jī)股份有限公司制造,額定功率為6 000 kW,額定電壓為6 300 V,額定電流為600 A,轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,冷卻方式為1C81W。電機(jī)支承方式:電機(jī)軸瓦安裝在端蓋上。本文對熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組的振動問題進(jìn)行分析及處理,為今后處理類似振動問題提供參考。
新機(jī)組投產(chǎn)運行5 d后,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)前、后軸承振動值逐漸增大,由3.6 mm/s增加到7.2 mm/s,因振動大導(dǎo)致停機(jī)。再次啟機(jī)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)振動值隨著負(fù)荷的增加而增大,只能降負(fù)荷運行,嚴(yán)重影響機(jī)組的運行安全和經(jīng)濟(jì)效益。就地測量發(fā)電機(jī)振動值:驅(qū)動端軸承水平20 μm;垂直44 μm;軸向74 μm;非驅(qū)動端軸承振動值:水平52 μm;垂直69 μm;軸向65 μm。
為查找發(fā)電機(jī)振動增大的原因,對該發(fā)電機(jī)組進(jìn)行了振動測試。熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)如圖1所示,從汽輪機(jī)向發(fā)電機(jī)方向看,發(fā)電機(jī)為順時針旋轉(zhuǎn),發(fā)電機(jī)驅(qū)動端軸承為#3軸承,非驅(qū)動端軸承為#4軸承。分別于#3,#4軸承上布置水平振動與垂直振動測點。從汽輪機(jī)向發(fā)電機(jī)方向看,水平振動測點位于右側(cè),鑒相測點與水平振動測點方向相同。
圖1 熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)
采用振動分析儀SK4432五通道振動分析儀進(jìn)行振動測量分析。發(fā)電機(jī)#3軸承垂直方向時域波形圖與頻譜圖如圖2所示,#4軸承垂直方向時域波形圖與頻譜圖如圖3所示,測得#3軸承垂直方向的BODE圖,如圖4所示,測得#4軸承垂直方向的BODE圖,如圖5所示,#3,#4軸承垂直方向振動趨勢如圖6、圖7所示。
圖2中#3軸承垂直方向波形畸變?yōu)榛l與倍頻的疊加波,主要振動頻率為1倍、2倍轉(zhuǎn)速頻率。圖3中#4軸承垂直方向主要以基頻為主,時域波形圖為M形狀。由圖4、圖5、圖6可以看出#3,#4軸承垂直方向振動值隨轉(zhuǎn)速的增加變化不明顯,但并網(wǎng)后振動值變化較大,且#3軸承振動值波動較大。
圖2 #3軸承垂直方向時域波形和頻譜
圖3 #4軸承垂直方向時域波形和頻譜
圖4 #3軸承垂直方向BODE圖(截圖)
圖5 #4軸承垂直方向BODE圖(截圖)
圖6 #3軸承垂直方向振動趨勢(截圖)
圖7 #4軸承垂直方向振動趨勢(截圖)
對電動機(jī)的4個電機(jī)底腳、臺板進(jìn)行振動測試,結(jié)果見表1,一般來說,測點上下標(biāo)高差在100 mm以內(nèi)的2個連接部件,在連接緊固的情況下,振動差別應(yīng)小于5 μm[1],而該電機(jī)4個底腳與臺板之間的差別振動隨著負(fù)荷的增大均在加大,最后差值均在20 μm以上?,F(xiàn)場可以觀察到找正時所添加的墊片比電機(jī)底座與臺板的接觸面面積小而且并非是完整的一塊墊片,是由幾塊拼接組成,存在虛墊。
表1 發(fā)電機(jī)底腳與臺板振動數(shù)據(jù) μm
軸承各溫度測點與回油溫度正常,同時結(jié)合振動頻譜特征,可排除軸承存在缺陷的可能。
并網(wǎng)前后發(fā)電機(jī)振動發(fā)生較大變化,且負(fù)荷變化后,振動隨即變化,兩者之間沒有明顯的時間滯后,懷疑發(fā)電機(jī)存在電磁方面的故障,但通過現(xiàn)場檢測與測量,可以排除三相負(fù)載不平衡、軸向磁力中心線不對中、轉(zhuǎn)子線圈匝間短路等故障。
綜合上述分析,電機(jī)振動具有以下特征。
(1)發(fā)電機(jī)振動值存在一定的波動。
(2)發(fā)電機(jī)振動頻率主要為工作頻率,其中#3軸承存在2倍轉(zhuǎn)速頻率成分。
(3)發(fā)電機(jī)振動值隨著轉(zhuǎn)速的增加振動值增加不明顯,但并網(wǎng)后隨著負(fù)荷的增大振動值增大明顯。
(4)電機(jī)底腳與臺板連接結(jié)合面處存在明顯的虛腳。
特征(2)說明存在不平衡、不對中、彎曲等可能;特征(1),(3),(4),說明軸系存在不對中、連接松動等問題。
綜合發(fā)電機(jī)相關(guān)參數(shù)與頻譜分析,結(jié)合發(fā)電機(jī)地腳與臺板之間的墊片接觸面積小,并且電機(jī)軸承安裝在端蓋上的情況,可以確定熱電聯(lián)產(chǎn)電機(jī)本體部分無明顯異常,電機(jī)振動大的原因在于存在一定程度的轉(zhuǎn)子不對中并且找正時電機(jī)地腳所采用的墊片較小且不是完整的整塊墊片,發(fā)電機(jī)底座與臺板的接觸面積小,造成發(fā)電機(jī)支承剛度差。
對熱電聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組重新找正,重新制作尺寸大小合適的墊片。
找正時應(yīng)注意以下事項。
(1)測量徑向的百分表測量桿應(yīng)垂直軸線,其中心要通過軸心,徑向表讀數(shù)上下之和與左右之和應(yīng)相差不多。
(2)軸向測量應(yīng)該用兩個百分表,放在同一直徑上,并離中心距離相等,測量完后兩軸向表數(shù)據(jù)應(yīng)相同。
(3)裝好后要試轉(zhuǎn)一周,回到原來位置時,測量徑向的百分表應(yīng)復(fù)原。
(4)發(fā)電機(jī)所加墊片原則不應(yīng)超過3片,且與發(fā)電機(jī)接觸面積不應(yīng)低于80%。
(5)找正順序:先調(diào)左右后調(diào)上下,先調(diào)遠(yuǎn)的后調(diào)近的,先調(diào)面距后調(diào)圓距[2]。
經(jīng)重新找正并更換合適墊片后,發(fā)電機(jī)振動數(shù)值合格,發(fā)電機(jī)振動隨負(fù)荷增加而增大的缺陷消除,發(fā)電機(jī)驅(qū)動端#3軸承振動值水平17 μm、垂直28 μm、軸向24 μm,非驅(qū)動端#4軸承振動值水平13 μm、垂直21 μm、軸向16 μm,發(fā)電機(jī)軸承振動合格。
采用振動診斷技術(shù),找到供熱聯(lián)產(chǎn)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電機(jī)振動異常增大的故障原因,進(jìn)行針對性的處理,節(jié)約了檢修成本,縮短了檢修時間,使得設(shè)備能夠安全、穩(wěn)定運行,提高了電廠的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。